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        空氣預(yù)熱器密封片失效原因分析及建議

        2020-07-21 05:28:04姜應(yīng)勇黃雪飛
        失效分析與預(yù)防 2020年2期
        關(guān)鍵詞:冷端積灰吹灰

        姜應(yīng)勇 , 黃雪飛 , 董 猛

        (東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司,四川 自貢 643001)

        0 引言

        回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器由于其結(jié)構(gòu)緊湊、材料用量少且容易布置[1],在電力、冶金、化工等行業(yè)都有十分廣泛的應(yīng)用。通常采用立式布置,逆流換熱??諝忸A(yù)熱器的冷端處于冷空氣入口和冷卻后的煙氣出口位置,燃煤機組的冷端平均溫度(排煙溫度與進風溫度的平均值)通常為60~80 ℃,燃油機組則通常為90~120 ℃??諝忸A(yù)熱器冷端設(shè)備均處于低溫腐蝕區(qū)域,極易形成低溫飛灰粘結(jié)和堵塞現(xiàn)象[2]。而蒸汽吹灰被認為是緩解堵塞的有效方法之一[3]。

        除腐蝕和堵塞問題外,空氣預(yù)熱器常見問題還包括漏風。為有效降低漏風率、提高鍋爐運行的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟性,包括柔性密封技術(shù)在內(nèi)的新型密封技術(shù),近年來在電站鍋爐空氣預(yù)熱器上得到了廣泛的工程實際應(yīng)用,并取得了良好的漏風率控制效果[4-6]。

        燃油電廠在機組投運一段時間后出現(xiàn)空氣預(yù)熱器漏風率大幅度升高,停機檢修過程中發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器冷端徑向密封片破裂、減薄、脫落,但密封片的支撐鋼板和其他部件均狀況良好。分析認為密封片損壞是造成空氣預(yù)熱器漏風率上升的主要原因;因此,密封片的失效研究對保證機組運行的經(jīng)濟性和安全性尤為重要。本研究可為火電廠運行及檢修提供借鑒和參考。

        1 密封片的檢測

        空氣預(yù)熱器冷端密封片全部發(fā)生損壞,對從電廠現(xiàn)場取回的空氣預(yù)熱器失效密封片依次進行宏觀分析、理化檢驗及電鏡分析。

        1.1 宏觀分析

        圖1 密封片宏觀形貌Fig.1 Macro-morphology of air preheater seal

        密封片正表面黏結(jié)性積灰嚴重,積灰層與基材附著牢固且已硬化(圖1a)。初步測量,積灰部位的積灰層厚度約為1~2 mm,其余未積灰部位(或者是積灰層剝落區(qū)域)存在明顯赤色銹蝕。積灰層表面溝壑明顯,類似于水流沖洗后留下痕跡。積灰層剝落后,有明顯可見的、相對密集的銹蝕。在密封片的彎折處,即密封片下側(cè)(圖1b),銹蝕區(qū)域與積灰區(qū)域交界處呈現(xiàn)規(guī)律的波浪形曲線。同時,每個波峰所對應(yīng)的位置即為密封片的破損區(qū)域,且每相鄰兩個破損位置的間距基本相同。在密封片的銹蝕表面也明顯可見平行的、細小的、類似于溝壑的沖刷痕跡,與積灰層的沖刷形貌相近。

        在密封片樣品的反面,積灰情況并不如正面那樣明顯,其表面以銹蝕為主(圖1c、圖1d)。其最顯著的特征是,密封片的彎折處十分明顯,密封片的末端到彎折處的距離約為2 mm。同時在密封片破損處周圍存在隱約可見的腐蝕空洞。

        密封片的彎折部分,越靠近密封片末端,厚度減薄越嚴重,最小厚度約為0.3 mm,與原始厚度1.2 mm 相差甚遠。

        1.2 理化檢驗

        對密封片進行化學(xué)成分分析、金相組織觀察和硬度測試。鑒于樣品的尺寸原因(厚薄不均),無法進行拉伸試驗。檢測結(jié)果表明,密封片的化學(xué)成分滿足標準GB/T 4171—2008[7]要求。金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度級別為8.5 級,非金屬夾雜含量為C 類1.0,滿足標準GB/T 4171—2008的要求(圖2)。

        依據(jù)GB/T 4340.1—2009[8],利用401MVD 型顯微維氏硬度計對金相試樣進行顯微硬度檢測(HV0.2/10s),測量結(jié)果分別為HV 199、181、188。GB/T 4171—2008 并未對密封片的硬度做具體規(guī)定,但是對抗拉強度要求為490~630 MPa。依據(jù)DIN EN ISO 18265[9]《金屬材料硬度值換算》,將抗拉強度要求換算成硬度值為HV 153~197,由此可見,密封片的硬度值滿足標準要求。

        1.3 電鏡分析

        利用JSM-6610 掃描電子顯微鏡及NSS SYSTEM7 能譜儀分析樣品表面積灰層成分,結(jié)果見圖3、表1。

        根據(jù)能譜分析結(jié)果,密封片表面物質(zhì)主要為飛灰,同時含有較高的S。結(jié)合該樣品所處環(huán)境(空氣預(yù)熱器冷端)和黏結(jié)性結(jié)灰的形成特點,判斷積灰層中應(yīng)含有硫酸鹽,且導(dǎo)致密封片表面積灰的主要原因是低溫硫腐蝕。

        圖2 金相組織形貌Fig.2 Metallographic morphology

        圖3 密封片表面形貌及表面產(chǎn)物能譜分析圖Fig.3 Surface micro-morphology of air preheater seal and spectrum analysis of surface products

        表1 腐蝕產(chǎn)物能譜分析結(jié)果(質(zhì)量分數(shù) /%)Table 1 Energy spectrum analysis results of corrosion products (mass fraction /%)

        2 分析與討論

        冷端徑向密封片位于空氣預(yù)熱器的冷端,是整個空氣預(yù)熱器區(qū)域煙氣溫度較低的地方,也是積灰和腐蝕優(yōu)先發(fā)生的區(qū)域。

        當鍋爐燃煤中S 含量較高或者空氣預(yù)熱器排煙溫度較低時,即冷端部件金屬壁溫低于硫酸露點溫度,煙氣中的SO3與水蒸氣(或者外來水源)反應(yīng)生成的硫酸易在冷端部件凝結(jié),形成硫酸露點腐蝕;另一方面,捕捉煙氣中的飛灰,造成低溫黏結(jié)性積灰,加之低溫腐蝕形成金屬表面粗糙,與積灰相互促進,這也是該電廠空氣預(yù)熱器冷端區(qū)域密封片表面積灰(圖1)的主要原因[10-11]。

        低溫硫酸露點腐蝕會造成密封片在表面生成腐蝕產(chǎn)物,造成厚度減薄現(xiàn)象[12],加之密封片始終沿同一個方向與扇形板持續(xù)刮擦,密封片受到刮擦的部分不斷露出新鮮的金屬表面(具有一定保護作用的腐蝕產(chǎn)物在刮擦作用下掉落),又加速了密封片的腐蝕,使密封片減薄程度加劇。所以低溫硫酸腐蝕和摩擦是造成密封片刮擦部分(即彎折部分)減薄的原因之一,也是密封片其余部分與刮擦部分厚度差異明顯的原因。

        值得注意的是,這里的密封片破損是非常有規(guī)律的。在密封片的破損區(qū)域,往往對應(yīng)的基材表面沖刷產(chǎn)生的溝壑非常明顯,且越靠近密封片末端,沖刷磨損的范圍越寬。通過周圍的黏結(jié)性積灰層形貌(圖4)可以判斷,在空氣預(yù)熱器運行的時候,此區(qū)域受到大量的、有規(guī)律的重復(fù)沖刷,這也是每一處破損區(qū)域的距離相同的根本原因。沖刷會留下沖刷痕跡,也會減薄相應(yīng)區(qū)域的鋼板厚度。當沖刷達到一定程度時,厚度減薄的密封片載荷無法滿足外力時,密封片即從其末端發(fā)生破損,并隨著其運行時間的增加,其破損范圍會逐漸擴大。

        圖4 密封片形貌Fig.4 Appearance of air preheater seal

        結(jié)合電廠的實際運行情況,有規(guī)律的沖刷最有可能來自于兩個方面:蒸汽吹灰器吹灰和高壓水沖洗。蒸汽吹灰器吹灰時蒸汽對換熱元件的沖擊力使換熱元件受到吹損[13]。高壓水沖洗壓力大、且相對分散,不易形成規(guī)律的吹損區(qū)域,而吹灰蒸汽吹掃導(dǎo)致密封片損壞的可能性較大。當吹灰蒸汽存在過熱度不足或者疏水時間不夠時,蒸汽帶水極易造成對吹灰器噴嘴初始停留位置區(qū)域(即轉(zhuǎn)子外圈)的密封片產(chǎn)生強烈的沖擊,當吹灰器噴嘴到達行程末端(即轉(zhuǎn)子內(nèi)圈)時,蒸汽帶水情況減輕,對密封片的沖擊程度也相應(yīng)減弱。這也與圖4 所示的轉(zhuǎn)子外圈損壞明顯,而轉(zhuǎn)子內(nèi)圈相對完好的特征相符合。吹灰蒸汽帶水不但會加劇積灰,也會促進硫酸露點腐蝕。

        3 結(jié)論

        1)低溫硫酸露點腐蝕、密封片刮擦以及吹灰蒸汽帶水是導(dǎo)致密封片快速失效的主要原因,三者中又以吹灰蒸汽帶水作用為甚。

        2)保證吹灰蒸汽的過熱度,并在蒸汽吹灰器投入前充分疏水,可避免或者降低密封片的破損。一般情況下,吹灰蒸汽過熱度應(yīng)不低于120 ℃,蒸汽壓力應(yīng)不高于1.2 MPa,吹灰管路的疏水時間應(yīng)不低于20 min,或疏水溫度高于280 ℃。

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