王存明,張中華
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司三煉鋼廠,河北邯鄲 056001)
隨著RH 真空精煉生產(chǎn)與日俱增,對(duì)蒸汽的消耗也大幅度加,尤其環(huán)保限產(chǎn)1~2 座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況下,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽不足,使得RH 真空泵抽氣性能下降、抽氣時(shí)間長(zhǎng),真空度不穩(wěn)定,嚴(yán)重打亂生產(chǎn)節(jié)奏,為了確保RH 長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,滿足RH 高效生產(chǎn)需求,因而進(jìn)行此次改造。
RH 承擔(dān)公司中高端生產(chǎn)任務(wù),在生產(chǎn)的過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)各種異常情況,如抽真空時(shí)間較長(zhǎng)、真空度穩(wěn)定性不夠以及蒸汽不足等問(wèn)題。尤其是RH 真空精煉對(duì)蒸汽品質(zhì)的要求高,濁環(huán)水耗量大,能源消耗成本高等缺點(diǎn),生產(chǎn)組織非常困難,已不能滿足品種鋼生產(chǎn)對(duì)RH 設(shè)備的要求。主要表現(xiàn)在以下3方面。
圖1 改造前5 級(jí)噴射泵真空系統(tǒng)
(1)蒸汽不足,制約RH 生產(chǎn)。RH 對(duì)蒸汽品質(zhì)的要求高,尤其在環(huán)保限產(chǎn)期間2~3 座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況下,轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽不足,無(wú)法滿足RH 生產(chǎn),使真空度達(dá)不到冶金要求。
(2)RH 生產(chǎn)受轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)約束嚴(yán)重,因?yàn)镽H 生產(chǎn)所需要的蒸汽來(lái)源于轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽,RH 不能自由發(fā)揮其特殊的冶金功能。
(3)RH 使用蒸汽量大,消耗高,增加噸鋼成本,不利于公司高效生產(chǎn)。
為了實(shí)現(xiàn)三煉鋼全廠爐機(jī)匹配的最佳生產(chǎn)組織模式,高效生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)組織的最優(yōu)化、消耗和成本的最低化、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的最佳化、經(jīng)濟(jì)效益的最大化,為公司的經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)發(fā)揮積極作用,因而進(jìn)行此次改造。
水環(huán)真空泵是獲取粗真空絕佳方法,它以水作為密封介質(zhì),水環(huán)泵屬于離心泵范疇,依靠泵葉旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)件和泵殼形成水封,造成瞬時(shí)容積變化,進(jìn)而完成吸氣—壓縮—排氣過(guò)程,形成真空。真空泵及附屬設(shè)備設(shè)計(jì)使用壽命30 年以上。易損件壽命:閥片:8000 h;軸承:30 000 h;軸套:30 000 h。通過(guò)每臺(tái)真空泵的全性能試驗(yàn),包括水壓試驗(yàn)、運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)、汽蝕試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、振動(dòng)測(cè)量、軸承溫度測(cè)量及軸封泄漏測(cè)量等項(xiàng)試驗(yàn)性能穩(wěn)定。在不缺水情況下,設(shè)備運(yùn)行免維護(hù),能夠連續(xù)自動(dòng)工作運(yùn)行,泵房可無(wú)人值班。因此得到廣泛應(yīng)用。
在真空系統(tǒng)冷凝器C2 上引出DN400 mm 抽氣管道,3 臺(tái)水環(huán)泵W5aW5bW5c 入口分別接至DN400 mm 抽氣管道上,改造前5 級(jí)噴射泵真空系統(tǒng)如圖1 所示;三臺(tái)水環(huán)泵三出口和三為一接至原有冷凝器C3 出口管道上,改造后蒸汽噴射泵+水環(huán)泵模型如圖2 所示。在RH 主控室平臺(tái)東側(cè)布置水環(huán)泵泵房,3 臺(tái)水環(huán)泵使用的介質(zhì)水量為工業(yè)用水,水量是200 m3/h,且循環(huán)使用,不產(chǎn)生浪費(fèi)。每臺(tái)泵入口設(shè)計(jì)DN400 氣動(dòng)切斷閥,以便與原有蒸汽噴射泵系統(tǒng)隔開(kāi),且有不破壞5 級(jí)蒸汽噴射泵獨(dú)立性。這樣就形成抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 和抽氣系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b(W5 備用),抽氣系統(tǒng)Ⅰ和Ⅱ相互獨(dú)立又相互備用,互不干擾,增加系統(tǒng)的可靠性和安全感。
(1)2017 年10 月一次試車成功。完全達(dá)到甚至超過(guò)原設(shè)計(jì)指標(biāo)。經(jīng)過(guò)1 年多的生產(chǎn)運(yùn)行證明,此次改造是成功的,真空度穩(wěn)定,運(yùn)行良好。
(2)RH 生產(chǎn)在改造前依賴于至少三座轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的余熱蒸汽工作,尤其在爐役或者檢修期間,無(wú)法組織RH 生產(chǎn),改造后RH 生產(chǎn)只需兩臺(tái)轉(zhuǎn)爐足可以滿足RH 生產(chǎn)。
(3)由于使用了W5aW5bW5c 三臺(tái)水環(huán)泵,把S5a,S5B 使用的蒸汽節(jié)省下來(lái),通過(guò)統(tǒng)計(jì),原有系統(tǒng)蒸汽使用瞬時(shí)值達(dá)到29.5 t/h 過(guò)熱度大于20 ℃飽和干蒸汽,蒸汽消耗瞬時(shí)值可節(jié)約12.15 t/h。改造前抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 參數(shù)見(jiàn)表1,改造后抽氣系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b(W5 備用)參數(shù)見(jiàn)表2。
圖2 改造后蒸汽噴射泵+水環(huán)泵模型
表1 改造前抽氣系統(tǒng)Ⅰ:S1+S2+S3+S4+S5a/b 參數(shù)
表2 改造后系統(tǒng)Ⅱ:S1+S2+S3+S4+W5aW5b 參數(shù)
(1)RH 年蒸汽節(jié)省量=原蒸汽年耗量-現(xiàn)蒸汽年耗=36×{(29-12)×15+(20-8)×10}×345×130÷60=10 091 250(元)≈1009.16(萬(wàn)元)
(2)水環(huán)泵年消耗電能:G 模式(全泵)時(shí);D 模式時(shí),兩種狀態(tài)。電費(fèi):0.658 元。水環(huán)泵年消耗電能=36×200×{(10+15)+10}×345×0.658÷60=57 206 520(元)≈57.21(萬(wàn)元)
經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算如下:年節(jié)省蒸汽+改造前年判廢降級(jí)損失-年水環(huán)泵電耗=1009.16-57.21=951.95(萬(wàn)元)
目前這套系統(tǒng)改造以來(lái)從未發(fā)生過(guò)問(wèn)題,運(yùn)行良好,創(chuàng)效顯著,明顯降低RH 真空系統(tǒng)的事故率,大大提高生產(chǎn)效率,為公司降本增效做出貢獻(xiàn)。