王 毅,井添祺,周家中,萬蘭慶,吳 迪,楊華仙
(1.鹽城市鹽龍湖飲用水源管理處,江蘇鹽城 224000;2.青島思普潤水處理股份有限公司,山東青島 266555;3.北京久安建設投資集團有限公司亭湖區(qū)飲用水安全工程預處理廠項目部,江蘇鹽城 224000;4.中國市政工程西南設計研究總院有限公司,四川成都 610081)
隨著工農業(yè)迅速發(fā)展和居民生活水平的提高,廢水排放中污染物質的種類和濃度不斷增加,使得飲用水水源環(huán)境遭到不同程度的破壞,影響了人們的生命健康。目前,我國城市凈水廠大多數采用地表水作為飲用水水源,主要應用“混凝沉淀過濾+消毒”進行處理,但此處理工藝去除有機物質和氨氮比例較低。然而,此類物質在水源地的富集,勢必會影響人類的飲用水安全,因此,急需對原水水源進行預處理,以保證人們正常的生活需要。
江蘇省政府高度重視水環(huán)境整治和水源地建設工作,2015年鹽城市出臺《全市城鄉(xiāng)飲用水安全保障工作方案》,要求利用現有棄土區(qū)和農田,建設該區(qū)域飲用水安全工程,即原水前期處理工程。通過對凈水廠水源水質進行提升,使原水水質能夠穩(wěn)定達到《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838—2002)Ⅲ類水標準。
本文以鹽城市某水源預處理項目為例,介紹微污染原水治理的設計路線與運行效果,為水源預處理以及微污染原水的治理提供工藝組合方式和技術參考。
鹽城市凈水廠取水總規(guī)模為30萬m3/d,至2013年,全部建成通水,水廠進水水質需滿足地表水Ⅲ類標準。但是,近年來由于沿線農業(yè)面源、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化發(fā)展對本項目水源地的污染負荷輸入遠遠超出其環(huán)境承載能力,水質惡化嚴重。該水廠水源主要呈現有機物污染特征,CODMn和NH3-N等污染指標在7月—9月分別高達9.1 mg/L和1.8 mg/L,給水廠水質達標帶來了很大的難度。因此,本項目采用新建預處理廠的方式來提升原水水質。預處理廠設計進出水水質如表1所示。
根據水廠長期運行數據分析,預處理廠所選工藝應遵循以下原則。
(1)充分保障出水水質達標:根據相關部門提供的水質數據,原水Ⅲ類水達標率僅41%。在7月—9月,CODMn已達到8.0~9.1 mg/L,超出Ⅲ類水標準6.0 mg/L的限值;NH3-N波動較大,監(jiān)測結果顯示,該階段NH3-N最高達1.8 mg/L;大部分時期,TP在0.2 mg/L以上,且在7月—9月,TP開始異常升高,最高值達1.1 mg/L,遠高于III類水標準。因此,所選工藝要充分保障出水水質穩(wěn)定達標。
(2)具有持續(xù)升級的能力:水質達標率均較低,并呈逐年下降趨勢。一是上游地區(qū)逐年增加的工業(yè)廢水匯流到主干河道,增加了原水處理難度;二是短期內難以解決農業(yè)與生活污水面源污染問題;三是水源分支多位于不可控區(qū)域。因此,所選工藝應滿足后期水環(huán)境趨勢要求。
(3)對污染事故有抗沖擊能力:水源河道屬于航道,無足夠的自凈能力應對突發(fā)水質惡化事件,且水源面臨巨大的外入污染風險,此河道上游就曾經發(fā)生過工業(yè)廢水污染事件,影響了凈水廠原水水質。因此,所選工藝抗水質沖擊能力要強。
(4)滿足經濟社會效益:新建生化池和后續(xù)深度工藝,一要滿足當前和應對后期的水質要求;二要盡量降低成本投資,優(yōu)化國民經濟效益。因此,所選工藝應充分考慮經濟實用性。
綜合考慮以上原則,根據實際進出水水質的要求,以及水體中污染物的存在形式,本項目采用“化學預氧化+生物預處理+混凝沉淀”的組合處理路線,各單元協同作用,強化對有機物、NH3-N和TP等污染物的去除效果。
2.2.1 化學預氧化技術
(1)高錳酸鉀預氧化
高錳酸鉀是國外最早用于去除和控制水中嗅味的氧化劑之一,對嗅味具有良好的去除效果。高錳酸鉀投加量在0.5~2.0 mg/L時,對水中土腥味具有良好的去除效果,可以明顯提高水中主要致臭微量有機物的去除效果。高錳酸鉀具有極強的氧化性,可以破壞成色基團,同時也具有一定的吸附功能,表現出優(yōu)異的脫色能力。此外,高錳酸鉀預氧化也可強化混凝沉淀對COD的去除效果,且具有較好的除藻效果。高錳酸鉀投量在0.8~1.0 mg/L時,比常規(guī)混凝的除藻率提高了22%[1-3]。
(2)二氧化氯預氧化
二氧化氯預氧化技術具有良好的除藻性能,能夠有效避免沉淀池、濾池等青苔的滋生,對有色物質的脫色也具有較好功效。但是,二氧化氯對水體中有益微生物也有毒害作用,特別是與有機物質作用后,易產生致癌副產物,且二氧化氯制備要求苛刻,必須現場制備,控制條件需嚴格把控,防止爆炸。因此,需設置安全防爆措施、滲漏防范措施,增加了運行成本和操作難度,危險性較高[4]。
綜上比較,本項目確定采用高錳酸鉀預氧化,目的為去除水中色、嗅、味,抑制藻類生長。
2.2.2 生物預處理技術
傳統的給水處理工藝(混凝、沉淀和過濾)在保證飲用水水質方面起到了重要作用,但對低分子量有機物和NH3-N的去除率較低。生物氧化法可借助微生物群體的新陳代謝活動,去除傳統處理工藝不能有效去除的污染物,是傳統飲用水處理方法的重要補充。本項目原水呈現微污染狀態(tài),有機物、NH3-N超標,是生物處理技術的適用對象。表2對比了幾種常見的生物預處理工藝。
表2 生物預處理工程方案比選[5-7]Tab.2 Comparison of Biological Pretreatment Projects[5-7]
在MBBR工藝中,系統能夠實現液體、懸浮載體及氣體三者循環(huán)流動,形成流化狀態(tài)。懸浮載體具有較大的比表面積,可在反應器中形成很高的生物量,且通過增加池體內總有效生物膜面積,可以起到持續(xù)提高污染物去除的能力。通過懸浮載體的流化,使其附著的生物膜能夠與液相中的營養(yǎng)基質充分接觸,提高了生物膜傳質傳氧效率,達到對有機物和NH3-N較好的去除效果。
此外,MBBR工藝還具有強抗沖擊負荷能力、運行能耗低、污泥產量低、操作簡單、懸浮載體反應形態(tài)好、氧利用率高、不易堵塞等優(yōu)點[8-10]。MBBR工藝分為泥膜復合工藝和純膜工藝[11]。目前,國內常采用的是泥膜復合工藝處理工業(yè)廢水以及市政污水,且取得了良好的應用效果。本項目考慮微污染原水的低基質特性、運行成本問題以及控制等需求,生化段采用純膜MBBR工藝即可滿足對出水水質的要求。
2.2.3 混凝沉淀技術
(1)混合技術選擇
混合工藝的目的是促進藥劑與水體充分快速接觸。藥劑的反應速度快,需強化混合過程,縮短接觸時間,因此,合理選擇混合形式是取得良好混凝效果的重要前提[12]。管道靜態(tài)混合器一般為三節(jié)組成,內置左旋和右旋固定螺旋葉片,通過流動分割、徑向混合等作用獲得較好的混合效果。機械混合為傳統混合形式,通過機械提供動能,改變水體流態(tài),能夠有效保證較短時間內的藥劑混合,具有效率高、受原水水量變化影響小、節(jié)省藥劑投加量等優(yōu)勢。經詢價核算,二者在經濟上的出入較小。因此,本項目混合采用先管道混合器簡單混合,再機械混合的方式。
(2)絮凝技術選擇
凈水工藝中絮凝池形式很多,大致可分為水力絮凝和機械絮凝。近年來,機械絮凝設備質量逐步提高,應用范圍廣,攪拌設備成熟穩(wěn)定,已得到水處理廠的廣泛認可,尤其適用于小池體、變水量、短時間絮凝條件等特征的高密度澄清池[13]。本項目考慮采用機械絮凝的方式。
(3)沉淀技術選擇
給水處理中的沉淀工藝是在重力作用下固液分離的過程。目前,應用較多的有平流式沉淀池、斜管沉淀池。近年來,隨著引進技術項目的增加,國外新的絮凝沉淀工藝如高密度沉淀池等池型紛紛引進我國,并取得了較好的效果。在引進吸收國外技術的基礎上,開發(fā)的中置式高密度沉淀池也在全國各地有所應用,獲得了良好的效果[14]。
中置式高密度沉淀池針對傳統沉淀池污泥回流方式缺陷進行改進,提升了斜管配水能力,強化了絮凝裝置和方式。將絮凝區(qū)與沉淀區(qū)有機結合,優(yōu)化了沉淀區(qū)的水力條件、布置和沉降面積,池型布置更合理,處理效果更好,適用于我國各規(guī)模水廠。與其他池型對比,中置式高密度沉淀池具有以下優(yōu)點:(1)對濁度和有機物的去除率較高,濁度長期在1 NTU以下,水質有保證;(2)占地小、絮凝沉淀時間短;(3)布水均勻;(4)沉淀池的水流流態(tài)合理,泥水分離效果更佳;(5)可節(jié)省濃縮池設置[15]。
綜上,本項目采用“高錳酸鉀預氧化+MBBR生化法+中置式高密度沉淀池”處理工藝流程,各單元協同作用,強化對有機物、NH3-N、TP的去除效果。工藝流程如圖1所示,平面布置如圖2所示。在項目施工過程中設置了多組超越管道,以滿足各類水質的運行需求。
圖1 工藝流程圖Fig.1 Flow Chart of the Process
圖2 廠區(qū)平面布置圖Fig.2 Layout Plan of the Plant
取水泵房由格柵井、吸水井流道和出水渠道組成。格柵井2格,單格平面尺寸為9.6 m×3.1 m,內設孔徑為6 mm的旋轉式濾網,采用兩側進水、中間出水的方式。吸水井2格,單格平面尺寸為13.5 m×9.6 m。取水泵房平面總尺寸約為24.4 m×20.5 m,出水由2根DN1400管道輸送至生物池。
生物池單座設計進水量為15.0萬m3/d,共2座。單座平面外框尺寸為29.50 m×52.40 m,平均有效水深為5.5 m。池體設獨立2格,每格分3階段曝氣,每階段中間設隔墻隔網,分隔為2小格,每階段之間設導流墻,總體每格池體分為6級硝化。池中投加SPR-II懸浮載體,材質為HDPE,HRT為60 min,氣水比為0.6~1.3。風機配置變頻,可根據原水DO、NH3-N、有機物等負荷變化進行調整。
生物池底部設曝氣系統,由管徑為DN150和DN100的管道構成環(huán)狀曝氣主管,間設DN40穿孔曝氣管。
中置式高密度沉淀池設計規(guī)模為30萬m3/d,共1座。其中,沉淀池單格設計規(guī)模為5萬m3/d,共6格?;旌铣卦O計停留時間為55 s,絮凝采用導流筒強化循環(huán),絮凝總時間為5.8 min,單格沉淀池設絮凝池2個,單格絮凝池為6 m×6 m?;炷齽┩都狱c位于每格沉淀池進水管,先通過管道靜態(tài)混合器簡單混合,再進行機械混合,混凝劑設計投加量為30.0 mg/L。
沉淀池采用斜管沉淀方式,斜管孔徑為35 mm,上升流速為4.5 mm/s,下設重力濃縮刮泥機1臺,回流污泥通過污泥回流泵至混合池,剩余污泥至污泥脫水系統。
加藥間按30萬m3/d 設計。加礬間設溶液池3座,1用1備1調配。溶液池容積按最大50.0 mg/L加注量每天調配5池設計,單池容積為20 m3,尺寸為2.5 m×2.5 m,水深為3.2 m。在每組溶液池中設慢速攪拌機1臺,共3臺。設8臺隔膜計量泵,6用2備。泵參數Q=850 L/h,H=500 kPa,P=1.5 kW。另預留脫水機濾液一體化裝置加藥泵1臺。
鼓風機房設5臺曝氣鼓風機,4用1備,用于向生化池曝氣。單臺風量為4 375 m3/h,風壓為8 m,配套電機功率為160 kW。
脫水機房內設置脫水機濾液提升池,尺寸為2 m×3 m,深2為m,內設2臺潛水排污泵,單臺流量為30 m3/h,揚程為12 m,電機功率為2.2 kW。
本項目實際進出水水質均值如表3所示。該污水廠穩(wěn)定運行期間,進水CODMn、NH3-N、TP均值分別為8.4、1.4、0.7 mg/L,低于設計進水水質,出水均值分別達到4.5、0.2、0.08 mg/L,穩(wěn)定達到地表III類水標準。生化段采用6級純膜MBBR運行,能夠有效保障NH3-N穩(wěn)定達標和CODMn的削減,其中,NH3-N最低可低于0.1 mg/L,NH3-N的去除率最高可達到85%以上。通過對生化池沿程的檢測,生化段基質濃度隨水流方向逐級遞減,各級對NH3-N均有去除效果。掛膜受基質濃度影響較大,圖3為MBBR區(qū)各級懸浮載體的掛膜效果。由圖3可知,生化段懸浮載體在低基質下掛膜迅速且良好,隨著各級進水基質的降低,掛膜效果呈現由深到淺的變化。生化出水經中置式高密度沉淀池后,經混凝沉淀,有效保障了CODMn和TP的穩(wěn)定達標。
表3 實際進出水水質Tab.3 Actual Water Quality of Influent and Effluent
圖3 MBBR各級填料掛膜狀態(tài)Fig.3 Biofilm Formation of Different Packings in MBBR
實際現場運行根據DO、NH3-N、有機物等因素調節(jié)風量,實際氣水比為1.0~1.3,曝氣量為12 500~16 250 m3/h,DO為5.0~7.0 mg/L。核算全廠電耗平均值為0.052 kW·h/t,以0.74元/(kW·h)核算,運行成本為0.038元/t。在中置式高密度沉淀池投加的混凝劑為PAC,稀釋比例為1∶3,核算投加量為10.0 mg/L。本項目生化段采用純膜MBBR工藝,污泥產量極低,運行簡單,且核心生化段僅需曝氣即可維持懸浮載體流化,節(jié)省了推流器的安裝,也節(jié)省了初期投資成本以及后續(xù)設備的維護檢修量。
對各級懸浮載體進行高通量分析。本項目采用6級懸浮載體投加,各級懸浮載體專性富集,且NH3-N沿程逐級遞減,故各區(qū)域內的懸浮載體生物膜是在不同NH3-N濃度下形成的。根據沿程結果,1級區(qū)域的NH3-N濃度在1.0 mg/L以上, 6級區(qū)域的NH3-N濃度低于0.4 mg/L。圖4為1級~6級生物膜微生物Circos分析圖,此分析主要以圈圖的方式展現每個樣本中優(yōu)勢物種的分布比例,以及各優(yōu)勢物種在不同樣本中的分布比例,并將相對豐度小于0.05的物種歸為others繪制此圖。
圖4 1級~6級生物膜微生物屬水平物種組成Fig.4 Species Composition of Microbiological Level of 1st to 6th Stage in MBBR
目前,關于MBBR工藝應用于微污染原水治理的研究報道較少。對比MBBR用于市政污水的治理,相關研究均指出懸浮載體對Nitrospira的富集能力較高,其相對豐度一般在10%~15%,最高可達27.8%[21]??梢?,基質濃度對微生物的富集具有重要的影響。
鹽城市某原水預處理項目充分利用現有用地,根據進出水水質要求,采用“高錳酸鉀預氧化+MBBR生化法+中置式高密度沉淀池”組合工藝,保障了原水預處理廠出水COD、NH3-N、TP等穩(wěn)定達到地表III類水標準。生化段采用6級純膜MBBR工藝,高通量測序結果顯示,懸浮載體對硝化菌具有良好的富集能力,其相對豐度沿著水流方向呈逐級降低的趨勢。生化段控制曝氣量為12 500~16 250 m3/h,氣水比為1.0~1.3,DO為5.0~7.0 mg/L。中置式高密度沉淀池核算PAC投加量為10 mg/L。通過各工藝段優(yōu)化運行,該項目出水各項指標穩(wěn)定達標,優(yōu)于地表Ⅲ類水標準。該工藝路線操作簡單,運行成本低,后期維護少,適用于微污染原水的治理。