李 臣,劉先成,金紅波,李國(guó)偉,單紹仁(安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司,河南 安陽(yáng) 455133)
公司水泥粉磨采用輥壓機(jī)加管磨機(jī)雙閉路系統(tǒng),輥壓機(jī)型號(hào)HFCG160-140,輥壓機(jī)循環(huán)斗提型號(hào)NSE1000mm×45000mm,循環(huán)斗提(雙傳動(dòng))電機(jī)Y2315S-4。生產(chǎn)過(guò)程中,循環(huán)斗提發(fā)生電流高跳停故障,由于設(shè)備未到大修時(shí)間,采取應(yīng)急措施使故障得以解決維持生產(chǎn)正常運(yùn)行。
水泥磨正常生產(chǎn)時(shí),循環(huán)斗提電流170~180A,2019年7月18日循環(huán)斗提電機(jī)電流高跳停,跳停前電流220~230A。停機(jī)對(duì)輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)(見(jiàn)圖1)進(jìn)行了全面仔細(xì)檢查,經(jīng)檢查斗提下部底節(jié)內(nèi)沒(méi)有物料,循環(huán)斗提電機(jī)、減速機(jī)、V選正常,系統(tǒng)操作正常,輥壓機(jī)輥面磨損在正常范圍,異常的是輥壓機(jī)兩個(gè)輥端面錯(cuò)位近30mm,造成側(cè)擋板與一個(gè)輥端面間隙正常、與另一輥端面間隙30 mm左右(見(jiàn)圖2)。間隙過(guò)大造成大量物料短路未經(jīng)輥擠壓粉磨直接從側(cè)擋板與輥端面間隙流入斗提,斗提提升的物料大量增加,使得斗提電流高跳停。
圖1 輥壓機(jī)閉路系統(tǒng)
由于未到計(jì)劃大修時(shí)間、生產(chǎn)任務(wù)緊張,只能采取應(yīng)急措施處理:在輥兩端設(shè)置擋料裝置(詳見(jiàn)圖3),阻止物料流入輥端面與側(cè)擋板間隙。擋料裝置用厚度10mm鋼板制作,鋼板與側(cè)擋板接觸滿焊,并與定輥及動(dòng)輥(動(dòng)輥與定輥?zhàn)罱恢茫┍3?0mm間隙。
圖2 輥壓機(jī)兩個(gè)輥端面錯(cuò)位
圖3 輥兩端設(shè)置擋料裝置
這樣處理后,擋料裝置阻止物料流入輥端面與側(cè)擋板間隙,消除物料短路,減少循環(huán)物料量,避免斗提超電流,輥壓機(jī)處理能力沒(méi)受到影響,生產(chǎn)又轉(zhuǎn)入正常。計(jì)劃大修時(shí)將兩個(gè)輥端面調(diào)整平齊,徹底解決問(wèn)題。