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        水煤氣加氫水解精脫硫工藝的改造及應(yīng)用實踐

        2020-07-15 07:13:00史軍偉夏紅亮武靜博段倩林
        煤化工 2020年3期
        關(guān)鍵詞:水煤氣空速氧化鋅

        史軍偉,楊 興,夏紅亮,武靜博,段倩林

        (1.陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司,陜西 韓城 715400;2.韓城市工業(yè)和信息化局,陜西 韓城 715400)

        水煤氣是以煤或焦炭為原料,以水蒸氣(或水蒸氣+空氣)為氣化劑,在高溫條件下,由煤或焦炭中的可燃部分轉(zhuǎn)化生成,主要成分為CO 和H2。

        某公司將水煤氣壓縮凈化后與焦?fàn)t煤氣混合配比生產(chǎn)甲醇,由于甲醇合成催化劑對煤氣中的硫化物非常敏感,微量的硫化物即可造成催化劑永久性中毒失活,因此,水煤氣的精脫硫是一個必不可少且相當(dāng)重要的工序。由于傳統(tǒng)的耐硫變換脫硫工藝[1-2]會造成CO 的損失,為了充分利用水煤氣中的有效成分CO,該公司與某設(shè)計院合作開發(fā)出了一套加氫水解精脫硫工藝[3]。

        現(xiàn)對該公司水煤氣精脫硫采用加氫水解工藝的生產(chǎn)實踐和優(yōu)化改造情況進行介紹,以期為煤化工企業(yè)及同類裝置提供參考。

        1 水煤氣組成及性質(zhì)

        該公司加氫水解精脫硫工序進口水煤氣組分及硫化物含量如表1 所示。

        由表1 可以看出,加氫水解精脫硫進口水煤氣中無機硫(H2S)含量較低,質(zhì)量濃度約30 mg/m3,約占總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的 7%,而有機硫(包括 COS、CS2和 C4H4S)約占總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)的93%,并且有機硫主要以COS 形式存在。

        表1 加氫水解精脫硫工序進口水煤氣組分及硫化物含量

        2 水煤氣加氫水解精脫硫工藝及影響因素

        2.1 加氫水解脫硫工藝流程

        該公司采用“兩級加氫+ 水解工藝”對水煤氣進行精脫硫,設(shè)計處理氣量50 000 m3/h,設(shè)計出口總硫質(zhì)量濃度0.1 mg/m3。水煤氣加氫水解精脫硫工藝流程示意圖如圖1 所示。

        圖1 水煤氣加氫水解精脫硫工藝流程示意圖

        經(jīng)過壓縮后的水煤氣(2.3 MPa,40 ℃)首先與二級氧化鋅槽出口返回的氣體(2.2 MPa)換熱升溫至160 ℃~240 ℃,進入一級加氫反應(yīng)器(反應(yīng)器內(nèi)裝有Co-Mo 型催化劑),有機硫在此與煤氣中的氫氣反應(yīng)生成H2S,反應(yīng)后的氣體進入一級氧化鋅槽,H2S 與ZnO 反應(yīng)生成ZnS,然后被吸附脫除;氣體再依次經(jīng)過二級加氫反應(yīng)器、二級氧化鋅槽進一步轉(zhuǎn)化脫除有機硫,最后二級氧化鋅槽出口的氣體返回氣氣換熱器與原料氣進行換熱,再經(jīng)冷卻器降溫至90 ℃~150 ℃后進入寬溫水解槽,將氣體中未反應(yīng)的有機硫水解成H2S,進入精脫硫槽,再經(jīng)過精脫硫把關(guān)槽,將總硫脫除至質(zhì)量濃度為0.1 mg/m(3設(shè)計值)。

        2.2 溫度對加氫水解精脫硫系統(tǒng)的影響

        為了考察加氫反應(yīng)溫度對出口總硫含量的影響,進行了有機硫脫除的側(cè)線試驗。具體試驗方案是在一級氧化鋅槽取樣口,通過管線連接使水煤氣進入試驗裝置,依次進入試驗加氫反應(yīng)器、試驗脫硫反應(yīng)器,經(jīng)針形閥減壓后,進入轉(zhuǎn)子流量計計量氣體流量,而后進行現(xiàn)場放空。試驗加氫反應(yīng)器和脫硫反應(yīng)器采用自帶溫控系統(tǒng)的管式加熱爐。加氫反應(yīng)溫度對系統(tǒng)出口總硫的影響結(jié)果如圖2 所示。

        圖2 加氫反應(yīng)溫度對系統(tǒng)出口總硫的影響

        由圖2 可以看出,隨著反應(yīng)溫度的升高,系統(tǒng)出口總硫含量整體呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢。當(dāng)操作溫度較低時(120 ℃~135 ℃),從動力學(xué)角度來講,會影響加氫反應(yīng)速率[7],導(dǎo)致有機硫加氫反應(yīng)進行不徹底,系統(tǒng)出口總硫含量較高;當(dāng)溫度較高時(≥180 ℃),由于水煤氣中的CO 含量較高,CO 容易發(fā)生甲烷化反應(yīng),放出熱量,惡化操作條件,同時生成大量有機硫醇、硫醚等副產(chǎn)物[8],也會導(dǎo)致系統(tǒng)出口總硫含量升高。當(dāng)反應(yīng)溫度為140 ℃~160 ℃時,有機硫轉(zhuǎn)化脫除效果較好,系統(tǒng)出口總硫質(zhì)量濃度可以控制在2 mg/m3~5 mg/m3,故操作溫度正常情況在 140 ℃~160 ℃,隨著催化劑運行時間延長,活性逐步降低,反應(yīng)溫度可逐步適當(dāng)提高。

        2.3 空速對加氫反應(yīng)過程的影響

        系統(tǒng)采用Co-Mo 型加氫催化劑(裝填體積48 m3,Φ2 mm~4 mm,堆密度 550 kg/m3~750 kg/m3),加氫反應(yīng)器中空速控制在1 000 h-1~2 500 h-1。如果空速過大,則水煤氣在催化劑床層中流動很快,停留時間過短,由于有機硫加氫反應(yīng)過程屬于內(nèi)擴散控制[9],因此有機硫來不及進入催化劑內(nèi)表面進行反應(yīng)就穿過催化劑床層,造成有機硫加氫轉(zhuǎn)化不徹底;如果空速過低,則會降低設(shè)備的處理能力,增加設(shè)備的投資費用。經(jīng)過設(shè)計計算,在處理50 000 m3/h 水煤氣情況下,空速控制在1 000 h-1~2 500 h-1,能夠保證系統(tǒng)出口總硫質(zhì)量濃度在0.1 mg/m3以下。

        2.4 硫化物含量的檢測

        經(jīng)過上述工藝處理的水煤氣,采用微量硫色譜分析儀(型號GS-2010,精度0.01 mg/m3)對各反應(yīng)器(槽)進出口煤氣中的硫化物含量進行了分析,結(jié)果如表2 所示。

        表2 各反應(yīng)器(槽)進出口煤氣中的硫化物含量 mg/m3

        由表2 可以看出,水煤氣中的總硫含量逐漸降低,但加氫水解精脫硫系統(tǒng)出口總硫質(zhì)量濃度未達到低于0.1 mg/m3的設(shè)計值。H2S 含量在一級、二級氧化鋅槽進口有所升高,是因為經(jīng)過一級、二級加氫反應(yīng)器后,有機硫加氫反應(yīng)生成了H2S[4]。

        3 加氫水解精脫硫系統(tǒng)運行情況

        加氫水解精脫硫系統(tǒng)自2018 年5 月投入運行以來,期間出現(xiàn)過系統(tǒng)出口總硫不達標(biāo)、氧化鋅更換困難、運行成本高等問題。故對以上問題進行了分析,給出了具體改造。

        3.1 系統(tǒng)出口總硫超標(biāo)問題分析及解決方案

        經(jīng)過分析,系統(tǒng)出口總硫不達標(biāo)是因為水煤氣中的有機硫成分較復(fù)雜,在加氫反應(yīng)過程中,H2S 可能與微量的乙烯、乙炔等物質(zhì)反應(yīng)生成了甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫等有機硫化物[5],降低了有機硫的脫除精度。同時,在水煤氣CO 體積分?jǐn)?shù)高達38.2%(焦?fàn)t煤氣中的CO 體積分?jǐn)?shù)一般僅有8%~10%)的氣氛中,H2S與CO 發(fā)生了可逆反應(yīng)[6],反應(yīng)見式(1)。

        因此,如果加氫反應(yīng)器后水煤氣中生成的H2S 不能及時移除,將導(dǎo)致系統(tǒng)出口氣體中COS 含量達到平衡濃度,COS 經(jīng)過兩級加氫也不能徹底轉(zhuǎn)化。

        鑒于此,該公司決定將原來“兩級加氫+ 水解工藝”改造為“三級加氫工藝”。即取消原水解槽,增加三級加氫反應(yīng)器、三級氧化鋅槽,使二級加氫反應(yīng)器出口生成的H2S 及時通過氧化鋅槽移除,促使加氫反應(yīng)正向進行徹底,2019 年5 月改造完成后,系統(tǒng)出口總硫質(zhì)量濃度控制在0.1 mg/m3以下,達到設(shè)計要求。

        3.2 運行成本高的問題分析及解決方案

        在實際生產(chǎn)運行過程中,由于加氫反應(yīng)控制溫度較低(140 ℃~160 ℃),一級、二級氧化鋅槽中的 ZnO飽和硫容只有20%左右,特別是對于并聯(lián)的3 個一級氧化鋅槽中的ZnO,當(dāng)氣量為50 000 m3/h(有機硫質(zhì)量濃度為400 mg/m3)時,平均1 個月就需要更換一槽ZnO(42.5 m3),每年催化劑費用約需 2 400 萬元,且由于氧化鋅槽采用并聯(lián)方式,無法實現(xiàn)在線更換,每3個月必須停車更換1 次,使生產(chǎn)無法長周期運行,導(dǎo)致運行費用進一步升高。

        為了降低運行費用,將原來并聯(lián)的3 個一級氧化鋅槽進行技術(shù)改造。一級氧化鋅槽改造前后流程示意圖見圖3。改造后氧化鋅槽既可以并聯(lián)運行,也可以串聯(lián)運行。當(dāng)A 槽硫容飽和時,使A 槽串聯(lián)B 槽運行;當(dāng)B 槽硫容飽和時,停止運行 A 槽,使B 槽串聯(lián)C 槽運行。如此可以在操作溫度基本不變的情況下,使ZnO 得到更充分的利用。改造后裝置運行周期從3 個月提高至5 個月,大大節(jié)約了成本。

        圖3 一級氧化鋅槽改造前后流程示意圖

        4 結(jié) 語

        4.1 水煤氣中有機硫成分較復(fù)雜,且CO 體積分?jǐn)?shù)高達38.2%,嚴(yán)重影響了脫硫精度,將“兩級加氫+ 水解”改造為“三級加氫工藝”,能夠達到系統(tǒng)出口總硫質(zhì)量濃度在0.1 mg/m3以下的設(shè)計要求。

        4.2 加氫反應(yīng)溫度、加氫反應(yīng)器中的空速對系統(tǒng)出口總硫含量會產(chǎn)生重要影響,在運行中,溫度控制在140 ℃~160 ℃、空速控制在 1 000 h-1~2 500 h-1比較合理。

        4.3 由于加氫反應(yīng)控制的運行溫度較低,導(dǎo)致氧化鋅硫容較低,需頻繁更換氧化鋅脫硫劑,使得精脫硫工藝運行費用較高。將并聯(lián)的3 個一級氧化鋅脫硫槽改造為可并聯(lián)可串聯(lián)的方式運行,可使其運行周期由3 個月提高至5 個月。

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