周志遠(yuǎn) 徐春艷
1.中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017300 2.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江哈爾濱 150090
在當(dāng)今世界,能源問題是全球性問題,我國是煤炭儲(chǔ)量大國,資源豐富,煤炭的產(chǎn)量呈逐年遞增的趨勢[1]。根據(jù)2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國的煤炭消費(fèi)總量占總能源消費(fèi)總量的59%[2],豐富的煤炭資源以及長期以來所堅(jiān)持的能源自給的發(fā)展方針,使得煤炭目前仍成為我國的主要能源。我國煤炭資源大多采用直接燃燒的利用方式,存在著污染嚴(yán)重,資源轉(zhuǎn)化和利用效率低等問題,煤化工技術(shù)對煤質(zhì)的適應(yīng)性很強(qiáng),可以有效的利用一些較為年輕的劣質(zhì)煤和高硫煤等煤炭資源進(jìn)行轉(zhuǎn)化和利用[3]。然而,在煤化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生了大量的煤化工廢水,廢水主要來源于煤氣洗滌工段、冷凝工段以及煤氣凈化工段等[4-5]。煤化工廢水水量高達(dá)幾千至幾萬m3/d,廢水中含大量固體懸浮顆粒和溶解性有毒有害化合物,廢水可生化性僅為0.28左右,是一種高濃度難生物降解的化工廢水[6]。在厭氧生物處理工藝、氧化工藝以及MBR工藝對煤化工廢水的處理過程中,存在反應(yīng)時(shí)間長、處理成本高的問題[7-8],并且煤化工廢水中含有大量微生物降解和硝化抑制物(酚類物質(zhì),芳香烴類和氮雜環(huán)類化合物等),其生物毒性導(dǎo)致生物處理工藝過程不充分,廢水具有較低的C/N比值,缺乏反硝化微生物需求的碳源,進(jìn)而影響總氮的去除[9]。而生物增濃工藝能夠顯著增加廢水處理系統(tǒng)中的生物量,有效去除廢水中的污染物,降低煤化工廢水的處理成本。本文主要研究生物增濃(Biological multiplication technique)工藝在內(nèi)蒙古某合成氨企業(yè)的煤化工廢水處理中的應(yīng)用,進(jìn)行了生物增濃的啟動(dòng)、穩(wěn)定運(yùn)行研究,旨在為生物增濃處理工藝在煤化工廢水的工程應(yīng)用中提供基礎(chǔ)。
圖1是內(nèi)蒙古某合成氨企業(yè)廢水處理站的工藝過程,包括預(yù)處理系統(tǒng)、生物增濃、改良A/O系統(tǒng)、深度處理系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)等。經(jīng)過預(yù)處理的廢水進(jìn)入生物增濃工藝,在該段完成了COD、酚類物質(zhì)和氨氮的大幅度去除。生物增濃工藝是控制特定的水力條件、高污泥濃度、低溶解氧的基礎(chǔ)上,通過投加一定量的活性炭粉增加污泥濃度,通過池內(nèi)實(shí)現(xiàn)在低溶解氧條件下氨氮短程硝化反硝化脫氮和同步去除有機(jī)物的工藝。
圖1 內(nèi)蒙古某合成氨企業(yè)廢水處理站工藝流程圖
圖2 是廢水處理站生物增濃工藝的示意圖及沿程取樣點(diǎn),進(jìn)水從生物增濃工藝的一端進(jìn)入外循環(huán)廊道,進(jìn)水沿著外循環(huán)廊道流入內(nèi)回轉(zhuǎn)廊道,然后經(jīng)過內(nèi)回轉(zhuǎn)廊道末端的斜板沉淀池進(jìn)行泥水分離,上部的澄清水排出,斜板沉淀池底部的沉淀污泥采用回流至生物增濃工藝的進(jìn)水端,剩余污泥定期排出。
圖2 生物增濃工藝平面示意圖及取樣點(diǎn)
本廢水處理站主要處理廢水包括生活污水、酚氨回收廢水、低溫甲醇洗廢水、氣化循環(huán)廢水等廢水,進(jìn)水設(shè)參數(shù)如表1所示;接種污泥主要來自某煤化工廢水處理站的剩余污泥,接種污泥的含水率為80%。
本實(shí)驗(yàn)主要分析的項(xiàng)目有COD、酚類物質(zhì)、氨氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮等指標(biāo),測定分析方法均采用《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版)[10]中的方法。具體的分析項(xiàng)目、分析方法以及測試設(shè)備和儀器見表2。
啟動(dòng)期增濃池內(nèi)外廊道溶解氧(DO)濃度控制在0.2~0.5g/L左右,內(nèi)廊道溶解氧(DO)濃度逐漸升高,悶曝12 h,至池內(nèi)污泥呈現(xiàn)土黃色,將進(jìn)入沉淀池內(nèi)的沉淀污泥回流進(jìn)入生物增濃工藝首段。啟動(dòng)期通過向煤化工廢水中加入生活污水調(diào)節(jié)進(jìn)水負(fù)荷,初期逐步提高生物增濃工藝內(nèi)進(jìn)水負(fù)荷,待系統(tǒng)處理能力達(dá)到70%后再次提高進(jìn)水負(fù)荷,初期向生物增濃工藝投加農(nóng)用氯化銨氮肥和磷酸二氫鉀磷肥,保證進(jìn)水中 COD:N:P=100:5:1[11],以滿足微生物正常生長對氮、磷元素的需要。悶曝期間向生物增濃工藝內(nèi)投加粉末活性炭,投加量為20 mg/L左右,控制污泥齡為100 d,逐漸使生物增濃工藝內(nèi)的污泥濃度達(dá)到5 000 mg/L。
表1 進(jìn)水設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 水質(zhì)分析項(xiàng)目、方法和儀器
由圖3可知,生物增濃工藝啟動(dòng)初期進(jìn)水COD為500 mg/L左右, 出水COD 為240 mg/L左右,COD去除率為52%,之后逐漸提高進(jìn)水COD值,COD去除率也在不斷提高,啟動(dòng)60 d后COD值升高至1600 mg/L,出水穩(wěn)定在480 mg/L,去除率為70%左右。
圖3 啟動(dòng)階段進(jìn)出水COD值變化
由圖4可知,生物增濃工藝啟動(dòng)初期進(jìn)水酚類物質(zhì)濃度由100 mg/L逐漸提高到150 mg/L,酚類物質(zhì)的去除率由50%緩慢提高至62%,繼續(xù)提高進(jìn)水酚類物質(zhì)濃度至280mg/L左右,酚類物質(zhì)去除率提高到80%,整體曲線為先緩慢升高后較快提高的過程,這也說明,生物增濃工藝的啟動(dòng)過程,也是接種的活性污泥逐步適應(yīng)水中酚類物質(zhì)生物毒性抑制性的過程,活性污泥的生物活性也逐漸得到恢復(fù)和提高[12]。
(1)生物增濃工藝進(jìn)出水COD和酚類物質(zhì)隨時(shí)間變化。穩(wěn)定運(yùn)行期間,生物增濃工藝對COD和酚類物質(zhì)去除效果分別如圖5和圖6所示。在穩(wěn)定運(yùn)行階段,生物增濃工藝進(jìn)水COD濃度在2 000~2 500 mg/L之間,相應(yīng)COD的去除率為80%左右,出水COD濃度維持在400 mg/L左右。進(jìn)水酚類物質(zhì)濃度在300~400 mg/L,酚類物質(zhì)的去除率也基本維持在90%左右。這主要是因?yàn)榻?jīng)過馴化階段,生物增濃工藝的活性污泥內(nèi)馴化增值了大量酚類物質(zhì)和COD的降解功能菌,經(jīng)過初期啟動(dòng)階段馴化培養(yǎng)的適應(yīng)該類廢水的微生物,去除能力較強(qiáng)。故生物增濃工藝對COD和酚類物質(zhì)去除效果較好且穩(wěn)定。
圖4 啟動(dòng)階段生物增濃工藝進(jìn)出水酚濃度
圖5 生物增濃工藝對COD去除效果
圖6 生物增濃工藝對酚類物質(zhì)去除效果
(2)生物增濃工藝進(jìn)出水氨氮和總氮指標(biāo)隨時(shí)間變化。結(jié)合圖7和8可知,在穩(wěn)定運(yùn)行階段,生物增濃工藝在進(jìn)水氨氮濃度達(dá)260 mg/L和總氮濃度達(dá)280~300 mg/L的高水平且存在小幅波動(dòng)的情況下,生物增濃工藝出水氨氮和總氮水平分別穩(wěn)定在50 mg/L和150 mg/L左右。
圖7 生物增濃工藝出水氨氮隨時(shí)間變化曲線
圖8 生物增濃工藝出水總氮隨時(shí)間變化曲線
(1)生物增濃工藝沿程COD變化。如圖9所示,先取樣生物增濃工藝的進(jìn)水經(jīng)過1~5段后,COD去除率達(dá)到50%,COD濃度大幅度降解,隨后取樣點(diǎn)5~8段的COD濃度持續(xù)小幅降低。結(jié)合試驗(yàn)可知,1~5段為生物增濃工藝的低氧區(qū)(DO為0.2~0.5 mg/L),回流進(jìn)入該段的混合液會(huì)發(fā)生顯著的短程硝化反硝化過程,故COD因短程硝化反硝化消耗而顯著下降;而5~8段由于DO升高,僅為好氧硝化或除碳狀態(tài),故在COD濃度已經(jīng)很低的情況下,后續(xù)濃度降低幅度不大。
圖9 生物增濃工藝沿程COD變化曲線
(2)生物增濃工藝沿程各態(tài)氮指標(biāo)變化。由沿程氮濃度變化曲線圖可知,生物增濃工藝中氨氮濃度在1~5段降解速度較快,隨后5~8段氨氮濃度降解緩慢;其中亞硝態(tài)氮濃度在1~5段持續(xù)積累,在其后快速降低,最終出水亞硝酸鹽氮濃度為2 mg/L左右。而硝態(tài)氮濃度從進(jìn)水的3.4 mg/L增長到出水的56 mg/L左右,分析得出,在生物增濃工藝1~5段以短程硝化反應(yīng)為主,在5~8段以硝化反應(yīng)為主:因此NO2--N和NO3--N在5點(diǎn)前后轉(zhuǎn)化現(xiàn)象有顯著不同,5點(diǎn)之后硝態(tài)氮持續(xù)積累,亞硝態(tài)氮濃度下降。
圖10 生物增濃工藝沿程氮濃度變化曲線
(1)穩(wěn)定運(yùn)行階段,生物增濃工藝出水COD濃度始終在400 mg/L左右,相應(yīng)COD的去除率達(dá)到80%左右。
(2)穩(wěn)定運(yùn)行階段,生物增濃工藝出水酚類物質(zhì)濃度在30 mg/L左右,酚類物質(zhì)的去除率維持在90%左右。
(3)穩(wěn)定運(yùn)行階段,生物增濃工藝出水氨氮濃度水平分別穩(wěn)定于50 mg/L左右,出水總氮濃度水平分別穩(wěn)定在150 mg/L。