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        氫氣氣柜在平衡氯氣提升氯化氫產(chǎn)能中的運行總結(jié)

        2020-07-09 05:39:32董凌彪慕玉萍朱玉萍古新紅張舟舟
        氯堿工業(yè) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:液位系統(tǒng)

        董凌彪,慕玉萍,朱玉萍,古新紅,張舟舟

        (昊華宇航化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191)

        昊華宇航化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“昊華宇航”)燒堿分廠包括一期和二期兩套生產(chǎn)系統(tǒng),燒堿產(chǎn)能分別為20萬t/a和24萬t/a。

        燒堿分廠電解槽產(chǎn)生的氫氣和氯氣經(jīng)過氯氫處理后,按(1.05~1.1)∶1摩爾比進入合成爐,在燈頭處燃燒后,生成的氯化氫氣體用于PVC分廠氯乙烯合成,或經(jīng)純水吸收制成質(zhì)量分數(shù)≥31%的成品鹽酸外售,多余氯氣通過氯氣液化工序生成液氯外售。

        氯氣液化工序采用高溫高壓液化工藝,來自氯氣處理工序的0.15 MPa常溫氯氣經(jīng)高壓機壓縮至0.6~1.2 MPa后,進入氯氣液化器,通過7 ℃水換熱生成液氯。燒堿分廠一期和二期裝置的液氯產(chǎn)能均為4萬t/a。

        燒堿分廠生成的氯化氫氣體,一部分輸送至PVC分廠,與乙炔氣體反應(yīng),轉(zhuǎn)化生成氯乙烯單體,氯乙烯單體經(jīng)聚合、干燥后,生成PVC。PVC分廠包括一期和二期兩套生產(chǎn)系統(tǒng),PVC總產(chǎn)能為40萬t/a。燒堿分廠的另一部分氯化氫氣體外送至三氯氫硅生產(chǎn)企業(yè)生成三氯氫硅(產(chǎn)能為6萬t/a)。

        1 項目背景

        燒堿分廠二期裝置氫氣處理系統(tǒng)在建設(shè)施工時,根據(jù)節(jié)能的需要,在氫氣洗滌塔出口增設(shè)一條去氫氣氣柜(以下簡稱“氣柜”)的管線,回收PVC分廠的解吸氫氣?;厥盏臍錃饪梢杂糜谝韵虑闆r。

        1.1 氯化氫產(chǎn)能與消耗不匹配

        在三氯氫硅和PVC滿負荷運行情況下,三氯氫硅或PVC產(chǎn)能提高,氯化氫用量增大。當(dāng)氯化氫消耗高于燒堿系統(tǒng)氯化氫產(chǎn)能時,可根據(jù)生產(chǎn)需要及設(shè)備實際運行情況,通過氣柜回收部分解吸氫氣,降低液氯產(chǎn)量合成氯化氫,用于三氯氫硅或PVC生產(chǎn)。

        1.2 液氯產(chǎn)品效益低于成品鹽酸

        在生產(chǎn)過程中,昊華宇航生產(chǎn)部門根據(jù)市場產(chǎn)品價格波動情況,適時對液氯及成品鹽酸產(chǎn)量進行調(diào)整。經(jīng)過核算,燒堿分廠兩期系統(tǒng)在滿負荷生產(chǎn)情況下,一期液氯班產(chǎn)量最少為16 t,二期液氯班產(chǎn)量最少為20 t,此時氫氣全部用于氯化氫合成。當(dāng)液氯市場低迷,生產(chǎn)要求液氯班產(chǎn)量低于36 t時,受氫氣氣量限制,燒堿系統(tǒng)須通過降低生產(chǎn)負荷控制液氯產(chǎn)量,造成燒堿產(chǎn)量下降。

        若出現(xiàn)液氯產(chǎn)品效益低于成品鹽酸效益情況,在不降低燒堿系統(tǒng)負荷前提下,可降低液氯產(chǎn)量,通過氣柜回收部分解吸氫氣合成氯化氫,用純水吸收生產(chǎn)成品鹽酸,提高成品鹽酸產(chǎn)量,達到增效創(chuàng)收的目的。

        1.3 氯氣液化系統(tǒng)出現(xiàn)故障

        在生產(chǎn)過程中,若氯氣液化系統(tǒng)出現(xiàn)設(shè)備故障,如高壓機葉輪破損、酸霧捕集器濾芯捕集效果差、液化器換熱效率降低等,影響液氯正常生產(chǎn),液氯產(chǎn)能低于燒堿系統(tǒng)最小要求時,會限制燒堿系統(tǒng)負荷提升。此時,可通過氣柜回收部分解吸氫氣,用于與系統(tǒng)負荷提升產(chǎn)生的富余氯氣合成氯化氫,從而提高燒堿產(chǎn)量。

        因此,燒堿系統(tǒng)可通過氣柜接收利用解吸氫氣,用于氯化氫合成,從而達到平衡氯氣提升氯化氫產(chǎn)能的目的。

        2 PVC分廠解吸氫氣介紹

        解吸氫氣來自于PVC分廠尾氣提氫裝置,該裝置采用變壓吸附技術(shù)(Pressure Swing Adsorption,簡稱PSA) ,即采用減壓解吸而實現(xiàn)吸附劑再生的吸附法,回收氯乙烯裝置分餾尾氣中的氫氣等成分,同時使凈化后氣體達標(biāo)排放?;厥諝錃庖?guī)格如表1所示。

        表1 PVC工序的解吸氫氣與燒堿系統(tǒng)氫氣對比

        由表1可見,PVC解吸的合格氫氣可進入氣柜,通過氫氣泵抽入燒堿二期裝置氫氣系統(tǒng)供合成氯化氫使用。

        3 氫氣氣柜作用

        氫氣由PVC分廠返回氯化氫合成工序的流程見圖1。

        圖1 氫氣由PVC生產(chǎn)裝置至HCl合成的流程簡圖

        Fig.1 Diagram of hydrogen flow path from PVC production unit to hydrogen chloride synthesis unit

        在生產(chǎn)過程中,根據(jù)實際情況,燒堿分廠二期裝置通過氫氣氣柜回收PVC分廠解吸氫氣,用于平衡系統(tǒng)氯氣、提升氯化氫產(chǎn)能。

        4 氣柜運行操作

        4.1 投用前置換操作

        (1)準(zhǔn)備使用氣柜前,向公司調(diào)度匯報,二期氯氫崗位和PVC分廠檢查氣柜相關(guān)管道及閥門開關(guān)是否到位。

        (2)接到調(diào)度通知,氣柜可以使用后,二期氯氫崗位通知PVC分廠,排凈氣柜水封槽內(nèi)的水,開始對氣柜及相關(guān)管道進行置換。

        (3)PVC分廠開啟氣柜充氮閥,氮氣通過解吸氫氣管道進入氣柜。氣柜液位上升至一定高度后,二期氯氫崗位開啟界區(qū)氣柜管道排污閥,排氮氣置換。在氣柜和二期排污閥處取氣體進行分析,當(dāng)?shù)泻躞w積分數(shù)均≤2%時,氮氣置換氣柜及相關(guān)管道合格,停止充氮,二期氯氫崗位關(guān)閉排污閥。

        (4)在PVC分廠提氫裝置處取解吸氫氣進行分析,當(dāng)氫氣體積分數(shù)≥99%時,解吸氫氣具備進氣柜條件。

        (5)PVC分廠解吸氫氣停止排空,解吸氫氣進入氣柜。氣柜液位上升至一定高度后,二期氯氫崗位開啟界區(qū)氣柜管道排污閥,排氫氣置換。在氣柜和二期排污閥處取氣體分析,當(dāng)氫氣體積分數(shù)均≥99%時,氫氣置換氣柜及管道合格,氫氣氣柜具備投運條件。

        4.2 投運操作

        (1) 氣柜置換合格具備投運條件后,二期氯氫崗位關(guān)閉管道排污閥。

        (2)待氣柜液位上升至規(guī)定高度后,二期氯氫崗位逐步打開氫氣洗滌塔處回收氣柜氫氣管道閥門,解吸氫氣通過氫氣泵進入二期生產(chǎn)系統(tǒng)。

        (3)二期氯氫崗位與PVC分廠緊密聯(lián)系,根據(jù)昊華宇航氫氣回收及外售氣量,調(diào)節(jié)氫氣回收閥門及外售閥門開度,使氣柜液位高度趨于穩(wěn)定,氣柜平穩(wěn)運行。

        4.3 停運操作

        (1)根據(jù)生產(chǎn)安排或出現(xiàn)異常情況停用氣柜時,二期氯氫崗位通知PVC分廠,逐步關(guān)閉回收氫氣管道閥門,將氣柜從二期生產(chǎn)系統(tǒng)斷開。

        (2)PVC分廠根據(jù)生產(chǎn)安排,將解吸氫氣全部外售或排空,并將氣柜水封槽充水至規(guī)定液位,氣柜斷開。

        (3)如氣柜長時間停用或進行檢修,須用氮氣置換氣柜及相關(guān)管道,操作同4.1(3),氮氣置換氣柜及管道合格后,氣柜充氮至一定高度備用或進行相關(guān)檢修作業(yè)。

        5 異常情況的處置及注意事項

        (1)氣柜開始使用前,須確認氣柜水封槽內(nèi)水排凈,且在使用期間,水封槽內(nèi)嚴禁充水,保證氣路暢通。

        在某次氣柜投用期間,氣柜水封槽充水自動閥發(fā)生內(nèi)漏,水封槽液位逐漸上升,直至封閉氣柜出氣管道,氣柜從二期系統(tǒng)斷開,導(dǎo)致氣柜液位高度快速上升,二期氫氣系統(tǒng)壓力驟降,氯化氫合成崗位進爐氯氫配比異常。將水封槽內(nèi)水排凈后,二期生產(chǎn)系統(tǒng)及氣柜液位高度恢復(fù)正常。

        (2)進行氣柜置換操作前,二期氯氫崗位和PVC分廠確認相關(guān)閥門開關(guān)到位,防止發(fā)生介質(zhì)互串;置換期間,加強關(guān)注氣柜液位高度,雷雨天氣嚴禁進行氣柜置換操作;氣柜及相關(guān)管道取樣氣體分析合格后,才可結(jié)束置換,正常投用。

        在某次氣柜置換期間,分析管道氣體氮中含氧體積分數(shù)>2%(不合格)。經(jīng)過排查,發(fā)現(xiàn)氣柜排空自動閥在使用時出現(xiàn)卡頓,閥門開關(guān)不到位,導(dǎo)致空氣通過排空管線進入氣柜。儀表人員將排空閥處理后,再次置換,取樣氣體分析合格后,氣柜正常投用。

        (3)氣柜在投用期間,二期氯氫崗位須加強關(guān)注氣柜液位高度及氫氣系統(tǒng)各項指標(biāo),發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)節(jié)或停用。

        氣柜在投用期間,受氣溫影響(如晝夜溫差),氫氣體積變化較大,氣柜高度波動較為明顯,二期氯氫崗位須根據(jù)氣柜高度及系統(tǒng)氫氣壓力變化趨勢等數(shù)據(jù)及時進行調(diào)節(jié)。出現(xiàn)異常情況,及時聯(lián)系PVC分廠,將氣柜從生產(chǎn)系統(tǒng)斷開。

        (4)氣柜在投用期間,若出現(xiàn)提氫裝置運行異常(相關(guān)設(shè)備運行故障等)或氣柜異常(氣柜卡頓等)情況,應(yīng)及時將氣柜從二期系統(tǒng)中斷開,待恢復(fù)正常后,再按正常操作步驟投運。

        氣柜在投用期間,尚未出現(xiàn)因提氫裝置運行異?;驓夤癯霈F(xiàn)異常而導(dǎo)致氣柜停用情況。

        6 結(jié)語

        經(jīng)過實際運行,燒堿分廠二期系統(tǒng)可通過氫氣氣柜,穩(wěn)定回收PVC分廠解吸氫氣,生產(chǎn)上具備可操作性。

        經(jīng)過理論核算和實際運行,在三氯氫硅和PVC滿負荷運行情況下,三氯氫硅或PVC產(chǎn)能提高,氯化氫用量增大,通過氣柜回收氫氣,降低液氯產(chǎn)量合成氯化氫,可以滿足三氯氫硅或PVC生產(chǎn)的需要。

        根據(jù)生產(chǎn)實際情況,燒堿分廠二期系統(tǒng)通過氫氣氣柜回收PVC分廠解吸氫氣,用于平衡系統(tǒng)氯氣、提升氯化氫產(chǎn)能,在增效創(chuàng)收和能源綜合利用方面具有一定的意義。

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