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        焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng)改造實(shí)踐

        2020-07-08 21:56:10姚一彤董少英
        裝備維修技術(shù) 2020年31期

        姚一彤 董少英

        摘 要:通過新建上升管系統(tǒng)和導(dǎo)熱油系統(tǒng),改造負(fù)壓脫苯和蒸氨系統(tǒng),有效回收焦?fàn)t上升管余熱,作為脫苯、熔硫、蒸氨的熱源,替代脫苯管式爐、再生管式爐,對(duì)于提升焦化綠色清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排及能量高效階梯利用具有關(guān)鍵指導(dǎo)意義。

        關(guān)鍵詞: 焦?fàn)t;導(dǎo)熱油;余熱回收;上升管

        引言:

        焦化企業(yè)伴隨焦?fàn)t生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生大量熱源,其化產(chǎn)回收系統(tǒng)同樣也需要大量熱能。由于荒煤氣性質(zhì)復(fù)雜,含有多種氣體成分和雜質(zhì),同時(shí)受煉焦安全性影響,大部分企業(yè)還沒有對(duì)荒煤氣的熱量進(jìn)行回收利用。如何形成一種高效、可靠、安全的余熱回收技術(shù),對(duì)于提升焦化綠色清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排及能量高效階梯利用具有關(guān)鍵指導(dǎo)意義。唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司經(jīng)過前期大量的分析與調(diào)研,決定采用耐高溫導(dǎo)熱油為熱載體的能源介質(zhì)供化產(chǎn)回收系統(tǒng)形成余熱供能體系。本文主要分析了該上升管余熱回收系統(tǒng)的技術(shù)方案、實(shí)施過程及創(chuàng)新點(diǎn)等。

        1? 技術(shù)方案及實(shí)施過程

        1.1? 總體技術(shù)方案

        I期和II期焦?fàn)t上升管余熱均回收導(dǎo)熱油,回收上升管余熱后導(dǎo)熱油集中后,再分配給I期負(fù)壓脫苯、II期負(fù)壓脫苯、I期蒸氨和II期蒸氨系統(tǒng)使用。同時(shí)考慮備用導(dǎo)熱油加熱爐、備用過熱蒸汽加入等輔助補(bǔ)充熱量措施以及蒸汽發(fā)生器等補(bǔ)充移熱手段。項(xiàng)目實(shí)施共包括四個(gè)主要內(nèi)容:新建上升管系統(tǒng)、導(dǎo)熱油系統(tǒng)及負(fù)壓脫苯改造、蒸氨改造。

        1.2? 實(shí)施內(nèi)容

        通過實(shí)施6根上升管余熱小試,工業(yè)試驗(yàn)測(cè)定系統(tǒng)參數(shù),依據(jù)小試數(shù)據(jù)計(jì)算熱量平衡,驗(yàn)證系統(tǒng)安全性和可行性。結(jié)合設(shè)計(jì)廠家,完成系統(tǒng)優(yōu)化及能量高效階梯利用設(shè)計(jì),形成施工方案。完成1期上升管和導(dǎo)熱油系統(tǒng)建設(shè)和投產(chǎn),余熱利用效果顯著,達(dá)到預(yù)期目的;實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行與回收用熱單元的匹配,降低循環(huán)氨水用量、實(shí)現(xiàn)蒸氨、粗苯尾氣零排放。

        1.2.1? 新建上升管系統(tǒng)

        新建上升管分I期和II期兩個(gè)系統(tǒng),I期2座焦?fàn)t130個(gè)上升管分組并聯(lián)布置,每6個(gè)上升管為一組(DN100),共22組。II期2座焦?fàn)t120個(gè)上升管分組并聯(lián)布置,每6個(gè)上升管為一組(DN100),共20組。導(dǎo)熱油總管DN400由循環(huán)泵出口總管到焦?fàn)t機(jī)側(cè)管廊架,分別接DN300導(dǎo)熱油管到焦?fàn)t間臺(tái),沿上升管內(nèi)側(cè)設(shè)連接支架上下布置進(jìn)出導(dǎo)熱油管道,爐端臺(tái)設(shè)置連通閥,回油管道布置與進(jìn)油管道相同,導(dǎo)熱油放空管道DN100布置在上升管外側(cè),沿爐頭到放空槽。每組上升管的導(dǎo)熱油進(jìn)出集合管上設(shè)置遠(yuǎn)傳壓力和溫度儀表,在進(jìn)出導(dǎo)熱油總管上設(shè)置遠(yuǎn)傳流量表,在進(jìn)油集合管上還設(shè)置了兩個(gè)安全閥,在超壓情況下導(dǎo)熱油通過安全閥排泄到儲(chǔ)油槽中。上升管荒煤氣的余熱回收介質(zhì)采用耐高溫導(dǎo)熱(240 ℃)。導(dǎo)熱油通過循環(huán)泵打入上升管,被高溫煤氣加熱后進(jìn)入負(fù)壓脫苯、蒸氨系統(tǒng)。

        1.2.2? 新建導(dǎo)熱油系統(tǒng)

        考慮導(dǎo)熱油系統(tǒng)到I期1#和2#焦?fàn)t、到II期3#和4#焦?fàn)t距離盡可能均等的原則,占用負(fù)壓脫苯裝置東側(cè)雨水收集池和事故水收集池的位置(在焦?fàn)t中間,導(dǎo)熱油來(lái)去管道距離相對(duì)較短)建立集中儲(chǔ)油槽和泵送系統(tǒng)。

        從1#、2#、3#和4#焦?fàn)t上升管返回的240℃導(dǎo)熱油送入熱油集油總管匯合,然后通過閥門調(diào)節(jié),根據(jù)脫苯、蒸氨不同的熱負(fù)荷情況,調(diào)節(jié)導(dǎo)熱油流量大小。經(jīng)過脫苯、蒸氨使用后的導(dǎo)熱油再匯入乏油總管,由泵再送往焦?fàn)t上升管加熱。

        1.2.3? 負(fù)壓脫苯系統(tǒng)改造方案

        負(fù)壓脫苯改造內(nèi)容具體為將脫苯塔和再生塔的管式爐取消,新建導(dǎo)熱油富油加熱器和貧油加熱器,新建再生渣油加熱器。脫苯塔貧油加熱器和再生塔渣油加熱器均采用強(qiáng)制循環(huán)式,同時(shí)再生工藝改為真空再生工藝。

        1.2.4? 蒸氨系統(tǒng)改造

        目前蒸氨系統(tǒng)已采用導(dǎo)熱油加熱,如蒸氨工藝不變,改用回收上升管導(dǎo)熱油后,直接將來(lái)自焦?fàn)t上升管的導(dǎo)熱油接入蒸氨再沸器即可,其他設(shè)備均可利舊。同時(shí)預(yù)留備用蒸汽直接和間接換熱的位置及接口,設(shè)置正常的 導(dǎo)熱油、間接蒸汽、直接蒸汽加熱方式。

        2? 運(yùn)行與優(yōu)化

        2.1統(tǒng)籌換熱性能優(yōu)化與指標(biāo)可控

        在一個(gè)完整的干餾周期內(nèi),焦?fàn)t上升管煤氣入口溫度和出口溫度基本呈同步變化,隨裝煤最低溫度 815.2 K 上升到焦炭成熟時(shí)最高溫度1074.5 K,然后開始推焦,溫度又持續(xù)降低。上升管螺旋管中導(dǎo)熱油的入口溫度由于受到整個(gè)導(dǎo)熱油系統(tǒng)的影響,有一定的波動(dòng),進(jìn)出口溫差除了推焦階段有明顯變小以外(約65 K),基本溫差都維持在( 288.1—291.3 K) 。上述結(jié)果表明,在一個(gè)結(jié)焦周期內(nèi),上升管煤氣進(jìn)出口平均溫度分別為 1001.1 K和 875.2 K,基本可以排除焦?fàn)t煤氣中焦油析出掛結(jié)的可能性。導(dǎo)熱油出口平均溫度達(dá)到 520.2 K,可以滿足脫苯裝置的溫度要求。

        2.2? 以導(dǎo)熱油為熱源上升管余熱回收鼓冷工藝應(yīng)用

        實(shí)施以導(dǎo)熱油為換熱介質(zhì)的焦?fàn)t上升管余熱回收技術(shù)攻關(guān),降低了煤氣溫度減少了、降低了循環(huán)氨水噴灑量,荒煤氣溫度降低4.1 ℃、初冷器阻力平均1080 Pa。

        2.3? 以導(dǎo)熱油為熱源上升管余熱回收脫苯工藝應(yīng)用

        實(shí)施以導(dǎo)熱油為換熱介質(zhì)的焦?fàn)t上升管余熱回收技術(shù)攻關(guān),替代了脫苯塔管式爐、再生管式爐加熱,避免了局部加熱及煤氣壓力波動(dòng)帶來(lái)的塔底溫度波動(dòng),脫苯塔塔底溫度運(yùn)行更加平穩(wěn)、循環(huán)洗油指標(biāo)在保持穩(wěn)定條件下噸苯洗油消耗降低3.2 kg,脫苯塔塔底溫度范圍為226-230 ℃,整體保持穩(wěn)定,由于導(dǎo)熱油溫度可控波動(dòng)范圍小,保證了脫苯塔塔頂循環(huán)洗油熱源供給穩(wěn)定、可控。

        3? 效益分析

        3.1? 直接經(jīng)濟(jì)效益

        實(shí)施以導(dǎo)熱油為換熱介質(zhì)的焦?fàn)t上升管余熱回收技術(shù)攻關(guān)后,單個(gè)上升管高溫荒煤氣經(jīng)余熱回收(730 ℃-550 ℃),可回收熱量71077 kcal/h。共計(jì)可從焦?fàn)t上升管取出熱量8366600 kcal/h,相當(dāng)于14 t/h蒸汽。年回收熱量年回收熱量:按標(biāo)煤7000 kcal/千克標(biāo)煤折算,節(jié)能10470噸標(biāo)煤/年。按回收熱量相當(dāng)于14 t/h蒸汽,蒸汽180元/噸計(jì)算,年節(jié)約支出為:2520萬(wàn)元。

        3.2? 社會(huì)效益

        研究了以穩(wěn)定性可靠、傳熱效率利用率高的導(dǎo)熱油為介質(zhì)的上升管余熱利用方案論證、實(shí)驗(yàn)小試、工業(yè)應(yīng)用,為焦化綠色清潔生產(chǎn)及高效階梯能源利用模式探索了新思路,擯棄了連續(xù)多年的,全年減排廢氣1.14億m?。

        4? 關(guān)鍵技術(shù)與創(chuàng)新點(diǎn)

        開發(fā)了導(dǎo)熱油介質(zhì)高效換熱上升管,可實(shí)現(xiàn)煤氣與導(dǎo)熱油的高效換熱。利用分組匹配設(shè)計(jì)和氮?dú)膺\(yùn)行保護(hù)技術(shù),能夠在維修及事故處理狀態(tài)下和開車時(shí)的惰性保護(hù),并避免干燒狀態(tài)使內(nèi)筒出現(xiàn)高壁溫、油溫急劇升高和氣化導(dǎo)致的壓力驟升及導(dǎo)熱油品質(zhì)嚴(yán)重惡化及結(jié)焦,且具有運(yùn)行溫度和壓力穩(wěn)定及調(diào)節(jié)和檢修的便捷性特點(diǎn)。

        以6根上升管工藝實(shí)際工況為數(shù)據(jù),模擬仿真并建立了導(dǎo)熱油上升管熱量匹配數(shù)據(jù)組模型,為指導(dǎo)大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用及調(diào)整提供了數(shù)據(jù)支撐。

        實(shí)施了高效階梯、余熱導(dǎo)熱油工業(yè)應(yīng)用,替代了傳統(tǒng)導(dǎo)熱油爐、管式爐,循環(huán)氨水用量降低240 m3/h,實(shí)現(xiàn)蒸氨、粗苯零尾氣排放,年節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)煤10470噸。

        5? 結(jié)語(yǔ)

        實(shí)施以導(dǎo)熱油為換熱介質(zhì)的焦?fàn)t上升管余熱回收,大幅提高了焦化流程系統(tǒng)能效回收、而且對(duì)降低污? 染物排放、工藝過程智能化改進(jìn)、對(duì)降低生產(chǎn)運(yùn)行成本發(fā)揮積極有效的推動(dòng)作用,為焦化綠色清潔生產(chǎn)及高效階梯能源利用模式探索了新思路。

        (唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司,河北 唐山 063700)

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