劉寶,劉芳
(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司榆林煉油廠,陜西 榆林 718500)
陜西延長石油(集團(tuán))榆林煉油廠20 萬t/a DCC裂解石腦油加氫裝置是由原20 萬t/a 柴油臨氫降凝裝置改造而成,主要加工延長石油中煤榆林能源化工公司150 萬t/a DCC 裝置產(chǎn)出的裂解石腦油,經(jīng)過深度加氫后去連續(xù)重整苯抽提裝置抽出苯,最終作為汽油調(diào)和組分。裝置設(shè)有一臺保護(hù)反應(yīng)器和一臺主反應(yīng)器,使用撫順石油化工研究院研制開發(fā)的FZC 系列加氫保護(hù)劑及FH-40A 加氫精制催化劑,加氫產(chǎn)品要求達(dá)到硫含量小于1 ppm、氮含量小于1PPm。裝置開工后加氫產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求,為榆林煉油廠和煉化公司增加了經(jīng)濟(jì)效益。
但在裝置運行運過程中,裝置臨氫系統(tǒng)尤其是第一反應(yīng)器R1301 床層壓降上漲趨勢極快,在裝置運行3、4 個月時,一反壓降即可漲至0.4 MPa 以上,造成裝置機(jī)組出口壓力、反應(yīng)系統(tǒng)壓差在短時間內(nèi)達(dá)到設(shè)計上限,導(dǎo)致裝置非正常停工。撫順(大連)石油化工研究院(以下簡稱“FRIPP”)與榆煉共同研究分析,推斷壓降上升的原因主要有兩個:一個是DCC 石腦油原料中的二烯烴受熱后發(fā)生縮合反應(yīng),生成垢物;二是DCC 石腦油原料在存儲過程中與氧接觸,生成結(jié)焦前驅(qū)物,在升溫過程中聚合生焦,造成換熱器和反應(yīng)器入口壓降增加。針對該DCC 石腦油加氫裝置的運行情況,F(xiàn)RIPP 提出該裝置優(yōu)化改造方案,延長加氫裝置運行周期。
總結(jié)裝置歷次搶修經(jīng)驗,并結(jié)合DCC 裂解石腦油原料的性質(zhì)特點,撫順(大連)石油化工研究院(以下簡稱“FRIPP”)與榆煉共同研究分析,推斷導(dǎo)致裝置第一反應(yīng)器壓降持續(xù)快速上漲的原因如下:
①DCC 裂解石腦油原料中的不飽和烴(主要是二烯烴)在高溫、高壓及臨氫工況下,產(chǎn)生縮合反應(yīng),生成部分膠質(zhì),生成的膠質(zhì)覆蓋在第一反應(yīng)器上部床層的保護(hù)劑上,導(dǎo)致反應(yīng)器催化劑床層壓降持續(xù)上漲;
②原料油在存儲、運輸過程中存在氮保失效現(xiàn)象,導(dǎo)致空氣中的氧溶解于原料油中,在高溫、高壓、臨氫環(huán)境下,會產(chǎn)生結(jié)殼現(xiàn)象,粉化后形成焦分,附著在催化劑床層表面,導(dǎo)致反應(yīng)器催化劑床層壓降持續(xù)上漲;
③原料生產(chǎn)階段添加的助劑在高溫、高壓、臨氫環(huán)境下,會產(chǎn)生結(jié)殼現(xiàn)象,粉化后形成焦分,附著在催化劑床層表面;
④油溶性金屬離子。盡管加氫裝置設(shè)置了過濾精度較高的在線過濾器,金屬離子是無法通過過濾方式去除,原料中的金屬離子如Fe 離子、Mg 離子、Ca 離子等,在高溫、高壓、臨氫環(huán)境下,會產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,附著在催化劑床層表面。
針對裝置上述情況,F(xiàn)RIPP 提出裝置優(yōu)化改造方案,即在一反頂部設(shè)置積垢盤(FRIPP 積垢盤專有技術(shù)),利用反應(yīng)器封頭空間,實現(xiàn)對垢物的攔截與存儲,降低反應(yīng)器床層壓力降升高速率,提高反應(yīng)器空間利用率,達(dá)到延長裝置運行周期的目的。
積垢盤由若干個積垢器和塔盤構(gòu)成,輔以連接件,蹲支在反應(yīng)器凸緣上,若干個積垢器呈并列布置。積垢盤設(shè)置在反應(yīng)器頂部封頭內(nèi),具體位置如圖1所示。
圖1 積垢盤與頂分盤的位置關(guān)系
積垢器由內(nèi)、外篩網(wǎng)筒體構(gòu)成,呈套裝式結(jié)構(gòu),在兩者之間形成的環(huán)形空間內(nèi)裝填積垢劑。其結(jié)構(gòu)如圖2a、2b 所示。
圖2 a 積垢器結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 b 積垢器結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)液相中所含污物的物性不同,設(shè)置沉淀區(qū)及積垢區(qū),液相在兩個區(qū)域內(nèi)分別主要完成沉降和膠質(zhì)的附著。其流態(tài)如圖3所示。
圖3 積垢盤流態(tài)示意圖
2019年8月份大修期間,榆煉在FRIPP 技術(shù)人員的指導(dǎo)下對裝置進(jìn)行了優(yōu)化改造,主要改造內(nèi)容為:拆除第一反應(yīng)器頂部分配盤,設(shè)置懸掛式圈梁,構(gòu)建新的積垢盤支撐凸緣,設(shè)置兩條支撐梁,承載垢物及積垢盤重量;設(shè)置積垢盤,采用懸掛式結(jié)構(gòu),占用反應(yīng)器一床層小部分空間(約437 mm),實現(xiàn)更大空間的垢物攔截與存儲,達(dá)到裝置長周期運行的目標(biāo)。
實施改造后,一反頂部獲得垢物存儲空間1.69 m3,折合反應(yīng)器筒體高度660 mm。預(yù)計反應(yīng)器垢物厚度達(dá)到180 mm 時,催化劑床層壓力降會達(dá)到設(shè)計額定值,屆時需停工撇頭。
DCC 裂解石腦油加氫裝置在2019年8月份進(jìn)行大修前的最后一個運行周期中累計運行了66 天(2019年5月25日至2019年7月29日),在平均加工量月18 t/h 的工況下,一反壓降累計上漲0.156 MPa,平均漲幅2.36 kPa/天。床層壓降上漲趨勢較快,裝置運行周期較短。
優(yōu)化改造完成后,裝置于2019年9月27日復(fù)開工,截止2020年2月29日,在平均加工量22 t/h的工況下(即反應(yīng)器運行負(fù)荷較改造前增加22%),裝置已累計運行157 天,運行周期已經(jīng)延長了1.5倍,期間一反壓降累計上漲0.106 MPa,平均漲幅約0.68 kPa/天。
表1 優(yōu)化改造前裝置運行參數(shù)記錄
表2 優(yōu)化改造后裝置運行參數(shù)記錄
通過對比裝置優(yōu)化改造前后一反壓降變化趨勢可以看出:榆煉20 萬t/a DCC 裂解石腦油加氫裝置采用FRIPP 提供的積垢盤專利技術(shù)后,反應(yīng)器運行負(fù)荷較改造前提高了22%,運行周期較改造前延長了1.5 倍,一反壓降上漲趨勢明顯緩減,技術(shù)改造成效顯著,預(yù)計裝置能夠達(dá)到一年一修的運行目標(biāo)。