胡婉玫瑩,張士元,馬龍
(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依 834003)
某石化公司連續(xù)重整裝置采用美國UOP 公司第3 代超低壓連續(xù)重整工藝技術(shù),平均反應(yīng)壓力為0.35 MPa,以蒸餾裝置、焦化汽油加氫和柴油加氫改質(zhì)后石腦油等混合石腦油為原料,生產(chǎn)富含高辛烷值的汽油,主要由預(yù)加氫處理、重整、催化劑再生和公用工程等4 部分組成。該裝置于2011年12月建成投產(chǎn),原設(shè)計為60 萬t/a,在2018年大檢修期間進(jìn)行擴能改造,改造后的處理能力為80 萬t/a,裝置分別于2015年6月、2018年8月進(jìn)行了兩次停工檢修。
裝置自開工運行以來存在預(yù)加氫壓降高、脫戊烷塔塔頂腐蝕嚴(yán)重、氫氣脫氯罐板結(jié)、余熱回收系統(tǒng)效率低等問題,此類問題的發(fā)生曾引起裝置非計劃停工,如何解決連續(xù)重整運行中存在的問題,從而不斷提高長周期穩(wěn)定運行時間是最為迫切和最有效的直接挖潛增效措施。
預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)壓降高是重整裝置普遍存在的一個問題,主要由反應(yīng)器的壓降決定,重整裝置的預(yù)加氫反應(yīng)器是固定床反應(yīng)器,由于壓降高造成裝置于2014年和2016年兩次預(yù)加氫部分停工,其中2016年4月份停工撇頭時對預(yù)加氫反應(yīng)器R2101不同垢樣和保護(hù)劑進(jìn)行測定,分析發(fā)現(xiàn)碳含量為36%~63%,說明垢樣中碳含量高,而這些碳主要來自于二次加工后的焦化汽油,其中攜帶的焦粉和含有的不安定組分容易在反應(yīng)器頂部高溫下進(jìn)行聚集結(jié)焦,堵塞反應(yīng)器床層造成壓降上升;在停工撇頭時打開預(yù)加氫反應(yīng)器,現(xiàn)場頂部發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器積垢籃筐中充滿了厚厚的黑色粉末,本裝置原料油中焦化汽油含量占比一半以上,摻煉焦化汽油會引起不飽和烯烴和膠質(zhì)的含量大幅增加,而且其含有的不安定組分會附著在反應(yīng)器床層的頂部,聚合生焦形成結(jié)垢物引起反應(yīng)器床層堵塞,經(jīng)分析這是造成預(yù)加氫反應(yīng)器壓降升高的最主要原因[1,2]。
為解決此問題,在原料進(jìn)裝置前增加自動反沖洗過濾器,將顆粒物最大程度地阻擋在裝置外,采用自動反沖洗過濾器過濾精度為650 目(濾管間隙為0.025 mm),濾芯采用比利時Trislot 過濾管,該過濾器濾面由楔型絲燒制而成,其之間的微小縫隙形成斷面有利于反沖洗,自動反沖洗投用后預(yù)加氫壓降得到了有效的控制,從而有效解決了預(yù)加氫反應(yīng)器R2101 壓降快速上升問題,保障了裝置長周期運行。
裝置在運行過程中多次出現(xiàn)脫戊烷塔塔頂空冷器結(jié)鹽腐蝕現(xiàn)象,造成裝置停工和設(shè)備維修,嚴(yán)重影響了裝置的安全平穩(wěn)長周期運行。自2013年到2018年共發(fā)生腐蝕泄漏8 次,時間短的不到半年就泄漏1 次(詳細(xì)統(tǒng)計情況見表2),極大地影響了裝置的安全平穩(wěn)運行[3]。造成設(shè)備腐蝕的原因是脫戊烷塔進(jìn)料中的少量銨鹽與氯離子結(jié)合生成氯化銨,在水解的作用下,金屬表面產(chǎn)生鹽酸,破壞FeS 膜,使金屬表面暴露出來,新的金屬表面在鹽酸的作用下繼續(xù)反應(yīng),F(xiàn)eS 與氯化氫聯(lián)合作用、相互促進(jìn),加劇了金屬表面的腐蝕。針對其腐蝕原因,公司幾經(jīng)攻關(guān)采取了以下措施:(1)加強原料質(zhì)量控制檢測,監(jiān)控原料中的氮含量,控制重整進(jìn)料中的氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5 μg/g,采用脫氮性能好的預(yù)加氫催化劑,并優(yōu)化操作條件,以控制進(jìn)料中的氮含量,從而減少銨鹽的生成量。(2)增加塔頂在線水洗及注緩蝕劑。在脫戊烷塔頂部揮發(fā)線上增加注水和注緩蝕劑流程,注水量為塔頂餾出量的6.8%,緩蝕劑(HS-04)的注入濃度為10~15 μg/g,在水洗過程中檢測脫戊烷塔回流罐水洗水的pH 值均在7.0~9.0,可以有效地減緩結(jié)垢腐蝕的速度。(3)更換新的催化劑控制重整催化劑氯的流失。2018年8月份大檢修期間,催化劑由原來的R-234 更換為R-334,UOP 于2019年2月份對催化劑進(jìn)行了性能分析,待生和再生催化劑的平均氯含量為1.29% (wt),數(shù)值偏高,目前已將降低了注氯量;催化劑氫鉑比為0.93,表明催化劑在再生器氧氯化區(qū)有效的分散,比表面積為160 m2/g,在正常范圍內(nèi),更換了新的催化劑會減少反應(yīng)系統(tǒng)氯的流失速度,提高催化劑的持氯能力。(4)更換性能好的液相脫氯劑。2018年8月大檢修期間不僅更換了脫氯劑而且并列增加了一個脫氯罐,采用莊信萬豐生產(chǎn)的液相脫氯劑,目前運行結(jié)果良好,進(jìn)料中的氯含量小于0.5 μg/g。(5)設(shè)備材質(zhì)升級和在線腐蝕監(jiān)測。針對空冷管束進(jìn)行材質(zhì)(10#鋼材)升級,大檢修期間采用耐氯離子腐蝕的2205 雙相不銹鋼管材,配合開展設(shè)備腐蝕檢測工作,對易腐蝕部位采用在線腐蝕監(jiān)測技術(shù),可以及時準(zhǔn)確跟蹤設(shè)備腐蝕的情況,做到預(yù)知性檢修,保證設(shè)備安全運行,從而有效延長裝置的運行周期。
本裝置氫氣增壓機共有3 臺,位號為K2202/ ABC,為兩開一備,在2015年底發(fā)現(xiàn)B 機一級排氣溫度呈現(xiàn)上升趨勢,維修發(fā)現(xiàn)排氣閥壓蓋內(nèi)有大量鋁沫,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)一級活塞均有貫穿裂紋,對另外2 臺壓縮機活塞解體檢查存在同樣的問題,由于及時發(fā)現(xiàn)和解決避免了惡性事故的發(fā)生。3 臺機組自開工以來運行在20 000 h,根據(jù)使用情況,該機組一級活塞桿斷裂的原因可能有:(1)介質(zhì)帶液造成運行過程中撞缸現(xiàn)象;(2)介質(zhì)腐蝕造成活塞桿開裂;(3)活塞設(shè)計和制造過程中存在缺陷;(4)環(huán)磨損大造成造成活塞和氣缸異常磨損。
對上述情況進(jìn)行逐一排查,由于介質(zhì)為氫氣,無腐蝕和帶液現(xiàn)象,并且機組在運行中沒有發(fā)現(xiàn)撞缸的聲音和振動增大報警現(xiàn)象,可以排除撞缸、腐蝕和異常磨損的可能,進(jìn)一步和廠家進(jìn)行溝通,從鋁制活塞方面查找原因,裂紋是由于鋁活塞體和拉緊螺栓線膨脹系數(shù)差造成,組合活塞的活塞蓋、活塞座的緊固螺栓(681 N·m)超出活塞體(502 N·m)承受的范圍,長時間運行后加強筋斷裂造成活塞體斷裂。
公司根據(jù)實際情況,對一級活塞桿進(jìn)行改造:(1)由于活塞受力比最大許用活塞力小,將主螺母擰緊力矩降為450 N·m,鎖緊螺母擰緊力矩為350 N·m;(2)考慮到鑄鋁活塞和緊固螺栓材料的差異性,將其做成組合活塞,使組合活塞與緊固螺栓的熱膨脹量保持一致,消除由材料不同熱膨脹系數(shù)導(dǎo)致的變形,改造后消除了一級活塞斷裂的隱患,改造后機組運行正常。
變壓吸附尾氣壓縮機是將PSA 單元的馳放氣(尾氣)經(jīng)過壓縮增壓后送至燃料氣管網(wǎng),該機組是由中國船舶重工生產(chǎn)的噴液冷卻氫氣螺桿式壓縮機,屬于回轉(zhuǎn)式容積型壓縮機,它利用一對相互嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子在機體內(nèi)做回轉(zhuǎn)運動完成吸氣、壓縮、排氣過程,在運轉(zhuǎn)時為了控制氣體的出口溫度和提高容積、絕熱效率,同時減少熱膨脹對間隙的影響及降低噪音等,缸體內(nèi)須噴入適量的介質(zhì),原設(shè)計采用脫C6塔底產(chǎn)物中汽油組分作為噴液介質(zhì),在實際生產(chǎn)過程中,由于揮發(fā)比較劇烈,每天有近2 t的重汽油隨著壓縮機的出口氣進(jìn)入到公司的燃料氣系統(tǒng),造成下游脫硫裝置切液負(fù)擔(dān)增大,同時裝置大量重整高辛烷值汽油組分損耗,影響裝置液收和經(jīng)濟效益。
通過技術(shù)攻關(guān),于2012年初將噴液介質(zhì)由重汽油組分改成10#柴油,并優(yōu)化調(diào)整操作,壓縮機噴液介質(zhì)一次加入柴油1.2 t 可以保證壓縮機正常運轉(zhuǎn)2 個月以上,采取此改造后,取得了明顯效果,壓縮機出口帶液量由過去每天2 t 減少至不足15 kg,不僅徹底解決了壓縮機出口帶液問題,還提高了本裝置的經(jīng)濟效益。
重整裝置是副產(chǎn)氫氣供公司其他加氫裝置使用,為了保持催化劑的酸性性能,在重整反應(yīng)過程中會注入一定量的氯,這部分氯會有一部分隨著氫氣經(jīng)PSA 吸附后進(jìn)入系統(tǒng)管網(wǎng),為了保證不腐蝕下游裝置設(shè)備,一般都在PSA吸附前設(shè)置氫氣脫氯罐。本裝置設(shè)置有兩個脫氯罐,可切換使用,在2015年大檢修期間更換為JX-5B 型低溫脫氯劑,在2016年3月發(fā)現(xiàn)脫氯罐壓降升高,導(dǎo)致局部停工換劑,單罐運行不足4 個月。在處理過程中發(fā)現(xiàn)脫氯罐上部有嚴(yán)重的板結(jié),并且有被液體附著的現(xiàn)象,下部卻沒有此現(xiàn)象,對脫氯罐產(chǎn)生的垢樣分析結(jié)果表明,垢樣氧、氯和鈣含量高,由于JX-5B 型低溫脫氯劑是采用氧化鈣和氧化鋅為主要的活性組分負(fù)載在氧化鋁上面,氯容穿透力較強,可達(dá)30%,但是缺點是抗水性比較差,在含有氯化氫的環(huán)境下反應(yīng)生成氯化鈣,從而快速堵塞脫氯罐,壓降上升較快。采用方案是:更換脫氯劑級配方案,將單一的脫氯劑改為液相和氣相相結(jié)合的復(fù)合級配方案(JX-5D+ JX-5B),其中JX-5D 液相脫氯劑采用與氯親和力強的含有氧化銅活性組分,匹配孔容大、比表面積高的活性炭作為載體,其具有一定的吸水功能,置于脫氯罐的上部。采用此復(fù)合級配方案后,實際運行結(jié)果顯示單罐的使用壽命從不足4 個月到目前的8個月,并且沒有發(fā)現(xiàn)明顯板結(jié)現(xiàn)象,延長了使用壽命,解決了由于板結(jié)造成的脫氯罐壓降快速上升的問題[4]。
裝置加熱爐煙風(fēng)系統(tǒng)包含F(xiàn)2101/F2102/F2205三個圓筒加熱爐,其加熱爐出口煙氣混合后一起經(jīng)過空氣預(yù)熱器進(jìn)行余熱回收,在建設(shè)時采用的是熱管式空氣預(yù)熱器回收高溫?zé)煔庵械臒崃?,在實際運行過程中出現(xiàn)高溫?zé)煔饨?jīng)過預(yù)熱器后的出口溫度為142 ℃(后期升至150 ℃以上)、空氣出口溫度逐漸降低等現(xiàn)象,造成加熱爐熱效率降低。停工后對該預(yù)熱器進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)預(yù)熱器內(nèi)部腐蝕比較嚴(yán)重,尤其是在低溫?zé)煔鈸Q熱部分甚至出現(xiàn)了大量換熱翅片脫落、換熱管表面灰垢沉積嚴(yán)重等現(xiàn)象。為解決熱管式換熱效率低、容易被腐蝕、積灰嚴(yán)重等問題,結(jié)合裝置實際情況引入了一臺鑄鐵—玻璃管組合式空氣預(yù)熱器[5],這在國內(nèi)石化行業(yè)屬于首次使用,根據(jù)運行工況設(shè)計5 個換熱段,其中換熱段1 和2使用的是高密度翅片的鑄鐵板HTB,換熱段3 使用的是低密度翅片的鑄鐵板LTB,換熱段4 和5 使用的是玻璃換熱管,通過組合設(shè)計可以最大限度回收高溫?zé)煔獾臒崃?,同時確保鑄鐵段的壁溫在煙氣酸露點溫度之上,可以避免鑄鐵板造成腐蝕泄漏,該空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1 新型空氣預(yù)熱器結(jié)構(gòu)示意圖
該空氣預(yù)熱器在運行中表現(xiàn)良好,各項指標(biāo)均能夠達(dá)到設(shè)計要求,較改造之前提高了余熱回收效率,熱效率從89%上升到92.5%。該空氣預(yù)熱器運行以來沒有出現(xiàn)腐蝕、漏風(fēng)等現(xiàn)象,降低了裝置的能耗,有效提高生產(chǎn)效率。
催化劑連續(xù)再生單元采用UOP 公司的包含Chlosorb 氯吸附的Cycle max 技術(shù),經(jīng)檢測,重整催化劑再生煙氣中氯化氫含量滿足GB 31570-2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中氯化氫≤10 mg/Nm3的要求,但再生煙氣中非甲烷總烴含量不能滿足≤30 mg/Nm3的排放要求,因此需脫除重整催化劑再生煙氣中的非甲烷烴類,以達(dá)到排放要求。采用方案為:把催化劑再生煙氣自分離料斗氯吸附區(qū)出來后,送至加熱爐入口風(fēng)道,借助加熱爐高溫燃燒脫除其中的非甲烷烴類。在原設(shè)計再生煙氣直接排入大氣的管線上,增加自動切斷閥,以實現(xiàn)若加熱爐鼓風(fēng)機停機,則可切斷再生煙氣進(jìn)入加熱爐風(fēng)道,并將再生煙氣直接排入大氣的聯(lián)鎖。其流程示意圖見圖2。
圖2 再生尾氣改造流程示意圖
改造完成后,再生尾氣進(jìn)加熱爐運行正常,管線膨脹在可接受范圍內(nèi)。與再生尾氣相連的加熱爐和再生部分設(shè)備運行正常,從而消除了再生尾氣非甲烷總烴不滿足規(guī)范的隱患。
通過夾點分析及工程計算對裝置換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行節(jié)能改造,調(diào)整現(xiàn)有換熱流程,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),利用夾點分析軟件,輸入冷熱流提取數(shù)據(jù),然后在范圍目標(biāo)功能中,設(shè)定最小溫差范圍生成最小換熱溫差VS,通過計算當(dāng)前換熱網(wǎng)絡(luò)在相同熱公用工程消耗情況下對應(yīng)的最小溫差設(shè)定為25 ℃。優(yōu)化以下流程:(1)脫戊烷塔進(jìn)料先由汽油產(chǎn)品加熱,然后由脫戊烷塔塔底物流加熱到進(jìn)料溫度,且脫戊烷塔塔底物流高溫位段加熱C4/C5分離塔再沸器,從而節(jié)省 1.0 MPa 蒸汽使用。(2)增加石腦油分餾塔進(jìn)料塔頂換熱器換熱面積,使冷熱流有更多的熱交換,將有利于降低石腦油分餾塔頂空冷的冷卻負(fù)荷,同時有利于提高重整加熱爐(F-2201)的爐前溫度,從而減少F-2201 的加熱負(fù)荷。(3)解決C4/C5分離塔塔底物流降溫后再加熱的問題,對 C4/C5分離塔塔底碳五物流分支,一路加熱拔頭油汽提塔進(jìn)料,并增設(shè)一套溫度控制閥組以確保C-2102 的進(jìn)料溫度;一路加熱從脫戊烷塔塔頂和拔頭油汽提塔塔底來的C4/C5分離塔進(jìn)料。(4)將目前1.0 MPa 蒸汽凝結(jié)水直接外送優(yōu)化,新增0.3 MPa 蒸汽閃蒸罐,回收乏汽,余下凝結(jié)水再去系統(tǒng),閃蒸罐罐頂設(shè)置一臺壓力控制閥,確?;厥照羝麎毫?。(5)K2201 循環(huán)水并聯(lián)改串聯(lián)改造等,降低循環(huán)水的用量。(6)四合一爐更換新型燃燒器,加熱爐強化管理,降低空氣過剩系數(shù),熱效率也從89%提高至91%,瓦斯單耗相比出現(xiàn)大幅度下降。能量優(yōu)化項目投用以后裝置綜合能耗相比下降16.6 千克標(biāo)油/噸,節(jié)能降耗效果顯著。
本裝置副產(chǎn)氫氣經(jīng)PSA吸附后可以獲得高純氫氣(>99.9%),但是尾氣中的氫氣含量仍舊很高,尾氣量在6 000 Nm3/h,含量在60%~70%之間屬于富氫尾氣,但是不符合PSA 進(jìn)料要求,故無法循環(huán)回收,這部分物料經(jīng)過壓縮機壓縮后進(jìn)入全廠的燃料氣管網(wǎng)當(dāng)作燃料燒掉,不僅造成了氫氣資源的浪費,同時也降低了燃料氣熱值。2016年采用膜分離技術(shù)對這部分氣體尾氣進(jìn)行回收,采用新建膜分離裝置與現(xiàn)有30 萬催化重整PSA 耦合實現(xiàn)氫氣回收,項目實施后回收純度為≮99.9%的氫氣約為2 500 Nm3/h,約為2 kt/a,按照氫氣價格比瓦斯價格高一萬元每噸計算,每年可以增加效益約2 000 萬元[6]。
分析了0.8 Mt/a 連續(xù)重整裝置在長周期運行過程中出現(xiàn)的問題,包括預(yù)加氫壓降高、脫戊烷塔塔頂腐蝕嚴(yán)重、氫氣脫氯罐板結(jié)、余熱回收系統(tǒng)效率低等,并采取相應(yīng)的措施,解決了這些難題同時對裝置進(jìn)行節(jié)能改造,降低了裝置的能耗,提高了裝置的運行水平,這些寶貴經(jīng)驗可以為同類裝置的生產(chǎn)運行提供借鑒。