曾佳偉
(福建紫金銅業(yè)有限公司,福建上杭 364200)
水平連鑄是生產(chǎn)TP2 銅管坯的主流工藝, 目前國內(nèi)普遍生產(chǎn)外徑為Φ90 mm、 壁厚23 mm TP2 銅管坯,其米克重約43.3 kg。 隨著某企業(yè)銅管生產(chǎn)效能的進一步提高,銅管坯Φ90 mm 的生產(chǎn)出現(xiàn)產(chǎn)能瓶頸,若通過增加水平連鑄設(shè)備數(shù)量提高銅管坯產(chǎn)量,則需要大量的資金投入和場地建設(shè)。 如在現(xiàn)有水平連鑄設(shè)備的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)Φ100 mm、壁厚26 mm(米克重約54.1 kg)的銅管坯,既可提升產(chǎn)量,又能節(jié)省資金,還不用擴大場地,是一個較好的工藝方案。 而利用原有的水平連鑄工藝生產(chǎn)Φ100 mm 的TP2 銅管坯,往往會出現(xiàn)一些質(zhì)量缺陷。本文擬對某企業(yè)存在的這些缺陷進行工藝改進及效果分析。
某企業(yè)采用原有的水平連鑄工藝生產(chǎn)Φ100 mm 的TP2 銅管坯主要存在以下質(zhì)量缺陷:1)銅管坯表面易出現(xiàn)深裂紋,如圖1 所示。銅管坯表面深裂紋一旦出現(xiàn)就必須更換石墨模具,因此石墨模具的使用壽命非常短,平均使用壽命只有38.6 h。2)銅管坯頻繁出現(xiàn)皮下氣孔,如圖2 所示,使銅管的成品率只有57.6%。 根據(jù)相關(guān)的文獻資料[1-5]和該企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù),針對以上質(zhì)量缺陷進行研究分析。
在水平連鑄生產(chǎn)工藝過程中,銅管坯受到冷卻不均產(chǎn)生的熱應(yīng)力、牽引機的拉應(yīng)力、石墨模具與銅管坯的摩擦力的共同作用。 當這3 個力共同作用產(chǎn)生的合力超過銅管坯表面凝殼的強度時,就會在其表面產(chǎn)生裂紋[6]。 圖3 為氧化后的石墨模具,在實際生產(chǎn)過程中,石墨模具被氧化的速率非???,造成石墨模具與銅管坯的摩擦力快速增大,導(dǎo)致銅管坯表面產(chǎn)生深裂紋。
圖1 Φ100 mm 銅管坯表面裂紋
圖2 Φ100 mm 銅管坯皮下氣孔
圖3 氧化后的石墨模具
在水平連鑄過程中,銅液中會溶解微量的氣體,當生產(chǎn)Φ90 mm 的銅管坯時,銅液的消耗速率比較慢,氣體能夠及時排出;但是在生產(chǎn)Φ100 mm 的銅管坯時,銅液消耗速率快,導(dǎo)致氣體無法及時排出而殘留在銅液中。結(jié)晶時,因銅液中氣體溶解度下降析出,但又無法突破表面凝殼,最終形成皮下氣孔缺陷。 因此,需要提高銅液的質(zhì)量,減少銅液的含氣量以保證Φ100 mm 銅管坯的質(zhì)量穩(wěn)定。
通過以上對生產(chǎn)Φ100 mm 銅管坯出現(xiàn)的質(zhì)量異常原因分析可知, 石墨模具的氧化速率和銅液中的含氣量是影響坯質(zhì)量的兩個主要因素, 因此需要對生產(chǎn)工藝進行改進, 以降低石墨模具的氧化速度和銅液中的含氣量。
石墨模具的快速氧化必須具備兩個條件:溫度高和大量氧化性氣體。在水平連鑄生產(chǎn)過程中,銅液自身就含有一定量的氧化氣體,而且二次冷卻也會產(chǎn)生大量的水蒸氣,因此氧化性氣體與石墨模具的接觸不可能完全避免,要降低石墨模具的氧化速率,只能從降低石墨模具中結(jié)晶區(qū)的溫度著手。 由此制定石墨模具的改造措施: 將石墨模具側(cè)面后端4 個進液孔的直徑從Φ18 mm 縮小為Φ14 mm,目的是適當減少單位時間內(nèi)進入石墨模具的銅液量,使石墨模具能夠有效地冷卻,避免了由于石墨模具中結(jié)晶區(qū)溫度過高導(dǎo)致的快速氧化,延長了石墨模具的使用壽命。試驗采用改造后的石墨模具生產(chǎn)Φ100 mm 銅管坯,共生產(chǎn)了4 個批次銅管坯(更換1 次石墨模具為1 個生產(chǎn)批次)。 改造前、后石墨模具示意見圖4。
圖4 改造前、后石墨模具示意
提高銅液質(zhì)量的主要控制措施有:1)減少工藝廢料添加比例。 各生產(chǎn)制程中都會產(chǎn)生一些銅管工藝廢料,該廢料要回爐重熔。工藝廢料中含量少量的潤滑油,在高溫熔煉中會產(chǎn)生氣體,因此適當減少工藝廢料投入量,將投入量控制在15%以下,可降低銅液中含氣量。2)規(guī)范原料的添加順序,必須先加銅管廢料,再添加電解銅,可以延長除氣時間。 3)采用木炭烘烤, 熔煉爐在靜置前必須更換烘烤過的干燥木炭,加強除氣效果。
采用改造后的石墨模具連續(xù)生產(chǎn)4 個批次的Φ100 mm 銅管坯,每個批次均未發(fā)現(xiàn)銅管坯表面出現(xiàn)深裂紋的現(xiàn)象。 改造后石墨模具的平均使用壽命為93.8 h(見表1),相比改造前模具的平均使用壽命38.6 h,模具壽命提高了143.0%。這說明適當縮小石墨模具進液孔的改造效果顯著,有效減少了銅管坯表面出現(xiàn)深裂紋的現(xiàn)象發(fā)生,提高了模具的使用壽命。
表1 改造后的石墨模具使用壽命統(tǒng)計
在水平連鑄生產(chǎn)過程中, 銅液結(jié)晶的冷卻控制效果越好, 則銅管坯低倍組織中的晶粒越均勻、細小。 該公司Φ90 mm 銅管坯的生產(chǎn)工藝是一套成熟的工藝,銅管坯生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,其低倍組織中的晶粒細小均勻,采用改造后的石墨模具生產(chǎn)的Φ100 mm銅管坯的低倍組織晶粒分布、 尺寸大小與Φ90 mm銅管坯十分接近, 說明改造后石墨模具的冷卻效果良好,二者低倍組織對比圖見圖5~圖6。
圖5 Φ90 mm 和Φ100 mm 銅管坯的低倍組織
圖6 Φ90 mm 和Φ100 mm 銅管坯的低倍組織剖面
本試驗采用改造后的石墨模具生產(chǎn)銅管坯時,也施行了提高銅液質(zhì)量的控制措施。 在水平連鑄生產(chǎn)過程中,銅管坯切口都沒有發(fā)現(xiàn)皮下氣孔。單支銅管坯的長度約20 m,在銅管坯切口處不一定能夠及時發(fā)現(xiàn)皮下氣孔。因此,本試驗以銅管成品(薄壁管)的復(fù)繞工序氣孔缺陷數(shù)(通過探傷儀在線監(jiān)測)判定銅管坯質(zhì)量的好壞,成品的氣孔缺陷數(shù)越少,說明銅管坯氣孔數(shù)量越少,其質(zhì)量越好。銅管成品的氣孔缺陷數(shù)見表2。
表2 銅管成品的氣孔數(shù)量統(tǒng)計
由表2 可知, 生產(chǎn)工藝改進前噸均氣孔缺陷數(shù)為29.3~31.8 個,生產(chǎn)工藝改進后噸均氣孔缺陷數(shù)為10.5~13.6 個。 相對于改進前,工藝改進后氣孔缺陷數(shù)減少了55.3%~64.2%。 試驗結(jié)果表明,改進工藝生產(chǎn)的銅管坯質(zhì)量明顯提高,銅管成品率也隨之提高。經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計銅管的成品率從57.6%提升至81.3%。
針對Φ100 mm 銅管坯生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的表面出現(xiàn)深裂紋和皮下氣孔的質(zhì)量缺陷進行研究, 通過改進生產(chǎn)工藝得出以下結(jié)論:1)將石墨模具的進液孔由Φ18 mm 縮小至Φ14 mm,減少單位時間內(nèi)進入石墨模具的銅液量,使石墨模具能夠有效地冷卻,避免了其快速氧化導(dǎo)致的摩擦力增大,從而有效解決了銅管坯表面出現(xiàn)深裂紋的缺陷,而且石墨模具的平均使用壽命提高了143.0%。2)改造后的石墨模具冷卻效果良好,采用新模具生產(chǎn)的Φ100 mm 銅管坯的低倍組織晶粒分布、大小與Φ90 mm 銅管坯接近。 3)提高銅液質(zhì)量,降低銅液的含氣量,在水平熔鑄生產(chǎn)過程中銅管坯切口未發(fā)現(xiàn)皮下氣孔缺陷,銅管成品的氣孔缺陷數(shù)減少55.3%~64.2%。 4)研究結(jié)果表明改進工藝生產(chǎn)的Φ100 mm 銅管坯質(zhì)量明顯提高,銅管的成品率從57.6%提升至81.3%。