陳濤 李晨
摘 要:分析和研究了電機裝配的關(guān)鍵技術(shù)——繞制鐵芯殼沖壓裝配技術(shù)。在智能制造的前提下,對定子殼體沖壓工藝進行了改進。采用PLC系統(tǒng)設(shè)計和控制數(shù)字化臥式定子殼體自動沖壓設(shè)備和工裝,實現(xiàn)定子殼體自動定位、臥式夾壓、沖壓參數(shù)采集/反饋/監(jiān)控等功能。并與數(shù)字化車間的運營管理系統(tǒng)進行交互。實際應(yīng)用表明,采用改進后的工藝,定子殼體壓緊效率提高了40%,產(chǎn)品次品率降低了85.7%,人工減少了30%。
關(guān)鍵詞:電機;智能制造;定子入殼壓裝
1現(xiàn)有技術(shù)情況
傳統(tǒng)的定子鐵芯繞線成殼壓緊設(shè)備是立式壓緊機。立式壓機包括立式四柱液壓機、龍門式液壓機、單柱式液壓機等,是大多數(shù)中小型電機機械廠定子殼壓機常用的設(shè)備。垂直壓力裝配是一個比較成熟的工藝。但是,立式壓裝法和堆疊夾持法(定子與底盤夾持法:底盤位于立式液壓機工作區(qū)域,定子由懸掛器直接放置在底盤上)存在安全質(zhì)量隱患大,人工依賴性強,難以實現(xiàn)自動化等缺點[1]。
1.1立式壓裝工藝存在的缺陷
1.1.1安全隱患大,人工依賴嚴重。由于定子的質(zhì)量在幾十到幾百公斤之間,外殼的質(zhì)量也在幾十到幾百公斤之間,手工搬運和轉(zhuǎn)動是不可能的,一般是用吊帶完成的。在實際吊裝過程中,定子和套管可能會擺動,所以壓緊操作需要2-3人配合操作[2]。它不僅嚴重依賴人工操作,而且如果操作者之間配合不當(dāng),很容易導(dǎo)致安全事故。國內(nèi)已有多家電機廠在安裝現(xiàn)場操作人員捏手指或機殼翻扁過程中因慣性而發(fā)生傷害事故。到目前為止,還沒有設(shè)備和方法來替代這一工藝。
1.1.2質(zhì)量隱患大。當(dāng)繞組定子鐵芯壓入機殼時,應(yīng)先翻轉(zhuǎn)定子,然后用甩片吊起裝夾。在這個過程中,定子繞組的一端需要落地并保持垂直狀態(tài)。底部繞組承受著整個定子的重量,容易損壞,損壞下部繞組的底層或內(nèi)部絕緣漆膜,導(dǎo)致匝間短路。
1.1.3自動化難以實現(xiàn),信息化程度低。通常這類傳統(tǒng)的壓制設(shè)備沒有配備信息界面。它只存儲按下數(shù)據(jù)、電機模型等加工參數(shù),沒有反饋和交互功能,不可能及時處理偶爾出現(xiàn)的故障。傳統(tǒng)電機制造業(yè)正在進行轉(zhuǎn)型升級,難以實現(xiàn)自動化的定子殼沖壓工藝將成為轉(zhuǎn)型過程中的短板,嚴重制約了電機制造自動化的推進和發(fā)展。
綜上,如過度的電流、過載和短路造成的磁場不平衡和相位損失將導(dǎo)致電動機的溫升,進一步損害相鄰的導(dǎo)線的絕緣性能,和電機繞組將陷入一個惡性循環(huán),最終將導(dǎo)致導(dǎo)火索燃燒,甚至還有繞組燒焦和發(fā)動機報廢[3]。
2適于智能制造的壓裝工藝解決方案
2.1數(shù)字化臥式壓裝設(shè)備及系統(tǒng)總體方案
數(shù)控臥式壓力機由PLC系統(tǒng)控制面板、外殼定模、伺服升降定位平臺、繞組定子定模、快速換模、磁柵組成。該設(shè)備可實現(xiàn)底盤定子的自動定位、水平夾壓、壓緊參數(shù)的采集與反饋、制造參數(shù)的交互等功能。
臥式壓力機采用開放式工作區(qū)域和臥式液壓機,內(nèi)置液壓油箱、液壓泵和電機,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。工作區(qū)域兩端分別設(shè)計安裝套管固定模具、升降定位平臺和定子固定工裝。升降定位平臺放置在外殼固定模具附近,避免升降定位平臺上升時產(chǎn)生干擾。定子固定夾具位于工作區(qū)的另一側(cè),通過螺栓和法蘭安裝在活塞桿的端部。通過液壓機的伸縮實現(xiàn)定子的往復(fù)運動,并設(shè)計了配套的快速換模模具。外殼定模與定子定模中心線應(yīng)水平共線。
各模塊的功能如下:PLC系統(tǒng)是壓力機控制的核心,是實現(xiàn)人機交互的介質(zhì);殼體固定模與升降定位平臺(PLC系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制)構(gòu)成殼體自動裝夾定位系統(tǒng);定子夾緊系統(tǒng)由繞組定子固定夾具和快速換模組成。采用磁柵采集并反饋沖床入程和升降位置表的數(shù)據(jù)。
定子壓入外殼后,首先通過控制面板設(shè)置參數(shù),如安裝,然后通過人工/吊索/桁架機械手關(guān)節(jié)機器人(電機根據(jù)實際生產(chǎn)、規(guī)格)裝配上材料,通過底盤自動夾緊、定位系統(tǒng),定子夾緊系統(tǒng)實現(xiàn)定子殼體的夾緊和定位,最后由PLC控制系統(tǒng)根據(jù)磁柵反饋的數(shù)據(jù)完成安裝。
2.2數(shù)字化臥式壓裝控制系統(tǒng)
在臥式液壓設(shè)備和工裝設(shè)計的基礎(chǔ)上,提出了數(shù)字臥式?jīng)_壓控制系統(tǒng)(PLC控制系統(tǒng))。其主要功能包括沖壓行程和提升板的自動控制、參數(shù)預(yù)存儲及與電機規(guī)格的關(guān)聯(lián)、數(shù)據(jù)采集、沖壓效果和沖壓運行狀態(tài)的實時反饋、與分布式數(shù)字控制(DNC)系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)交互等。
系統(tǒng)涉及的主要參數(shù)包括裝配參數(shù)(液壓缸行程參數(shù))、沖壓技術(shù)參數(shù)(液壓缸壓力參數(shù))、電機規(guī)格參數(shù)(底座中心高度、底座長度、芯長等預(yù)存參數(shù))、殼體定位參數(shù)及生產(chǎn)數(shù)據(jù)(如沖壓量等)[4]。
系統(tǒng)功能實現(xiàn)方式介紹如下:
壓力進入行程和提升板控制:通過采用PLC系統(tǒng)可以間接接收車間生產(chǎn)的數(shù)字化管理系統(tǒng)發(fā)送的相關(guān)技術(shù)參數(shù)信息,并將不同規(guī)格電機的型號、機芯長度和安裝安裝參數(shù)(如與電機規(guī)格相關(guān)的)數(shù)據(jù)存儲起來,并可根據(jù)現(xiàn)場需要進行調(diào)整。在壓裝前,可通過PLC系統(tǒng)控制面板選擇相應(yīng)的電機型號,確定生產(chǎn)加工參數(shù)。在液壓缸推桿和液壓管上分別安裝磁門和壓力傳感器,在升降定位臺的螺桿上安裝磁門,實時監(jiān)測提前行程數(shù)據(jù)和壓力數(shù)據(jù),使沖壓工作能準確地按照生產(chǎn)參數(shù)進行,保證沖壓質(zhì)量。
數(shù)據(jù)采集與狀態(tài)實時反饋:在壓裝過程中,系統(tǒng)對傳感器采集的數(shù)據(jù)進行分析。當(dāng)壓裝參數(shù)滿足要求但裝配參數(shù)不到位時,系統(tǒng)能及時判斷并反饋給控制面板。
生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與數(shù)據(jù)交互:系統(tǒng)監(jiān)控壓芯工藝參數(shù)、電機型號、生產(chǎn)數(shù)量等,并將生產(chǎn)數(shù)據(jù)上傳到DNC系統(tǒng)進行總裝,實現(xiàn)加工過程透明可控。
3結(jié)語
數(shù)字臥式壓裝設(shè)備具有自動夾緊、定位、壓裝功能,以及壓裝狀態(tài)反饋、制造數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)交互的數(shù)字功能。沖壓設(shè)備具有較強的柔性制造能力和兼容性。根據(jù)實際生產(chǎn)要求,可以引入噴射器、桁架機械手或關(guān)節(jié)機器人等自動化設(shè)備,進一步提高電機裝配的自動化水平,實現(xiàn)半自動/自動化裝配。臥式壓機用繞組定子鐵芯壓入外殼的工藝,可以顯著提高電機壓機的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,為電機機廠的數(shù)字化、智能化生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。
參考文獻:
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[3]王苗, 方海安, 李爽. 某高速動車組永磁牽引電機定子鐵心焊接結(jié)構(gòu)研究[J]. 技術(shù)與市場, 2020, v.27;No.314(02):47-48.
[4]趙勇. 電機智能制造中改進軸料加工工藝研究[J]. 黑龍江科學(xué), 2019, v.10;No.159(20):110-111.
(西門子電機(中國)有限公司,江蘇 儀征 211417)