趙 俊
(潞安集團(tuán) 潞陽麥捷煤業(yè)有限公司,山西 晉中 045400)
潞安集團(tuán)潞陽麥捷煤業(yè)位于山西省壽陽縣城北解愁鄉(xiāng)榮家溝村東,行政區(qū)劃隸屬于山西省晉中市壽陽縣解愁鄉(xiāng)管轄。礦井設(shè)計生產(chǎn)能力為150萬t/a,屬高瓦斯礦井;主扇通風(fēng)機(jī)房裝設(shè)2臺同等能力的對旋軸流通風(fēng)機(jī),1臺工作,1臺備用,每臺風(fēng)機(jī)配套兩臺10 kV異步電動機(jī),電機(jī)功率為2×500 kW。礦井通風(fēng)方式采用機(jī)械抽出式,通過控制蝶閥的開閉狀態(tài),實現(xiàn)風(fēng)機(jī)正常供風(fēng)。
1) 原主扇為礦建初期安裝,已經(jīng)服役25 a,工作年限已基本達(dá)到設(shè)計服役年限,另外該設(shè)備廠家已經(jīng)停產(chǎn),相關(guān)配件無法替換,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)存在嚴(yán)重問題。
2) 原主扇采用高壓直接啟動的控制方式拖動設(shè)備,啟動電流大,對上一級變壓器沖擊大,存在安全隱患。每次倒換風(fēng)機(jī)過程中必須將一些井下用電量大的負(fù)荷停止,風(fēng)機(jī)切換完成后等到風(fēng)機(jī)運行平穩(wěn)才能再啟動井下其他大型設(shè)備,給正常生產(chǎn)造成極大不便。
3) 設(shè)備運行效率低,風(fēng)量不能靈活調(diào)節(jié)。風(fēng)量調(diào)節(jié)需要機(jī)械調(diào)節(jié)風(fēng)葉角度來實現(xiàn),葉片角度調(diào)節(jié)不方便、不準(zhǔn)確。
4) 故障情況下,倒機(jī)困難,容易出現(xiàn)倒機(jī)失敗,造成重大安全事故。原有主扇風(fēng)機(jī)遇到緊急掉電、電網(wǎng)波動時,風(fēng)機(jī)容易停機(jī),而且停機(jī)后緊急啟動存在啟動困難問題;伴隨礦井生產(chǎn)建設(shè)延伸,負(fù)荷加大,設(shè)備的能耗也逐步增加。
根據(jù)原有主扇風(fēng)機(jī)存在的問題,對各種方案進(jìn)行對比分析,最終確定采用變頻器拖動控制主扇風(fēng)機(jī),具體方案如下:
1) 主扇風(fēng)機(jī)設(shè)備選型。根據(jù)麥捷煤礦年產(chǎn)量,目前井下所需風(fēng)量約為9 000 m3/min,按照井下通風(fēng)需求曲線計算及礦井發(fā)展需求,選擇供風(fēng)量在7 200~15 300 m3/min的對旋式軸流通風(fēng)機(jī),設(shè)計服役年限為30 a。電機(jī)部分:供電電壓為10 kV,額定功率為500 kW,采用變頻器專用電機(jī),支持從0~50 Hz連續(xù)調(diào)節(jié)運行;電氣部分:配電系統(tǒng)采用雙回路10 kV高壓供電外加一臺柴油發(fā)電機(jī)備電,三保險的供電模式確保供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,采用KVN20-12型高壓柜體,選用ABB智能斷路器;電機(jī)拖動部分采用西門子高壓變頻器作為啟動裝置(型號為6SR4502-5MB38-0BF1);電氣傳動系統(tǒng)采用1臺變頻器驅(qū)動1臺電機(jī)的方案,共配置四臺變頻裝置,電壓為10 kV輸入/0~10 kV輸出;兩套變頻器配套切換柜,當(dāng)在用風(fēng)機(jī)變頻器出現(xiàn)故障時,備用風(fēng)機(jī)的變頻器能立即投入運行。
2) 控制工藝設(shè)計。根據(jù)對旋風(fēng)機(jī)設(shè)備工藝特性,認(rèn)真分析設(shè)備的各個環(huán)節(jié),結(jié)合2016新發(fā)布的《煤礦安全規(guī)程》要求,在新風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中采用一鍵切換控制工藝及故障自動切換控制模式,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)切換過程不停風(fēng),采用計算機(jī)結(jié)合PLC的模式,通過上位機(jī)下發(fā)命令,由PLC執(zhí)行與數(shù)據(jù)采集來實現(xiàn)設(shè)備控制。在切換過程中,通過對兩臺蝶閥精準(zhǔn)開關(guān)控制與變頻器配合的邏輯,先低頻運行備用風(fēng)機(jī),正常后系統(tǒng)完成自檢,下達(dá)切換蝶閥命令,關(guān)閉在用蝶閥,同時打開備用蝶閥,降低在用風(fēng)機(jī)運行速度,在蝶閥開關(guān)到位后,在用風(fēng)機(jī)停運,備用風(fēng)機(jī)按照預(yù)設(shè)頻率運行。
3) 方案實施。經(jīng)過前期的項目考察與技術(shù)論證,最終確定設(shè)備廠家,在2018年11月至12月連續(xù)安裝,于12月24日設(shè)備具備試運行條件,經(jīng)過單機(jī)72 h穩(wěn)定運行后滿足投運條件,各方組織驗收合格后進(jìn)行了風(fēng)機(jī)投運前的性能測試工作,隨后在1月3日正式運行。
改造后風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)滿足智慧礦井建設(shè)無人值守的技術(shù)要求,運行過程中實時監(jiān)測風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的全部參數(shù),包括運行電流、電壓、頻率、功率、軸承溫度、設(shè)備振動、系統(tǒng)負(fù)壓、全壓、風(fēng)量等。風(fēng)機(jī)在各種工況下,均能有效控制風(fēng)機(jī)的啟停,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的速度,降低快速啟動/快速停車過程對機(jī)械和電氣系統(tǒng)的沖擊,抑制對機(jī)械設(shè)備造成的危害,延長風(fēng)機(jī)的使用壽命。
為了驗證技改后的實際效果,將改造后的風(fēng)機(jī)的運行數(shù)據(jù)與同期原有風(fēng)機(jī)記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 風(fēng)機(jī)運行數(shù)據(jù)對照
由表1可以看出,在同等通風(fēng)風(fēng)量的條件下,原有高壓工頻運行下風(fēng)機(jī)運行電流比較大,隨著風(fēng)葉角度的增大,電機(jī)負(fù)載也在逐步加大,在最大角度下運行的輸出功率幾乎接近電機(jī)額定功率;相反,改造后的風(fēng)機(jī)輸出功率明顯下降,運行頻率在30 Hz和35 Hz下效果最為顯著,為原有負(fù)載的35%左右。
在相同的風(fēng)量不同頻率條件下,對比分析實際工頻運行與變頻運行的能耗,以+3°條件為例:
1) 工頻消耗功率比值P1= (工頻運行電流 / 額定運行電流)×(額定功率 / 負(fù)載功率)×100% = (49.49/76.6)×(1 000/698.6)×100% = 92.48%;
2) 變頻消耗功率比值P2= (變頻運行電流 / 額定運行電流)×(額定功率 / 負(fù)載功率)×100% = (36.4/76.6)×(1 000/380)×100% = 125.1%;
3) 節(jié)電率為:(變頻消耗功率比值P2- 共頻消耗功率比值P1)/工頻消耗功率比值P1= (125.1%-92.48%)/92.48%=35.3%。
由以上計算數(shù)據(jù)可知,在技術(shù)改造后節(jié)電率明顯上升,變頻器驅(qū)動對于電能利用效率明顯提高,節(jié)能效果明顯。
1) 在主通風(fēng)機(jī)拖動使用變頻調(diào)速后,減少了以往因為井下所需風(fēng)量變化而需要人為去現(xiàn)場調(diào)整風(fēng)機(jī)扇葉角度的工作量,現(xiàn)在只需要通過修改變頻器頻率就可以實現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié),而且變頻驅(qū)動,設(shè)備運行平穩(wěn)。
2) 變頻啟動操作簡單方便,“一鍵啟動”準(zhǔn)確快捷,減少了煤礦通風(fēng)機(jī)每月主備風(fēng)機(jī)切換的時間,消除了人為操作不當(dāng)造成的停機(jī)事故。
3) 改善了煤礦主通風(fēng)機(jī)設(shè)備運行工況。采用變頻控制后,減小了電機(jī)啟動時電流沖擊,避免了全磁通突加,使啟動電流不會超過額定電流。因此,風(fēng)機(jī)變頻運行解決了以前電機(jī)高壓直接啟動時的大電流沖擊問題,消除了啟動電流對電機(jī)和傳動系統(tǒng)的沖擊,確保了風(fēng)機(jī)的平穩(wěn)運行,延長了風(fēng)機(jī)使用壽命。
麥捷煤業(yè)主扇風(fēng)機(jī)通過高壓變頻器節(jié)能技術(shù)的成功改造,解決了以往高壓直接啟動的諸多弊端,而且節(jié)能效果顯著,值得類似礦井借鑒。