全向宏,張曉紅
(深圳華威近海船舶運(yùn)輸股份有限公司,廣東 深圳 518067)
隨著海洋石油的開發(fā),海工作業(yè)三用船得到廣泛使用。三用船具有操控靈活、功能多樣的特點(diǎn),能夠滿足海洋石油開采多樣化的作業(yè)需求。為了保證三用船的靈活操控性能,目前大部分船舶都采用變螺距槳設(shè)計(jì)(CPP)。變螺距槳的變距功能正常與否,直接導(dǎo)致船舶操縱的安全性及功能的發(fā)揮。本文針對某輪變螺距異常導(dǎo)致推力不足的問題進(jìn)行分析,希望能對類似CPP 故障以有益啟示[1]。
案例分析:“華鵬”輪在幾次大修理之后,發(fā)現(xiàn)右側(cè)推進(jìn)器推力明顯降低,主機(jī)負(fù)載明顯降低。通過船方多次檢查,認(rèn)為大修理抽尾軸之后,安裝數(shù)據(jù)并未明顯變化,一直未找到合適的調(diào)節(jié)辦法,故障一直沒有解決,船舶右推進(jìn)系統(tǒng)不能在滿負(fù)載下運(yùn)行。為了滿足船舶在特種作業(yè)時(shí)需滿負(fù)載工況下運(yùn)行條件,故將此故障原因進(jìn)行分析并研究改進(jìn)措施,解決該船推進(jìn)系統(tǒng)推力不足問題,并希望能在其他類似船舶的管理中推廣應(yīng)用[2]。
“華鵬”輪的CPP 主要由以下部件組成:
1)電液伺服系統(tǒng),包括電氣控制系統(tǒng)、液壓伺服系統(tǒng),圖1 為變距小油缸圖;
2)配油箱,見圖2;
3)槳轂內(nèi)十字頭滑塊變距機(jī)構(gòu),見圖3。
各組成部分主要功能簡介如下:
變距小油缸:通過電液控制系統(tǒng),將CPP 變距電信號指令變成小油缸活塞伸縮運(yùn)動(dòng);配油箱:小油缸的活塞伸縮運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)配油閥運(yùn)動(dòng),分配液壓油進(jìn)出動(dòng)力油缸;槳轂變距機(jī)構(gòu):推拉桿帶動(dòng)十字頭前后運(yùn)動(dòng),通過滑塊及轉(zhuǎn)盤,推動(dòng)槳葉轉(zhuǎn)動(dòng),變距。可見,以上任何一個(gè)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障,均可能引起變距故障[3]。
本輪的變距功能正常,故障是:正車變距不足,倒車變距過大。
本故障出現(xiàn)在船舶兩次大修理之后,大修理均對尾軸抽出,檢查,組裝?,F(xiàn)場檢查,拆、裝均按照標(biāo)識進(jìn)行,拆裝前后核對零螺距。根據(jù)現(xiàn)場輪機(jī)長檢查,拆裝前、后的零螺距未有變化,由于通常運(yùn)輸,負(fù)載較小,不影響使用,一直使用了2 年多??紤]到最近船舶需進(jìn)塢修理,在本次進(jìn)塢前,決定對CPP 狀況進(jìn)行檢查,以便進(jìn)塢時(shí)進(jìn)行針對性修理[4]。
針對上述故障現(xiàn)象,可以判定正車螺距變距不足,螺距向倒車方向漂移較大。根據(jù)船方的使用觀察,零螺距有倒車現(xiàn)象,但基本不影響使用。螺距指示未見異常,指示均可以操作到正車和倒車100%。
為了測量出真實(shí)的螺距值,通過上述原理圖分析,需要找到一個(gè)可以測量的數(shù)據(jù)來代表真實(shí)螺距。根據(jù)圖2 對配油箱觀察,螺距的改變,直接體現(xiàn)在反饋桿的伸縮位置上,也就是說,反饋桿的長短,直接體現(xiàn)螺距的大小。這樣,通過測量圖中的L 值,可以看出螺距變動(dòng)大小。操作控制室指令,分別測量出零位、正車100、倒車100 時(shí)對應(yīng)的L 值,可以計(jì)算出正車反饋桿行程和倒車行程,比較即可知道螺距變動(dòng)大小。
表1 為左、右CPP 的測量數(shù)值。
圖1 變距小油缸
圖2 配油箱
圖3 槳轂內(nèi)十字頭滑塊變距機(jī)構(gòu)
表1 “華鵬”CPP 設(shè)定值調(diào)整之前的參數(shù)
測量顯示,正車行程較另外正常的左側(cè)小20 mm,倒車行程大3 mm,可見實(shí)際螺距,確實(shí)正車較小,倒車較大。引起這個(gè)問題原因一,可能是指令信號引起,即正車指令小,倒車指令大。
通過對指令信號的測量,其結(jié)果如表2 所示,未見指令信號異常。
表2 CPP 電氣系統(tǒng)調(diào)節(jié)前反饋電壓設(shè)定值與原海試反饋電壓設(shè)定值
引起這個(gè)問題原因二,可能是反饋信號引起,即反饋信號錯(cuò)誤,導(dǎo)致變距行程過小或過大。測量反饋信號,其結(jié)果如表3 所示。
表3 “華鵬”CPP 設(shè)定值調(diào)整之后的參數(shù)
通過觀察分析CPP 機(jī)械零位時(shí),指令0 V 對應(yīng)反饋2.1 V,即反饋零電壓值向正車方向漂移,導(dǎo)致反饋正車100%電壓值7.5 V,電壓變化值偏小,導(dǎo)致正車指令螺距變化受限,正車螺距角偏小導(dǎo)致右主機(jī)正車負(fù)荷小。原因顯而易見,零位時(shí)反饋信號不正確。需要對CPP 電氣系統(tǒng)進(jìn)行零位進(jìn)行調(diào)節(jié),或?qū)ψ畲舐菥噙M(jìn)行調(diào)節(jié)[5]。
查閱CPP 電氣說明書和參考海試原始參數(shù),調(diào)節(jié)設(shè)定CPP 零螺距及最大螺距的反饋設(shè)定電壓值方法如下:
1)開啟齒輪箱備用泵,將CPP 轉(zhuǎn)到機(jī)旁應(yīng)急操。
2)打開測量孔測量反饋桿行程值L,同時(shí)進(jìn)入控制室監(jiān)控電腦CPP 調(diào)節(jié)設(shè)定界面,此時(shí)機(jī)械零位測量值為128 mm,電腦上顯示零位反饋電壓值為0 V,控制臺螺距表指示為0,機(jī)械零位與電氣反饋零位及螺距指示同步。若電腦反饋電壓值不為0 V,則調(diào)整反饋電位器直到反饋電壓值為0 V,螺距表指示不在0,打開右主機(jī)推進(jìn)遙控控制箱,在MULT DRIVER 調(diào)整零位電位器。按ENTER 鍵保存當(dāng)前電腦零位反饋設(shè)定值。
3)監(jiān)控電腦再進(jìn)入CPP 調(diào)節(jié)設(shè)定界面,應(yīng)急操正車反饋桿測量行程202 mm(行程74 mm,接近左側(cè)CPP 數(shù)據(jù)),若此時(shí)電腦反饋電壓值7.1 V(假定),則默認(rèn)此時(shí)7.1 V 為正車100%反饋電壓值。此時(shí)可以應(yīng)急操螺距,調(diào)整反饋桿行程測量值與正車反饋100%值,即得到想要的CPP 最大正車螺距角,按ENTER 鍵保存當(dāng)前電腦正車100%反饋設(shè)定值。若此時(shí)控制臺螺距表指示不在正車100,在MULT DRIVER調(diào)整AHEAD 電位器。
4)監(jiān)控電腦再進(jìn)入CPP 調(diào)節(jié)設(shè)定界面,應(yīng)急操倒車反饋桿測量行程68 mm(倒車行程60 mm,與左側(cè)差距不大),若此時(shí)電腦反饋電壓值-4.1 V,則默認(rèn)此時(shí)-4.1 V 為倒車100%反饋電壓值。此時(shí)可以應(yīng)急操螺距,調(diào)整反饋桿行程測量值與倒車反饋100%值,即得到想要的CPP 最大倒車螺距角,按ENTER 鍵保存當(dāng)前電腦倒車100%反饋設(shè)定值。若此時(shí)控制臺螺距表指示不在倒車100,在MULT DRIVER 調(diào)整ASTERN 電位器。
表4 CPP 調(diào)整前后主機(jī)熱工數(shù)據(jù)
以上步驟結(jié)束后轉(zhuǎn)至集控室和駕駛臺前后指令遙控操作CPP 零位、正、倒車,查看監(jiān)控電腦指令與反饋電壓值,反饋桿行程值,螺距表指示同步性和遙控控制系統(tǒng)性能。
DP 反饋串在螺距表反饋電位器回路上,調(diào)整主推進(jìn)遙控箱MULT DRIVER 零位、正倒車電位器即調(diào)整DP 反饋電壓信號值[6]。
考慮到零位調(diào)節(jié)需要對反饋電位器進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)節(jié),不是很方便,顧選擇對最大正車螺距進(jìn)行調(diào)節(jié)。
參照步驟3,調(diào)節(jié)正車100%反饋桿L 值,由原來186 mm 操到202 mm.正車反饋100%電壓值由原來的7.5 V調(diào)至9.1 V進(jìn)行設(shè)定保存,隨后在海上備車測試CPP操控性能,調(diào)節(jié)后L 值數(shù)據(jù)如表4 所示。
此次通過上述步驟調(diào)節(jié),右CPP 正車100%反饋桿L 值由原來186 mm 增加到202 mm,正車反饋100%電壓值由原來的7.5 V 調(diào)至9.1 V,在海上備車測試CPP 操控性能,并對主機(jī)運(yùn)行工況進(jìn)行監(jiān)測,調(diào)整前后主機(jī)熱工數(shù)據(jù)如表5 所示。
表5 調(diào)整前后主機(jī)熱工數(shù)據(jù)
可見,通過調(diào)節(jié)后,主機(jī)負(fù)載在螺距接近情況下,較未調(diào)節(jié)前油門變大,爆炸壓力升高,掃氣壓力升高,負(fù)載明顯升高。達(dá)到調(diào)節(jié)效果[7]。
在修船期間,對液壓連軸器SKF 拆裝前后位置進(jìn)行仔細(xì)測量,避免零位較大變化;對CPP 反饋桿的各個(gè)連接附件進(jìn)行仔細(xì)檢查,確定各個(gè)鏈接關(guān)節(jié)無間隙,伺服油缸軸封、伺服油缸活塞無漏油;步進(jìn)馬達(dá)外部油管無泄漏;對CPP 進(jìn)行零位、正、倒車校對。此次未對步驟2 零位和步驟4 倒車進(jìn)行調(diào)整,建議在塢內(nèi)確認(rèn)零位后再確認(rèn)機(jī)械零位測量值L(假定為130 mm),然后按照步驟2 進(jìn)行零位調(diào)整。然后機(jī)旁應(yīng)急操CPP,確認(rèn)CPP 實(shí)際機(jī)械可動(dòng)作的范圍大于后續(xù)要調(diào)節(jié)的正,倒車100%的測量值(正車100%現(xiàn)值為202 mm,說明書理論值最大為225 mm),然后按照步驟3 和步驟4 進(jìn)行正、倒車100%的設(shè)置,并在后續(xù)海試中進(jìn)行微調(diào),達(dá)到所需的理想正、倒車效果[8]。
經(jīng)過調(diào)試,“華鵬”輪推進(jìn)器使用幾個(gè)航次及在工程起拋錨作業(yè)時(shí)觀察,主推進(jìn)器拉力恢復(fù)到以前狀態(tài),滿足船舶起拋錨作業(yè)需求。贏得了油公司的贊譽(yù)。保證了船舶功能發(fā)揮。為電氣調(diào)試做了初步嘗試,開闊了解決問題思路,避免了判斷錯(cuò)誤導(dǎo)致船進(jìn)塢檢修CPP 安裝故障修理費(fèi)用,是一次成功的嘗試。