田帥 王利勇 薛吉
摘? ?要:某項目在操作壓縮機(jī)組至額定工況的過程中,發(fā)現(xiàn)由于壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速限制,壓縮機(jī)僅能在正常工況下運行,機(jī)組無法提升到額定工況。由于機(jī)組性能不達(dá)標(biāo),無法滿足工藝系統(tǒng)的要求,因此不得不對機(jī)組的性能做整體的分析及研究,找出問題的原因,尋求最佳解決方案。本文結(jié)合壓縮機(jī)和驅(qū)動機(jī)的運行和設(shè)計參數(shù),對整套機(jī)組進(jìn)行了全面的分析及闡述,最終得出了處理方案。
關(guān)鍵詞:性能不達(dá)標(biāo)? 轉(zhuǎn)速無法提升? 丙烯壓縮機(jī)
中圖分類號:TQ05? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)03(c)-0067-02
機(jī)組設(shè)計參數(shù):本機(jī)組背壓式汽輪機(jī)驅(qū)動,壓縮機(jī)一段2級,級間抽氣。設(shè)計工況,轉(zhuǎn)速8505rpm,一段進(jìn)口氣量215185Nm3/h,進(jìn)口壓力0.655MPa(G),進(jìn)口溫度10℃,介質(zhì)氣丙烯,分子量42.07;抽氣壓力1.275MPa(G),抽氣溫度42.6℃;出口壓力1.682 MPa(G),出口溫度57.9℃,出口流量33700Nm3/h,功率5430kW。汽輪機(jī)蒸汽進(jìn)氣壓力約3.8MPa(G),進(jìn)汽溫度430+15-15℃,額定轉(zhuǎn)速8877rpm,排氣壓力約1.1MPa(G)。
1? 問題描述
壓縮機(jī)接近設(shè)計正常工況負(fù)荷運行,此時汽輪機(jī)主氣閥門全開,無法提升壓縮機(jī)負(fù)荷至額定工況。數(shù)據(jù):轉(zhuǎn)速8032rpm,一段進(jìn)氣量217425Nm3/h,進(jìn)口壓力0.679MPa(G),進(jìn)口溫度10.4℃,分子量42.07;抽氣壓力1.238MPa(G),抽氣溫度41.9℃;出口壓力1.52 MPa(G),出口溫度53.1℃,出口流量32963Nm3/h。
2? 排查方向
排查壓縮機(jī)及汽輪機(jī)設(shè)計選型及實際運行氣動、效率情況;其次排查工藝流程、管線及運行情況,目的解決汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速無法提升問題。
(1)工藝管線上各壓力、溫度、流量計是否存在問題,控制畫面顯示值是否存在問題。(2)壓縮機(jī)設(shè)計選型是否存在問題。(3)核算壓縮機(jī)氣動性能、功率。(4)排查工藝管路是否存在泄漏問題。(5)排查蒸汽品質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。(6)排查汽輪機(jī)設(shè)計選型是否存在問題。
3? 原因分析
(1)排查工藝管線及蒸汽管線各壓力、溫度、流量計等儀表不存在問題,安裝位置符合要求,儀表無漏點。控制系統(tǒng)按照要求組態(tài)、編程,沒有發(fā)現(xiàn)問題。根據(jù)運行顯示的壓力、壓差、溫度等數(shù)據(jù)核算流量值與控制畫面顯示基本一致。
(2)壓縮機(jī)設(shè)計選型上不存在問題,葉輪選型及設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,滿足設(shè)計規(guī)范及使用要求。查詢同型號壓縮機(jī)應(yīng)用業(yè)績較廣,沒有發(fā)生同類事件。
(3)選取三個不同運行工況分別進(jìn)行核算對比(見表1、表2、表3)。計算值各段入口條件與運行值一致、分子量與設(shè)計值一致。在保持一段入口參數(shù)、機(jī)組轉(zhuǎn)速與運行一致的前提下,計算壓縮機(jī)1、2段出口壓力和溫度是與運行值非常接近的。實際運行各段出口溫度稍微比計算值略高,推斷為由于機(jī)組內(nèi)部循環(huán)泄露的微量影響,對機(jī)組性能的影響是可以忽略的。工況 1 運行畫面中 2 返 1 防喘振閥門(FV12039)開度為 5%。由于防喘振閥門有微量開度,會導(dǎo)致壓縮機(jī)出口背壓降低,有泄壓效果,故實際的壓縮機(jī) 2 段出口壓力要比顯示值略高。針對以上 3 種工況進(jìn)行核算后,壓縮機(jī)實際運行與核算結(jié)果非常吻合,不存在壓縮機(jī)有性能偏差問題。因汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速無法提升轉(zhuǎn)速,所以導(dǎo)致壓縮機(jī)的入口流量、壓比達(dá)不到額定工況。懷疑:蒸汽品質(zhì)是否達(dá)標(biāo)、蒸汽管道是否存在節(jié)流、汽輪機(jī)設(shè)計結(jié)構(gòu)。
①通過各段顯示的壓力、差壓值可以看出氣管路不存在泄露或堵塞現(xiàn)象。
②排查蒸汽條件,根據(jù)畫面顯示參數(shù)仍在要求范圍;汽輪機(jī)葉輪是否發(fā)生結(jié)垢問題,導(dǎo)致耗汽量大、效率低,需要全開主汽閥門才能保持目前設(shè)計正常工況,只能計劃停機(jī)拆檢汽輪機(jī)驗證。
③核查汽輪機(jī)設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,復(fù)查前期提交汽輪機(jī)的設(shè)計參數(shù),與當(dāng)初汽輪機(jī)設(shè)計提供的數(shù)據(jù)偏差不大。但實際汽輪機(jī)運行功率比壓縮機(jī)實際運行功率大1000kW,而轉(zhuǎn)速達(dá)不到額定轉(zhuǎn)速,理論上無法解釋。建議排查蒸汽品質(zhì)、計劃停機(jī)時拆檢汽輪機(jī)。
4? 改進(jìn)方案
計劃停機(jī)時拆檢汽輪機(jī)確認(rèn)葉輪是否結(jié)垢,并檢查蒸汽管道是否發(fā)生節(jié)流現(xiàn)象。鑒于壓縮機(jī)及汽輪機(jī)均進(jìn)行了理論及實際核算,均沒有發(fā)現(xiàn)問題;如有條件可進(jìn)行第三方檢測確認(rèn)問題根本原因。
5? 改進(jìn)效果
經(jīng)確認(rèn)蒸汽品質(zhì)不存在問題,蒸汽壓力及溫度在設(shè)計要求范圍。同時對蒸汽管道進(jìn)行核算及實際確認(rèn),沒有發(fā)生節(jié)流現(xiàn)象,可以保證蒸汽流量的準(zhǔn)確。現(xiàn)場停機(jī)拆檢發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)葉輪沒有大面積結(jié)構(gòu)問題,且重新清洗、復(fù)查后再次啟機(jī),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速仍無法達(dá)標(biāo)。綜上所述,剩下的疑點存在:汽輪機(jī)設(shè)計選型存在問題,目前的汽輪機(jī)無法滿足實際的使用需求。按計劃進(jìn)行第三方檢測,根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行相關(guān)整改工作。
6? 結(jié)語
壓縮機(jī)負(fù)荷無法提升至額定工況,根本原因為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速無法提升。而汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速無法提升需要綜合性分析,涉及方面廣、專業(yè)性強,首先排查儀表顯示是否存在問題,汽輪機(jī)及壓縮機(jī)均需要進(jìn)行氣動、能耗、效率核算,如果必要需要第三方進(jìn)行檢測驗證。
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