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        連鑄連軋加熱爐爐門控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2020-06-29 07:35:28劉斌
        中國科技縱橫 2020年4期

        劉斌

        摘 要:連鑄連軋工藝以一種連續(xù)、無間斷的組合式鑄軋工藝生產(chǎn)熱軋帶鋼。這種工藝類型的能耗和相關(guān)成本比傳統(tǒng)的單塊中間坯的不連續(xù)軋制工藝降低了45%之多,并且CO2排放大幅度減少。生產(chǎn)線長度最短僅為180米,布局遠(yuǎn)比傳統(tǒng)熱連軋?jiān)O(shè)備緊湊得多。投資成本和運(yùn)行成本與單塊中間坯的不連續(xù)熱軋產(chǎn)線相比大幅度降低。許多鋼種都能夠采用這種連續(xù)鑄軋工藝生產(chǎn)出高質(zhì)量的超薄產(chǎn)品。開發(fā)和發(fā)展熱軋板帶無頭軋制技術(shù),在進(jìn)一步提高板帶成材率、尺寸形狀精度與薄規(guī)格超薄規(guī)格比例、實(shí)現(xiàn)部分“以熱代冷”、降低輥耗等方面取得了顯著成績。該項(xiàng)技術(shù)是鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的又一次飛躍,代表了當(dāng)今世界熱軋帶鋼的前沿技術(shù)。

        關(guān)鍵詞:連鑄連軋;超薄產(chǎn)品;無頭軋制;以熱代冷

        0 概述

        該控制系統(tǒng)依托于一套西門子S7 1500 PLC,程序編寫使用SCL語言,上位機(jī)系統(tǒng)使用Intouch 10.1,結(jié)合現(xiàn)場檢測元件、軋制工藝和設(shè)備性能開發(fā)。系統(tǒng)控制功能適用于連鑄連鑄的單塊軋制板坯軋制半無頭軋制板坯軋制、全無頭軋制板坯軋制三種模式,操作人員可以在HMI界面進(jìn)行干預(yù)操作,靈活地進(jìn)行爐輥速度的控制。

        為了確保單連鑄機(jī)連鑄連軋的生產(chǎn)線加熱爐的板坯位置的精準(zhǔn)控制,實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)板坯溫度的準(zhǔn)確控制,減少燃燒能耗的損失,根據(jù)現(xiàn)場檢測傳感器及板坯數(shù)據(jù)處理,具備單塊軋制板坯跟蹤、半無頭軋制板坯跟蹤、全無頭軋制板坯跟蹤等功能。結(jié)合1580連鑄連軋薄板項(xiàng)目的實(shí)際作業(yè)情況開發(fā)并應(yīng)用了加熱爐爐輥分段控制軟件。

        1 硬件及上位機(jī)設(shè)計(jì)

        1.1 可編程邏輯控制器

        采用一套西門子S7 1500標(biāo)準(zhǔn)型PLC。憑借快速的響應(yīng)時(shí)間、集成的CPU顯示面板以及響應(yīng)的調(diào)試和診斷機(jī)制,SIMATIC S7 1500的CPU極大地提升了生產(chǎn)效率,降低了成產(chǎn)生本。PLC與現(xiàn)場IO使用PROFINET標(biāo)準(zhǔn)總線,完全兼容工業(yè)以太網(wǎng)和現(xiàn)有的現(xiàn)場總線技術(shù)[1]。

        1.2 上位機(jī)系統(tǒng)

        上位機(jī)硬件選擇戴爾OptiPlex7070 MFF微型PC機(jī),預(yù)裝64位Windows 10專業(yè)版系統(tǒng),使用Wonderware系列產(chǎn)品Intouch 10.1界面開發(fā)軟件,具備易用的開發(fā)環(huán)境和廣泛的功能。整個(gè)HMI監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用樹型結(jié)構(gòu),由監(jiān)控主畫面及相應(yīng)功能子畫面組成。在監(jiān)控主畫面下端設(shè)有控制功能鍵,按動(dòng)功能鍵可以依次進(jìn)入相應(yīng)子畫面,執(zhí)行所需的功能。在每一個(gè)子畫面中可通過,上一頁、下一頁功能鍵在同一功能組中進(jìn)行畫面切換,在任一子畫面都可以通過主畫面功能鍵退回到監(jiān)控主畫面。系統(tǒng)自動(dòng)采集相關(guān)數(shù)據(jù),將板坯數(shù)據(jù)、板坯位置跟蹤、變頻器狀態(tài)等一些重要生產(chǎn)工藝參數(shù)顯示在主畫面上,便于操作人員的觀察。監(jiān)控主畫面上還有生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)畫面顯示,在動(dòng)態(tài)畫面上以各種形式模擬出主要控制設(shè)備的運(yùn)行情況,例如光電傳感器的檢測、輥道電機(jī)的動(dòng)作、旋轉(zhuǎn)電機(jī)的運(yùn)行停止等,直觀、生動(dòng)的反映出現(xiàn)場的過程,方便操作人員對(duì)生產(chǎn)情況、設(shè)備工況的了解[3]。

        2 過程控制

        主界面用于顯示爐內(nèi)板坯跟蹤、當(dāng)前設(shè)備狀態(tài)、板坯數(shù)據(jù)、關(guān)鍵傳感器信息和常用操作按鈕。并且包括入口擺剪、兩架粗軋機(jī)、2#擺剪和精軋入口的狀態(tài)顯示。界面如圖1所示。

        加熱爐系統(tǒng)由兩座加熱爐組成,1#爐連接連鑄機(jī)和粗軋機(jī),2#爐連接粗軋機(jī)和精軋機(jī)。現(xiàn)場加熱爐系統(tǒng)主界面為加熱爐跟蹤概覽界面,操作工平時(shí)主要使用該畫面,方便同時(shí)查看1#爐和2#爐的爐內(nèi)板坯跟蹤狀態(tài)。

        1#爐共包含49根爐輥,分為固定段和擺動(dòng)段兩部分,固定段有25根爐輥,在擺動(dòng)段有24根爐輥,其中1#輥和49#輥分別在入口爐門前和出口爐門后。每根爐輥有一臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),每兩臺(tái)電機(jī)由一個(gè)變頻器控制。

        1#爐分ABCD四段控制,其中固定段為AB段,擺動(dòng)段為CD段。板坯進(jìn)入爐內(nèi),固定段爐輥均為A速轉(zhuǎn)動(dòng),跟隨連鑄機(jī)速度;1#擺剪剪切后,加熱爐收到擺剪剪切完成信號(hào),啟動(dòng)加速,此時(shí)A速為扒縫速度;扒縫結(jié)束板坯尾部進(jìn)入爐內(nèi)后,板坯位置爐輥為B速運(yùn)行,板坯前爐輥切回A速跟隨連鑄機(jī)速度,等待下一板坯進(jìn)入;板坯尾部經(jīng)過傳送點(diǎn)后,啟動(dòng)傳送速度,直到將板坯送入擺動(dòng)段,爐輥一次切回A速;當(dāng)擺動(dòng)段存在板坯尾部時(shí),分為C速和D速,坯頭到出爐位置時(shí),C速跟隨粗軋機(jī),保證粗軋軋制。

        2#爐共包含128根爐輥,編號(hào)從16#到144#,其中16#輥和144#輥分別在入口爐門前和出口爐門后。每根爐輥由一臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),每兩臺(tái)電機(jī)由一個(gè)變頻器控制。

        2#爐分EF兩段控制。板坯進(jìn)入爐內(nèi),爐輥均為E速轉(zhuǎn)動(dòng),跟隨粗軋機(jī)出口速度;2#擺剪剪切后,加熱爐收到擺剪剪切完成信號(hào),啟動(dòng)加速,此時(shí)E速為扒縫速度;扒縫結(jié)束板坯尾部進(jìn)入爐內(nèi)后,板坯位置爐輥為F速運(yùn)行,跟隨粗軋出口速度,等待下一板坯進(jìn)入;板坯尾部經(jīng)過傳送點(diǎn)后,啟動(dòng)傳送速度,直到將板坯送到出爐位置時(shí),E速跟隨精軋機(jī),保證精軋軋制。

        3結(jié)語

        薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)工藝具有效率高、可生產(chǎn)超薄熱軋帶鋼等諸多優(yōu)勢。鋼坯的均熱和補(bǔ)熱一般采用輥底式加熱爐,將連鑄機(jī)和熱軋機(jī)組聯(lián)為一體,省去了板坯吊運(yùn)、板坯裝料、并減少了和板坯再加熱有關(guān)的能耗。加熱爐處理不同種類、寬度和長度的板坯,可以裝入連鑄速度為2.0~6.0m/min的坯料,配合6.0~30.0m/min的軋制速度。整個(gè)系統(tǒng)長期正常地運(yùn)行[2]。

        本系統(tǒng)提出了一種連鑄連軋加熱爐爐輥分段控制,用于單連鑄機(jī)連鑄連軋的生產(chǎn)線。結(jié)合連鑄機(jī)和粗軋機(jī)的功能控制,入口與連鑄機(jī)速度保持一致,出口與軋機(jī)速度保持一致,爐內(nèi)爐輥速度根據(jù)板坯位置和長度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),在滿足板坯溫度基礎(chǔ)上,保證快節(jié)奏生產(chǎn)軋制。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 孫平.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2003.

        [2] 毛新平.薄板坯連鑄連軋微合金化技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

        [3] 牛培峰.過程控制系統(tǒng)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011.

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