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        高精度擠出橡膠在線(xiàn)定重分剪機(jī)設(shè)計(jì)與啟停抑振控制研究*

        2020-06-28 11:50:26王嘉恩聶曉根
        機(jī)電工程 2020年6期

        王嘉恩,聶曉根

        (福州大學(xué) 機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院,福建 福州 350108)

        0 引 言

        橡膠是一種具有可逆形變的高彈性聚合物材料,具有電絕緣性、耐磨性等優(yōu)良特性,被廣泛運(yùn)用于各種密封場(chǎng)合[1-2]。橡膠密封件雖小,但對(duì)工作系統(tǒng)的性能影響重大,所以對(duì)橡膠密封件的原料及其加工質(zhì)量都有較高的要求。當(dāng)前,橡膠密封件生產(chǎn)工藝流程主要包括:塑煉、混煉、成型、硫化等[3]。在壓鑄型之前,需要對(duì)經(jīng)過(guò)煉膠后的擠出橡膠進(jìn)行高精度稱(chēng)重和分剪。企業(yè)現(xiàn)有的擠出橡膠稱(chēng)重和分剪通常由人工手動(dòng)操作完成,分剪過(guò)程往往需要多次反復(fù)的稱(chēng)量和剪切才能達(dá)到稱(chēng)量精度要求,生產(chǎn)效率低下,操作者勞動(dòng)強(qiáng)度大。

        在橡膠定重分剪研發(fā)方面,陳耿[4]研制了X、Y軸龍門(mén)式橡膠裁剪機(jī),該設(shè)備刀具由單個(gè)刀片構(gòu)成,并由曲柄滑塊機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng);鄧肖粵等[5]在橡膠輪胎生產(chǎn)線(xiàn)上使用PLC作為控制器,設(shè)計(jì)了一把由電機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)的切刀;張國(guó)文等[6]發(fā)明了一種橡膠沖切裝置,在橡膠定位完成后,利用液壓桿沖壓下料,然后進(jìn)入收料倉(cāng)收集。以上均是對(duì)塊狀或片狀橡膠進(jìn)行定重分剪,尚未見(jiàn)對(duì)擠出橡膠的高精度動(dòng)態(tài)定重分剪的研究報(bào)道。

        筆者針對(duì)現(xiàn)有精密橡膠制品高精度備料要求,以提高橡膠制品備料精度、生產(chǎn)效率、降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度和成本為目標(biāo),對(duì)擠出橡膠在線(xiàn)自動(dòng)定重分剪一體化設(shè)備進(jìn)行研究。

        1 分剪機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        橡膠定重分剪備料加工需要配合現(xiàn)有的橡膠擠出機(jī)實(shí)現(xiàn)。加工時(shí)橡膠擠出機(jī)將橡膠原料源源不斷地從出料口擠出,形成一條連續(xù)運(yùn)動(dòng)的橡膠條,擠出橡膠經(jīng)稱(chēng)量系統(tǒng)定重稱(chēng)量;向控制器PLC發(fā)出指令,控制分剪機(jī)快速響應(yīng)進(jìn)行橡膠條分剪。

        為盡可能減少稱(chēng)量系統(tǒng)自身重量對(duì)稱(chēng)量精度的影響,稱(chēng)重傳感器采用電阻應(yīng)變片式傳感器懸臂布置,該稱(chēng)量系統(tǒng)可與分剪機(jī)構(gòu)分離,避免分剪動(dòng)作產(chǎn)生的沖擊對(duì)稱(chēng)量精度造成影響。

        懸臂式稱(chēng)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 懸臂式稱(chēng)量系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

        在擠出橡膠在線(xiàn)定重分剪加工中,分剪機(jī)的響應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的稱(chēng)量精度具有重要影響。一方面為了高速高精度分剪橡膠條,要求分剪機(jī)應(yīng)高速響應(yīng)完成分剪動(dòng)作;另一方面為了實(shí)現(xiàn)高精度稱(chēng)量,要求分剪機(jī)高速運(yùn)行時(shí)振動(dòng)應(yīng)小。因此,分剪機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和運(yùn)動(dòng)控制對(duì)一體機(jī)性能具有決定性影響。其中,刀具設(shè)計(jì)需要綜合考慮以下因素:

        (1)刀片同步性的保持。執(zhí)行分剪動(dòng)作時(shí),兩刀片應(yīng)能以大小相同、方向相反的角速度進(jìn)行旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。若兩刀片旋轉(zhuǎn)的角速度大小無(wú)法嚴(yán)格保持一致,則分剪位置將會(huì)出現(xiàn)偏離,導(dǎo)致分剪位置偏差,產(chǎn)生剪切沖擊,并產(chǎn)生誤差;

        (2)刀片間距的保持。刀具的剪切力必須能使橡膠條迅速分剪且切口平整。而剪切力除了受電機(jī)轉(zhuǎn)矩及傳動(dòng)系統(tǒng)影響外,還受兩刀片剪切面間距的影響。若間距過(guò)大,則無(wú)法進(jìn)行剪切;若間距過(guò)小,則兩刀片間接觸面配合較緊易造成“卡刀”;

        (3)刀片長(zhǎng)度的要求。刀片的剪切力來(lái)源于電機(jī)輸出軸,當(dāng)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩一定時(shí),刀片對(duì)橡膠條的作用點(diǎn)與刀片轉(zhuǎn)動(dòng)中心距離越小,則剪切力越大。同時(shí),需考慮分剪機(jī)的空間位置限制,刀片應(yīng)有一定的長(zhǎng)度才能保證在剪切橡膠條時(shí)不與分剪機(jī)產(chǎn)生干涉;

        (4)刀片的厚度要求。執(zhí)行分剪動(dòng)作時(shí),刀片厚度越薄就越鋒利,越容易剪斷橡膠條,但過(guò)薄的刀片其抗扭強(qiáng)度也相對(duì)不足。同時(shí),過(guò)薄的刀片也不利于刀片在旋轉(zhuǎn)軸上的軸向定位和周向定位。

        為了實(shí)現(xiàn)分剪運(yùn)動(dòng),分剪機(jī)兩刀片需作同軸反向等角度往返回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),為此,筆者設(shè)計(jì)了專(zhuān)用的橡膠分剪機(jī),如圖2所示。

        圖2 同軸雙向式分剪機(jī)結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)剖面圖1-電機(jī);2-聯(lián)軸器;3-主軸;4-脹緊套;5-主動(dòng)齒輪;6-從動(dòng)齒輪;7-套杯;8-下刀片;9-上刀片;10-一級(jí)從動(dòng)軸;11-一級(jí)惰輪;12-二級(jí)從動(dòng)軸;13-二級(jí)惰輪

        該分剪機(jī)由兩條傳動(dòng)鏈組成,電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器和主動(dòng)軸直連,主動(dòng)軸另一端通過(guò)平鍵和上刀片固連,再由鎖緊螺母固定,構(gòu)成主傳動(dòng)鏈。次傳動(dòng)鏈中,主動(dòng)軸經(jīng)過(guò)其軸上的齒輪與一級(jí)從動(dòng)軸上的一級(jí)惰輪嚙合;然后,一級(jí)惰輪再與二級(jí)從動(dòng)軸上的二級(jí)惰輪嚙合,經(jīng)過(guò)二級(jí)傳動(dòng),該從動(dòng)軸的旋轉(zhuǎn)方向和主動(dòng)軸的轉(zhuǎn)向一致;再將該二級(jí)惰輪與主動(dòng)軸上的另一齒輪嚙合,達(dá)到將與主動(dòng)軸相反方向的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳回主動(dòng)軸的目的;最后,將該齒輪和套杯固連,套杯和下刀片固連,構(gòu)成次傳動(dòng)鏈。同時(shí),為實(shí)現(xiàn)往復(fù)分剪,筆者將刀片設(shè)計(jì)成雙側(cè)刀刃結(jié)構(gòu)。

        因?yàn)辇X輪間的嚙合傳動(dòng)比均為1∶1,兩刀片的同步性在機(jī)械結(jié)構(gòu)上得到了保證。同時(shí),刀片間距的保持采用了具有一定彈性模量的彈簧自動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。在安裝剪切機(jī)時(shí),為了可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)兩刀片,在合并剪切時(shí),刀片刀尖方向位于橡膠條擠出方向上,這里設(shè)計(jì)通過(guò)脹緊套鎖緊方式固定主動(dòng)軸上的齒輪。

        分剪機(jī)三維效果如圖3所示。

        圖3 同軸反向式分剪機(jī)三維效果圖

        2 分剪動(dòng)作分析

        執(zhí)行分剪動(dòng)作時(shí),需要精確控制刀具刀片的位置,即需要對(duì)步進(jìn)電機(jī)的角位移進(jìn)行定位控制。同時(shí),為避免分剪過(guò)程中產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)對(duì)稱(chēng)重系統(tǒng)的影響,減少機(jī)械柔性沖擊,需要對(duì)步進(jìn)電機(jī)的啟停作加減速控制。

        根據(jù)橡膠高精度分剪要求,筆者對(duì)電機(jī)的運(yùn)動(dòng)控制采用三段控制方法:第一階段為電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)到刀刃剛接觸到橡膠條;第二階段為刀刃切入橡膠條到橡膠條被完全剪斷;第三階段為刀片分剪完成并繼續(xù)旋轉(zhuǎn)至反向零點(diǎn)位置。

        由于熱熔融狀態(tài)下的橡膠具有很大的黏度,與刀片之間存在較大的摩擦力,橡膠條與刀片之間的相對(duì)滑移可忽略不計(jì)。

        分剪動(dòng)作第一階段與橡膠條實(shí)驗(yàn)抽象成的幾何模型如圖4所示。

        圖4 分剪動(dòng)作第一階段示意圖

        圖4中,電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)到刀刃剛接觸到橡膠條,這個(gè)階段可看作是電機(jī)的空載運(yùn)行,用于電機(jī)的加速運(yùn)動(dòng)。

        圖4中,虛線(xiàn)標(biāo)識(shí)為初始位置,實(shí)線(xiàn)標(biāo)識(shí)為目標(biāo)位置,兩位置間步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)了α角度,即:

        α=λ-δ

        (1)

        式中:λ—在刀片的初始位置時(shí)刀片中心線(xiàn)與橡膠條的擠出平面夾角;δ—在刀刃剛接觸到橡膠條時(shí)刀片中心線(xiàn)與橡膠條的擠出平面夾角。

        要求α,需對(duì)夾角δ進(jìn)行求解。為方便推導(dǎo)計(jì)算,將刀具剪切橡膠條實(shí)驗(yàn)抽象成幾何模型。

        其中:圓A為橡膠條橫截面,點(diǎn)O為刀具旋轉(zhuǎn)中心,點(diǎn)B為刀刃與橡膠條接觸點(diǎn),點(diǎn)C為刀尖點(diǎn)。

        已知橡膠條橫截面中心與刀具旋轉(zhuǎn)中心距離OA、刀具長(zhǎng)度OC、橡膠條橫截面半徑R和半個(gè)刀尖角θ的值,求δ的值。作輔助線(xiàn),過(guò)點(diǎn)A作AB⊥CM于點(diǎn)B。

        在△MOC中,由正弦定理得:

        (2)

        其中:

        (3)

        sin∠CMO=sin(π-(θ+δ))=sin(θ+δ)

        (4)

        將式(3,4)代入式(2)中,得:

        (5)

        所以,可得到:

        (6)

        將式(6)代入式(1)中,可以求出步進(jìn)電機(jī)第一階段轉(zhuǎn)過(guò)的角度α為:

        (7)

        分剪動(dòng)作第二階段與其幾何模型如圖5所示。

        圖5 分剪動(dòng)作第二階段示意圖

        圖5中,刀刃切入橡膠條到橡膠條被完全剪斷,這個(gè)階段電機(jī)對(duì)外做功,用于電機(jī)的勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。

        兩位置間步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)過(guò)了β角度,即:

        β=δ-ε

        (8)

        式中:δ—在刀刃剛接觸到橡膠條時(shí)刀片中心線(xiàn)與橡膠條的擠出平面夾角;ε—在刀刃完全剪斷橡膠條時(shí)刀片中心線(xiàn)與橡膠條的擠出平面夾角。

        同理,要求β,需對(duì)夾角ε進(jìn)行求解。

        其中,點(diǎn)N為刀刃完全剪斷橡膠條時(shí),刀刃與橡膠條的交點(diǎn)。已知橡膠條橫截面中心與刀具旋轉(zhuǎn)中心距離OA、刀具長(zhǎng)度OC、橡膠條橫截面半徑R和半個(gè)刀尖角θ的值,求ε的值。

        在△NOC中,由正弦定理得:

        (9)

        其中:

        ON=OA+R

        (10)

        sin∠CNO=sin(π-(θ+ε))=sin(θ+ε)

        (11)

        將式(10,11)代入式(9)中,得:

        (12)

        所以,得到:

        (13)

        將式(13)代入式(8)中,可以求出步進(jìn)電機(jī)第二階段轉(zhuǎn)過(guò)的角度β為:

        (14)

        在第三階段,刀片剪切完成并繼續(xù)旋轉(zhuǎn)至反向零點(diǎn)位置,為下一個(gè)工作循環(huán)做準(zhǔn)備。

        分剪動(dòng)作第三階段如圖6所示。

        圖6 分剪動(dòng)作第三階段示意圖

        從而可以求出步進(jìn)電機(jī)第三階段轉(zhuǎn)過(guò)的角度γ為:

        γ=λ+ε

        (15)

        (16)

        3 加減速算法

        PLC自帶加減速功能的脈沖輸出指令PLSR,在確定最大轉(zhuǎn)速、位移和加減速時(shí)間后,可以直接輸出加減速脈沖信號(hào)。但是,其速度變化為一次函數(shù),加速度在啟停時(shí)會(huì)發(fā)生突變,對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生了較大的振動(dòng)。

        PLC加減速脈沖輸出如圖7所示。

        圖7 PLC加減速脈沖輸出圖

        所以,為減少步進(jìn)電機(jī)啟停時(shí)的機(jī)械振動(dòng)對(duì)稱(chēng)重系統(tǒng)的影響,需要對(duì)電機(jī)進(jìn)行加減速控制。在電機(jī)控制領(lǐng)域,傳統(tǒng)的加減速算法有直線(xiàn)型、指數(shù)型、三角函數(shù)型等[7],許多學(xué)者在對(duì)加加速度研究的基礎(chǔ)上,更加深入地對(duì)加加速度進(jìn)行探索,提出了S形加減速曲線(xiàn)等[8-10]。

        筆者結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,提出一種適配刀片旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的加減速算法,其電機(jī)加減速運(yùn)動(dòng)學(xué)關(guān)系如圖8所示。

        圖8 電機(jī)加減速運(yùn)動(dòng)學(xué)關(guān)系圖

        圖8中,電機(jī)在啟動(dòng)時(shí)先作加速度增加的加速運(yùn)動(dòng)和加速度減少的加速運(yùn)動(dòng),然后作勻速運(yùn)動(dòng),最后作減速運(yùn)動(dòng)。同時(shí),為避免加速度的突變?cè)斐傻臋C(jī)械柔性沖擊,本文將加加速度函數(shù)設(shè)計(jì)為連續(xù)的分段函數(shù)。

        要求出具體時(shí)間的速度值,需要求出速度的函數(shù)解析式,因?yàn)榧铀?、勻速和減速階段的求解原理類(lèi)似,所以本文以加速階段為例進(jìn)行函數(shù)求解。

        在[0,t1]中,加加速度函數(shù)為3段一次函數(shù),設(shè)為:

        (17)

        式中:k—加加速度函數(shù)斜率;t1—電機(jī)加速時(shí)間。

        然后,對(duì)加加速度的各分段函數(shù)進(jìn)行逐次積分,再將邊界條件代入,求出帶有參數(shù)k的加速度函數(shù):

        (18)

        再對(duì)加速度的各分段函數(shù)進(jìn)行逐次積分,求出帶有參數(shù)k的角速度函數(shù):

        (19)

        最后,對(duì)速度的各分段函數(shù)進(jìn)行逐次積分,求出帶有參數(shù)k的角位移函數(shù):

        (20)

        求出角速度和角位移函數(shù)后,當(dāng)t=t1時(shí),有vmax=v3(t1),s3(t1)=α,即:

        (21)

        式中:t1—電機(jī)加速時(shí)間;α—加速階段刀片的角位移。

        經(jīng)整理得:

        (22)

        即可求出函數(shù)中的待定系數(shù),得到加速階段的速度、加速度和加加速度的函數(shù)解析式。

        4 基于PLC的加減速控制

        為適應(yīng)復(fù)雜的工作環(huán)境,系統(tǒng)采用PLC作為控制器。稱(chēng)量系統(tǒng)將稱(chēng)重信號(hào)實(shí)時(shí)在線(xiàn)發(fā)送給儀表,儀表與PLC之間采用RS485通訊,當(dāng)儀表收到的重量信息達(dá)到定重要求時(shí),發(fā)送信號(hào)給PLC,再由PLC控制分剪機(jī)執(zhí)行分剪動(dòng)作。

        PLC程序控制流程如圖9所示。

        圖9 PLC程序控制流程圖

        在對(duì)電機(jī)加減速運(yùn)動(dòng)進(jìn)行定量求解后,得到關(guān)于參數(shù)k和t1的函數(shù)解析式,由式(22)可知,需要確定加速階段的角位移α和vmax。

        通過(guò)對(duì)刀片分剪動(dòng)作的分析,可以求出電機(jī)在加速階段轉(zhuǎn)過(guò)α的角度,勻速階段轉(zhuǎn)過(guò)β的角度,減速階段轉(zhuǎn)過(guò)γ的角度。所以,筆者將刀片設(shè)計(jì)尺寸和橡膠條空間位置尺寸代入式(7)中,經(jīng)計(jì)算可求出:α=3π/20。

        在勻速階段剪切橡膠條時(shí),因?yàn)橄鹉z條具有獨(dú)特的彈性和黏性,需要采用樣本實(shí)驗(yàn)的方法求出最大的剪切速度。經(jīng)實(shí)驗(yàn)得,取步進(jìn)電機(jī)在勻速階段的轉(zhuǎn)速為5 r/s,即vmax=10π rad/s。

        所以,將α、vmax的值代入式(22)中,得:

        (23)

        再將式(23)代入式(19)中,得:

        (24)

        根據(jù)上式速度公式,取步進(jìn)電機(jī)步距角為1.8°,則可以得到關(guān)于時(shí)間t的脈沖頻率關(guān)系式為:

        (25)

        若通過(guò)PLC實(shí)時(shí)計(jì)算上述數(shù)據(jù),再輸出相應(yīng)脈沖信號(hào),則由于單次PLC掃描時(shí)間內(nèi)計(jì)算量過(guò)大,導(dǎo)致PLC無(wú)法及時(shí)輸出相應(yīng)脈沖信號(hào)。需要對(duì)速度曲線(xiàn)進(jìn)行離散化處理。

        筆者采用等時(shí)長(zhǎng)離散化的方法,即將加減速各階段的總時(shí)長(zhǎng)劃分為許多小區(qū)間,在每個(gè)小區(qū)間上用其中某一點(diǎn)處的速度值來(lái)近似代替同一個(gè)小區(qū)間上的速度值。

        等時(shí)長(zhǎng)離散化處理如圖10所示。

        圖10 電機(jī)加減速曲線(xiàn)的等時(shí)長(zhǎng)離散化處理

        通過(guò)等時(shí)長(zhǎng)離散化處理,從而可計(jì)算出各分段時(shí)間步進(jìn)電機(jī)脈沖序列,如表1所示。

        表1 步進(jìn)電機(jī)脈沖序列表

        因此,筆者將預(yù)先計(jì)算好符合S形曲線(xiàn)運(yùn)動(dòng)規(guī)律的脈沖頻率數(shù)以數(shù)據(jù)表的形式存放在PLC存儲(chǔ)器中,當(dāng)PLC按給定規(guī)律運(yùn)行進(jìn)行速度計(jì)算時(shí),直接調(diào)用數(shù)據(jù)庫(kù)中相應(yīng)的脈沖頻率,可實(shí)現(xiàn)分剪機(jī)高速、平穩(wěn)響應(yīng),并保證系統(tǒng)的定重分剪精度。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        筆者針對(duì)高精度擠出橡膠在線(xiàn)定重分剪一體機(jī)進(jìn)行了研究,設(shè)計(jì)了一種由步進(jìn)電機(jī)控制的同軸反向回轉(zhuǎn)式分剪機(jī)構(gòu),對(duì)分剪機(jī)刀具在分剪過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了分析;針對(duì)分剪運(yùn)動(dòng)及其抑振要求,規(guī)劃了橡膠分剪運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)角與轉(zhuǎn)速運(yùn)動(dòng)規(guī)律,推導(dǎo)了一種電機(jī)平滑加減速列表控制表達(dá)式;基于PLC的控制系統(tǒng),建立了與實(shí)時(shí)刀具剪切速度相匹配的脈沖頻率數(shù)據(jù)庫(kù),提高了PLC平滑速度控制的實(shí)時(shí)性。

        通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn)證明:擠出橡膠在50 g~100 g稱(chēng)量范圍內(nèi),備料精度穩(wěn)定地達(dá)到±1%的精度,實(shí)現(xiàn)了擠出橡膠在線(xiàn)的高精度定重、分剪。

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