蔣大峰
(淮北礦業(yè)集團蘆嶺煤礦,安徽 宿州 234113)
蘆嶺煤礦主采煤層為8、9、10煤,其中8煤厚度8~10m,9 煤厚度 2~3m,煤層 f值為 0.11~0.61;8、9煤夾矸厚度2~4m。采用“采9煤放8煤”一次采放全高回采工藝。傳統(tǒng)切眼刷大安裝均采取先刷大、后安裝工藝,存在支護強度較低、巷道來壓維護困難、頂板管理難度大等諸多缺點。
Ⅲ811綜放工作面,首次采用擴安一體化工藝,通過超前頂幫管理、過程監(jiān)督等措施,實現(xiàn)了預期目標,保障了礦井正常順序接替,也為蘆嶺礦今后8、9煤工作面切眼刷大安裝積累了經驗,指明了探索道路。
Ⅲ811工作面切眼平均坡度18°,最大坡度25°。8煤層厚度1.84~14.75m,平均8.25m;9煤層厚度0~4.25m,平均1.21m;8、9煤層夾矸為泥巖和粉砂巖,灰-深灰色,層狀結構,較松軟,易冒落,厚0~4.44m,平均 1.3m。
圖1 工作面層位柱狀圖
導硐切眼采用平頂U型鋼+單體π型鋼挑棚支護,刷大切眼采用直鋼梁+鉸接頂梁支護;刷大后切眼有效凈寬×凈高=7869×2800mm。
圖2 切眼支護斷面示意圖
Ⅲ811工作面切眼傳統(tǒng)施工工藝為先刷大、后安裝。
切眼刷大工程:采用2支隊伍,從上向下施工。
切眼安裝工程:切眼刷大全部結束后,創(chuàng)造好條件,然后移交安拆公司進行工作面安裝。
1)切眼維護工程量大:切眼刷大后,巷道斷面為凈寬×凈高=7869×2800mm,斷面較大,壓力顯現(xiàn)極為明顯,需要反復改挑棚、臥底調道。
2)頂板管理困難:由于刷大后,切眼斷面較大,U型鋼變形嚴重,頂板管理難度大,存在安全風險。
3)工作面投產工期長:切眼刷大按照2支隊伍施工,預計需要30天結束,工作面安裝預計需要40天,共計需要70天左右。
Ⅲ811切眼采用擴安一體化工藝,從下向上刷大,人工掘進,后路在煤壁側鋪設40T鏈板機從機巷系統(tǒng)出煤,從進架通道進料。支架在Ⅲ811進架聯(lián)巷的安拆硐室組裝后,用切眼上口JH-40回柱絞車運輸至安裝工作面。
安裝與擴刷平行作業(yè),刷大作業(yè)茬口始終超前安裝工作面20m,刷大采用3班作業(yè)(夜、早、中),安裝采用2班作業(yè)(早、中)。其中支架運輸等重要環(huán)節(jié)不得平行作業(yè)。
由于新工藝需要從下向上施工,而Ⅲ811工作面切眼平均坡度18°,最大坡度25°,且頂煤較厚極為松軟,如何解決頂板管理難題和迎面防片幫問題,成為新工藝實施的關鍵。
切眼刷大前,從切眼導硐側向刷大側超前注漿加固。注漿參數:導硐側棚檔中(注漿錨桿垂直煤壁,沿肩窩位置,按70°上山施工)打2根注漿錨桿進行注漿,間距不大于200mm,眼深不小于2.5m。注漿采用φ25×2000mm注漿錨桿,注漿水泥采用PO42.5,硅酸鈉(水玻璃),其水灰比為 0.75:1~1:1(重量比)。通過超前注漿措施,確保了施工期間頂板安全。
由于煤層較為破碎,為加強煤層粘合力,刷大期間實施煤層超前注水工藝,超前刷大5m,在導硐側向煤層注水,通過注水不僅解決了煤層松軟破碎的問題,還有效解決產塵根源,確?,F(xiàn)場施工環(huán)境。注水參數:每棚垂直煤壁施工一個注水孔,孔深5m,然后注高壓水,注水時長以煤壁出水為宜。
圖3 注漿及注水斷面示意圖
從下向上大角度上山施工,為確保迎面安全,現(xiàn)場采用臺階施工方法。迎頭始終保留4~6m臺階,臺階處巷高1.5~1.8m,有效的解決了迎頭防片幫問題。
刷大切眼原設計采用π型鋼挑棚加固,后在施工中發(fā)現(xiàn)其不利于頂板安全管理,優(yōu)化為鉸接頂梁加固方式。同時,為確保迎頭前探梁范圍支護強度,要求2排鉸接頂梁始終緊跟迎頭。此項措施優(yōu)化,極大提高了現(xiàn)場施工安全性,尤其是前探梁范圍的頂板強度。
切眼刷大煤壁側采用單體進行護幫,既能保障大角度上山掘進挖腿窩安全,又便于后期回收煤壁側腿子。
為確保切眼擴刷期間安全,礦井安排礦領導、職能科室和生產區(qū)隊“三級跟班”生產單位副科及以上干部現(xiàn)場跟班,安監(jiān)處、技術科、調度指揮中心副科及以上干部現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)管,礦領導24小時現(xiàn)場指導。充分發(fā)揮了現(xiàn)場管控及監(jiān)督作用,確保施工安全技術措施在現(xiàn)場得到落實。
Ⅲ811工作面切眼傾向長179m,自2019年2月13日早班開始刷大施工,其中切眼刷大2019年3月25日合茬貫通,支架安裝2019年4月1日安裝完畢,歷時48天時間,實現(xiàn)了預期目標。總結其優(yōu)點如下:
1)施工工期短。Ⅲ811切眼采用擴安一體工藝,改變了礦井原有的先擴后安的施工工藝,在切眼刷大期間的礦壓管理、后路維護、安裝效率等方面均取得了顯著的效果,與上一個綜放Ⅱ885工作面安裝比較,節(jié)省近15天時間。
2)減少材料投入。采用擴安一體化工藝,刷大茬口超前安裝茬口20m左右,極大減少了單體使用量,且安裝期間回收的單體及鉸接頂梁可供給切眼刷大使用,提高了單體利用率。
3)施工工藝革新。該技術改變了傳統(tǒng)的綜采切眼先刷擴,后安裝的作業(yè)方式,實現(xiàn)了兩個工序同步一體化作業(yè),在安全方面消除了頂板安全隱患,安全可靠性大大提高。Ⅲ811切眼擴安一體化成功實施,為特厚松軟煤層實施擴安一體化工藝積累了經驗。