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        機(jī)采井系統(tǒng)效率影響因素及提高系統(tǒng)效率方法

        2020-06-27 14:06:18劉讓龍徐明郭陽(yáng)凱
        石油研究 2020年4期
        關(guān)鍵詞:井次產(chǎn)液油桿

        劉讓龍 徐明 郭陽(yáng)凱

        摘要:提高系統(tǒng)效率是一項(xiàng)長(zhǎng)期、基礎(chǔ)、綜合的工作,對(duì)節(jié)約能耗和提高經(jīng)濟(jì)效益有很大好處。從以上分析可以看出,提高系統(tǒng)效率的主要工作是加強(qiáng)管理(技術(shù)管理、生產(chǎn)管理)。技術(shù)管理包括機(jī)桿泵的選擇、地面抽汲參數(shù)的調(diào)整、檢泵作業(yè)、調(diào)平衡及各種節(jié)能設(shè)施的應(yīng)用;各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的好壞直接影響系統(tǒng)效率的高低。為此,要從加強(qiáng)基礎(chǔ)的管理工作做起,努力提高管理水平及系統(tǒng)效率。

        關(guān)鍵詞:機(jī)采井;系統(tǒng)效率;系統(tǒng)效率

        影響抽油機(jī)的系統(tǒng)效率因素很多,地層壓力、含水、氣油比、粘度、油水界面、砂、蠟、氣、等的變化都會(huì)影響抽汲參數(shù),地面設(shè)備相應(yīng)參數(shù)也隨之改變(懸點(diǎn)載荷、電流、平衡率、電機(jī)輸入功率等)。在保證生產(chǎn)情況下全面優(yōu)化各參數(shù),從而提高抽油機(jī)井的系統(tǒng)效率。

        一、系統(tǒng)效率

        系統(tǒng)效率包括日產(chǎn)液量、動(dòng)液面、油壓、套壓和耗電量(電流、電壓、有功功率)等多項(xiàng)參數(shù)。在抽油機(jī)井正常工作條件下,采用電參數(shù)分析儀,測(cè)試抽油機(jī)井的有功功率等數(shù)據(jù),進(jìn)而計(jì)算出抽油機(jī)的系統(tǒng)效率。目前,統(tǒng)計(jì)A礦共有抽油機(jī)井781口,普測(cè)井系統(tǒng)效率測(cè)試井?dāng)?shù)為694口,除去液面在井口的井,平均系統(tǒng)效率為23.9%,系統(tǒng)效率在15%以下的井為223口,占測(cè)試井?dāng)?shù)的35.8%,要提高A礦系統(tǒng)效率的整體水平,重點(diǎn)要提高這部分“低效井”的系統(tǒng)效率,使其參數(shù)合理。

        二、影響因素

        1原油物性

        原油組分中,如果重質(zhì)(指膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和蠟質(zhì))含量越高,舉升液體過程中需要克服的摩擦阻力越大,電機(jī)的耗量也就越大。在各種條件相同的情況下,這種井的系統(tǒng)效率也就越低。

        2泵況影響

        泵況好的井與泵況差的井(泵況差是指泵漏失井),在耗電量上盡管有差距,但耗電量的減小不與泵漏失量成比例關(guān)系,同時(shí)由于泵況變差,油井的產(chǎn)液量下降動(dòng)液面上升,致使產(chǎn)液量與舉升高度之積變小,系統(tǒng)效率下降,有時(shí)系統(tǒng)效率可能降至為零。因而泵況好的井系統(tǒng)效率高于泵況差的井。

        3電機(jī)本身

        從理論上講,將一定量的液量從井底舉升到地面,所消耗的能量將會(huì)是一定的,但是,在生產(chǎn)中電機(jī)實(shí)際消耗的功率將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這一能量。主要原因除去各運(yùn)轉(zhuǎn)部的工作效率的影響之外,有兩個(gè)方面:①電機(jī)本身將會(huì)消耗一部份能量,這一部份的能量起到為電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的勵(lì)磁作用;②電機(jī)有一部份空載能量消耗。

        4供液狀況和抽油機(jī)參數(shù)

        如果抽油泵泵徑選擇的合理,地面參數(shù)選擇的合理,抽油泵下入深度也非常合理,這樣不僅能夠保證油層與抽油泵之間的供采平衡,同時(shí)也將會(huì)得到較高的系統(tǒng)效率。相反,一旦各種參數(shù)都是不合理的,將會(huì)出現(xiàn)供大于采或采大于供的情況,前者會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)液量相對(duì)偏低,舉升高度相對(duì)偏小,系統(tǒng)效率較低。后者盡管有較高的產(chǎn)液量,但出現(xiàn)供液不足的狀況,致使能耗很大,系統(tǒng)效率也會(huì)較低。

        5抽油桿摩擦

        抽油時(shí),抽油桿在下沖程中,要產(chǎn)生彎曲,使抽油桿與油管間產(chǎn)生摩擦力。上沖程時(shí),抽油桿向上,摩擦力作用方向向下,摩擦力增加懸點(diǎn)載荷;下沖程時(shí),抽油桿向下,摩擦力作用方向向上,摩擦力減小懸點(diǎn)載荷。由于摩擦力加大了載荷變化幅度,擴(kuò)大了示功圖面積,從而增加了損失功率,降低了系統(tǒng)效率。

        6下泵深度

        抽油桿柱與液體間的粘滯摩擦功與下泵深度、原油粘度、抽油桿運(yùn)動(dòng)速度的平方成正比。隨著下泵深度的增加,摩擦損失功率增大,導(dǎo)致系統(tǒng)效率的下降。

        7抽油機(jī)工作狀況

        抽油機(jī)“五率”對(duì)系統(tǒng)效率有一定影響,平衡狀況、潤(rùn)滑狀況、對(duì)中狀況越好,能耗將越低,則系統(tǒng)效率越高。

        三、提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率的方法

        1換大泵井系統(tǒng)效率變化。統(tǒng)計(jì)A礦抽油機(jī)井共換大泵47井次,對(duì)其中7井次進(jìn)行測(cè)試對(duì)比。對(duì)比表明,換大泵前這7口井的平均系統(tǒng)效率為13.52%,換大泵后,平均系統(tǒng)效率上升到34.09%,系統(tǒng)效率提高了20.57%,與措施前對(duì)比,平均日產(chǎn)液上升了23t,平均舉升高度提高了410.2m,節(jié)電56.41%。換大泵后,節(jié)電效果明顯。換大泵的井,換泵前通常沉沒度過大,有很多井液面在井口,換大泵后,不僅產(chǎn)液量增加,而且沉沒度下降,舉升高度升高,系統(tǒng)效率大幅度提高。

        2換大機(jī)型井系統(tǒng)效率變化。統(tǒng)計(jì)A礦換大機(jī)型14井次,對(duì)其中的2井次進(jìn)行測(cè)試對(duì)比,對(duì)比表明,換型前2口井的平均系統(tǒng)效率為14.9%,換型后,平均系統(tǒng)效率上升到55.3%,系統(tǒng)效率提高了40.4%,與措施前對(duì)比,平均日產(chǎn)液上升了33t,平均舉升高度提高了173.74m,節(jié)電85.36%。

        3上調(diào)參井系統(tǒng)效率變化。統(tǒng)計(jì)A礦抽油機(jī)井共上調(diào)參97井次,對(duì)其中的10井次進(jìn)行測(cè)試對(duì)比,對(duì)比表明,上調(diào)參前這10口井的平均系統(tǒng)效率為8.69%,上調(diào)后,平均系統(tǒng)效率上升到14.05%,提高了5.36%,與措施前對(duì)比,平均日產(chǎn)液上升了12t,平均舉升高度提高了81.1m,節(jié)電38.16%。

        四、總結(jié)

        1.地面設(shè)備選型

        繼續(xù)推廣節(jié)能抽油機(jī)和節(jié)能電機(jī),保證設(shè)備配套系統(tǒng)的完善工作,保證系統(tǒng)效率的較高起點(diǎn);從設(shè)備上徹底改善設(shè)備對(duì)系統(tǒng)效率的影響。

        2.桿柱優(yōu)化設(shè)計(jì)

        在保證工作制度不變的條件下,在保證桿柱應(yīng)力范圍控制在65%—85%的基礎(chǔ)上,合理使用Φ19mm+Φ22mm兩級(jí)桿柱組合,降低當(dāng)量桿徑(相同直徑抽油桿數(shù)量)。

        3.生產(chǎn)參數(shù)優(yōu)選

        結(jié)合油層的出液情況及時(shí)調(diào)整工作制度;按照上調(diào)沖程下調(diào)沖次、最后調(diào)整泵徑的原則進(jìn)行。

        4.日常管理

        (1)全面做好油、水井資料錄取工作。堅(jiān)決杜絕假資料,加強(qiáng)油、水井巡回檢查工作,加強(qiáng)教育員工認(rèn)識(shí)水井的重要性,保證注夠水、注好水,從而保證地層的供液能力。結(jié)合資料及時(shí)發(fā)現(xiàn)不正常井、及時(shí)提出調(diào)整措施,對(duì)于注水見效、動(dòng)液面上升或產(chǎn)量下降、供液不足、工作制度不合理的及時(shí)調(diào)整,保持生產(chǎn)井合理的生產(chǎn)壓差。

        (2)平衡度的調(diào)整。平衡度是保證系統(tǒng)效率的重中之重。加強(qiáng)井組員工錄取電流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性,對(duì)于平衡率差的抽油機(jī)及時(shí)上報(bào),調(diào)整后保證平衡率在85%--100%之間。

        (3)油井的日常加藥管理。嚴(yán)格按周期加藥是保證油井防垢、結(jié)垢的重要手段之一,嚴(yán)格按規(guī)定要求保質(zhì)保量。

        結(jié)論

        ①設(shè)備選型,可采取更換小功率電機(jī)、更換小機(jī)型抽油機(jī)等措施來提高機(jī)采系統(tǒng)效率;②生產(chǎn)管理,可通過加強(qiáng)五率調(diào)整、皮帶盤根松緊度調(diào)整等措施來提高機(jī)采系統(tǒng)效率;③工程管理,可通過對(duì)供液能力不足井及時(shí)進(jìn)行抽汲參數(shù)調(diào)整、加強(qiáng)電流監(jiān)測(cè)及時(shí)對(duì)結(jié)蠟井進(jìn)行熱洗等措施來提高系統(tǒng)效率;④在現(xiàn)有基礎(chǔ)上,需加強(qiáng)節(jié)能設(shè)備應(yīng)用,如下步準(zhǔn)備使用的電機(jī)多功能調(diào)速裝置、節(jié)能電機(jī)等,來提高機(jī)采井系統(tǒng)效率。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王磊。淺談提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率認(rèn)識(shí)[J]。經(jīng)營(yíng)管理者,2014,(6)。

        [2]朱益飛。系統(tǒng)效率不合格油井的治理措施及效果[J]。石油石化節(jié)能,2014,(2)。

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