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        含硫氣田水地面處理達標外排工藝技術(shù)研究

        2020-06-22 10:15:50顧友義許深皓黃俊莉
        工業(yè)水處理 2020年6期
        關(guān)鍵詞:龍王廟氣田電解

        顧友義,許深皓,楊 立,黃俊莉,李 靜

        (中國石油西南油氣田分公司川中油氣礦,四川遂寧629000)

        安岳氣田龍王廟組氣藏目前已形成年產(chǎn)氣90×108m3的生產(chǎn)規(guī)模,然而受水侵影響,氣藏日產(chǎn)水超過1 000 m3。為了有效防止環(huán)境污染,必須解決好氣田水的處理問題。

        對于氣田水的處理常用的方法有2種,一種是通過回注井回注地下,另一種是通過地面處理裝置處理后達標外排。目前,回注仍然是安岳氣田龍王廟組氣藏氣田水處理最主要的方式。然而受回注層低孔低滲條件限制,回注井的回注空間及回注能力較低;此外,回注的含硫氣田水對環(huán)境保護構(gòu)成一定的風(fēng)險。因此,急需研究一種經(jīng)濟有效的氣田水地面處理外排工藝,以滿足該氣田生產(chǎn)的需求。

        1 水質(zhì)特征

        對龍王廟組氣藏氣田水水樣檢測結(jié)果的統(tǒng)計分析表明,該氣田水具有以下特點:①水型以CaCl2為主,Cl-平均在5×104mg/L左右,氣田水呈弱酸性;②石油類等有機物含量高,其中COD可達幾千甚至上萬mg/L;③總礦化度較高,可達幾萬~十幾萬mg/L;④溶解有H2S等有害氣體。

        2 氣田水地面處理工藝優(yōu)選

        由于氣田水中含有一定量的 H2S、Ba2+、Mg2+、Sr2+等雜質(zhì)且水質(zhì)呈弱酸性,導(dǎo)致在蒸發(fā)過程中Ba2+、Mg2+等非常容易結(jié)垢,會嚴重影響蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;而且由于水質(zhì)呈酸性對設(shè)備材質(zhì)要求高,否則設(shè)備容易腐蝕。因此,需要對氣田水進行預(yù)處理,以除去上述雜質(zhì),同時調(diào)節(jié)pH至堿性〔1〕。

        2.1 除硫化氫工藝

        目前,去除水中硫化物較成熟的方法是汽提+氧化法。其工藝原理:將含有H2S的氣田水從汽提塔頂部噴淋進入塔內(nèi),使氣田水中的溶解H2S向氣相轉(zhuǎn)移,利用鼓風(fēng)機將不含H2S的原料氣或氮氣送入汽提塔,帶走氣田水中溢出的大部分H2S;然后再選取合適的氧化劑將氣田水中少量的硫化物氧化為無毒的SO42-,汽提含有H2S的氣體進入凈化廠回收裝置,從而達到脫除水中污染物的目的。SO42-可與水中的 Ba2+(該水中 Ba2+含量較高)、Ca2+等生成沉淀,既去除了水中部分鋇、鈣離子,也消除了水中的SO42-,使后續(xù)廢水蒸發(fā)后得到的鹽中雜質(zhì)硫酸鹽減少。

        由于汽提裝置不宜進行小規(guī)模試驗,因此本次中試試驗中,只利用氧化法除去水中的H2S,工業(yè)化應(yīng)用時可建汽提裝置,以減少氧化劑的耗量。

        2.2 除有機物及氨氮工藝

        微電解是最近十年發(fā)展起來的氣田水處理技術(shù),其原理是在不外加電的情況下,依靠微電解填料的陰極和陽極產(chǎn)生的微小電流,產(chǎn)生氧化性極強的H2O2及羥基自由基,以降解水中有機物。

        鐵碳微電解法處理廢水的作用機理包含零價鐵的還原作用、氫的還原作用、電場作用、鐵離子的混凝作用與吸附作用等。

        近些年微電解技術(shù)已有了較大的改進,強化了處理效果及反應(yīng)的穩(wěn)定性和對氣田水質(zhì)的適應(yīng)性,提高了對水中重金屬、硫化物、氯化物、氰化物、磷化物、色度、COD等的去除能力。該工藝簡單,可實現(xiàn)自動化運行,處理成本低,占地面積小,微電解填料更換方便。因此,本試驗選取新型微電解工藝去除水中的COD和氨氮。

        2.3 除無機鹽工藝

        除鹽工藝主要有2種:反滲透法和蒸發(fā)法〔2-4〕。反滲透法的基本原理是在一定的壓力下,利用水分子可以通過反滲透膜,而水中的無機鹽、重金屬離子、有機物等雜質(zhì)無法通過的特點,達到凈化水的目的。目前,反滲透膜較貴,且對于無機鹽達10%左右的氣田水濃縮量小,基本不適用。而蒸發(fā)法幾乎可將廢水與鹽完全分離。蒸發(fā)法常用的有多效蒸發(fā)法(MED)和機械蒸汽再壓縮(MVR)。多效蒸發(fā)法是利用水在不同壓力下其沸騰溫度不同這一原理來設(shè)計的。在多效蒸發(fā)系統(tǒng)中,加熱蒸汽進入蒸發(fā)系統(tǒng)的第1效,第1效產(chǎn)生的二次蒸汽進入第2效,作為第2效的加熱蒸汽,如此下去;最末效的二次蒸汽引入到一個冷凝器中,用外供冷卻水將其冷凝。該方法通過對蒸汽的多次利用,達到了節(jié)約能耗的效果。MVR是現(xiàn)有蒸汽系統(tǒng)中耗能最低的蒸發(fā)工藝,其利用蒸汽壓縮機對二次蒸汽做功,以提高二次蒸汽的壓力和溫度;升溫后的蒸汽可重新作為蒸發(fā)熱源蒸汽,不斷重復(fù),保持蒸發(fā)過程連續(xù)。排出系統(tǒng)的蒸餾水和濃液經(jīng)換熱器將其能量傳遞給進液,能量得到充分回收。前者投資省,處理成本高;后者投資高,處理成本較低。綜合考慮10~15 a投資成本,本試驗優(yōu)選MVR工藝去除水中的無機鹽。

        為了防止后端蒸發(fā)設(shè)備結(jié)垢,在進入蒸發(fā)裝置前,通過絮凝、沉淀、過濾進一步降低水中的雜質(zhì)〔5-6〕。

        3 氣田水地面處理現(xiàn)場試驗

        本次試驗采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝處理龍王廟氣田水,試驗裝置由1套240 m3/d的預(yù)處理設(shè)備和1套12 m3/d的MVR蒸發(fā)結(jié)晶裝置組成。試驗持續(xù)20d,共處理氣田水204m3。

        3.1 試驗工藝流程

        試驗工藝流程如圖1所示。

        圖1 中試試驗流程簡圖

        12 m3/d的氣田水首先進入密封緩存罐儲存,然后泵入密閉除硫池。在除硫池中加入NaClO溶液,NaClO具有較強的氧化性,價格較低且易于制備(電解NaCl溶液);充分反應(yīng)后,將水中硫化物氧化為硫酸鹽。之后加入ZnSO4去除剩余的H2S。向除硫池出水中加入NaOH調(diào)節(jié)水的pH=6,再加入Na2S2O3消除過量的NaClO,然后進入一號調(diào)節(jié)池。反應(yīng)式如下:

        一號調(diào)節(jié)池出水加入鐵屑和碳粒后進入一級微電解罐,在曝氣條件下,通過微電解反應(yīng)降低水中的COD。一級微電解罐出水加入微電解增強劑Fenton試劑后進入二級微電解罐,F(xiàn)enton試劑最主要的成分是二價鐵離子和過氧化氫,兩者通過Fenton反應(yīng)產(chǎn)生羥基自由基,該自由基具有很強的氧化性與反應(yīng)活性,能降解大多數(shù)的有機污染物。微電解法在反應(yīng)中能產(chǎn)生二價鐵離子,再適當(dāng)添加過氧化氫,即可形成Fenton試劑,從而強化微電解的處理效果。

        好的設(shè)計遵從審美和舒適度。產(chǎn)品是每天都要用到的東西,它們的美學(xué)特點會影響到人們的幸福感,只有好的產(chǎn)品才能被稱之為美。產(chǎn)品必須有用,滿足功能標準、美學(xué)標準、心理學(xué)標準,好的設(shè)計不考慮任何背離產(chǎn)品的東西,強調(diào)產(chǎn)品的有用性。

        二級微電解罐出水加入聚合硫酸鐵后進入沉淀池,聚合硫酸鐵能夠加速水中懸浮物絮凝沉淀,其中的硫酸根在沉淀池中與水中鋇離子、鈣鎂離子等金屬離子反應(yīng)生產(chǎn)沉淀,從而去除了水中全部的鋇離子和部分鈣鎂離子。沉淀物經(jīng)過離心機離心脫水得到泥餅,并裝袋堆放。沉淀池出水加入活性炭后進入二號調(diào)節(jié)池,再經(jīng)精密過濾器去除水中懸浮物后進入MVR蒸發(fā)器結(jié)晶蒸發(fā)。得到的蒸餾水達標排放,對2次熱交換后的濃縮液進行離心分離,得到結(jié)晶鹽和母液,母液返回蒸發(fā)器。

        3.2 試驗結(jié)果及分析

        3.2.1 水質(zhì)指標檢測

        表1為試驗過程中某1天各處理單元的出水水質(zhì),表2為試驗期間工藝的處理效果。

        表1 試驗過程中某1天各處理單元處理效果 mg/L

        表2 試驗原水和出水主要指標

        試驗結(jié)果表明,經(jīng)氧化脫硫后,廢水硫化物降至0,表明通過脫硫劑能有效脫除氣田水中的硫化氫。微電解氧化后,廢水COD也有較大幅度下降。經(jīng)組合工藝處理后,最終出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)和《四川省水污染物排放標準》(DB 51/190—93)的一級標準。通過“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝處理,有效降低了龍王廟組氣藏氣田水中的COD及氨氮,去除了硫化物、部分重金屬及全部鋇離子和大部分鈣鎂離子。

        3.2.2 結(jié)晶鹽成分分析

        試驗過程中對結(jié)晶鹽2次取樣分別送至2家檢測機構(gòu)進行檢測,檢測結(jié)果見表3。

        表3 結(jié)晶鹽檢測結(jié)果

        對照《工業(yè)鹽》(GB/T 5462—2015),試驗所得產(chǎn)物結(jié)晶鹽能達到工業(yè)鹽中濕鹽優(yōu)級標準。

        3.2.3 泥餅成分分析

        試驗過程中將所得泥餅進行全組分分析和危廢分析,結(jié)果見表4。

        根據(jù)《危險廢物鑒別標準浸出毒性鑒別》(GB 5085.3—2007)規(guī)定,固體廢物浸出液中任何一種危害成分含量超過該標準濃度限值,則判定該固體廢物是具有浸出毒性特征的危險廢物。通過分析結(jié)果判定,該樣品不屬于具有浸出毒性的危險廢物。

        表4 泥餅分析結(jié)果 mg/L

        3.3 處理成本

        整個試驗過程平均藥劑單耗28.6 L/m3,其中NaClO、ZnSO4的加注量較大,約占藥劑總量的60%,電費約為77.22元/m3。綜合計算,本試驗處理氣田水的平均成本為260元/m3,工業(yè)化應(yīng)用后預(yù)計平均成本可降至192元/m3。對比四川其他含硫氣田300元/m3的處理成本,該工藝有較大優(yōu)勢。

        4 工業(yè)化應(yīng)用分析

        安岳氣田龍王廟組氣藏產(chǎn)水量大,水質(zhì)基本穩(wěn)定。從中試試驗結(jié)果來看,采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”工藝處理后,氣田水能達到排放標準。建議可先期建設(shè)300m3/d的試驗裝置,如果運行良好,后期可大規(guī)模建設(shè)。此外經(jīng)調(diào)研分析,場址可選擇在龍王廟凈化廠附近,主要有以下6點優(yōu)勢:①各個集氣站至龍王廟凈化廠,以及凈化廠至回注井均有較完備的輸水管線,在滿足氣田水管輸?shù)皆摎馓锼幚碚镜耐瑫r,還滿足剩余10%濃母液和異常停運時氣田水的管輸與回注功能;②距離涪江較近,便于冷凝水的外排;③有配套的電力供應(yīng),可滿足機泵的正常運轉(zhuǎn);④有配套的燃料氣供應(yīng),可滿足蒸汽鍋爐的正常運轉(zhuǎn);⑤交通便利,利于石灰、鹽等的運輸;⑥處理后的水可由凈化廠作為循環(huán)水回用,減少外排量。

        5 結(jié)論與建議

        (1)采用“氧化脫硫+微電解氧化+MVR”氣田水處理工藝處理川中龍王廟組氣藏氣田水,試驗結(jié)果表明,處理出水能滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)和《四川省水污染物排放標準》(DB 51/190—93)的一級標準,具有工業(yè)化推廣應(yīng)用價值。

        (2)中試試驗處理氣田水的平均成本為260元/m3,如規(guī)?;瘧?yīng)用,可將處理廠建在龍王廟凈化廠附近,預(yù)計平均成本可降至192元/m3。

        (3)由于近年對環(huán)保的要求越來越嚴格,出臺的新標準可能會進一步提高對廢水中COD和氨氮的排放要求,對此可進一步優(yōu)化除有機物工藝技術(shù),以適應(yīng)可能發(fā)布的新標準要求。

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