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        電Fenton和電化學(xué)氧化組合工藝處理苯醚甲環(huán)唑廢水

        2020-06-22 10:15:46邵星宇
        工業(yè)水處理 2020年6期
        關(guān)鍵詞:管式電催化投加量

        邵星宇 ,朱 偉 ,何 斌 ,劉 潤(rùn)

        (1.南昌大學(xué)資源環(huán)境與化工學(xué)院,江西南昌330031;2.南京理工大學(xué)環(huán)境與生物工程學(xué)院,江蘇南京210094;3.南京潤(rùn)科環(huán)境有限公司,江蘇南京210094)

        苯醚甲環(huán)唑?qū)偃蝾悮⒕鷦?,是甾醇脫甲基化抑制劑,具有高效、廣譜、低毒、用量低等特點(diǎn),是三唑類殺菌劑的優(yōu)良品種〔1〕。苯醚甲環(huán)唑生產(chǎn)廢水成分復(fù)雜,呈現(xiàn)高COD、高總氮、高有機(jī)氮、可生化性較差的特點(diǎn)。

        當(dāng)前,對(duì)于化工廢水中的總氮特別是有機(jī)氮的去除是化工廢水處理的重點(diǎn)〔2〕。該類廢水常見的預(yù)處理工藝為“微電解+Fenton氧化”。但由于微電解過程產(chǎn)生的亞鐵離子一般過量,且濃度不可控,采用該組合工藝進(jìn)行處理會(huì)造成末端產(chǎn)泥量大。而相應(yīng)的電催化Fenton氧化工藝可克服這一缺陷。電催化Fenton氧化工藝陽(yáng)極為采用還原性鐵粉壓制,利用粉末冶金技術(shù)燒結(jié)而制成的多孔復(fù)合型鐵電極;陰極為采用真空誘導(dǎo)、燒結(jié)等技術(shù)制成的改性石墨電極〔3〕。多孔復(fù)合型鐵陽(yáng)極在通電狀態(tài)下溶解產(chǎn)生Fe2+,通過控制通電時(shí)間和電流密度可控制產(chǎn)生的Fe2+的濃度,該工藝產(chǎn)泥量相比傳統(tǒng)Fenton法可下降約50%〔4〕。另外,電化學(xué)氧化是高級(jí)氧化技術(shù)的一種,具有污染物去除效果好、可控性強(qiáng)、無(wú)二次污染等特點(diǎn)〔5〕。電化學(xué)氧化管式反應(yīng)器克服了傳統(tǒng)平板電極傳質(zhì)效率低、單位體積處理能力低的缺點(diǎn),是當(dāng)前熱點(diǎn)的研究方向〔6〕。

        本研究針對(duì)苯醚甲環(huán)唑生產(chǎn)廢水的特點(diǎn),將電催化Fenton氧化反應(yīng)器與電化學(xué)管式反應(yīng)器耦合,形成“電催化Fenton氧化+電化學(xué)氧化”的預(yù)處理工藝路線,并通過實(shí)驗(yàn)研究了該組合工藝的處理效果。該項(xiàng)研究可解決苯醚甲環(huán)唑生產(chǎn)廢水無(wú)法通過傳統(tǒng)生化方法處理的難題。

        1 實(shí)驗(yàn)材料和方法

        1.1 實(shí)驗(yàn)儀器和試劑

        儀器:COD消解儀(CR2200,德國(guó)WTW公司),BOD測(cè)定儀(OxiTop Control 6,德國(guó)WTW公司),直流穩(wěn)壓電源(KXN-30500D,深圳兆信電子儀器廠),紫外可見分光光度計(jì)(TU-18,北京普析通用儀器有限責(zé)任公司),電導(dǎo)率、pH多參數(shù)測(cè)定儀(DZB-718A,上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司)。

        試劑:30%H2O2,浙江三鷹化學(xué)試劑有限公司;硫酸、氫氧化鈉,上?;瘜W(xué)試劑有限公司。所用試劑均為分析純。

        1.2 實(shí)驗(yàn)廢水

        實(shí)驗(yàn)廢水取自如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)某化學(xué)品有限公司苯醚甲環(huán)唑生產(chǎn)車間,其水質(zhì):COD 85 673 mg/L,總氮 4 467 mg/L,氨氮 3 724 mg/L,硝態(tài)氮 3.1 mg/L,有機(jī)氮740 mg/L。COD采用重鉻酸鹽法(HJ 828—2017)測(cè)定,氨氮采用納氏試劑分光光度法(HJ 535—2009)測(cè)定,總氮采用堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法(HJ 636—2012)測(cè)定,硝態(tài)氮采用紫外分光光度法(HJ/T 346—2007)測(cè)定。

        1.3 實(shí)驗(yàn)設(shè)備

        電催化Fenton氧化+電化學(xué)氧化組合工藝裝置如圖1所示。

        圖1 電催化Fenton氧化+電化學(xué)氧化組合工藝裝置

        電催化Fenton氧化反應(yīng)池采用不銹鋼襯塑結(jié)構(gòu),尺寸 1.5 m×2 m×1.5 m(長(zhǎng)×寬×高),有效體積2.5 m3。電催化陽(yáng)極和陰極極板間距1 cm。在通電情況下,陽(yáng)極經(jīng)過氧化作用腐蝕形成高活性的Fe2+,通過外加H2O2,形成Fenton反應(yīng)。電化學(xué)氧化反應(yīng)器由5組管式電極串聯(lián)組成,管式電極反應(yīng)器由中空管狀陽(yáng)極和陰極組成,陽(yáng)極基體材質(zhì)為純鈦TA1或TA2,表面可由鉛、釕、銥、鉭、錫、銻等金屬材料改性得到;陰極基體材質(zhì)為316L不銹鋼,表面可由聚四氟乙烯、炭黑等采用溶膠凝膠法改性得到〔7-8〕。管式電極的陽(yáng)極內(nèi)徑100 mm,陰極外徑80 mm,陰極嵌套在陽(yáng)極內(nèi)部,陽(yáng)極與陰極外壁間距10 mm。陽(yáng)極外壁下部側(cè)面設(shè)有進(jìn)水口,上部側(cè)面設(shè)有出水口,廢水在陰陽(yáng)極中間的夾層中流動(dòng)。電催化Fenton氧化反應(yīng)器的出水口經(jīng)管道連接至管式電極進(jìn)水口,管式電極出水再回流至電催化Fenton氧化反應(yīng)池,廢水在電催化Fenton氧化反應(yīng)池和電化學(xué)氧化反應(yīng)池中循環(huán)流動(dòng)。

        1.4 實(shí)驗(yàn)工藝流程

        本研究采用間歇運(yùn)行方式。廢水首先經(jīng)水泵泵入電催化Fenton氧化反應(yīng)池,調(diào)節(jié)廢水pH至4~5,在穩(wěn)壓電源的電場(chǎng)連續(xù)作用下,陽(yáng)極持續(xù)發(fā)生氧化反應(yīng),通過控制電流、通電時(shí)間控制Fe2+濃度。H2O2經(jīng)加藥泵加入電催化Fenton氧化反應(yīng)池,通過H2O2與Fe2+反應(yīng)生成羥基自由基降解污染物。電催化Fenton氧化反應(yīng)池出水經(jīng)循環(huán)泵通入管式電極反應(yīng)器,開啟管式電極穩(wěn)壓電源,對(duì)廢水進(jìn)行電化學(xué)氧化處理。循環(huán)反應(yīng)結(jié)束后,將液堿經(jīng)加藥泵加入到電Fenton氧化反應(yīng)池中,調(diào)節(jié)廢水pH至7~9,使Fenton氧化后轉(zhuǎn)化而成的Fe3+與液堿反應(yīng)生成氫氧化鐵沉淀。靜置0.5~1 h后,排出上清液進(jìn)行檢測(cè),鐵泥經(jīng)過反應(yīng)器底部閥門排入鐵泥收集池。

        2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論

        相關(guān)研究表明,F(xiàn)e2+濃度和H2O2投加量是影響處理效果的重要因素〔9-10〕。對(duì)此,本研究探討了Fe2+濃度和H2O2投加量對(duì)組合工藝處理效果的影響。

        2.1 雙氧水投加量對(duì)污染物去除的影響

        實(shí)驗(yàn)條件:電催化Fenton氧化反應(yīng)池中廢水pH調(diào)至4,電流為 400 A,電壓為2.8 V,控制 Fe2+質(zhì)量濃度為350 mg/L;電化學(xué)氧化反應(yīng)電流為275 A,電壓為4.2 V。每隔0.5 h于Fenton氧化反應(yīng)池中取一定量的水樣,調(diào)節(jié)pH至7~9,靜置沉淀30 min后,對(duì)上清液進(jìn)行分析測(cè)定。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

        圖2 H2O2投加量對(duì)污染物去除的影響

        由圖2(a)可以看出,隨著H2O2投加量的增加,COD去除率增大,當(dāng)H2O2投加量為 8 000、9 000、10 000 mg/L時(shí),反應(yīng)3 h,出水COD分別為39 487、38 414、39 324 mg/L,COD去除率分別達(dá)到 53.9%、55.2%、54.1%,處理效果大致相同。

        由圖 2(b)可以看出,當(dāng)H2O2投加量為 8 000 mg/L時(shí),可取得最佳的總氮去除效果,反應(yīng)3 h,總氮由進(jìn)水的4 467 mg/L降為2 015 mg/L,總氮去除率達(dá)54.8%。

        由圖 2(c)可以看出,當(dāng) H2O2投加量為 8 000 mg/L,可取得最佳的氨氮去除效果,反應(yīng)3 h,氨氮由進(jìn)水的3 724 mg/L降為1 765 mg/L,氨氮去除率達(dá)到52.6%。

        由圖 2(d)可以看出,當(dāng)H2O2投加量為 8 000 mg/L,反應(yīng)時(shí)間為3 h時(shí),對(duì)有機(jī)氮的去除效果較好,有機(jī)氮從進(jìn)水的740 mg/L降為147 mg/L,有機(jī)氮去除率達(dá)到80.1%。另外,在H2O2投加量為8 000 mg/L的條件下,在反應(yīng)后期的2~3 h,有機(jī)氮從700 mg/L左右下降至147 mg/L,有機(jī)氮呈現(xiàn)出大幅下降。分析原因:在反應(yīng)初期大分子有機(jī)物逐步開環(huán)、斷鏈轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)物,到反應(yīng)后期低分子有機(jī)物被進(jìn)一步氧化并逐步釋放出氨氮或硝態(tài)氮,使有機(jī)氮得到大幅度降低。

        此外,實(shí)驗(yàn)還考察了H2O2投加量對(duì)硝態(tài)氮去除的影響,結(jié)果表明,隨著H2O2投加量的增加,出水硝態(tài)氮呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。當(dāng)H2O2投加量從5 000 mg/L提高至10 000 mg/L時(shí),反應(yīng)3 h,出水硝態(tài)氮從82.5 mg/L升高到104.6 mg/L??梢姡诮M合工藝體系中,部分有機(jī)氮、氨氮被氧化為硝態(tài)氮。

        2.2 Fe2+濃度對(duì)污染物去除的影響

        實(shí)驗(yàn)條件:電催化Fenton氧化反應(yīng)池中廢水pH調(diào)至4,電流為400 A,電壓為2.8 V,控制通電時(shí)間分 別 為 0.6、1.2、1.8、2.4、3 h,使 Fe2+質(zhì) 量 濃 度 分別約為 100、200、300、400、500 mg/L,H2O2投加量為8 000 mg/L;電化學(xué)氧化反應(yīng)電流為275 A,電壓為4.2 V。組合工藝處理時(shí)間為3 h。Fe2+濃度對(duì)污染物去除率的影響如圖3所示。

        圖3 Fe2+濃度對(duì)污染物去除率的影響

        由圖3可知,通過控制通電時(shí)間,將體系中Fe2+質(zhì)量濃度控制在300 mg/L時(shí)處理效果最好,COD去除率可達(dá)54.0%、總氮去除率可達(dá)54.5%、有機(jī)氮去除率可達(dá)83.4%。

        2.3 最佳實(shí)驗(yàn)條件下B/C的變化

        其他條件不變,在H2O2投加量為8 000 mg/L,控制Fe2+質(zhì)量濃度為300 mg/L,反應(yīng)時(shí)間為3 h的條件下,考察了廢水B/C的變化。結(jié)果表明,BOD5為7 633 mg/L、COD 為 84 652 mg/L、B/C 為 0.1左右的原水經(jīng)組合工藝處理后,COD降至38 413 mg/L,BOD5升至12 676 mg/L,B/C提高至0.33,廢水的可生化性得到大幅提高。

        3 結(jié)論

        采用“電催化Fenton氧化+電化學(xué)氧化”技術(shù)處理苯醚甲環(huán)唑生產(chǎn)廢水,當(dāng)控制Fe2+質(zhì)量濃度為300 mg/L,H2O2投加量為8 000 mg/L時(shí),可以取得較好的處理效果,COD、總氮和有機(jī)氮去除率可分別達(dá)到54.0%、54.5%、83.4%。經(jīng)“電催化Fenton氧化+電化學(xué)氧化”技術(shù)處理后,廢水B/C從0.1提高到了0.33,廢水的可生化性得到大幅提升,為后續(xù)進(jìn)一步進(jìn)行生化法處理提供了可靠的技術(shù)保障。

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