(新疆八一鋼鐵股份有限公司能源中心制氧分廠,新疆烏魯木齊 830022)
八鋼公司歐冶爐配套能源公輔系統(tǒng)設(shè)計(jì)有兩套四萬制氧機(jī)組,共計(jì)產(chǎn)氮量為16000 m3/h,安裝有一臺平行軸單斜齒整體齒輪增速、離心式氮?dú)鈮嚎s機(jī)。其轉(zhuǎn)子Ⅰ和轉(zhuǎn)子Ⅱ及大齒輪軸水平方向平行布置,轉(zhuǎn)子Ⅲ位于大齒輪軸斜上方,與大齒輪軸平行布置,采用六級等溫壓縮。排氣流量30000 m3/h,排氣壓力2.5 MPa(G),軸 功 率4450 kW,轉(zhuǎn)速2985/10800/16500/24600 r/min。
該氮壓機(jī)是2014年安裝設(shè)備,2017年8月31日制氧機(jī)組與歐冶爐同步停機(jī)檢修消缺。停機(jī)前氮壓機(jī)各運(yùn)行參數(shù)正常。2017 年9 月14 日根據(jù)生產(chǎn)用氮情況需要啟動(dòng),啟動(dòng)時(shí)四級振動(dòng)達(dá)到報(bào)警值(報(bào)警值≥50μm)且持續(xù)上升,約1min后振動(dòng)高聯(lián)鎖停機(jī)(聯(lián)鎖值≥61 μm)。隨機(jī)檢查儀表監(jiān)測系統(tǒng)無異常,對氮壓機(jī)進(jìn)口過濾器進(jìn)行檢查,過濾器干凈無顆粒物,只有較少積灰,研究后計(jì)劃對壓縮機(jī)進(jìn)行解體檢查。
2017 年9 月16 日至2017 年9 月22 日對 該氮壓機(jī)進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn)三級輪蓋密封有磨損,四級輪蓋密封齒基本磨平,四級油封有磨損,四級軸承瓦塊有磨損(測量數(shù)據(jù)見表1)。針對檢查情況計(jì)劃調(diào)整三、四級輪蓋密封與葉輪之間的間隙,將三級輪蓋密封墊片在原有基礎(chǔ)上增加一厚度0.30 mm 墊片,四級輪蓋密封增加一厚度0.60 mm的墊片,確保輪蓋密封與葉輪不碰磨,瓦塊研磨后回裝。將原設(shè)計(jì)的允許瓦背過盈量0~0.01 mm,通過瓦背增加銅皮使其過盈改為預(yù)緊力約0.02 mm。以上調(diào)整完成后開機(jī)三四級振動(dòng)故障未消除。
表1 拆解后測量數(shù)據(jù)匯總表 mm
2018年1月齒輪箱整體返廠檢查。各級轉(zhuǎn)子及葉輪拆解后,外觀完好,無明顯磨損痕跡。上機(jī)床對各級轉(zhuǎn)子打各處跳動(dòng),跳動(dòng)值均在設(shè)計(jì)正常范圍內(nèi),齒輪對的接觸情況及齒輪副的法向側(cè)隙均在設(shè)計(jì)正常范圍內(nèi)。而三、四級軸承間隙大大超出了設(shè)計(jì)值,五、六級軸承瓦塊有舔瓦現(xiàn)象,瓦塊磨損嚴(yán)重,其余各級軸承級瓦塊無明顯磨損痕跡,軸承間隙均在設(shè)計(jì)正常范圍內(nèi),三、四級油封局部磨損較為嚴(yán)重,三、四級軸端密封局部磨損較為嚴(yán)重,頂隙達(dá)0.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)為0.16~0.20)。
各級輪蓋密封間隙測量數(shù)據(jù)見表2。各級軸端密封間隙測量數(shù)據(jù)見表3。
表2 各級輪蓋密封間隙測量數(shù)據(jù)表 mm
表3 各級軸端密封間隙測量數(shù)據(jù)表 mm
根據(jù)檢測結(jié)果分析認(rèn)為機(jī)組振動(dòng)大的原因是由于頻繁停啟機(jī)造成三四級軸承瓦塊有一定的磨損,繼而三四級轉(zhuǎn)子在過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)振動(dòng)偏大,引起動(dòng)靜件摩擦,破壞了轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,致使機(jī)組無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。更換三、四、五、六級軸承瓦塊,三四級軸封、油封、輪蓋氣封各一套后回裝試機(jī),三級振動(dòng)15.25,四級振動(dòng)22.28,其余各級振動(dòng)穩(wěn)定,設(shè)備投入運(yùn)行。
2019 年5 月21 日歐冶爐同步檢修,南區(qū)四萬機(jī)組停產(chǎn),該氮壓機(jī)正常停機(jī)。2019 年6 月3 日生產(chǎn)需要啟動(dòng)12#氮壓機(jī),因四級振動(dòng)異常,停機(jī)后儀表對線路進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況,安排再次啟動(dòng),啟動(dòng)后四級振動(dòng)達(dá)到50μm,帶負(fù)荷后振動(dòng)降至33 μm,機(jī)組投入運(yùn)行。為徹底解決該壓縮機(jī)振動(dòng)故障,2019 年6 月24 日再次拆解氮壓機(jī)發(fā)現(xiàn)四級軸承五個(gè)瓦塊巴氏合金面成斜度磨損(見圖1),四級油封也有磨損,三級軸承瓦塊有輕微的劃痕,使用印泥涂抹檢查三四級齒輪軸與大齒輪軸齒的接觸面較均勻,檢查三四級齒輪軸的推力間隙,實(shí)測為0.52 mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.35~0.50 mm,實(shí)測推力間隙值與標(biāo)準(zhǔn)相比偏差較小,可滿足運(yùn)行要求。通過對四級軸承瓦塊和四級油封磨損(圖2)現(xiàn)象分析,四級蝸殼有下墜,三四級蝸殼同心度有偏差,熱膨脹后四級蝸殼施加的作用力大造成四級軸承磨損嚴(yán)重,經(jīng)過對三四級進(jìn)排氣管道檢查,發(fā)現(xiàn)四級進(jìn)氣管道連接法蘭螺栓預(yù)緊前有近15 mm間隙,超過1~2 mm設(shè)計(jì)距離要求,管道安裝后存在應(yīng)力。
圖1 四級軸承瓦塊磨損
圖2 四級油封磨損
通過多次檢修及方案驗(yàn)證,最終確定造成該氮壓機(jī)故障頻發(fā)的原因有如下幾點(diǎn):
(1)四級進(jìn)氣管道兩法蘭端面有約15 mm 的距離,超過1~2 mm 距離要求,管道安裝后對四級蝸殼存在拉應(yīng)力,是導(dǎo)致此故障的主要原因。
(2)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)氮壓機(jī)多處進(jìn)排氣管道波紋補(bǔ)償器上螺栓缺失或螺帽缺失,降低了波紋補(bǔ)償器部分功能。
(3)三四級蝸殼同心度存在偏差。
(1)四級進(jìn)氣管道兩法蘭端面中加裝一不銹鋼墊片,調(diào)整兩法蘭端面距離符合要求。
(2)待機(jī)組有長期停機(jī)計(jì)劃后對三四級蝸殼同心度進(jìn)行檢查和調(diào)整。
(3)補(bǔ)齊缺失的波紋補(bǔ)償器螺栓、螺母后點(diǎn)焊防松,使波紋補(bǔ)償器按設(shè)計(jì)要求只能向內(nèi)收縮,不能向外膨脹。
(4)修改氮壓機(jī)啟動(dòng)條件中關(guān)于油溫的要求,將油溫大于38 ℃修改為大于40 ℃,有利于啟動(dòng)瞬間軸承油膜的形成。
此次處理后三級振動(dòng)穩(wěn)定在10 μm,四級振動(dòng)穩(wěn)定在14μm,其余各參數(shù)均較好。
壓縮機(jī)的安裝應(yīng)嚴(yán)格按照制造廠家的標(biāo)準(zhǔn)逐一執(zhí)行,防止因壓縮機(jī)安裝質(zhì)量問題造成的設(shè)備運(yùn)行隱患。