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        克深13區(qū)塊完井工藝評(píng)價(jià)與優(yōu)化

        2020-06-16 05:22:24張洪寶匡韶華張寶景宏濤
        石油鉆采工藝 2020年1期
        關(guān)鍵詞:工藝

        張洪寶 匡韶華, 張寶 景宏濤

        1.遼河油田鉆采工藝研究院;2.塔里木油田油氣工程研究院

        克深13區(qū)塊位于塔里木盆地庫(kù)車坳陷克拉蘇構(gòu)造帶克深區(qū)帶克深段,儲(chǔ)層段為白堊系巴什基奇克組,儲(chǔ)層深度7 500 m 左右,地層壓力136.5 MPa,地層溫度184.4℃。儲(chǔ)層平均孔隙度6.08%,平均滲透率0.22×10?3μm2,平均裂縫密度1.06條/m,屬于裂縫性致密砂巖,儲(chǔ)層非均質(zhì)性嚴(yán)重。天然氣類型為干氣,CO2含量較高,達(dá)到1.31%,不含H2S。氣藏類型屬于層狀邊水氣藏,水體比較活躍。

        塔里木油田高溫高壓氣井完井工藝的發(fā)展主要經(jīng)歷了3個(gè)階段。第1階段:以牙哈、英買和克拉2氣田為代表,井深4 000~5 500 m,地層壓力55~74 MPa,地層溫度110~130℃,主要采用負(fù)壓射孔一次完井工藝[1-2];第2階段:以迪那2氣田為代表,井深5 500 m,地層壓力105 MPa,地層溫度135 ℃,主要采用射孔-改造(酸壓)-完井聯(lián)作的一次完井工藝[3-5];第3階段:以克深2、大北、克深9 區(qū)塊為代表,井深6 500~7 500 m,地層壓力120~128 MPa,地層溫度160~180℃,主要以先射孔、后改造-完井聯(lián)作的二次完井工藝。

        圖1一次完井工藝管柱結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic structure of the pipe string for one-stage well completion process

        1 完井工藝分析

        1.1 射孔-改造-完井聯(lián)作的一次完井工藝

        1.1.1 管柱結(jié)構(gòu)一次完井工藝是將射孔、改造、完井采用一趟管柱完成的完井工藝,包括丟槍、不丟槍和全通徑射孔3種工藝。主體管柱結(jié)構(gòu)由油管、井下安全閥、永久式封隔器、投撈式堵塞器、球座、篩管與射孔槍等工具組成,如圖1所示。

        1.1.2 技術(shù)原理下入完井管柱,校深,調(diào)節(jié)好管柱長(zhǎng)度,坐油管掛,安裝采油樹;替入環(huán)空保護(hù)液,將井筒中壓井液頂替干凈;投球打壓,坐封封隔器,再加壓打掉球及球座套;加壓點(diǎn)火射孔(延時(shí)液壓引爆點(diǎn)火方式);射孔后,擠注酸液進(jìn)行儲(chǔ)層改造;放噴投產(chǎn)。

        其中,丟槍一次完井工藝射孔后,將射孔槍丟入井底口袋;不丟槍一次完井工藝射孔后,射孔槍仍連接在完井管柱下端;全通徑一次完井工藝是采用全通徑射孔槍,射孔后整個(gè)射孔槍串形成近似油管內(nèi)徑的通徑。

        一次完井工藝可進(jìn)行負(fù)壓射孔,具有作業(yè)周期短、安全性高、不對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)生二次污染的特點(diǎn)[6-7]。

        1.1.3 應(yīng)用現(xiàn)狀一次完井工藝首先在牙哈氣田進(jìn)行了先導(dǎo)性試驗(yàn),后經(jīng)過不斷完善,逐步在英買力、克拉2、迪那2區(qū)塊推廣應(yīng)用。在2010年以前,塔里木油田高溫高壓氣井主要以一次完井工藝為主,1998—2009年共計(jì)完成62口,其中一次完井工藝占77%;2010年以后,隨著勘探開發(fā)的不斷深入,勘探開發(fā)對(duì)象日益復(fù)雜,儲(chǔ)層品質(zhì)越來越差,井況、工況越來越惡劣,井越來越深,溫度壓力越來越高,并在射孔測(cè)試聯(lián)作過程中多次出現(xiàn)了封隔器和管柱失效問題,一次完井逐漸被二次完井工藝替代。

        1.1.4 存在問題一次完井工藝主要存在以下問題[8-13],限制了其在克深13區(qū)塊的應(yīng)用:

        (1)存在射孔槍不引爆,以及射孔沖擊力造成封隔器坐封失效的風(fēng)險(xiǎn);

        (2)不利于實(shí)現(xiàn)加砂壓裂或分層改造;

        (3)后期修井過程中射孔槍打撈困難;

        (4)丟槍一次完井工藝,需要鉆井預(yù)留口袋,增加鉆井成本,同時(shí)有鉆遇水層的風(fēng)險(xiǎn);

        (5)不丟槍一次完井工藝,管柱不能實(shí)現(xiàn)全通徑,影響測(cè)試及后期過油管作業(yè),且容易出現(xiàn)砂埋,造成井筒堵塞問題;

        (6)全通徑射孔槍耐壓只有140 MPa,耐溫只有170℃,其技術(shù)性能滿足不了克深13區(qū)塊的工況要求(地層壓力136.3 MPa、液柱壓力149 MPa、地層溫度185.9℃)。

        1.2 先射孔,后改造-完井聯(lián)作的二次完井工藝

        1.2.1 管柱結(jié)構(gòu)二次完井工藝是先采用鉆桿傳輸射孔,后下入完井、改造一體化管柱的完井工藝,常用的管柱配置有兩種:常規(guī)完井管柱和分層壓裂完井管柱(如圖2所示)。常規(guī)完井管柱由油管、井下安全閥、永久式封隔器、投撈式堵塞器、球座等工具組成;分層壓裂完井管柱在常規(guī)完井管柱基礎(chǔ)上,增加了分層壓裂閥和封隔器。

        圖2二次完井工藝完井管柱示意圖Fig.2 Schematic structure of the pipe string for two-stagewell completion process

        1.2.2 技術(shù)原理采用鉆桿下入射孔管柱,射孔后再起出射孔管柱;下入完井、改造一體化管柱,下完后校深,調(diào)節(jié)好管柱長(zhǎng)度后,坐油管掛,安裝好采油樹;替入環(huán)空保護(hù)液,將井筒中壓井液頂替干凈;投球打壓,坐封封隔器,再加壓打掉球及球座套;進(jìn)行酸壓或加砂壓裂改造;放噴投產(chǎn)。

        其中,對(duì)于分層壓裂完井管柱,需要逐級(jí)投球,打開分層壓裂閥,對(duì)儲(chǔ)層段進(jìn)行逐級(jí)分段改造。

        二次完井工藝可實(shí)現(xiàn)管柱全通徑,滿足后期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)需求;可滿足酸壓、加砂壓裂等特殊工藝;有效避免射孔對(duì)封隔器及完井管柱的破壞。

        1.2.3 應(yīng)用現(xiàn)狀二次完井工藝在大北、克深及后續(xù)開發(fā)區(qū)塊的超深、超高壓、高溫氣井中大規(guī)模應(yīng)用。2010至今完成的高壓氣井,二次完井占89%,是目前塔里木油田深層高壓氣井主要完井工藝技術(shù)。

        1.2.4 存在問題在實(shí)際應(yīng)用過程中,二次完井工藝逐漸暴露出關(guān)鍵問題:由于該工藝在射孔后才進(jìn)行替漿作業(yè),壓井液(重鉆井液)替漿不徹底,易造成儲(chǔ)層二次污染和井筒堵塞。這種情況在塔里木油田庫(kù)車山前區(qū)域的高壓氣井中(如克深10井、克深134井等井)普遍存在,是目前急迫需要解決的生產(chǎn)問題。

        2 可溶篩管二次完井工藝

        為了解決二次完井工藝替漿不徹底,造成儲(chǔ)層污染和井筒堵塞的問題,開展了可溶篩管二次完井工藝技術(shù)研究。

        2.1 關(guān)鍵部件

        2.1.1 結(jié)構(gòu)可溶篩管采用超級(jí)13Cr 油管作為管體,管體上鉆取M16×1的細(xì)牙螺紋孔,孔密16孔/m,篩管兩端為直連型雙級(jí)扣,入井前篩管孔眼中安裝可溶孔塞(圖3),完井時(shí)替出井底重漿,改造前擠入酸性液體將篩管安裝的可溶孔塞全部溶解,與產(chǎn)層連通。同時(shí),為避免可溶篩管后期砂埋修井打撈的難題,在5根篩管之間設(shè)計(jì)一個(gè)直聯(lián)型提拉式丟手接頭,在后期修井作業(yè)起管柱遇卡時(shí),可將直聯(lián)型提拉式丟手接頭提開,然后采用套銑打撈一體化技術(shù)分段打撈出尾管。

        圖3可溶篩管結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Schematic structure of soluble screen

        2.1.2 結(jié)構(gòu)參數(shù)可溶篩管二次完井工藝關(guān)鍵技術(shù)包括篩管管體、可溶孔塞和丟手接頭。

        (1)篩管管體。篩管管體外徑88.9 mm,篩管孔密度16孔/m,孔徑為16 mm 的密封型螺紋孔。為保證篩管的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,孔眼之間的距離為62 mm,相位角為90°。

        (2)可溶孔塞??扇芸兹捎盟崛懿牧霞庸ざ桑睆?6 mm,厚度7 mm,安裝在螺紋孔中。在可溶孔塞上安裝耐高溫密封件,與可溶篩管本體實(shí)現(xiàn)密封。

        (3)丟手接頭。丟手接頭外徑88.9 mm,內(nèi)徑70 mm,總長(zhǎng)1.96 m,接頭為機(jī)械提拉式,銷釘繞圓周4等分,三排12只,每只銷釘承重21 kN,共252 kN??筛鶕?jù)下入井下深度所掛篩管的重量及設(shè)計(jì)的安全系數(shù)調(diào)整脫手銷釘?shù)臄?shù)量。

        2.1.3 技術(shù)參數(shù)通過篩管抗壓、抗拉及腐蝕實(shí)驗(yàn),測(cè)試出了可溶篩管的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù):

        (1)可溶篩管的孔塞抗內(nèi)壓17 MPa,滿足15 MPa的密封設(shè)計(jì)要求,雙級(jí)扣的強(qiáng)度密封為50 MPa。

        (2)篩管試驗(yàn)抗拉載荷為650 kN,測(cè)量篩管的密封孔徑為16.1 mm,無變形。

        (3)在12%HCl+3%HF+5.1%酸化緩蝕劑(3.4%緩蝕劑A+1.7%緩蝕劑B)酸液中,溫度超過110℃時(shí),30 min 內(nèi),可溶孔塞能夠完全溶解,見圖4。

        圖4可溶材料酸溶實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.4 Acid soluble experimental result of soluble material

        2.2 施工工藝

        先采用鉆桿傳輸射孔;射孔完后下入帶可溶篩管的完井管柱(完井管柱自上而下:井下安全閥+油管+永久式封隔器+球座+可溶篩管+丟手接頭+打孔油管),將可溶篩管下至射孔段底部;采用無固相完井液替出全井重鉆井液;投球打壓,坐封封隔器;然后擠注酸液將可溶篩管上的可溶孔塞溶解,形成流動(dòng)通道,避免管柱砂埋;放噴、投產(chǎn)(見圖5)。

        2.3 應(yīng)用效果分析

        可溶篩管二次完井工藝在迪那22井開展了先導(dǎo)試驗(yàn)。該井于2019年5月進(jìn)行大修作業(yè),下入?88.9 mm×4.39 m 可溶篩管10根。修井作業(yè)完成后,放噴求產(chǎn)成功,采用?6 mm 油嘴試油,油壓41.43 MPa,折日產(chǎn)氣19.82×104m3,折日產(chǎn)油18.43 m3;采用?8 mm 油嘴生產(chǎn),油壓57 MPa,日產(chǎn)氣48.6×104m3,日產(chǎn)油46.66 t,產(chǎn)能恢復(fù)率為89%。相對(duì)于同區(qū)域其他井修井情況,迪那22井的產(chǎn)能恢復(fù)率大幅提高(圖6),說明可溶篩管二次完井工藝能夠?qū)崿F(xiàn)全井筒替漿,避免替漿不徹底造成的儲(chǔ)層傷害。

        圖5帶可溶篩管的二次完井工藝技術(shù)原理Fig.5 Technological principle of two-stage well completion process with soluble screen

        圖6庫(kù)車山前氣井修井后產(chǎn)能恢復(fù)率Fig.6 Productivity recovery rate of the gas wells in the Kuqa piedmont zone after workover

        3 結(jié)論與建議

        (1)一次完井工藝具有減少起下管柱作業(yè)、降低儲(chǔ)層污染等優(yōu)點(diǎn),在塔里木油田早期氣田開發(fā)過程中應(yīng)用廣泛,但是,一次完井工藝射孔槍的耐溫耐壓性能滿足不了克深13區(qū)塊工況要求,并且存在井筒堵塞、射孔槍砂埋、生產(chǎn)測(cè)試受限、壓裂改造受限等問題,建議開展耐溫耐壓級(jí)別更高的全通徑射孔工藝。

        (2)二次完井工藝是目前塔里木油田超深、超高壓、高溫氣藏的主體完井工藝,具有諸多優(yōu)點(diǎn),但是在實(shí)際應(yīng)用過程中存在井筒替漿不徹底,導(dǎo)致儲(chǔ)層污染和井筒堵塞的問題。

        (3)為滿足二次完井高效替漿的要求,開展了可溶篩管二次完井工藝研究。該工藝可滿足全井筒替漿、儲(chǔ)層改造、生產(chǎn)測(cè)試的要求,同時(shí)避免井筒堵塞和管柱砂埋,并且有利于后期修井打撈。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,可溶篩管的強(qiáng)度和酸溶時(shí)間滿足作業(yè)要求;現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,該工藝具有良好的替漿效果。

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