閆偉 魏來 左凱 郝宙正 劉禹銘 孔學(xué)云 蔣暢
中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司
隨鉆擴眼技術(shù)是采用隨鉆擴眼工具和常規(guī)鉆頭,在全面鉆進的同時擴大裸眼段尺寸,使其大于上部套管串內(nèi)徑的一種鉆井技術(shù)[1],在處理井下復(fù)雜情況、降低鉆井綜合成本、提高固井質(zhì)量等方面具有顯著的優(yōu)勢[2-4],隨鉆擴眼工具正逐漸成為一種重要的石油鉆井配套工具[5-7]。液壓式隨鉆擴眼器是應(yīng)用最成熟、最廣泛的一種隨鉆擴眼工具,國內(nèi)外油服公司均有自主的產(chǎn)品。常規(guī)液壓式隨鉆擴眼器是靠投球擊發(fā)執(zhí)行機構(gòu)[8],決定了擴眼器必須安裝在LWD/MWD之上,且完成擴眼作業(yè)后無法進行大排量循環(huán),另外對于非常規(guī)井身結(jié)構(gòu)或者蠕變地層,無法完成多層位間歇性擴眼。針對以上問題,筆者研制了一種通過鉆井液脈沖信號[9]和鉆桿轉(zhuǎn)速信號指令控制的液壓擴眼器,并進行了指令下傳方式測試。
無線指令電控式液壓擴眼器結(jié)構(gòu)如圖1所示。該工具主要包括液壓擴眼器、傳壓系統(tǒng)、脈沖器總成及電控系統(tǒng)總成(文中上、下按照工具習(xí)慣安裝方向定義,如圖1所示左端定義為上,右端定義為下)。液壓擴眼器采用海上油田應(yīng)用廣泛的投球打開的擴眼器,拆掉原擴眼器的球座總成,改換為傳壓系統(tǒng),擴眼器的傳壓孔由投球控制的一次性打開轉(zhuǎn)變成指令控制的多次開關(guān)。
圖1無線指令電控式液壓擴眼器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of the wireless signal based electric-control hydraulic reamer
傳壓系統(tǒng)由活塞套、活塞、彈簧、壓帽及推力桿組成。推力桿在受到脈沖器給出的向上的軸向力時,帶動活塞向上壓縮彈簧,使活塞套上傳壓孔與活塞上傳壓孔溝通,完成傳壓功能。在收回指令下,推力桿在彈簧的回彈力和鉆井液的沖擊力作用下,帶動活塞下移,傳壓孔關(guān)閉。脈沖器總成是執(zhí)行機構(gòu),負(fù)責(zé)給電控系統(tǒng)供電和在接收到電控系統(tǒng)發(fā)出的指令后,完成軸向運動。電控系統(tǒng)是本工具的核心部件,如圖2所示,包括電源模塊、控制芯片及陀螺儀等,其中陀螺儀是轉(zhuǎn)速傳感器,獲取鉆桿轉(zhuǎn)速,用于鉆桿轉(zhuǎn)速下傳指令的解碼??刂菩酒?DSP)是實現(xiàn)控制功能的關(guān)鍵部分,芯片具備信號識別功能,識別到固定電壓變化波形后下傳供電,控制脈沖器的電磁閥開關(guān),從而實現(xiàn)擴眼器刀翼的伸出/收回動作。
圖2電控系統(tǒng)組成Fig.2 Composition of the electric control system
無線指令電控式擴眼器隨鉆井管柱一起下入,依情況可安放在MWD/LWD之上,亦可安放在其下。擴眼器刀翼通過獲取改變鉆井液旁通器或手動調(diào)節(jié)泥漿泵排量產(chǎn)生的鉆井液脈沖信號,或鉆桿轉(zhuǎn)速變化信號等3種指令方式實現(xiàn)伸縮。傳壓系統(tǒng)可以根據(jù)需要進行多次開關(guān),電控系統(tǒng)具備記憶功能,每次停泵斷電,再開泵供電工作時,系統(tǒng)會保持上次斷電前的工作狀態(tài)。下鉆到擴眼位置時,啟動打開控制程序,傳壓系統(tǒng)打開,管柱內(nèi)的液體壓力傳遞至刀翼處,液體壓力推動刀翼伸出,開始造型擴眼;擴眼完畢后,下傳關(guān)閉控制程序,傳壓系統(tǒng)關(guān)閉,管柱內(nèi)的液體壓力無法傳遞至刀翼處,復(fù)位彈簧推動刀翼縮回。
適用井徑215.9 mm,最大擴眼井徑241.3 mm,工具最大外徑203.2 mm,擴眼推薦排量1.9~2.1 m3/min,下傳指令時鉆井液排量2~2.2 m3/min。
(1)實現(xiàn)了由鉆井液脈沖信號和鉆桿轉(zhuǎn)速信號控制液壓擴眼器動作;
(2)無線指令電控式擴眼器可安放在MWD/LWD之下,縮短了井眼領(lǐng)眼長度;
(3)在下傳關(guān)閉指令后,傳壓孔關(guān)閉,鉆井液壓力不會使刀翼伸出;
(4)可依據(jù)作業(yè)平臺空間情況,選擇適合的控制方式:平臺空間大,可選鉆井液旁通器控制方式;空間局限,可選手動調(diào)節(jié)泥漿泵排量或者鉆桿轉(zhuǎn)速控制方式。
脈沖器在收到打開控制指令后,脈沖器活塞(見圖3)在液壓油的作用下促使推力桿向上運動[10],傳壓系統(tǒng)中的活塞和活塞套上的傳壓孔溝通(見圖4a),鉆井液被分流,一部分向上流動使刀翼伸出,一部分繼續(xù)向下循環(huán)。而脈沖器在收到關(guān)閉控制指令后,在彈簧的回彈力和鉆井液的沖擊力下,推動推力桿和活塞向下運動,傳壓孔關(guān)閉(見圖4b),刀翼收回。設(shè)計時,應(yīng)重點考慮打開傳壓孔時,脈沖器活塞推力大于彈簧阻力與流體沖擊阻力之和。
圖3脈沖器活塞結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of the piston in the pulse generator
圖4傳壓系統(tǒng)Fig.4 Pressure transmission system
活塞缸產(chǎn)生的推力為1
彈簧阻力為
鉆井液沖擊力為
式中,F(xiàn)為脈沖器活塞產(chǎn)生的推力,N;p為脈沖器標(biāo)定后的液壓油產(chǎn)生的壓力,Pa;A1為脈沖器活塞截面積,m2;D1為脈沖器活塞外徑,m;F彈為彈簧壓縮載荷,N;k為彈簧剛度,N/mm;fb為彈簧變形量,mm;G為切變模量,MPa;d為彈簧線徑,mm;D2為彈簧中徑,mm;Nc為彈簧有效圈數(shù);F液為鉆井液沖擊力,N;ρ為流體密度,kg/m3;A2為流道截面積,m2;v為流體速度,m/s;D3為流道截面直徑,m;Q為流體流量,m3/s。
將參數(shù)代入公式(1)~(3)得F=4 874 N,F(xiàn)彈=124 N,F(xiàn)液=974 N。傳壓孔溝通后,推力桿的有效面積與流道總面積的比值為0.4,故流體作用在推力桿上的阻力為974×0.4=390 N,則彈簧阻力與鉆井液作用在推力桿上的阻力之和為414 N,遠(yuǎn)小于脈沖器活塞產(chǎn)生的推力4 874 N,滿足設(shè)計要求。
為滿足液壓擴眼器的過流面積,在傳壓系統(tǒng)的活塞圓周上設(shè)置了8個方形槽。此槽是擴眼器的關(guān)鍵流體通道,應(yīng)考慮受鉆井液沖蝕情況。隨鉆擴眼作業(yè)過程中,鉆井液由鉆桿進入流道入口,并經(jīng)流道出口到外筒以外井眼環(huán)空,返出至井口。根據(jù)圖5結(jié)構(gòu)建立流體分析模型,運用Flow Simulation 流體分析模塊進行流體速度與沖蝕分析。
圖5傳壓系統(tǒng)沖蝕部件結(jié)構(gòu)簡圖Fig.5 Schematic structure of the erosion component in the pressure transmission system
根據(jù)現(xiàn)場隨鉆擴眼作業(yè)實際情況,模擬傳壓系統(tǒng)流場壓力與沖蝕結(jié)果,F(xiàn)low Simulation 邊界條件設(shè)置為:(1)顆粒物直徑0.1~0.12 mm,顆粒物中徑0.115 mm,入口固體相對液體流速10 m/s,質(zhì)量流量1.12 kg/s;(2)環(huán)境壓力101 325.00 Pa;(3)邊界層類型為湍流;(4)入口體積流量0.033 m3/s;(5)出口壁面材料密度7 850 kg/m3,侵蝕系數(shù)2×10?9,正?;謴?fù)系數(shù)1,切向恢復(fù)系數(shù)1。
由圖6模擬結(jié)果可以看出,流體經(jīng)出口進入外管環(huán)空后速度略有下降,此時出口最大流速17.83 m/s,說明在出口位置沒有明顯流速變化。傳壓系統(tǒng)中沖蝕最嚴(yán)重的位置為活塞出口的下壁面,該位置最大質(zhì)量沖蝕速率0.053 5 kg/(s · m2)。盡管顆粒物濃度較大時,會有更多的反彈顆粒物與入射顆粒物進行碰撞,可以引起沖蝕減緩,但相對入射顆粒物質(zhì)量相比而言,這種碰撞引起的沖蝕減緩作用可以忽略不計。
圖6傳壓系統(tǒng)模擬云圖Fig.6 Simulation cloud chart of the pressure transmission system
在試驗井井口對3種指令傳輸方式進行一趟管柱連續(xù)測試。將鉆具組合連接至頂驅(qū),開泵并下傳控制指令,記錄下傳排量、工作泵壓、指令傳輸時間等參數(shù)。鉆具組合:牙輪鉆頭+?127 mm 鉆桿+無線指令電控式擴眼器+MWD。
鉆井液旁通器連接壓井管路,操作電腦控制其泄流進行指令下傳測試。打開指令下傳排量2 m3/min,旁通器關(guān)閉未泄流時泵壓4.5 MPa,旁通器打開泄流時泵壓低值3.5 MPa,140 s后電腦顯示指令下傳結(jié)束,5 s后泵壓降低至3 MPa,刀翼伸出,指令下傳成功。關(guān)閉指令下傳排量2 m3/min,旁通器關(guān)閉未泄流時泵壓3 MPa,旁通器打開泄流時泵壓低值2 MPa。170 s后,電腦顯示指令下傳結(jié)束,5 s 后泵壓升高至4.5 MPa,刀翼收回,指令下傳成功(圖7)。每個指令傳輸過程中開、關(guān)旁通器泄流8次,指令曲線固定不可更改。
圖7鉆井液旁通器排量指令下傳曲線Fig.7 Transmission curve of the displacement signal of drilling fluid bypass device
司鉆手動調(diào)節(jié)泥漿泵排量進行指令下傳測試。打開指令下傳排量高值2 m3/min,泵壓4.5 MPa;下傳排量低值1.6 m3/min,泵壓3.5 MPa??紤]到人員手動操作,每次改變參數(shù)的時間存在誤差,每次時間誤差為±2 s,約140 s后,所有調(diào)節(jié)操作完成,5 s后泵壓降低至3 MPa,刀翼張開,指令下傳成功。關(guān)閉指令下傳排量高值2 m3/min,泵壓3 MPa;下傳排量低值1.6 m3/min,泵壓2 MPa。約170 s后,所有調(diào)節(jié)操作完成,5 s后泵壓升高至4.5 MPa,刀翼收回,指令下傳成功(圖8)。每個指令傳輸過程中調(diào)節(jié)泥漿泵排量8次,指令曲線固定不可更改。
圖8手動調(diào)節(jié)泥漿泵排量指令下傳曲線Fig.8 Transmission curve of the displacement signal of manually regulated slurry pump
司鉆手動調(diào)節(jié)頂驅(qū)轉(zhuǎn)速進行指令下傳測試。打開指令下傳排量2 m3/min,泵壓4.5 MPa,轉(zhuǎn)速高值50 r/min,轉(zhuǎn)速低值5 r/min??紤]到人員手動操作,每次改變參數(shù)的時間存在誤差,每次時間誤差為±2 s,140 s后,所有調(diào)節(jié)操作完成,5 s后泵壓降低至3 MPa,刀翼張開,指令下傳成功。關(guān)閉指令下傳排量2 m3/min,泵壓3 MPa,轉(zhuǎn)速高值50 r/min,轉(zhuǎn)速低值5 r/min。170 s后,所有調(diào)節(jié)操作完成,5 s后泵壓升高至4.5 MPa,刀翼收回,指令下傳成功(圖9)。每個指令傳輸過程中調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速8次,指令曲線固定不可更改。
本次無線指令電控式擴眼器指令傳輸測試過程中,傳輸時間、壓力等下傳參數(shù)穩(wěn)定,擴眼器刀翼伸出和收回正常,指令傳輸不受MWD脈沖波動影響,傳輸成功率高,操作方便且容錯率高。
(1)利用調(diào)節(jié)鉆井液排量(鉆井液旁通器調(diào)節(jié)和司鉆手動調(diào)節(jié))、鉆桿轉(zhuǎn)速等方式,結(jié)合脈沖器的機械功能,設(shè)計了無線指令電控式擴眼器,經(jīng)現(xiàn)場測試,3種指令控制方式均能實現(xiàn)擴眼器刀翼的關(guān)閉和伸開,性能參數(shù)滿足作業(yè)現(xiàn)場要求。
(2)本擴眼器實現(xiàn)了指令控制的功能,刀翼伸縮位置、擴眼器的振動等關(guān)鍵參數(shù)將是下一步的攻關(guān)方向。