秦 娜
(安陽鋼鐵建設(shè)有限責任公司,河南安陽 455004)
安陽鋼鐵集團有限公司第二煉軋廠1780 熱連軋板材生產(chǎn)線,生產(chǎn)設(shè)備和控制系統(tǒng)都具有國內(nèi)先進水平。該生產(chǎn)線的主要生產(chǎn)產(chǎn)品有:Q235普通碳素結(jié)構(gòu)鋼板、Q345 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼板、汽車專用鋼板等滿足客戶要求的多種規(guī)格。
1780熱連軋工藝流程如圖1所示。
圖1 安陽鋼鐵1780熱連軋的工藝流程圖
在帶鋼軋制過程中,由于氧化會產(chǎn)生的大量氧化鐵皮粘附在帶鋼表面,這些氧化鐵皮需要在軋制前清除干凈,如果清除不徹底,不單單會降低鋼板表面質(zhì)量,而且還會磨損軋輥,降低生產(chǎn)效率,目前帶鋼生產(chǎn)過程中清除氧化鐵皮的常用方法為高壓水除鱗。
隨著帶鋼產(chǎn)品種類的增多,強度的提升,質(zhì)量要求越來越嚴苛,這就要求設(shè)備的性能更加的精確和完善。
除鱗泵站高壓水罐液位計不同步。除鱗泵站系統(tǒng)粗除鱗同時為R1、R2 兩臺軋機除鱗提供除鱗水。除鱗泵的升速、降速為水位和壓力雙控制。除鱗系統(tǒng)中蓄能器組由兩個高壓水罐以及三個高壓氣罐組成,在除鱗工作過程中,兩個高壓水罐液位計經(jīng)常出現(xiàn)動作不同步的現(xiàn)象。
問題分析:熱連軋的生產(chǎn)節(jié)奏快,連續(xù)長時間除鱗或者R1、R2 除鱗同時開始工作,需要高壓水的供給量大,供給速度快,兩個高壓水罐出水量不同步,會出現(xiàn)兩個高壓水罐水位不平衡的情況,任何一組氣水罐水位達到設(shè)計最低值時,最低液面閥門關(guān)閉,不再提供除鱗水,同時除鱗泵升速補水,高壓水罐內(nèi)經(jīng)過注入水達到設(shè)計壓力后,最低液面閥門自動開啟,除鱗泵停止工作。以上情況會使得除鱗泵不停地升速、降速,最低液面閥未關(guān)閉的那組水罐水位不斷升高,極有可能溢出高壓氣罐,氣罐氣體容積減小,恢復工作后水罐壓力出現(xiàn)“虛高”的現(xiàn)象,這樣就導致系統(tǒng)管路壓力增高,接縫處易受力裂開,高壓水噴出,嚴重影響管路的安全,危及職工的生命,造成設(shè)備的嚴重損壞。臨時處理需要帶壓作業(yè),危險系數(shù)高;徹底處理,需放水、放氣,時間超過48 h??傊?,不但耽擱生產(chǎn),且維修時危險性極大。除鱗充水完成后水位不同步,會造成除鱗時壓力不足、流量不夠,影響除鱗效果,并且除鱗泵的液力耦合器的頻繁升速、降速,導致液力耦合器的溫度上升過快,大大減小除鱗泵組設(shè)備的使用壽命。
針對除鱗泵站高壓水罐液位不同步的問題,我們做了一些的改進:在高壓水罐出口、電動平衡閘閥前加焊三通管路使得兩個水罐連通,這樣通過連通器原理,在不改變高壓水的流量和壓力的前提下,使得兩個水罐水位始終同步。
改造施工過程中的注意事項:(1)高壓水的工作壓力大,流動速度快,施工前將管路中水、氣排放徹底,保證施工安全;(2)加焊的管路酸洗合格,確保管道的清潔度,保證后續(xù)工作的穩(wěn)定性;(3)割焊處的殘渣清理干凈,防止劃傷密封面或卡死閥芯;(4)焊接時首先用氬弧焊打底,氬弧焊可以保證焊口平滑,沒有錯口、凸臺,這樣可以減少應(yīng)力集中,保證改造后的使用安全;(5)焊接完成后,要進行管道沖洗,試壓。
此次改造要求在不污染環(huán)境的前提下,盡可能地保證管道今后的工作安全。
管路改造采用的管件為:等徑三通兩個(20#鋼φ203×26mm),管路2 m(φ203×26mm)。
改造前后的現(xiàn)場管路如圖2所示。
圖2 改造前后的高壓水除鱗系統(tǒng)示意圖
管路改造后的使用效果:加焊三通管路后,高壓水罐水位不同步的情況得到了有效的控制,至今未出現(xiàn)液位計浮動不同步的問題,工作壓力穩(wěn)定,故障率大大降低。
管路改造后的經(jīng)濟效益:每年故障維修時間48 h,每年可多生產(chǎn)2萬t鋼材。改造后的鋼材生產(chǎn)質(zhì)量得到了明顯的提升。
但是,這樣的改造也存在一定的不足,管道連通的接口處,受力集中,承受高壓,這樣很容易導致接頭的泄漏,泄漏的高壓水會造成極大的安全隱患,需要在設(shè)備的點檢維護中多加注意。