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        催化汽油脫硫裝置控制閥故障實例分析

        2020-06-15 07:24:32薛偉中海油惠州石化有限公司廣東惠州516086
        化工管理 2020年15期
        關(guān)鍵詞:閥位程控控制閥

        薛偉(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州516086)

        0 引言

        催化汽油脫硫裝置的生產(chǎn)技術(shù)引自美國康菲石油公司,目前在國內(nèi)有超過30 套不同規(guī)模的生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)能力從90 萬噸/年至240萬噸/年不等,該工藝被廣泛應用于高端環(huán)保汽油的生產(chǎn)中,具有脫硫率高、辛烷值損失小、操作費用低的優(yōu)點。催化汽油脫硫裝置工藝部分的核心是閉鎖料斗系統(tǒng),該系統(tǒng)通過31 臺程控開關(guān)閥來實現(xiàn)吸附劑的正常循環(huán)再生工作。此外,催化汽油脫硫裝置中還應用了許多不同類型的儀表控制閥門,以下首先對裝置中應用的儀表控制閥門種類進行簡要描述:

        1 催化汽油脫硫裝置儀表控制閥種類及應用

        催化汽油脫硫裝置應用的儀表控制閥種類較多,具體說來包括如下幾種:

        (1)用于原料及回流泵入口,新氫、循環(huán)氫和反吹氫壓縮機出入口電動球閥;

        (2)用于閉鎖料斗及緊急氫的程控開關(guān)球閥(LMS 系統(tǒng)控制);

        (3)用于再生煙氣出裝置,E111 殼程入口及熱旁路管道的兩偏心蝶閥;

        (4)用于反應器粉塵過濾器底部,再生器底部以及再生進料罐底部的滑閥;

        (5)用于反應器過濾器的10臺以及再生器過濾器的6臺定時反吹閥;

        (6)再生器進料罐以及再生器接收器頂去再生器的氣動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)壓閥;

        (7)再生煙氣出裝置的氣動三偏心蝶閥(分兩路至界區(qū)外);等等

        2 催化汽油脫硫裝置儀表控制閥常見故障

        自裝置投產(chǎn)的2 年半的時間里,對裝置影響較大的閥門故障來源于用于閉鎖料斗物料循環(huán)控制的31臺程控開關(guān)閥。此類閥門采用程序控制,開關(guān)動作頻繁,并且介質(zhì)為吸附劑,屬于固體介質(zhì),具有一定的硬度,在頻繁的開關(guān)過程中容易造成閥芯的磨損、卡滯。因此,程控閥故障是造成裝置停車的十分主要的原因。此外,同吸附劑流轉(zhuǎn)循環(huán)相關(guān)的3臺滑閥,再生器進料罐以及再生器接收器頂去再生器的氣動偏心旋轉(zhuǎn)調(diào)壓閥也多次出現(xiàn)故障。下面對本裝置中儀表控制閥常見故障分類討論如下:

        (1)程控閥回訊開關(guān)軸銷斷裂,回訊異常,經(jīng)排查,故障原因為閥位開關(guān)軸銷為金屬片卷制中空形式,在閥門運行過程中,閥位轉(zhuǎn)盤存在裝配間隙,如在偶然情況下與內(nèi)部結(jié)構(gòu)接觸,容易造成應力過大,從而引起軸銷斷裂。此故障隱患為閥位開關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)自身問題,在與閥門制造廠家溝通協(xié)調(diào)后,確定方案整體將32臺閥門的回訊開關(guān)軸銷進行了加強,并將轉(zhuǎn)接件更換為不銹鋼材質(zhì)。

        (2)程控閥電子器件因雨季原因進水,導致電磁閥線圈及接近開關(guān)端子銹蝕,造成閥門不動作或回訊故障。經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),裝置反再框架各層之間存在許多孔洞和縫隙。因此在雨季部分程控閥會存在淋雨情況,有些部位程控閥剛好位于雨水匯流的位置,進一步加重了雨季進水的可能性,后通過對反再各層鋼格板增加雨水開孔避免閥門直接淋雨的方式,改善了閥門的運行環(huán)境。

        (3)程控閥氣路附件氣控閥閥芯有明顯油泥,閥體內(nèi)有油污,造成程控閥控制氣路不暢,引起閥門動作緩慢或異常。本裝置程控閥的結(jié)構(gòu)采用了雙氣缸加彈簧復位的結(jié)構(gòu)形式,經(jīng)拆解檢查,發(fā)現(xiàn)部分閥門氣控閥閥芯內(nèi)部存在油泥等情況,造成閥芯動作卡澀,從而導致閥門動作異常。

        (4)程控閥本體內(nèi)件存在磨蝕情況,工藝反饋無法滿足吸附劑循環(huán)再生要求。隨著裝置運行,部分閥門出現(xiàn)了不同程度的閥體內(nèi)漏和閥內(nèi)件沖蝕磨損情況,按工藝要求,對相應閥體進行了下線更換,對內(nèi)漏閥體進行拆解發(fā)現(xiàn),部分閥門內(nèi)部因吸附劑長期沖蝕,造成閥芯閥座甚至是部分閥體均出現(xiàn)較為明顯的磨蝕。

        (5)煙氣蝶閥閥位波動。再生出裝置煙氣蝶閥在前期運行過程中多次出現(xiàn)閥位波動,閥位變送器返廠維修仍無法排除,經(jīng)現(xiàn)場多次排查最終確定回訊傳動機構(gòu)設計存在不合理,經(jīng)查詢廠家技術(shù)手冊,現(xiàn)場增加閥位傳動聯(lián)軸器后故障得以解決。

        (6)氣動偏心旋轉(zhuǎn)閥沖蝕內(nèi)漏,經(jīng)下線拆檢發(fā)現(xiàn)閥座密封面磨損、沖刷,閥體與閥座接觸處密封面沖刷呈蜂窩狀,閥座護圈端面沖刷呈凹凸狀。經(jīng)補焊、車削閥體與閥座接觸處端面,研磨閥芯密封面后恢復使用。

        (7)再生器底部滑閥和再生進料罐底滑閥長期磨蝕,相繼出現(xiàn)磨蝕內(nèi)漏情況,經(jīng)下線補焊后重新安裝,通過觀察補焊后的磨蝕情況,維保單位嘗試了在閥門修補焊接中采用新型耐磨蝕焊材,后經(jīng)驗證使用,可較好的緩解吸附劑的磨蝕現(xiàn)象。

        (8)反應器過濾器反吹閥電磁閥接線盒及閥位回訊開關(guān)進水異常故障。由于反應器過濾器反吹閥安裝在反再框架的頂部,雨季防水維護尤其重要,此類故障表明現(xiàn)場儀表的防水處理以及檢修后的恢復安裝工作是否到位,將是一項維保單位需要長期引起足夠重視的基本工作。(如圖1)

        3 控制閥故障原因分析及處理方式

        通過記錄裝置運行期間儀表控制閥出現(xiàn)的各類故障,我們可以看出,造成儀表控制閥故障的主要原因為以下幾個方面:

        (1)吸附劑沖蝕環(huán)境引起的故障,如內(nèi)漏,穿孔,內(nèi)件磨損;

        (2)執(zhí)行機構(gòu)故障,電磁閥,氣控閥等氣路附件異常,進水,卡澀;

        (3)回訊機構(gòu)故障

        在裝置運行的過程中,程控閥的回訊開關(guān)多次發(fā)生回訊桿軸銷斷裂的情況,軸銷整改加強后出現(xiàn)回訊開關(guān)與閥體之間的轉(zhuǎn)接件破損或軸桿斷裂情況,通過分析整個故障的鏈條,不難分析出閥門回訊故障的主因是回訊開關(guān)內(nèi)運行阻力過大,導致應力集中釋放,從而引起回訊狀態(tài)的異常。由于在裝置的運行過程中,閉鎖料斗系統(tǒng)以約半個小時為一個周期,高頻率的重復進行著吸附劑的循環(huán)與再生工序,在2年半的時間里,每臺程控閥開關(guān)閥的回訊動作將超過4-8萬次不等,這無疑是對閥門結(jié)構(gòu)設計和性能的一項艱巨考驗,此類問題原因是閥門回訊開關(guān)選型無法滿足本裝置高頻次開關(guān)動作的工況引起,通過技術(shù)改進或更換符合工況的部件完全可以解決此類問題。而對于吸附劑沖蝕工況造成閥體磨損的問題,對于此類在吸附劑長期沖刷環(huán)境下工作的閥門,如何減輕閥門沖蝕將是一項非常值得研究的工作。目前可行的做法包括:

        (1)改進工藝管道布局,調(diào)整吸附劑流向降低吸附劑對閥內(nèi)件的沖蝕效應;

        (2)采用新工藝,新材料,增加閥體內(nèi)件的耐磨性,延緩磨損;

        (3)完善管理制度,開展預防性維修維護,針對個別磨蝕嚴重的閥門,設定合理的閥門檢修周期,在閥門磨蝕初期進行下線維護,修復初期磨蝕,延長使用壽命。

        圖1 催化汽油脫硫裝置程控閥內(nèi)件磨蝕及氣路附件卡澀故障示意圖

        4 結(jié)語

        綜上所述,催化汽油脫硫裝置在運行過程中儀表控制閥的良好運行狀態(tài)是裝置平穩(wěn)高效運行的基礎(chǔ),因此程控閥性能的高低和可靠性,直接關(guān)系著整套裝置的生產(chǎn)效率。在日常的儀表控制閥門維護和修理過程中,我們應重點關(guān)注閥門的安裝位置,動作頻次,以及回訊開關(guān)和電磁閥等部件的狀態(tài),對關(guān)鍵位置的閥門建立維護臺賬,做好儀表閥門的預防性維護和保養(yǎng),同時應同工藝專業(yè)保持密切聯(lián)系,不斷總結(jié)延長閥門使用壽命的新技術(shù),新方法,從而為更高效的裝置生產(chǎn)創(chuàng)造良好的條件。

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