高秀鑫(中海油東方石化有限責(zé)任公司,海南東方572600)
最新版的國標(biāo)對柴油硫含量對要求為不可大于10μg/g。在我單位柴油加氫裝置改造提升過程中,發(fā)現(xiàn)深度加氫脫硫過程中,部分裝置在硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定一段時間后,呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢,最終數(shù)值可達(dá)8~11μg/g??傮w來看,這一超標(biāo)的數(shù)值并不大,但是也需要多加注意,避免出現(xiàn)柴油產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。本文對柴油加氫裝置硫超標(biāo)的原因及影響因素進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施。
我單位進(jìn)行石油煉化加工的原料油多以低硫石蠟基原油為主,在加氫改質(zhì)裝置中使用直餾柴油和催化裂化柴油,原料柴油的品質(zhì)較好,硫含量分?jǐn)?shù)在1300~1400 μg/g 之間,催化裂化綠化柴油的密度穩(wěn)定在890 kg/m3上下。
在接到柴油加氫裝置改造要求之后,更換了反應(yīng)器內(nèi)的催化劑類型,穩(wěn)定運行一年之后,實驗測得精致反應(yīng)器入口溫度高于270℃,床層溫度升高了76℃,在反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行催化劑取樣,實驗測得催化劑具有較高的活性;質(zhì)量提升之后反應(yīng)器床層溫升控制在20℃左右。
受到上游直餾柴油和催化裂化柴油供應(yīng)量的影響,柴油加氫裝置的基本運行負(fù)荷控制在75%~85%之間,反應(yīng)器及空速保持在相對較低的位置,其中精致反應(yīng)器(R101)體積空速為0.47 h-1,改質(zhì)反應(yīng)器(R102)體積空速為0.90 h-1,儀器測得反應(yīng)容器入口的氫分壓在6.8 兆帕,氫油的體積比控制在700:1 之間,均滿足設(shè)備運行要求和初始設(shè)計。
高壓換熱器工藝流程分析如下:在柴油加氫裝置中,反應(yīng)產(chǎn)物依次經(jīng)過E101換熱器和E102換熱器,在E101換熱器中反應(yīng)產(chǎn)物和有氫原料進(jìn)行反應(yīng),在E102換熱器中反應(yīng)產(chǎn)物和低分油充分混合,之后反應(yīng)產(chǎn)物依次經(jīng)過空冷器和水冷器注入E103換熱器,本次反應(yīng)的注水點選擇在E103換熱器的管程入口處,并在反應(yīng)過程中保持該入口持續(xù)注水,具體的工藝流程如圖1所示。
部分學(xué)者提出在柴油加氫裝置運行過程中,工況的變化對于最終反應(yīng)產(chǎn)物的硫含量及油品品質(zhì)具有較大影響。如果檢測反應(yīng)產(chǎn)物的油品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)密度,色度,含硫量及餾程的大幅度超過了初始設(shè)置,可以基本判斷為高壓換熱器內(nèi)漏。但是在大部分情況下,最終產(chǎn)品的硫含量只是略微偏離正常指標(biāo),同時其他各項指數(shù)均在正常范圍內(nèi),則較難以判斷高壓換熱器是否存在內(nèi)漏問題。
實踐表明,判斷高壓放熱器是否存在內(nèi)漏的最直接方法是直接在反應(yīng)器的出口和采樣器中進(jìn)行反應(yīng)物的收集并化驗。但實際情況是,大多數(shù)加氫裝置投產(chǎn)年限較久,很多沒有在反應(yīng)器出口設(shè)置采樣器。即便在設(shè)置的采樣器的加氫裝置中,由于采樣器處于高溫高壓環(huán)境,同時硫化氫含量和氫氣含量較高,采樣的風(fēng)險較大;另一方面,采樣過程中的影響因素較多,干擾因素很容易影響最終分析測試的結(jié)果,影響判斷。
圖1 高壓換熱器工藝流程圖
(1)提升反應(yīng)溫度。從熱力學(xué)平衡角度分析,加氫反應(yīng)屬于放熱過程,提高反應(yīng)溫度對于反應(yīng)過程不利。但是在大多數(shù)含硫化物的反應(yīng)過程中,決定加氫脫硫效率高低的主要是反應(yīng)速率,而并非化學(xué)平衡。在大部分高溫高壓環(huán)境下進(jìn)行加熱脫氫反應(yīng),該過程是不可逆的。在一定程度上提高反應(yīng)溫度,可以增加反應(yīng)速度,提升脫硫效率。與此同時,在壓力已達(dá)上限的情況下,只有通過提升反應(yīng)溫度來降低含硫量。但是在提升反應(yīng)裝置溫度之后,耗氫量明顯增加,但是硫超標(biāo)現(xiàn)象仍然存在。
(2)提升循環(huán)量。增加反應(yīng)物的加入量會造成空速上升,最終影響除硫效率,可通過提升循環(huán)量的方式,降低混合物的加入量,但是改種方法試用之后,發(fā)現(xiàn)硫超標(biāo)現(xiàn)象仍然存在。通過上述兩種措施的對比可以基本判斷高壓換熱器存在內(nèi)漏情況。
(3)對比反應(yīng)物類型與硫含量之間的關(guān)系。在大多數(shù)情況下,柴油中的含硫物質(zhì)多是以難以去除的穩(wěn)定狀態(tài)存在。通過分析產(chǎn)物中硫化物的類型及柴油原料可以看到,在使用原料中含有較多容易去除硫化物的原料之后,有超高現(xiàn)象仍未改善有超高現(xiàn)象仍未改善。
如果內(nèi)漏出現(xiàn)在在E102 高壓換熱器中,將會導(dǎo)致低壓串高壓情況,最終影響下游脫硫化氫氣體塔等系統(tǒng)的壓力值表現(xiàn)為壓力明顯增高,但在本次裝置中分餾系統(tǒng)的壓力始終保持穩(wěn)定,可基本排除E102高壓換熱器內(nèi)陸問題。
進(jìn)一步的分析裝置的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)計算,可以看到在本工況條件下,氯化銨結(jié)晶的溫度為187 攝氏度,該溫度正好處于E103 高壓換熱器內(nèi)部,可基本判斷E103 高壓換熱器存在內(nèi)漏情況。最后借用裝置檢修時間,分別打開E101,E102,E103 高壓換熱器進(jìn)行內(nèi)漏情況的實地檢查,打壓查漏實驗表明e101及e102不存在泄露情況,而E103高壓換熱器存在明顯的內(nèi)漏,與上文中的推斷吻合。
分析裝置的工藝流程及工況條件可以看到,在低溫環(huán)境中,硫化銨可能結(jié)晶,結(jié)晶物質(zhì)水解或者吸潮過程中均可能導(dǎo)致ph 值偏低,對金屬造成一定腐蝕。進(jìn)一步結(jié)合E103 換熱器原料油及結(jié)垢物質(zhì)分析,可以推斷在E103 中出現(xiàn)內(nèi)漏的主要原因是:設(shè)備在運行過程中產(chǎn)生了氯化銨結(jié)晶鹽,并在入口連續(xù)注水的環(huán)境下,導(dǎo)致結(jié)晶鹽水解,在管束內(nèi)壁形成腐蝕,導(dǎo)致泄露。
原有的柴油加氫裝置使用連續(xù)注水作為高壓換熱器的降溫方式,可將連續(xù)注水方式調(diào)整為間斷注水。分析注水流量對于反應(yīng)過程的影響,可以看到流量過高會引起換熱器溫度劇烈變化導(dǎo)致泄漏現(xiàn)象,流量過低容易形成強酸環(huán)境,也會導(dǎo)致泄露。為此可在高壓換熱器之前設(shè)置注水點,同時保證大流量,快速沖洗可能結(jié)晶的氯化銨鹽。綜合來看,應(yīng)保證注水過程的大流量、短時間原則,最終設(shè)定注水量為設(shè)計流量的80%,注水時間控制在半小時以內(nèi)。
通過壓力傳感器采集并記錄反應(yīng)器出口和換熱器入口之間的壓力變化;記錄高壓換熱器外殼溫度變化情況;記錄反應(yīng)過程中產(chǎn)物的氮、硫,氯化物及硫化物的含量。通過上述數(shù)據(jù)變化及時調(diào)整注水量和注水時間,可以借助于氯化銨結(jié)晶鹽的形成量來控制高層換熱器的出口溫度。
綜上所述,在柴油加氫裝置硫含量超標(biāo)幅度不大,同時其他各項控制指標(biāo)均在合理范圍內(nèi)時,科學(xué)的判斷是否存在內(nèi)漏,是提升加氫裝置硫超標(biāo)控制的關(guān)鍵。通過以上改進(jìn)措施,高壓換熱器內(nèi)漏情況得到有效改善。柴油加氫裝置平穩(wěn)運行,E103高壓換熱器沒有發(fā)現(xiàn)氯化銨結(jié)晶現(xiàn)象,內(nèi)部的管線沒有出現(xiàn)腐蝕。實現(xiàn)了對加氫裝置硫超標(biāo)問題的有效控制。