丁平平
(中國石油化工股份有限公司安慶分公司 ,安徽 安慶 246000)
主風(fēng)機組是催化裂化裝置的核心設(shè)備[1]。某催化裝置采用煙機-主風(fēng)機-電機組成的三機組配置(見圖1)。煙機利用再生煙氣所含有的壓力能和熱能膨脹作功,驅(qū)動主風(fēng)機為再生器輸送空氣以滿足生產(chǎn)需要,剩余部分由異步電動機/發(fā)電機提供,從而達(dá)到回收能量目的。主風(fēng)機組2018年12月電機電流出現(xiàn)頻繁波動,波動范圍為160~210A。
日常操作參數(shù):主風(fēng)機靜葉角開度65.7%,主風(fēng)量3831NM3/min,煙機入口蝶閥開度26%,煙機入口壓力處于波動狀態(tài)(0.18~0.21MPa),主風(fēng)機電流處于波動狀態(tài)(160~210A)。煙機入口溫度維持在675~678℃之間。
圖1 主風(fēng)機工藝系統(tǒng)流程圖
通過查看主風(fēng)機電流與煙機入口壓力趨勢對應(yīng)情況(圖2)),可看出在煙機入口蝶閥閥位基本不變的情況下,煙機入口壓力與主風(fēng)機電流趨勢同步,相互呈反比,即煙機入口壓力降低(升高),主風(fēng)機電流升高(降低)。當(dāng)煙機入口壓力穩(wěn)定,主風(fēng)機電流亦穩(wěn)定。
考慮到電流波動時,主風(fēng)機出口風(fēng)量、壓力,溫度等變化很小,分析時,短時暫定為恒值。只分析煙機和電機的功率變化。
式中:Ne——煙機功率,kW;
V1——煙機入口流量,m3/min;
P1、P2——煙機入口、出口壓力,105 Pa;
T1、T2——-煙機入口、出口溫度,K;
K——-絕熱指數(shù):取 K =1.308;
ηpol——煙機絕熱效率;
η——煙機機械效率,取98%。
由上述計算公式[2-3]可以看出,煙機能量回收效率與煙氣入口流量、煙機熱效率、煙氣進(jìn)出口溫度、煙氣膨脹比等參數(shù)有著直接的關(guān)系。
利用主風(fēng)機主電機電流波動時的工藝參數(shù)進(jìn)行理論計算,在其他因素不變的情況下,識別煙氣量、煙機入口壓力、煙機出口壓力這幾項主要因素單一變動時對煙機做功的影響。因煙機入口溫度一直保持穩(wěn)定,不做波動分析。以2019年1月16日凌晨DCS記錄數(shù)值為依據(jù)。
圖2 主風(fēng)機電流及煙機入口壓力趨勢圖
表1 主風(fēng)機組運行數(shù)據(jù)
2.1.1 煙氣量對煙機做功的影響
煙機實際煙氣量=再生煙氣量-雙動滑閥漏量-臨界噴嘴漏量
再生煙風(fēng)比按1.05計算[4],四旋至煙氣管線的臨界噴嘴泄漏量按廠家資料提供的200估算,雙動滑閥按面積比例進(jìn)行估算。在其他因素不變的情況下,雙動滑閥開大3.1%,煙氣量減少128.38Nm3/min。煙機功率由13872.2減少為13368.8。即損失503.4kW。
表2 煙氣量變化對煙機做功的影響
2.1.2 煙機入口壓力對煙機做功的影響
煙機入口蝶閥逐漸關(guān)小后,走雙動滑閥煙氣量相對增加。目前再生器壓力與雙動滑閥投串級控制,保證再生器壓力維持在260kPa。當(dāng)煙機入口蝶閥閥位不變的情況下,雙動滑閥閥位隨再生器頂壓力變化。受雙動滑閥閥位變化影響,煙機入口壓力的產(chǎn)生相應(yīng)波動。
在其他因素不變的情況下,雙動滑閥變得變動3.1%,煙機入口壓力由原來的0.204減少到0.186,即損失18 kPa。煙機功率由13872.2減少為13678.2。即損失194kW。
表3 煙機入口壓力變化對煙機做功的影響
2.1.3 煙機出口壓力對煙機做功的影響
(1)理論計算
在其他因素不變的情況下,假設(shè)煙氣后路背壓提升,煙機出口壓力由原來的0.006增加到0.009,即提高3 kPa。煙機功率由13872.2減少為13678.2。即損失89kW。
表4 煙機出口壓力變化對煙機做功的影響
(2)實踐驗證
2018年9月24日因煙氣治理綜合塔消泡器結(jié)垢,導(dǎo)致煙氣后路差壓高,煙機出口壓力最高達(dá)到9.46 kPa。
由理論計算公式,可以得出煙機做功減少約105 kW。
查主電機電度表,得出9月23日-24日24小時平均功率上升125 kW。電度表記錄方式為每天早上8點自動記錄,只能得出24小時內(nèi)平均值。由此可以推測:
A、理論計算公式有一定參考作用;
B、在差壓最高時,電機耗功增加值可能比125 kW可能更高。
2.1.4 雙動滑閥變動時導(dǎo)致煙氣量和入口壓力同時變化
在其他因素不變的情況下,雙動滑閥開大3.1%,煙氣量減少128.38Nm3/min。煙機入口壓力由原來的0.204減少到0.186,即損失18 kPa。煙機功率由13872減少為13178。即損失694kW。
表5 雙動滑閥閥位變化對煙機做功的影響
式中:N為電機輸出功率,kW;
I為電機電流,A;
U為電機電壓,V;
cosφ為功率因素。
電機電壓基本穩(wěn)定不變,電流波動時,功率因素在做功低時也變化較小。由理論計算公式計算的電機實際耗功。耗功增加約760.8 kW,與煙機做功減少量相近。說明計算基本有效。
表6 主電機做功變化
從現(xiàn)象和理論計算公式可以看出:煙機的做功波動導(dǎo)致主風(fēng)機電流波動。煙機入口煙氣量和壓力波動是造成煙機做功波動主要因素,即造成主風(fēng)機電流變化的間接原因。
夏季時,單位體積的空氣密度降低,在主風(fēng)機靜葉角不變的情況下主風(fēng)量偏小,故需要適當(dāng)提高主風(fēng)量,為提高煙機做功,需開大煙機入口蝶閥閥位。煙機入口蝶閥逐漸打開后,走雙動滑閥煙氣量相對減少,當(dāng)煙機入口蝶閥閥位不變的情況下,煙機入口壓力抗干擾能力強。
冬季,環(huán)境溫度持續(xù)降低,單位體積的空氣密度增加,在主風(fēng)機靜葉角不變的情況下主風(fēng)量偏大,根據(jù)工藝需求(再生器頂氧含量)需要適當(dāng)降低風(fēng)量,軸流風(fēng)機靜葉角開度相應(yīng)降低(自73°逐漸降低至65°),軸流風(fēng)機耗功降低。由于主風(fēng)機電流低于160A時會導(dǎo)致齒輪箱振動增大,為提高電機做功,需要降低煙機回收功率,因此,煙機入口蝶閥逐漸關(guān)小(煙機入口蝶閥開度自45%逐漸降低至26%),以維持主風(fēng)機電流大于160A。
本周期和上周期對比,因各種工藝條件和設(shè)備原因,兩器操作中再生壓力比上周期低了約10kPa。第二個周期雙動滑閥開度比上周期大。在冬季時,煙機入口蝶閥比上周期關(guān)得更小。增加了操作難度。
煙機入口蝶閥只有技術(shù)協(xié)議中資料,但與實際對比,性能曲線不相符,參考意義不大。
雙動滑閥廠家未提供任何關(guān)于性能參數(shù)方面的資料。
(1)適當(dāng)提高再生器頂壓力,減少雙動滑閥開度,雙動滑閥閥位串級控制PID參數(shù)優(yōu)化整定,進(jìn)一步排查雙動滑閥閥位波動原因,降低雙動滑閥閥位變化頻率及幅度,盡可能穩(wěn)定煙機入口壓力。將再生壓力控制PID參數(shù)調(diào)整。觀察一天后無明顯效果。
(2)根據(jù)環(huán)境溫度回升情況及時調(diào)節(jié)主風(fēng)機靜葉角,增加軸流風(fēng)機耗功,逐漸開大煙機入口蝶閥,提高煙機入口壓力抗干擾能力。
(3)由于工藝操作變化很小,判斷可能出現(xiàn)問題的故障在于煙機入口蝶閥,將PV15119和UV15120雙蝶閥開度互換,現(xiàn)象消除,基本確定為煙機入口調(diào)節(jié)蝶閥本體波動導(dǎo)致,拆檢,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)蝶閥角度測量元件與閥門主軸連接的緊定螺釘已斷裂,存在閥位指示不準(zhǔn)的現(xiàn)象,更換后恢復(fù)正常。
(1)主風(fēng)機組電流波動主要原因為煙機做功變化導(dǎo)致。
(2)通過理論計算可看出,煙機入口氣量、入口壓力、出口壓力對能量回收的影響依次降低。
(3)對于煙機入口蝶閥的液控系統(tǒng)研究較多,但對于不容易損壞的角度反饋等動作元器件,關(guān)注度較少,后期需要加強管理,定期檢查。
(4)繼續(xù)探索主風(fēng)機與煙機、電機之間的功率平衡關(guān)系,使之運行最優(yōu)。