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        柱塞泵管徑改變對濕污泥輸送降壓的影響

        2020-06-10 01:30:02忠琪豐
        凈水技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:柱塞泵管徑排氣

        忠琪豐

        (上海城投污水有限公司竹園污泥處理廠,上海 200137)

        在污泥干化焚燒系統(tǒng)中,濕污泥(含水率80%)有較大的黏度,因此,根據(jù)揚程的大小選擇合適的螺桿泵或柱塞泵。液壓柱塞泵具有額定壓力高、流量調(diào)節(jié)方便等優(yōu)點,對于輸送像污泥這樣的高黏度流體有不錯的應(yīng)用效果[1-3],因此,在污泥干化焚燒中,需要高揚程的濕污泥輸送時,一般使用柱塞泵來進行輸送。

        但是,由于污泥的泥性隨季節(jié)以及污水處理工藝變化的影響,污泥的黏度也會產(chǎn)生較大的變化,竹園污泥廠經(jīng)過一段時間的運行,設(shè)計與運行中污泥泥性產(chǎn)生了較大差異,污泥黏度不斷提高,使得柱塞泵出口壓力持續(xù)上升,最終導(dǎo)致運行中管道壓力過高,從而發(fā)生柱塞泵高壓跳機以及異物進入后端管道導(dǎo)致堵塞的情況[4]。為了解決這些問題,本文通過改變柱塞泵后端管徑來降低柱塞泵出口壓力,從而減少異物堵塞的情況發(fā)生,并通過兩條生產(chǎn)線采用不同的管徑來考察不同管徑對柱塞泵出口壓力和運行穩(wěn)定性的影響。現(xiàn)場由原來的管徑DN100改為DN125(A線)和DN150(B線)來降低柱塞泵做功,從而節(jié)約能耗,并進行理論與實際數(shù)據(jù)的分析和討論,研究管徑對柱塞泵壓力和運行穩(wěn)定性的影響情況。

        1 計算及分析方法

        1.1 物料

        選用含水率為80%的竹園污泥處理廠的濕污泥,污泥黏度阻力系數(shù)采用周丕仁等[5-6]文章中的流動阻力系數(shù),如圖1所示。根據(jù)此污泥流動阻力,計算理論的泵出口壓力。

        圖1 含水率對污泥流動阻力的影響Fig.1 Influence of Water Content on Flow Resistance of Wet Sludge

        1.2 試驗裝置

        現(xiàn)場實際的管道,總管長為36 m,1個三通,3個大彎頭。然后,分為2條支路,支管(內(nèi)側(cè))長為7 m,2個大彎頭,3個小彎頭,2個球閥,1個電動閘閥;支管(外側(cè))長為7.5 m,2個大彎頭,2個小彎頭,2個球閥,1個電動閘閥。污泥由原來的離地1 m左右,輸送至離地高10 m左右。

        1.3 計算方法

        本文主要通過伯努利方程計算AB線管路壓損,并根據(jù)污泥黏度模擬計算柱塞泵出口壓力值,如式(1)。

        (1)

        其中:z1——管道系統(tǒng)始端標(biāo)高,m;

        z2——管道系統(tǒng)終端的標(biāo)高,m;

        Pa——管道系統(tǒng)始端靜壓力,kPa;

        Pb——管道系統(tǒng)終端的靜壓力,kPa;

        ρ——流體密度,kg/m3;

        u1、u2——流體平均流速,m/s;

        Hf——管內(nèi)摩擦損失的能量,J/kg。

        2 結(jié)果討論及分析

        2.1 管徑改變對管道壓力的影響

        柱塞泵屬于容積泵,流量不隨管徑的變化而變化,主要受頻率、柱塞行程、截面積等影響。因此,在柱塞泵100%頻率的狀況下討論,根據(jù)實際運行數(shù)據(jù),改造前柱塞泵后端出口壓力為3.0 MPa,總流量為6 t/h。以此工藝點作為模擬量,推導(dǎo)將DN100管道改成DN125或DN150的管道后對整個管路的影響,并根據(jù)伯努利方程模擬計算柱塞泵出口壓力,如圖2所示。可見,隨著管徑的不斷增大,管道壓損逐步降低,柱塞泵出口壓力顯著減小。根據(jù)模擬數(shù)據(jù)顯示,在流量不產(chǎn)生變化的情況下,柱塞泵出口壓力由原來的3 MPa下降至2.24 MPa,壓力下降非常明顯。因此,根據(jù)理論計算,對柱塞泵后端管徑進行技術(shù)改造,增大管徑,從而減低柱塞泵出口壓力。

        圖2 模擬數(shù)據(jù)與現(xiàn)實數(shù)據(jù)的比較Fig.2 Comparison between Analog Values and Actual Values

        通過柱塞泵出口壓力的實際數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)進行比較,分析模擬數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的差異。在DN125的管徑下,模擬數(shù)據(jù)與實際值差距不大。但是,當(dāng)柱塞泵管徑改至DN150后,模擬數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)差距變大,實測柱塞泵出口壓力只有1.5 MPa。主要原因在于,管道改至DN150后,污泥流動中的三通管徑變大,污泥中的一些垃圾不易堵塞管道,導(dǎo)致壓損降低。另外,管徑改為DN150后,后端管道上球閥開度明顯高于原來的開度,造成管內(nèi)摩擦損失的能量減小。

        2.2 柱塞泵流量波動的探討

        柱塞泵瞬時流量是脈動的,因為在柱塞泵中污泥的吸入和排出過程是交替進行的,且活塞在位移過程中,其速度又在不斷的變化,所以污泥在管道中的流動速度會不斷變化。但是,由于缸體體積一定且每次推完花費的時間一樣,平均流量應(yīng)是恒定的。

        因此,通過對AB線的柱塞泵現(xiàn)場實地勘察,取時間與泵出口壓力的變化情況,可以直觀地反應(yīng)泵到達最高流速所需的時間,考量泵運行的穩(wěn)定性。圖3直觀地對比了AB線及原來管徑DN100的情況下,柱塞泵排出壓力由0 MPa到最高壓力過程的不同變化。由圖3可知,打一次污泥的整個流程,無論是DN100、DN125或DN150管徑的情況下,柱塞泵都需要8 s的時間來完成。其中,B線需要5.45 s才能達到最高壓力,A線需要2.9 s達到最高壓力,原DN100的管徑下只需2.45 s就能達到最高壓力。

        圖3 AB線及原來情況下打一次污泥的排出壓力與時間的關(guān)系Fig.3 Relation between Outlet Pressures of Three Situation and Time

        如果管道內(nèi)都是污泥且無空隙,則柱塞泵應(yīng)該可以迅速達到最高壓力。而由圖3可知,DN150所需時間最長,DN125其次,原DN100則最快達到最高壓力。因此,根據(jù)目前的情況可以發(fā)現(xiàn),隨著管徑的增大,管道內(nèi)的空隙越大,那么達到最高壓力所需時間越長。推測DN150管徑空隙率最大的原因,主要是管道變大后,留在管道內(nèi)的污泥量變多,污泥流動過程中產(chǎn)生空隙的體積越大。其次,DN150管徑時,管道壓損減小,原來流到高點的污泥會因重力而在柱塞泵切換的時候快速下墜,從而在柱塞泵開始打泥時需要更多的時間使污泥填滿管道以達到最高壓力。

        達到最高柱塞泵出口壓力越晚,則說明整個運行過程中,柱塞泵的污泥流量越不穩(wěn)定。但是,柱塞泵輸送的含水率80%的濕污泥主要用于和含水率20%的干污泥混合。因此,運行越不穩(wěn)定,后端焚燒爐的運行波動就越大,且DN150的柱塞泵后端管徑不利于整個干化焚燒的運行穩(wěn)定。

        2.3 柱塞泵放氣次數(shù)的分析

        柱塞泵放氣是一種出現(xiàn)在污泥輸送過程中的現(xiàn)象。運行過程中污泥中的氣體會在柱塞泵缸體內(nèi)堆積,導(dǎo)致柱塞泵流量降低。此時,需通過排氣將氣體釋放出柱塞泵,保證柱塞泵缸體中污泥量大,從而確保輸送能力更大。

        通過一段時間的運行,DN150管徑下柱塞泵的日均排氣次數(shù)為2.1,明顯高于DN125管徑的柱塞泵日均排氣次數(shù)1.3,主要原因是管徑過大,污泥在管道內(nèi)大且更加疏松,導(dǎo)致氣體存在管道中。其次,柱塞泵出口達到排放最高壓力的時間過長,導(dǎo)致上方污泥進入柱塞泵內(nèi)流量不穩(wěn)定,一松一緊過程中使得污泥中的空氣量增加。最后,由于前文所述,在DN150的管徑下,高點的污泥會快速下墜,使得上方管道吸入大量氣體,氣體隨著管路回到柱塞泵出口,也會使得柱塞泵中氣體過多,最終導(dǎo)致需要排氣來恢復(fù)柱塞泵流量。

        但是,管徑改變?yōu)镈N125后,與DN100管徑相比,柱塞泵排氣次數(shù)無太大差異。這是由于DN125與DN100相比,雖然柱塞泵出口壓力變化明顯,但是達到出口最高壓力所需時間差異不大。DN150濕污泥輸運過程中,流量變化明顯,污泥管道疏松,部分管道內(nèi)的氣體回流入柱塞泵,因此,排氣次數(shù)DN150比DN125和DN100要多。

        3 結(jié)論

        通過將柱塞泵后端管道由DN100改為DN125和DN150后,壓力由原來的3.0 MPa分別降低至2.5 MPa和1.5 MPa效果顯著,能夠有效節(jié)約柱塞泵能耗。但是,如果技術(shù)改造管徑太大,則會導(dǎo)致污泥流量波動大,影響運行的穩(wěn)定性。隨著管徑變大,運行過程中的波動變化會導(dǎo)致柱塞泵的日均排氣次數(shù)分別上升至1.3和2.1,進一步影響運行的穩(wěn)定性和持續(xù)性。而DN125在降壓的同時,其排氣次數(shù)及柱塞泵達到最高壓力的時間與DN100差異較小。因此,分析柱塞泵后端管道的變化方案,將管徑由DN100改為DN125效果最好,既可以明顯降低柱塞泵出口壓力,消除污泥泥性變化導(dǎo)致的壓力過高,又可以在技術(shù)改造后穩(wěn)定運行。因此,如果泥性發(fā)生改變導(dǎo)致柱塞泵壓力過高,可以適當(dāng)增大管徑,從而有效降低柱塞泵出口壓力。

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