蘇廣偉 趙智輝
摘 要:某公司22萬t/a硫黃回收裝置在2019年大檢修時將尾氣加熱爐改為尾氣中壓蒸汽加熱器。同時,完成一轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐、二轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐、尾氣加熱器凝結(jié)水罐、蒸汽噴射器、中壓凝結(jié)水閃蒸罐等凝結(jié)水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造項目。項目實施后裝置運行平穩(wěn),節(jié)能效果明顯,經(jīng)濟效益顯著。
關(guān)鍵詞:加熱爐;蒸汽抽子;循環(huán)風(fēng)機;凝結(jié)水罐;節(jié)能減排
1 前言
某公司22萬t/a硫黃回收裝置于2008年6月建成投產(chǎn),為兩列制硫部分共用一套尾氣處理系統(tǒng)(典型的兩頭一尾硫黃回收裝置)。使用在線尾氣加熱爐對加氫反應(yīng)器前尾氣進行加熱,已不能滿足裝置清潔生產(chǎn)及節(jié)能要求的需要。因此,為消除22萬t/a硫黃回收裝置尾氣加熱爐煙氣SO2等污染物排放和實現(xiàn)裝置節(jié)能,2019年大檢修期間裝置新增一轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐、二轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐、尾氣加熱器、尾氣加熱器凝結(jié)水罐、蒸汽噴射器、中壓凝結(jié)水閃蒸罐。
2 節(jié)能優(yōu)化改造項目改造內(nèi)容及流程敘述
2.1 節(jié)能優(yōu)化項目改造內(nèi)容
①新增一轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐和二轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐替代疏水閥,新增中壓凝結(jié)水閃蒸罐,回收加熱器凝結(jié)水罐的中壓凝結(jié)水;
②取消尾氣在線加熱爐,增加尾氣加熱器與尾氣加熱器凝結(jié)水罐;
③取消循環(huán)風(fēng)機,增加中壓蒸汽蒸汽噴射器,急冷塔出口開工循環(huán)線增加根部閥門;
④小溶劑貧液后冷器、急冷水后冷器增加進出口跨線,使得換熱器可串可并使用。貧胺液后冷器新鮮水出口改至循環(huán)水總管。
2.2 節(jié)能優(yōu)化項目流程簡述
①1級CLAUS反應(yīng)加熱器(1109-E-105/1109-E-205)與2級CLAUS反應(yīng)加熱器(1109-E-106/1109-E-206)采用4.4MPa中壓蒸汽加熱,原設(shè)計加熱器后的中壓凝結(jié)水采用疏水閥疏水,新設(shè)計在疏水閥前增加一轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐(1109-D-103/1109-D-203)、二轉(zhuǎn)加熱器凝結(jié)水罐(1109-D-104/1109-D-104)。每個加熱器產(chǎn)生的凝結(jié)水進入相對應(yīng)的凝結(jié)水罐,罐底凝結(jié)水出口線設(shè)置液控閥,液控閥后壓力1.0MPa,閥后中壓凝結(jié)水閃蒸為1.0MPa汽液兩相進入新增的中壓凝結(jié)水閃蒸罐(1109-D-603),氣相1.0MPa蒸汽并入低壓蒸汽管網(wǎng),液相1.0MPa凝結(jié)水并入凝結(jié)水泵(1109-P-601A/B)出口線;
②取消在線加熱爐(1109-F-301),增加兩臺尾氣加熱器(1109-E-305A/B),當(dāng)硫黃操作負(fù)荷小于11萬t/a時可單開一列尾氣加熱器,當(dāng)硫黃操作負(fù)荷大于11萬t/a時兩列尾氣加熱器并聯(lián)使用。尾氣補集器來的134℃過程氣分兩路分別進入尾氣加熱器(1109-E-305A)與(1109-E-305B),采用4.4MPa中壓蒸汽加熱,過程氣被加熱到240℃送至加氫混合器,尾氣加熱器(1109-E-305A/B)產(chǎn)生的凝結(jié)水進入尾氣加熱器凝結(jié)水罐(1109-D-301),罐底凝結(jié)水出口線設(shè)置液控閥,液控閥后壓力1.0MPa,閥后中壓凝結(jié)水閃蒸為1.0MPa汽液兩相進入新增的中壓凝結(jié)水閃蒸罐(1109-D-603);
③取消循環(huán)風(fēng)機(1109-K-301),增加蒸汽噴射器(1109-J-301),開工循環(huán)預(yù)硫化不采用風(fēng)機作為動力源,采用蒸汽噴射器急冷塔(1109-C-301)出口開工循環(huán)線增加根部閥門;
④貧液后冷器(1109-E-403A/B)、急冷水后冷器(1109-E-302A/B)、急冷水后冷器(1109-E-803A/B)工藝介質(zhì)一側(cè)增加進出口跨線,使得換熱器可串可并使用。
貧胺液后冷器(1109-E-404)新鮮水出口線CWR-040301/1由CWR-040302閥前改至閥后,使得新鮮水出口線可直接并入循環(huán)水總管。
3 節(jié)能優(yōu)化經(jīng)濟效益
3.1 節(jié)能優(yōu)化項目經(jīng)濟效益測算
原設(shè)計尾氣加熱采用燃料氣燃燒提供熱源,新設(shè)計采用4.4MPa中壓飽和蒸汽提供熱源,燃料氣與中壓蒸汽效益對比見下表:
原設(shè)計反應(yīng)加熱器后采用倒吊桶疏水閥疏水,該疏水閥有約3%的漏氣量,新設(shè)計為凝結(jié)水罐替代疏水閥,克服蒸汽浪費,節(jié)約成本,經(jīng)濟效益見下表:
綜上所述,硫黃裝置節(jié)能優(yōu)化項目實施后,每年可節(jié)約成本如下:
1255.1-655.2+5.64+2.89+5.64+2.89=617(萬元)
該項目投資為948.2萬元,項目實施后,兩年之內(nèi)即可收回投資。
3.2 節(jié)能優(yōu)化項目運行效果分析
該項目于2019年7月份完成,與裝置開工時同時投產(chǎn)。為達到有效的節(jié)能目標(biāo),本裝置還加強設(shè)備及管道的隔熱保溫,減少熱量損失;選用節(jié)能型電氣元件,降低能耗;給排水用水器具全部選用節(jié)水型器具;設(shè)置用能計量,強化用能管理和節(jié)能考核。運行半年多以來裝置平穩(wěn)率及能耗均較以前提高,完全達到了設(shè)計的經(jīng)濟目標(biāo)。
在線加熱爐燃燒瓦斯所產(chǎn)生的煙氣污染物排放問題得到徹底解決。裝置開工后各凝結(jié)水系統(tǒng)平衡運行,解決了因疏水閥漏量產(chǎn)生的凝結(jié)水局部水擊及短路等問題。
尾氣循環(huán)風(fēng)機長期停用后會產(chǎn)生管道積硫、積液以及產(chǎn)生硫化亞鐵等問題,在裝置開停工過程中啟動循環(huán)風(fēng)機會出現(xiàn)尾氣焚燒爐波動以及煙氣排放超標(biāo)的現(xiàn)象。裝置節(jié)能優(yōu)化項目實施后開停工過程使用蒸汽抽子作為循環(huán)動力使問題得到解決。
4 結(jié)論
①中壓蒸汽加熱器取代在線加熱爐徹底解決了煙氣污染物排放問題。蒸汽抽子取代循環(huán)風(fēng)機解決了因管線積硫積液造成煙氣SO2排放超標(biāo)的問題;
②該項目運行半年多以來裝置平穩(wěn)率及能耗均較以前提高,完全達到了設(shè)計的經(jīng)濟目標(biāo),取得了年節(jié)約成本617萬元的成效;
③項目實施后解決了疏水器漏量及凝結(jié)水系統(tǒng)局部水擊的問題。
參考文獻:
[1]劉鐵.洛陽石化硫黃回收裝置節(jié)能減排優(yōu)化措施[J].中外能源,2014,6(19).
[2]李倩倩.硫黃回收裝置的節(jié)能措施[J].石油和化工節(jié)能, 2007(4):3-7.
[3]孫寧飛,吳彥林,于洋,李菲.4萬t/a硫黃回收裝置在低負(fù)荷運行下的節(jié)能優(yōu)化措施[J].河南化工,2016(12)30-33.