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        多排式集束鉆孔區(qū)域攔截硫化氫效果分析及評價

        2020-06-08 09:47:20
        煤礦安全 2020年5期
        關鍵詞:注液堿液硫化氫

        高 宏

        (1.煤科集團沈陽研究院有限公司,遼寧 沈陽110016;2.煤礦安全技術國家重點實驗室,遼寧 撫順113122)

        煤礦開采中,硫化氫氣體的異常涌出對煤礦的安全生產構成嚴重威脅[1-3]。在對硫化氫氣體進行治理的過程中,治理工作面硫化氫氣體的異常涌出是其中重點之一[4-6]。目前國內煤礦對硫化氫氣體的治理主要采用加強及改變通風方式、封堵加固危險區(qū)域、注水及噴霧稀釋等措施[7-10],但這些被動治理措施,未能控制工作面硫化氫氣體的異常涌出。礦井采用多排式鉆孔,主動攔截硫化氫,控制了工作面硫化氫氣體的異常涌出,保障了工作面的安全生產,為硫化氫氣體治理提供借鑒。

        1 “多排式鉆孔”攔截硫化氫原理

        硫化氫氣體較強的吸附性使得其在割煤期間大量涌出,這給治理帶來了較大的難度。為了減小硫化氫氣體在割煤期間向回采工作面的涌出強度,設計多排式鉆孔并注堿液,對硫化氫氣體進行區(qū)域攔截,相鄰區(qū)域之間設置適當的超前距,多排式鉆孔注堿液區(qū)域攔截硫化氫示意圖如圖1。由圖1 可知,多排式攔截鉆孔形成3 排硫化氫攔截區(qū)域,每排鉆孔的攔截區(qū)域的超前距為1 m,施工完每排鉆孔后,將鉆孔中注堿液,堿液和煤體中吸附的硫化氫氣體反應后,能起到提前攔截硫化氫的作用,使得煤體中的硫化氫在割煤前提前被堿液吸收,從而截流割煤期間硫化氫的涌出。以第1 排攔截區(qū)域為例,工作面切眼不同支架處,可根據割煤期間硫化氫涌出量大小合理加密布置鉆孔,起到高效、重點攔截硫化氫的作用。

        2 多排式鉆孔攔截硫化氫效果

        2.1 試驗工作面概況

        工作面主要開采9+10+11 號煤層,9+10+11 號煤層位于太原組下段頂部,厚度為4.24~7.30 m,平均5.14 m。含1~4 層夾矸,結構復雜,層位穩(wěn)定,厚度變化不大。局部9+10+11 號煤層頂部與9 上號煤層分叉,分叉區(qū)內9 上號煤層零星可采。

        9+10+11 號煤層頂板為K2石灰?guī)r(厚度12.08~22.78 m,平均17.58 m)或泥巖(厚度0.61~0.85 m,平均為0.73 m),底板為泥巖、砂質泥巖,為賦煤區(qū)全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。

        1303 綜放工作面位于9+10+11 號煤層,地面標高+1 110~+1 340 m,井下標高+995~+1 090 m。工作面設計走向長度906.6 m,傾斜長度180 m,工作面機采采高2.8 m。

        井下巷道掘進過程中,掘進工作面及其回風巷道等地點存在有強烈刺激性氣味氣體涌出,而且部分有水涌出的地點,有大量黃色或白色絮狀物晶體析出,該刺激性氣味氣體對井下作業(yè)人員身體健康及生命安全存在未知影響,對井下安全生產存在安全隱患。

        2.2 多排式鉆孔布置方案

        施工的所有鉆孔垂直于煤壁打,孔深9 m,孔徑為φ42 mm。其中60#~80#支架之間每列鉆孔的列間距為4 m,80#~100#支架之間每列鉆孔的列間距3 m,100#支架至機尾區(qū)域每列鉆孔的列間距為2 m,鉆孔布置如圖2。為防止煤壁片幫,距回風巷預留5 m不施工鉆孔。

        圖2 鉆孔布置圖Fig.2 Borehole layout

        2.2.1 施工工序

        鉆墻注堿根據現場情況采取以下3 種方案:

        1)每列鉆孔首先施工完傾角為5°和-3°鉆孔,然后注堿液,注完后施工傾角為9°、0°的鉆孔,成孔后再進行注堿。

        2)施工完第1 列鉆孔(4 個)時,在第2 組鉆孔施工之前,進行注堿液,當注完第1 列的鉆孔時,再打第2 列的鉆孔,在第3 列的鉆孔施工之前,進行注堿液,以此類推。當注下一列鉆孔的堿液時,需將前2 列鉆孔用封孔器密封,防治堿液從上2 列鉆孔中露出。

        3)連續(xù)施工多列鉆孔,對多列鉆孔同時封孔,分別對各列鉆孔進行注堿。

        2.2.2 注堿及封孔要求

        1)堿液配置。堿液配制由水和碳酸鈉配制,碳酸鈉和水質量比為1.5∶98.5(實際配比可按1.5∶100 配制),配制成1.5%的碳酸鈉水溶液。配制時應使碳酸鈉充分溶解,另加入適量煤塵抑制劑(或洗衣粉),比例為1‰。

        2)注堿液壓力控制在2.5 MPa 以下。

        3)停止注液條件:①當煤層從裂隙中大量跑水,壓力表急速下降的情況下;②多個個孔必須同時注堿液時,當某個孔大量跑水時候,關掉該孔閥門;③鉆孔注液完成后,停頓15 min,待堿液充分吸收后,再拔出封孔器,注當前組鉆孔的堿液時,需將前一組和后一組鉆孔的4 個鉆孔用封孔器密封。備注:注液前調整液壓泵壓力,并做好鉆孔深度、注液壓力、注液時間以及注液量等數據記錄。

        4)封孔要求。封孔采用封孔器封孔,封孔長度為1.5 m,如果跑水嚴重更換3 m 封孔器。利用工作面超前長孔注堿液設備對煤層進行注堿液。具體操作步驟為:首先通過三通快速接頭將液壓管路與自動膨脹式封孔管連接起來(連接時先將閥門關閉)。將連接好的封孔管插入施工好的鉆孔,封孔器必須全部插入鉆孔內,以保證注堿液效果。注堿液壓力控制在2~5 MPa 為宜。壓力過大容易導致封孔管損壞,堿液也容易從煤壁倒流,影響注堿硫化氫吸收效果;壓力過小堿液無法進入煤層裂隙或效果不理想,硫化氫吸收效果不佳。鉆孔注堿液示意圖如圖3。

        圖3 鉆孔注堿液示意圖Fig.3 Schematic diagram of drilling alkali injection

        2.2.3 工序安排

        施工完成一次鉆孔攔截墻,有效距離為9 m,可采距離為8 m,留1 m 的超前距。鉆墻銜接關系如圖4。

        2.3 效果分析與評價

        2.3.1 第1 排攔截鉆孔注堿液前后硫化氫濃度

        考察第1 排攔截鉆孔注堿液前后,采煤機機組割煤的時候支架處硫化氫濃度。濃度測試為不同時間段內的支架處硫化氫濃度對比。采煤機組正向割煤時,70#~80#支架、100#支架和110#支架處,第1 排鉆孔注堿前后硫化氫濃度變化如圖5。

        圖4 鉆墻銜接關系圖Fig.4 Connection diagram of drilling wall

        圖5 第1 排鉆孔注堿前后硫化氫濃度變化Fig.5 Variation of hydrogen sulfide concentration before and after alkali injection in the first row of boreholes

        “鉆墻”注液鉆孔是從70#支架處開始施工。從圖5 可知,第1 排攔截鉆孔注堿液前后,70#~80#支架處,硫化氫濃度由32×10-6降到13×10-6,降低幅度為59%;100#支架處,硫化氫濃度由46×10-6降到32×10-6,降低幅度為30%;110#支架處,硫化氫濃度由76×10-6降到47×10-6,降低幅度為38%。

        由以上分析可得,施工的“攔截鉆孔”在70#~80#支架處,效果明顯,硫化氫濃度平均降低59%;100#支架、110#支架之間濃度變化平均降低34%。究其原因,施工第1 排攔截鉆孔時,工作面距離向斜軸部還有24.4 m,隨著工作面向軸部的推進,硫化氫濃度逐步增大,說明“攔截鉆孔注堿液”有一定效果,也表明硫化氫原始濃度從100#支架到110#支架開始,比80#支架之前,濃度增大的梯度要大。

        2.3.2 多排式鉆孔循環(huán)批次注堿液效果

        采煤機組正向割煤時,70#~80#支架、100#支架和110#支架處,第2 排鉆孔注堿前后硫化氫濃度變化如圖6。

        圖6 第2 排鉆孔注堿前后硫化氫濃度變化Fig.6 Variation of hydrogen sulfide concentration before and after alkali injection in the second row of boreholes

        1)第2 排“鉆墻注液”前和第1 排“鉆墻注液”前不同支架處硫化氫濃度對比分析:從礦方搜集到的數據來看,在70#~80#支架處,第2 排攔截鉆孔注堿液前,濃度均有不同程度的降低(與第1 排“鉆墻注液”后當時支架處的濃度相比),如:70#~80#支架處由32×10-6降低到28×10-6,100#支架處由46×10-6降低到43×10-6,110#支架處由76×10-6降低到72×10-6。這說明鉆孔第2 輪注液在距離孔口垂距1.6 m處效果還是顯著的,第1 排鉆孔和第2 排鉆孔的超前距(1 m)起到了一定的作用。

        2)第2 排“攔截鉆孔注堿液”前后不同支架處硫化氫濃度對比分析:第2 排攔截鉆孔注堿液前后,70#~80#支架處,硫化氫濃度由28×10-6降到11×10-6,降低幅度61%;100#支架處,硫化氫濃度由43×10-6降到30×10-6,降低幅度30%;110#支架處,硫化氫濃度由72×10-6降到45×10-6,降低幅度38%。

        2.3.3 回風流中硫化氫濃度

        分別從“施工多排式集束攔截鉆孔”和“未施工多排式集束攔截鉆孔”,70#~120#支架之間正向割煤的時候,回風巷巷口探頭的硫化氫濃度的變化,來分析“鉆墻注液”的效果。

        施工多排式集束攔截鉆孔的情況下,當采煤機采到70#~120#支架的時候,回風巷口全天平均濃度為9.66×10-6;未施工多排式集束攔截鉆孔的情況下,當采煤機采到70#~120#支架的時候,回風巷全天平均濃度為24.98×10-6。由于回風巷巷口平均濃度最能反映出攔截鉆孔的效果,得出施工多排式集束攔截鉆孔使得回風流中的硫化氫降低的比例為61.32%。

        3 結 論

        1)通過研究硫化氫賦存狀態(tài),分析了“多排式鉆孔”攔截硫化氫原理,提出了“多排式集束鉆孔區(qū)域攔截硫化氫”的主動式治理工作面硫化氫異常涌出方案。

        2)通過分析回風巷巷口硫化氫平均濃度,得出施工鉆墻使得硫化氫濃度降低比例為61.32%,施工多排式集束鉆孔區(qū)域攔截硫化氫涌出作用效果顯著,有效降低了回采期間工作面的硫化氫涌出。

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