黃德友
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠, 江西 貴溪 335424)
熔煉車間一系統(tǒng)閃速爐精礦給料系統(tǒng)有兩臺計量給料螺旋機(以下簡稱螺旋機),是閃速爐的關鍵設備,是從芬蘭奧托昆普公司引進的成套設備,雖然是價格昂貴的進口設備,但改進前,存在以下三個問題。
一是關鍵部件螺旋軸的使用壽命不長,只能使用三個月左右,頻繁的更換影響了閃速爐的作業(yè)率,增加了檢修費用及備件成本。
二是給料量波動較大,影響到了閃速爐爐況從而影響到了許多相應的指標。
三是為了提高輸送能力提高了電機轉(zhuǎn)速,使電機處于超負荷運行狀態(tài)。
本次優(yōu)化的目的,主要是為了解決上述三個問題,一旦產(chǎn)生了效果,對節(jié)約檢修備件費用,穩(wěn)定閃速爐爐況,提高閃速爐滿負荷作業(yè)率意義重大。
螺旋機主要由減速機、螺旋軸、殼體、前后密封蓋、軸承箱、軸承、氣封、攪拌臂、聯(lián)軸器等部件組成。
螺旋機由單臺75kW 4P 的變頻電機驅(qū)動SEW減速機,通過柱銷聯(lián)軸器帶動螺旋軸運行。為了更好的使電機散熱在電機尾部還安裝了一臺0.25kW的冷卻風扇進行強制冷卻。螺旋軸將干燥的銅精礦均勻的輸送到反應塔進行燃燒。為防止銅精礦粘結(jié),在每個失重倉內(nèi)還安裝了一臺由7.5kW 的電機驅(qū)動的攪拌機。
螺旋機設計容許的波動最大為5t,但實際運行中波動量遠遠超過了設計值,最大值超甚至過了30t,如圖1 所示,這將嚴重影響閃速爐爐況。
圖1 螺旋機給料波動圖
圖2 螺旋機的給料量及電機轉(zhuǎn)速對應圖
電機的額定轉(zhuǎn)速[1]為1480 n/min,從圖2 中可以看出電機是在超負荷運行。
螺旋機轉(zhuǎn)速越快螺旋轉(zhuǎn)子磨損[2]越快,因給料螺旋機殼體內(nèi)壁磨損沒有規(guī)律,螺旋速度的變化及不同速度下料填充系數(shù)不同,造成殼體內(nèi)壁不規(guī)則,且螺旋軸外徑的磨損不同方向上直徑的變化也不同,所以螺旋螺旋軸的外徑與螺旋殼體內(nèi)經(jīng)的間隙是變化的、無序的。螺旋軸葉片的磨損,會造成給料的波動。
通過現(xiàn)場觀察及分析發(fā)現(xiàn)有以下幾種故障情況也會引起給料量的較大波動[3]。
(1)電氣參數(shù)設定不合理,如果變頻器參數(shù)設定不合理;實際轉(zhuǎn)速高于設定轉(zhuǎn)速,就會造成螺旋機轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定帶來波動。
(2)儀表控制器件WB-930 參數(shù)設定不對及計量稱有問題,稱重檢測有誤就會造成給料不穩(wěn)定,波動就大。
(3)螺旋軸葉片磨損嚴重,如果螺旋軸葉片磨損較大,也會影響給料量不穩(wěn)定,葉片高度減小與殼體之間的間隙變大,給料量達不到要求,電機的轉(zhuǎn)速就會加快。
圖3 葉片磨損后的螺旋軸
從圖3 可以看出螺旋軸葉片磨損嚴重。
(4) 螺旋機給料速度過高,轉(zhuǎn)速高不僅使系統(tǒng)性能不穩(wěn)定還會造成螺旋軸葉片磨損加快。如果轉(zhuǎn)速過高螺旋軸擺動就大,與殼體摩擦就大,螺旋軸葉片與殼體之間的間隙就加到,就會造成給料量的波動變大。
結(jié)合給料螺旋機波動發(fā)生的因素,制定降低給料波動發(fā)生的對策及優(yōu)化現(xiàn)有螺旋軸的參數(shù),并降低螺旋軸的轉(zhuǎn)速。
(1)針對電氣參數(shù)設定不合理,采用優(yōu)化變頻器性能及參數(shù),使變頻器反映靈敏度提高,抗干擾本領提高??焖賯鬏斀o電機及時調(diào)整螺旋機轉(zhuǎn)速,減少給料量波動的時間。將設備供電,特別使馬達電機及自動控制裝置供電通過UPS 穩(wěn)壓,定期檢查電氣線路及電機運行情況,做好點檢預防工作。
(2)針對儀表控制器件稱重有誤問題,更換傳感器及校正計量稱,檢查線路有無松動,螺絲是否松動、稱體有無變形,磨到其他東西?;顒硬课粷櫥轿唬瑱z查儀表檢測裝置是否堵塞,校驗儀表等。
(3)針對螺旋軸葉片磨損嚴重問題,螺旋葉片由原來8mm 增至10mm,耐磨層厚度由原來5mm增至7mm,這樣就增加螺旋葉片使用壽命和葉片的強度[4]。優(yōu)化重新制作的螺旋軸在調(diào)整螺旋結(jié)構(gòu)參數(shù)、保證降速后的給料流量前提下,螺旋葉片采用耐磨材質(zhì),并加焊高耐磨性耐磨層,提高螺旋軸的使用周期。螺旋軸使用壽命保證使用8 個月以上。
圖4 未優(yōu)化的葉片尺寸
圖5 優(yōu)化后的葉片尺寸
圖6 優(yōu)化前后螺距的尺寸
(4)針對螺旋機給料速度過高帶來波動大問題進行優(yōu)化[5]。
①如圖5 所示,將螺旋軸中心空心管外徑由原來326 mm 減至306 mm,這樣可以增加螺旋葉片的容積[6],就可以降低螺旋軸轉(zhuǎn)速??紤]到螺旋中心空心管外徑減小,強度也會降低,我們把空心管的壁厚由原來的13 mm 增至15 mm。
②提高螺旋軸的輸送能力。
原螺旋葉片螺距[7]263mm,增大螺距至303mm(增加40mm)。
表1 優(yōu)化后相應轉(zhuǎn)速如下
按給料流量對應標準轉(zhuǎn)速(50Hz 情況下)的系數(shù),50Hz 狀況下按減速機輸出轉(zhuǎn)速27RPM
表2 優(yōu)化后給料流量輸出轉(zhuǎn)速系數(shù)
表3 優(yōu)化后流量比和輸出轉(zhuǎn)速比
優(yōu)化后的螺旋軸的實際給料能力為40~100t/h。在40~100t/h 之間運行時,其電機—減速機的輸入功率、輸出功率不超過原設計的額定值,電機—減速機輸入、輸出扭矩不超過原設計的額定值,變頻電機使用頻率控制在50Hz 以內(nèi)
圖7 優(yōu)化后螺旋機給料波動圖
(5)完成改造后的螺旋機空載運行30min 后,電流、溫度、振動、噪音等參數(shù)無異常,在滿負荷運行2h 后各參數(shù)均在合理范圍內(nèi),螺旋機給料波動成功控制在設計范圍內(nèi),如圖7 所示。
從圖7 可看出優(yōu)化后的螺旋機給料量波動已經(jīng)很小。
從圖8 中可以看出電機轉(zhuǎn)速可以控制在1480rpm 以內(nèi),處于額定范圍之內(nèi)。
圖8 優(yōu)化后螺旋機的輸送量及電機轉(zhuǎn)速
(1)加強螺旋機狀態(tài)監(jiān)測工作,做好螺旋軸葉片磨損狀況記錄,定期監(jiān)測葉片高度。
(2)定期跟蹤螺旋機給料波動情況,隨時發(fā)現(xiàn)問題。如波動大則螺旋軸葉片磨損或者電器監(jiān)測有問題。
(3)隨時觀察電機電流和螺旋機轉(zhuǎn)速,如果電流變大、轉(zhuǎn)速過高,表明螺旋軸葉片磨損。
(4)設備正常運行時會產(chǎn)生一定規(guī)律頻率的聲音,經(jīng)常聽可分辨出運行時的異常聲音。如有噪音,則可以檢查減速機、軸承、螺旋軸與殼體是否接觸摩擦[8]。
(5)變頻器定期檢螺絲是否松動、定期對變頻器進行除塵,檢查變頻器端子排有無老化、松脫,是否存在短路隱形故障,接地是否良好,確保變頻器運行穩(wěn)定[9]。
計量螺旋機經(jīng)過2017 年年修中優(yōu)化后,不僅解決了螺旋機給料波動和電機超負荷運行問題,而且在節(jié)能降耗成本方面也取得成效。具體節(jié)能情況如表4。
(1) 在電能節(jié)約方面, 對比2017 年年修優(yōu)化前,2018 年全年用電量減少約30000 度。
(2)在備件數(shù)量節(jié)約方面,優(yōu)化前一年消耗螺旋軸4 根,優(yōu)化后一年消耗1.5 根減少2.5 根。
(3)在檢修費用節(jié)約方面, 更換一次螺旋軸費用 9727 元。
表4 經(jīng)濟效益測算(按照一年計算)
通過上述措施,大大降低了螺旋機給料量的波動、延長了螺旋軸的使用壽命,使電機和變頻器不再超負荷運行,對節(jié)約檢修備件費用,穩(wěn)定閃速爐爐況,提高閃速爐滿負荷作業(yè)率,其綜合效益特別明顯。