劉傳成 張文漁
摘 要本文對核電站大修中汽輪發(fā)電機在電動盤車運行狀態(tài)下進行氣體置換方案開展研究,詳細分析優(yōu)化方案的風(fēng)險并制定應(yīng)對措施。通過分析,認為優(yōu)化方案風(fēng)險可控,節(jié)省汽輪機全檢大修工期12小時,有效降低了大修成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞發(fā)電機;盤車運行;氣體置換
0 概述
核電機組能力因子,是WANO(世界核電運營者協(xié)會)14大指標之一,反映了核電站為最大限度地發(fā)電,在運行、維護等方面進行的綜合管理的成效,是表征電站運行和檢修質(zhì)量的綜合指標。換料大修是機組能力因子損失的一個重要組成部分,因此不斷提升大修管理水平,縮短大修檢修工期,對提升機組的能力因子,增加機組的經(jīng)濟效益具有重要意義。核電大修計劃優(yōu)化是在保證維修安全和質(zhì)量的前提下,通過對有限資源的合理配置、檢修邏輯的變更調(diào)整、檢修工藝的持續(xù)優(yōu)化等方式,縮短大修整體工期,從而達到降低大修總體成本,提高電站經(jīng)濟效益的目的。本文將以核電站大修中汽輪發(fā)電機電動盤車投運期間進行氣體置換為研究對象,分析優(yōu)化方案的必要性與可行性。
1 優(yōu)化方案的必要性
經(jīng)濟效益的驅(qū)動,勢必推動大修管控能力的提升,大修管控能力的提升,促使大修工期不斷縮短。汽輪機全檢項目作為大修的重大項目,其檢修工藝精細復(fù)雜,工期較長,在大修總體工期不斷縮短的情況下,開始逐步演變成年度大修的關(guān)鍵路徑,直接制約著大修工期的長短。ALSTOM半速汽輪發(fā)電機檢修,在機組打閘后下行及檢修后上行階段均有投運電動盤車及發(fā)電機氣體置換操作,而且這兩項操作的邏輯為是串行關(guān)系。如果成功實施電動盤車投運狀態(tài)下進行發(fā)電機氣體置換優(yōu)化方案,將直接縮短大修關(guān)鍵路徑約12H,創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟價值。
2 優(yōu)化方案及收益
ALSTOM半速汽輪發(fā)電機檢修,在機組打閘后下行及檢修后上行階段均有投運電動盤車及發(fā)電機氣體置換操作。尤其是上行的氣體置換及電動盤車投運為大修關(guān)鍵路徑,制約機組上行沖轉(zhuǎn)。當前方案邏輯如圖1所示。
優(yōu)化后的方案見圖2:對比優(yōu)化前后的邏輯圖可以發(fā)現(xiàn),發(fā)電機氣體置換及電動盤車投運由原來的串行邏輯關(guān)系變成了并行關(guān)系,潤滑油泵啟動之后,即可投運電動盤車,無需等待氣體置換結(jié)束,節(jié)省關(guān)鍵路徑工期12H。
3 優(yōu)化方案的風(fēng)險分析及應(yīng)對措施
3.1 發(fā)電機進油風(fēng)險
密封油如果進入發(fā)電機內(nèi),極有可能危害定子端部絕緣,也可能造成轉(zhuǎn)子繞組絕緣降低。油煙或油氣的進入,也會降低機內(nèi)氫氣純度,增大通風(fēng)損失,降低效率。
應(yīng)對措施:
(1)在投入密封油系統(tǒng)前,必需事先充入CO2,維持機內(nèi)氣體壓力不低于0.5bar;
(2)通過操作人員操作,逐步調(diào)節(jié)密封油壓,避免密封油氫壓差突增造成機內(nèi)進油;
(3)嚴格控制發(fā)電機膛內(nèi)氣體升降壓速率>3bar/3H。
3.2 發(fā)電機軸瓦捻磨風(fēng)險
在電動盤車投運情況下進行氣體置換,因發(fā)電機充、泄壓過快(氫氣從3bar到0.5bar的時間不小于40分鐘)導(dǎo)致泄壓期間底瓦溫度不斷升高,盤車電流將持續(xù)上升,可能出現(xiàn)發(fā)電機軸瓦捻磨現(xiàn)象。
應(yīng)對措施:投運潤滑油,控制壓變速率。
(1)根據(jù)目前國內(nèi)數(shù)十臺同類型(ALSTOM半速汽輪機)機組實踐經(jīng)驗驗證:發(fā)電機升壓、降壓過程期間,開啟頂軸油或潤滑油,并嚴格控制升降壓速率(>3bar/3H),可保證軸瓦的位置適應(yīng)發(fā)電機的端蓋變形,避免軸瓦偏斜及偏磨;
(2)發(fā)電機氣體置換過程中發(fā)電機內(nèi)壓很?。?.3-0.5bar),發(fā)電機大端蓋變形很小,只要電動盤車狀態(tài)下潤滑油保持運行,不會導(dǎo)致軸瓦偏斜及偏磨。
(3)運行程序中,電動盤車電流的報警值為80A,根據(jù)歷來電動盤車運行情況來看,盤車電流基本維持在46~49A之間。為了保險起見,可以選擇報警值的70%。即56A作為盤車電流監(jiān)測的保守依據(jù)。當然,如果發(fā)現(xiàn)盤車電流出現(xiàn)快速增加的情況,也要采取緊急停運等措施。
4 結(jié)束語
通過本文分析,在嚴格執(zhí)行操作要求,控制氣體升降壓速率的前提下,實施電動盤車投運狀態(tài)下進行發(fā)電機氣體置換的優(yōu)化方案,風(fēng)險可控,可以有效節(jié)省常規(guī)島關(guān)鍵路徑12H,當常規(guī)島檢修為大修關(guān)鍵路徑時,單次大修直接創(chuàng)造的經(jīng)濟效益達四百萬。2019年紅沿河3號機組第4次大修,進行了3號低壓缸的全檢,機組上行期間采用此優(yōu)化方案,整個氣體置換期間,設(shè)備平穩(wěn)無異常,成功節(jié)省12H的大修關(guān)鍵路徑,用實際成果,證明了該方案的可行性。
參考文獻
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