陳洪奎,趙春生,李吉華
(寧夏恒豐紡織事業(yè)部 吳忠德悅紡織科技有限公司,寧夏 吳中 751100)
空調(diào)系統(tǒng)是紡織廠正常生產(chǎn)運行的保證,也是紡織產(chǎn)品5大質(zhì)量管理工作之一。其主要任務是通過空調(diào)設(shè)置使紡織車間的溫濕度滿足紡織生產(chǎn)的工藝要求,并為紡織工人提供良好的工作環(huán)境。為滿足紡紗工藝要求的車間溫濕度,傳統(tǒng)的紡織空調(diào)系統(tǒng)根據(jù)室外空氣的溫濕度條件,通過人工憑經(jīng)驗調(diào)節(jié)新風量、回風量、送風量、水溫和空調(diào)噴淋等,不僅用工大、能耗高,而且空氣調(diào)節(jié)的精準性差,往往會出現(xiàn)空氣調(diào)節(jié)滯后的問題,給生產(chǎn)和質(zhì)量造成不良影響。
空調(diào)系統(tǒng)所耗能量很大,其用電量占紡織企業(yè)總用電量的10%~12%。尤其是空氣干燥的西北地區(qū),晝夜溫差大、濕度小,甚至有“一天過四季”的極端天氣出現(xiàn),溫濕度變化極大,人工調(diào)節(jié)難度大、用電量大、車間溫濕度波動大,稍有不慎就會造成細紗車間生活難做,繞膠輥、繞羅拉、繞膠圈等“三繞”問題增多。
筆者公司的1號紡紗車間現(xiàn)有5萬紗錠生產(chǎn)線,共有6套空調(diào)設(shè)備,細紗、后紡單套空調(diào)總功率為123 kW,前紡空調(diào)單套總功率為63 kW,6套合計為618 kW;空調(diào)從2016年9月份投入使用,總用電量占比為10.15%,折合14.6 tex品種噸紗空調(diào)用電量約為354 kW·h,耗電量很大。
公司細紗車間和后紡車間原設(shè)計的地排回風,經(jīng)測試回風量為10.6萬m3/h,回風的利用率只有約50%,且冬季加濕效果不好,溫濕度指標偏低。因此,如何提高車間的回風量,使車間的回風能進一步有效利用,提高空氣調(diào)節(jié)效果,就成為公司面臨的一大難題。
在慎重考慮實際情況的基礎(chǔ)上,公司決定對現(xiàn)有空調(diào)系統(tǒng)進行智能化改造。自2017年9月,公司6套空調(diào)系統(tǒng)全部應用濟南領(lǐng)馭節(jié)能自動控制調(diào)節(jié)系統(tǒng),有效地降低了電能消耗,減輕了員工勞動強度,實現(xiàn)車間溫濕度的精準和穩(wěn)定控制,相對濕度可穩(wěn)定為±2%。
表1為空調(diào)改造后人工控制和自動控制的實際耗電對比。
表1 人工控制和自動控制空調(diào)實際耗電對比 單位:kW·h
項目人工控制自動控制主風機4537回風機22.019.5工藝風機30.024.5水泵1815高壓吸嘴風機4×34×3合計1271086套合計123×4+63×2=618520
分析表1數(shù)據(jù)可看出,僅通過自動化改造,實際用電量減少15.86%。根據(jù)公司每月用電量分析,發(fā)現(xiàn)空調(diào)用電量占總用電量的比率降低為8.68%,折合14.6 tex品種噸紗空調(diào)用電量降為295.6 kW·h。
針對前期空調(diào)設(shè)計缺陷導致車間回風量不足的問題,公司決定進一步改造細紗和后紡車間的空調(diào)系統(tǒng),以徹底解決這個難題。經(jīng)過反復論證,在細紗車間、后紡車間空調(diào)室開啟車間內(nèi)回風窗。根據(jù)實際情況,細紗5,7,9號空調(diào)內(nèi)側(cè)開啟回風窗,其具體尺寸為1.5 m(寬)×3.0 m(高),可用回風量約為12.9萬m3/h,細紗6,8,10號空調(diào)內(nèi)回風窗尺寸為1.6 m(寬)×2.8 m(高),可用回風量約為12.9萬m3/h;后紡11,12號空調(diào)室內(nèi)側(cè)開啟回風窗尺寸為2.0 m(寬)×2.8 m(高),可用回風量約為16.0萬m3/h;同時,回用車間處理過的回風,以增加車間溫濕度的調(diào)節(jié)效果。原細紗車間每個空調(diào)室的工藝回風為10.9萬m3/h,現(xiàn)增加為12.9萬m3/h,回風量增加18.35%。公司采用的是吸入式空調(diào),混風室是負壓,外風和兩路回風混合更充分,使用的回風更多,增加了回風的更換次數(shù),減輕了調(diào)節(jié)的難度,易加濕,車間的循環(huán)氣流形成真正的上送下排,氣流更穩(wěn)定,溫濕度控制得更好。改造前,控制柜變頻器啟動后,運行頻率為50 Hz;改造后,主風機運行頻率最高為45 Hz,最低為30 Hz,水泵運行頻率最低為25 Hz,所以空調(diào)運行更節(jié)能。
在細紗車間內(nèi)墻上開啟回風窗后,通過使用及觀察發(fā)現(xiàn),溫濕度指標控制在高限時空氣調(diào)節(jié)更合理且難度減小,細紗回風的使用量加大,結(jié)合自動空調(diào),車間的溫濕度控制更穩(wěn)定,車間生活更好做,對穩(wěn)定車間生產(chǎn)起積極作用。
回風窗改造前后3個月的耗電量對比分析,見表2。從表2可知,回風窗改造后空調(diào)用電占總用電量比率為6.68%。
表2 回風窗改造前后3個月空調(diào)占總用電量比率 單位:%
時間改造前時間改造后2018-068.652018-097.082018-079.102018-106.482018-088.072018-116.48均值8.61均值6.68 注:細紗相對濕度改造前為43%~48%,改造后為48%~52%。
在空調(diào)智能化改造后,進行了回風窗改造。根據(jù)空調(diào)實際運行情況,空調(diào)工段又大膽地將細紗空調(diào)室工藝風機和地排回風機共用1臺,空調(diào)運行更節(jié)能(停掉30 kW的工藝排風機)。后紡車間空調(diào)完全停掉工藝排風及地排風機,回風由主風機帶動,這樣空調(diào)用電量進一步減少,達到了節(jié)能降耗的目的。具體對比見表3。
細紗3套空調(diào)室各停掉1臺運行功率為17 kW的風機,計54 kW/h;后紡車間1套空調(diào)停掉兩臺回風機,計52 kW/h,這樣后紡空調(diào)的實際運行功率為36 kW/h,4套空調(diào)室總計實際降低裝機功率為102 kW/h。經(jīng)過對比發(fā)現(xiàn),每月空調(diào)用電量可節(jié)約3.24萬kW·h,一年可節(jié)約38.88萬kW·h,按照吳忠市電價0.47元/(kW·h)計算,每年節(jié)約電費合計為18.27萬元。
表3 空調(diào)不同控制系統(tǒng)占總用電量比率 單位:%
時間自動控制時間自動與人工結(jié)合控制2018-097.082018-116.482018-106.482018-126.252018-116.482019-016.10均值6.68均值6.27 注:細紗相對濕度自動控制系統(tǒng)約為49%,自動與人工結(jié)合控制系統(tǒng)約為51%。
2017年公司為節(jié)約能耗所進行的空調(diào)室智能化改造,取得了很大成效。此后,為了進一步提高回風的利用率,對細紗和后紡車間的4個空調(diào)室進行了回風窗改造,使噸紗用電量降低為3150 kW·h。最后,公司根據(jù)實際情況,在保證空調(diào)效果的前提下,停掉部分或者全部工藝排風和地排風風機,噸紗用電量可保持在3100 kW·h。