張志鵬 曾波 金濤 趙鑫 宋紀高
摘 要
為提高HFETR(高通量工程試驗堆)氣載流出物的監(jiān)測能力,基于目前主流的壓縮后譜分析方法,構(gòu)建了惰性氣體核素分析系統(tǒng),有效提高惰性氣體的探測下限,實現(xiàn)了低放射性水平惰性氣體的核素分析測量。本文詳細論述了惰性氣體核素分析系統(tǒng)的設(shè)計與工程實現(xiàn)過程,可以為后續(xù)類似系統(tǒng)設(shè)計提供參考。
關(guān)鍵詞
HFETR;惰性氣體;壓縮取樣;核素分析
中圖分類號: TL76 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼: A
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.080
0 引言
對氣載流出物中惰性氣體放射性的監(jiān)測是核設(shè)施氣載流出物監(jiān)測的重要內(nèi)容,一方面確保了核設(shè)施氣載流出物按國家標準規(guī)定的控制值達標排放,另一方面該數(shù)據(jù)是核設(shè)施環(huán)境影響評價、安全分析等的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)[1]。HFETR氣載流出物監(jiān)測系統(tǒng)通過惰性氣體連續(xù)監(jiān)測儀實現(xiàn)對惰性氣體活度濃度的在線連續(xù)監(jiān)測。但該惰性氣體連續(xù)監(jiān)測設(shè)備只能測得惰性氣體總的活度濃度,無法確認惰性氣體的核素組成及對應(yīng)含量,從而無法對氣載流出物排放和核設(shè)施運行狀態(tài)做進一步的分析評價。
隨著技術(shù)的發(fā)展和進步,對惰性氣體核素的分析已得到普遍關(guān)注,在新建核電站中,氣載流出物惰性氣體核素分析設(shè)備已成為氣載流出物監(jiān)測系統(tǒng)的標準配置。因此在HFETR增設(shè)了氣載流出物惰性氣體核素分析系統(tǒng),實現(xiàn)HFETR惰性氣體的核素分析測量,本文詳細論述了惰性氣體核素分析系統(tǒng)的設(shè)計與工程實現(xiàn)過程。
1 系統(tǒng)原理及技術(shù)要求
對核素的分析測量,通常采用的是高純鍺能譜直接測量分析的方式,但氣載流出物中惰性氣體的放射性活度濃度通常很低,部分核素的能量范圍窄,探測效率低,分辨困難。因此,為提高探測下限和核素識別能力,需將惰性氣體壓縮到一個特制的取樣容器內(nèi),提高體積濃度,再將取樣容器放到高純鍺譜系統(tǒng)中分析測量。
惰性氣體核素分析系統(tǒng)用于實現(xiàn)排風(fēng)塔氣載流出物低放射性惰性氣載的核素測量,其核心性能指標為關(guān)鍵惰性氣體核素Xe-133、Kr-85的探測下限。參考核電站類似設(shè)備[1],考慮惰性氣體核素分析系統(tǒng)的探測下限應(yīng)達到田灣、秦山等核電站同量級水平(探測限:Xe-133<1×103Bq/m3、Kr-85<104Bq /m3)。
2 系統(tǒng)方案
HFETR氣載流出物惰性氣體核素分析系統(tǒng)由壓縮取樣系統(tǒng)和譜分析系統(tǒng)兩部分組成。
2.1 壓縮取樣系統(tǒng)
2.1.1 系統(tǒng)概述
如圖1所示,惰性氣體核素分析壓縮取樣系統(tǒng)由氣溶膠及碘過濾盒、控制閥門、壓縮泵、流量計、壓力表、取樣容器等組成。從HFETR排風(fēng)塔氣載流出物監(jiān)測取樣管道引出一條支路進入惰性氣體壓縮取樣系統(tǒng)。氣載流出物中的氣溶膠和碘首先被過濾去除,過濾后的氣體通過增壓泵壓縮至特制的取樣容器中;當取樣容器壓力達到預(yù)設(shè)的壓力時,增壓泵自動停泵,并關(guān)閉取樣容器入口保壓閥保壓。取樣容器可通過快換接頭快速取出,然后送至實驗室譜分析系統(tǒng)做進一步分析測量。下次使用時,取樣容器由快換接頭接入系統(tǒng),通過取樣排氣控制閥排氣泄壓,并進一步通過吹掃回路吹掃排氣后,實現(xiàn)循環(huán)使用。
2.1.2 系統(tǒng)壓縮比考慮
惰性氣體的壓縮比過大會對取樣容器以及壓縮取樣系統(tǒng)的安全及性能提出較高要求,過小又會導(dǎo)致核素分析測量下限達不到預(yù)定目標。參考類似設(shè)備,綜合考慮系統(tǒng)安全性、經(jīng)濟性、探測性能提升等因素,選用10倍左右壓縮比(即最大壓縮壓力考慮10倍標準大氣壓,約1MPa),保證顯著提高探測下限(1個量級左右)的同時壓縮取樣系統(tǒng)仍可按低壓系統(tǒng)(<1.6MPa)進行設(shè)計。
2.1.3 系統(tǒng)控制
取樣壓縮系統(tǒng)采用PLC+工控觸摸屏的控制模式。由PLC采集壓力、流量等傳感器信號并實現(xiàn)壓縮泵啟停、控制閥開關(guān)邏輯控制;由工控觸摸屏作為上位機,實現(xiàn)人機交互控制。如圖2所示,為取樣壓縮系統(tǒng)控制軟件界面。軟件帶密碼驗證,正確輸入賬號和密碼后,即可進入主操作界面。在主操作界面上按相應(yīng)的按鈕可啟動增壓泵、控制氣動閥等設(shè)備,取樣系統(tǒng)的氣路流量、壓縮壓力等參數(shù)在主操作界面也可實時顯示。通過“參數(shù)設(shè)置”界面,可對系統(tǒng)的壓縮壓力進行設(shè)置,當壓力達到設(shè)置壓縮壓力時,系統(tǒng)自動停泵穩(wěn)壓。此外,系統(tǒng)控制軟件自帶“操作幫助”界面,通過該界面可以對取樣系統(tǒng)的操作步驟、注意事項進行詳細了解。
2.1.4 安全性考慮
壓縮取樣系統(tǒng)為承壓系統(tǒng),基于安全性考慮,從硬件和軟件上進行了以下考慮和設(shè)計:
a.將壓縮系統(tǒng)集成到一個1600mm×800mm×1800mm的機柜中,壓縮取樣時要求必須關(guān)閉機柜門,由柜體對承壓部件進行包容,避免承壓部件意外飛濺等情況造成人員傷害;
b.選用真空泵額定壓縮壓力為1.2MPa,保證系統(tǒng)壓力不超過1.2MPa,同時系統(tǒng)承壓管道、承壓閥門、取樣容器等均按至少1.5倍承壓進行設(shè)計,保證系統(tǒng)固有特性偏安全;
c.為避免因傳感器失效造成錯誤地控制,通過PLC軟件實現(xiàn)安全控制:在壓縮控制過程中,實時監(jiān)控流量傳感器和壓力傳感器數(shù)據(jù)。開始流量傳感器應(yīng)該有一定的流量,到壓力逐步上升時流量逐漸減少。若出現(xiàn)開始流量過低或流量已明顯減小但未見壓力上升情況,軟件提示傳感器錯誤并自動泄壓保護;
d.系統(tǒng)上位機軟件和集成機柜上均設(shè)置急停按鈕,點擊之后自動泄壓保護。
通過上述軟硬件安全措施,保證壓縮取樣系統(tǒng)的安全。
2.2 譜分析系統(tǒng)
譜分析系統(tǒng)為一套高純鍺γ譜儀,安裝在環(huán)境監(jiān)測實驗室,用于譜分析測量。譜分析系統(tǒng)探測器與取樣容器相互配套,通過無源效率刻度,最終實現(xiàn)惰性氣體的核素分析測量。如圖3所示,為取樣容器結(jié)構(gòu)圖。取樣容器下部內(nèi)凹槽和高純鍺譜儀探測器剛好配合,測量時取樣容器可以剛好放置于譜儀探測器之上,以便更好地進行譜分析測量提高測量效率。取樣容器下部內(nèi)凹槽厚度t1應(yīng)在承壓安全的前提下盡量薄,以減少屏蔽影響,提高譜分析準確性。參考《GB150-2011壓力容器》[2]標準,按照1.5倍承壓保守計算,不銹鋼取樣容器的t1厚度不應(yīng)小于1.67mm,但受限于焊接等加工制造工藝,最終選擇t1厚度為5mm。
高純鍺譜儀的探測效率會直接影響惰性氣體核素分析系統(tǒng)的探測下限,但高效率的譜分析系統(tǒng)價格昂貴。綜合考慮性價比,高純鍺譜儀的探測效率應(yīng)達到主流以上水平,最終要求高純鍺譜儀的探測效率大于40%。同時,高純鍺譜儀的鉛室結(jié)合實際要求定制為可頂部整體打開,以適應(yīng)取樣容器的裝卸需求。
高純鍺譜儀和取樣容器設(shè)計完成后,將取樣容器的尺寸、材質(zhì)等參數(shù)輸入譜儀自帶無源效率刻度軟件中,進行無源效率刻度。無源效率刻度修正之后,通過高純鍺譜儀系統(tǒng)測量分析計算,即可實現(xiàn)惰性氣體的核素測量。
3 系統(tǒng)安裝與調(diào)試
3.1 壓縮取樣系統(tǒng)安裝調(diào)試
如圖4所示,惰性氣體核素分析壓縮取樣系統(tǒng)集成到一個機柜中,機柜頂部預(yù)留有氣載流出物進出氣口和吹掃氣體進出口。在停堆期間,通過HFETR氣載流出物監(jiān)測取樣系統(tǒng)接口改造實現(xiàn)惰性氣體核素分析壓縮取樣系統(tǒng)的安裝:從取樣系統(tǒng)入口引支路進入惰性氣體核素分析壓縮取樣機柜氣載流出物進口,取樣系統(tǒng)出口引旁路連接機柜氣載流出物出口和管路吹掃出口,從吹掃空壓機引管路至吹掃入口。同時,配套安裝供電插口。
安裝完成后,開展系統(tǒng)功能調(diào)試確認:打開取樣系統(tǒng)入口閥門,啟動取樣系統(tǒng)控制軟件,通過軟件控制惰性氣體核素分析壓縮取樣系統(tǒng)增壓泵、控制閥等動作,實現(xiàn)取樣容器的泄壓、反吹、氣載流出物惰性氣體壓縮取樣等操作。
3.2 譜分析系統(tǒng)調(diào)試
通過高純鍺譜儀調(diào)試結(jié)果和無源效率軟件刻度計算分析,惰性氣體核素分析系統(tǒng)的探測下限參見表1,低于田灣、秦山等核電站的探測限(田灣探測限:Kr-85 8.54×103Bq/m3,Xe-133 6.90×102Bq/m3,5000s測量時間;秦山探測下限:Kr-85 3.07×104 Bq/m3,Xe-133 4.59×102Bq/m3,3600s測量時間)[3],優(yōu)于預(yù)期設(shè)計目標。
4 系統(tǒng)優(yōu)化改進
在系統(tǒng)調(diào)試運行過程中發(fā)現(xiàn)了下述問題:取樣容器雖進行了嚴格的氣密性撿漏,并通過自封快換接頭實現(xiàn)自密封,但無法完全確保壓縮惰性氣體不存在微漏。特別是在拆取取樣容器的瞬間,快換接頭處難以確保不存在微漏,譜分析測量時的氣體壓力可能略小于壓縮壓力。
為解決上述問題,一方面對取樣容器進行了氣密性檢查確認,確保取樣容器不漏氣;另一方面在取樣容器上增設(shè)壓力表,使壓縮壓力實時可見,測量結(jié)果根據(jù)壓力值進行修正,以提高測量準確性。通過上述措施,有效解決了可能的微漏帶來的影響。
5 總結(jié)
本文詳細論述了HFETR惰性氣體核素分析系統(tǒng)的設(shè)計與工程實現(xiàn)過程。通過惰性氣體核素分析系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、調(diào)試等工作,系統(tǒng)的性能指標達到了預(yù)期要求,滿足了惰性氣體核素分析測量的需求,實現(xiàn)了HFETR排風(fēng)塔惰性氣體的核素分析識別。同時,對系統(tǒng)調(diào)試運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行了優(yōu)化改進。本文總結(jié)的工程設(shè)計與實踐經(jīng)驗,可以為后續(xù)類似項目提供參考和借鑒。
參考文獻
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