【摘要】本文將詳細(xì)介紹主蒸汽安全閥在核電廠運(yùn)行中出現(xiàn)泄漏的原因,并指出采用彈簧式安全閥、重新分布安全閥的數(shù)量及改進(jìn)閥芯組件的設(shè)計(jì)三項(xiàng)安全閥技術(shù)的改進(jìn)措施。在核電廠運(yùn)行的過(guò)程中,主蒸汽安全閥極其重要,為了避免產(chǎn)生泄漏,技術(shù)人員應(yīng)改進(jìn)安全閥技術(shù),從而提升設(shè)備可靠性,保障電廠的穩(wěn)定運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】核電廠;主蒸汽;安全閥技術(shù)
主蒸汽系統(tǒng)是保障核電廠運(yùn)行的關(guān)鍵部位,主蒸汽安全閥在蒸汽管道中作用明顯,良好的安全閥可有效防止系統(tǒng)過(guò)熱或超壓的情況,但當(dāng)前在運(yùn)行時(shí),會(huì)產(chǎn)生泄漏問(wèn)題,管理人員應(yīng)找出原因,及時(shí)修改主蒸汽安全閥技術(shù),保證核電廠的運(yùn)行效率,保障人員安全。
1、主蒸汽安全閥在核電廠運(yùn)行中泄漏的原因
主蒸汽安全系統(tǒng)通常有兩種安全閥,即助動(dòng)式與機(jī)械式,一方面,由于核電廠的檢修人員大多經(jīng)驗(yàn)豐富,且檢修工作通常是按流程進(jìn)行,因而并不會(huì)因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而產(chǎn)生泄漏。針對(duì)助動(dòng)式安全系統(tǒng)內(nèi)部的設(shè)備來(lái)說(shuō),若助動(dòng)裝置失效,安全閥門會(huì)有較大的影響,與此同時(shí),閥芯組件中的某個(gè)部件出現(xiàn)失效或缺陷時(shí),也會(huì)影響閥門的安全?;诖耍a(chǎn)生泄漏的根本原因?yàn)檎▔毫Φ牟缓侠碓O(shè)置,對(duì)材料來(lái)說(shuō),大多由原廠直接提供,且檢驗(yàn)手段完善,在安裝完成以后,現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)進(jìn)行復(fù)驗(yàn),因此,材料也不會(huì)是閥門泄漏的原因。
另一方面,機(jī)械式的安全閥與助動(dòng)式有些相似,其結(jié)構(gòu)大致為保護(hù)罩、閥桿彈簧罩、閥體及閥座等,如圖1所示。其檢修人員大多技術(shù)較高,而該系統(tǒng)內(nèi)部的設(shè)備,即彈簧部件,在使用前都會(huì)對(duì)其抗壓能力進(jìn)行確認(rèn),在滿足多種要求后,才會(huì)使用,因而其與安全閥泄漏無(wú)關(guān)。而主蒸汽系統(tǒng)內(nèi)部的介質(zhì)由于壓力大,且溫度高,可能給安全閥門帶來(lái)些許影響,但并不會(huì)泄漏。此外,基于安全閥的密封比壓較高,其整定壓力較為穩(wěn)定,也不會(huì)造成泄漏。通過(guò)檢修人員的計(jì)算與檢測(cè),主蒸汽中的管道振動(dòng),會(huì)帶動(dòng)安全閥門一起振動(dòng),進(jìn)而使密封面不穩(wěn)定,出現(xiàn)長(zhǎng)期損傷的情形,從而安全閥在系統(tǒng)高位波動(dòng)時(shí)引發(fā)泄漏。
2、核電廠運(yùn)行中的主蒸汽安全閥技術(shù)改進(jìn)措施
2.1采用彈簧式安全閥
通過(guò)了解多個(gè)核電廠的運(yùn)行情況,技術(shù)人員應(yīng)改進(jìn)主蒸汽安全閥,其樣式可采用彈簧式,由于配套控制柜與助動(dòng)裝置的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,且可靠性不強(qiáng),任意器件的故障都會(huì)使裝置發(fā)生改變,進(jìn)而開(kāi)啟安全閥。該裝置極具工藝性,若蒸汽發(fā)生器出現(xiàn)失控排放,將會(huì)使反應(yīng)堆變得過(guò)冷或停堆。技術(shù)人員需使用加載彈簧式的安全閥,如圖2所示,并將配套控制柜與助動(dòng)裝置取消,避免不必要的事故發(fā)生。
例如,海南核電有限公司為了降低泄漏問(wèn)題,采用全新的安全閥技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),在查找泄漏原因的過(guò)程中,管理人員發(fā)現(xiàn)安全閥的性能不高,因而為保證安全,采用了彈簧式的安全閥,極大的提升其安全性能,保障了核電廠的有序運(yùn)行。
2.2重新分布安全閥的數(shù)量
通常來(lái)講,助動(dòng)安全系統(tǒng)中的整定壓力大概為8.3MPa,且是在還未使用的情況下,相較于熱停堆的壓力,其差距不大,并未達(dá)到10%冗余的設(shè)計(jì)要求,在閥門正常運(yùn)行的過(guò)程中,極易出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,進(jìn)而使維修的總量增加,使機(jī)組很難穩(wěn)定運(yùn)行,其利用率會(huì)持續(xù)下降,因此,管理人員應(yīng)重新分布蒸汽管道線中安全閥的數(shù)量與整定值。在原來(lái)總數(shù)7臺(tái)不變的情況下,仍將整定值分成兩組,第一組的整定值設(shè)定為8.7MPa,數(shù)量由原來(lái)的4臺(tái)增加到5臺(tái);而第二組的整定值則由8.3MPa升高到8.5MPa,但數(shù)量由之前的3臺(tái)降到2臺(tái)。在此次改動(dòng)中,第二組的冗余度升高到12%,其整定值可軍力熱停堆壓力較遠(yuǎn),由于動(dòng)作次數(shù)降低,閥門頻繁起跳的概率極大降低,密封面也會(huì)減少損傷。
2.3改進(jìn)閥芯組件的設(shè)計(jì)
閥芯組件的改動(dòng)主要在兩個(gè)方面,一方面,閥芯與閥桿在作用點(diǎn)及連結(jié)上發(fā)生改變,通常來(lái)講,電站中的閥芯上部中的組件都會(huì)與閥桿端部的螺紋產(chǎn)生連結(jié),但二者大多為間接連結(jié)。核電廠紅的閥桿與閥芯一般為卡套式連結(jié),在裝配時(shí),閥芯可隨意地進(jìn)行水平轉(zhuǎn)動(dòng),且傾斜,而閥桿的端部則呈現(xiàn)半球狀態(tài),閥桿與閥芯內(nèi)部的接觸面則是內(nèi)球面,其噴嘴密封面要高于觸點(diǎn)。該設(shè)計(jì)有助于閥芯自動(dòng)校正,噴嘴環(huán)與閥桿的軸線重合,使密封面多個(gè)方向的力保持平衡,降低因管道振動(dòng)而給安全閥帶來(lái)的損傷[1]。
另一方面,是閥芯密封形式產(chǎn)生變化,過(guò)去傳統(tǒng)的密封方式為平面密封,若管道振動(dòng)頻率較大,其密封面極易發(fā)生泄漏問(wèn)題?;诖耍夹g(shù)人員可將噴嘴接觸的部分與閥芯的密封面性質(zhì)設(shè)置成金屬?gòu)椥?,其封面可隨著溫度與壓力的變化而改變,即線密封模式,該密封性能的質(zhì)量較高。應(yīng)用新結(jié)構(gòu)以后,其閥門密封的壓力值極高,極大降低因壓力而造成的閥門泄漏。
總結(jié):
綜上所述,主蒸汽安全產(chǎn)生泄漏的原因通常是由于設(shè)置壓力較低或管道振動(dòng),基于此,技術(shù)人員需采取科學(xué)、合理的方案,完善主蒸汽安全閥,式其變得更加可靠,與此同時(shí),管理人員要加強(qiáng)監(jiān)管,出現(xiàn)問(wèn)題可及時(shí)修復(fù),從而提高核電廠的穩(wěn)定。
參考文獻(xiàn):
[1]張超,唐小江.核電廠運(yùn)行中的主蒸汽安全閥技術(shù)改進(jìn)[J].電工技術(shù),2019(18):44-45.
作者簡(jiǎn)介:
蔣大東 (1984年4月出生) 男,漢族,吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣,2008年畢業(yè)于西安交通大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè),現(xiàn)供職于江蘇核電有限公司,工程師,大學(xué)本科,學(xué)士學(xué)位,研究方向:核電廠運(yùn)行。