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        甲醇制烯烴裝置余熱回收替代蒸汽研究

        2020-05-25 16:32:30張高博魏云輝汪廣春郭忠江陳平平
        天然氣化工—C1化學與化工 2020年2期
        關鍵詞:凝結水余熱氣化

        張高博,魏云輝,汪廣春,郭忠江,陳平平

        (1.上?;鄣霉?jié)能科技有限公司,上海 浦東 201206;2.山東聯(lián)泓新材料科技股份有限公司,山東 滕州 277500;3.福建聯(lián)合石油化工有限公司,福建 泉州 362000)

        甲醇制烯烴(MTO)技術已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化,作為一個新興的工藝,發(fā)展時間較晚,在能量利用上不夠充分,因此在節(jié)能方面有較大的提升空間[1,2]。MTO裝置的原料為液體甲醇,需要通過換熱和蒸汽加熱氣化后進入反應器。一套30萬t/a(以烯烴產(chǎn)量計)的MTO裝置,原料預熱需要消耗熱量12600萬kW,其中消耗蒸汽70t/h,費用9408萬¥/a,占成本的12%。與此同時,該裝置產(chǎn)生大量的凝結水,凝結水的余熱沒有得到有效利用。

        浦江龍等[3]通過Aspen plus進行了熱力學模擬得到了在反應過程的影響因素中(溫度、壓力、水含量等),溫度對于反應的影響最大的結論。神華甲醇制烯烴(SHMTO)技術經(jīng)過工藝流程和催化劑性能方面的優(yōu)化后,首次給出的生產(chǎn)結果也達到了同行業(yè)領先水平[4]。周立進等[5]引入高溫脫硫反應單元并優(yōu)化產(chǎn)品高溫熱回收網(wǎng)絡后,與傳統(tǒng)工藝相比,總能耗降低24.5%。神華包頭煤化工公司對MTO裝置再生取熱系統(tǒng)進行了優(yōu)化改造[6],改造內(nèi)容有:提高再生壓力;降低催化劑循環(huán)量、提高待生定碳;增加再生輸送蒸汽比例;濃縮水回煉改入油水分離系統(tǒng);提高再生藏量;降低再生溫度等技改方案,不僅將生產(chǎn)負荷提高到110%,而且還額外產(chǎn)出3.5MPa蒸汽,取得了良好的經(jīng)濟效益。孫高攀[7]將甲醇合成和甲醇制烯烴原料預熱工藝進行了優(yōu)化,提出甲醇合成工序的脫輕塔后移至MTO進料預熱工段,降低裝置操作難度,節(jié)約投資,降低能耗。

        針對降低MTO原料甲醇的氣化過程用能優(yōu)化方面的研究鮮有報道,華賁[8]提出的“三環(huán)節(jié)”理論從能量利用的本質(zhì)出發(fā),對煉油廠催化裝置的余熱進行優(yōu)化回收利用,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。華賁[9]闡述了節(jié)能降耗的基本觀念和全面規(guī)劃的重要意義,論述了總流程和能量綜合優(yōu)化之間的密切關系,并針對老裝置深入節(jié)能和系統(tǒng)優(yōu)化提出了改進意見。張高博等[10]采用“三環(huán)節(jié)”理論分別對柴油加氫裝置的塔、換熱網(wǎng)絡、加熱爐和機泵進行系統(tǒng)優(yōu)化,取得了裝置能耗下降38.9%的顯著效果,該方法也可用于其他裝置的全面節(jié)能優(yōu)化。

        本文以國內(nèi)已經(jīng)開工的一套30萬t/a的MTO裝置為例,采用“三環(huán)節(jié)”理論對原料預熱流程進行優(yōu)化,提出回收凝結水余熱,替代原料氣化用汽的優(yōu)化方案。

        1 方法和原理

        式中:Ex,q-,kW;T0-基準溫度,K;T-絕對溫度,K;Q-熱負荷,kW。

        1.2 換熱器評價

        對一個換熱器的能量利用效率的評價通常采用熱力學第一定律,評價其熱效率η,熱效率越高,該換熱器的能量回收效果越好。但這種評價方法無法評價出換熱器熱流和冷流溫位的科學匹配,以及換熱器的科學選型。采用熱力學第二定律,用效率ηex來評價傳熱過程,可以得到更科學的結果,對于后續(xù)的換熱器的改造方案指出方向。所用的公式如下:

        式中:Ex,c、Ex,h-分別為冷量、熱量,kW;T0、Tc、Th-分別為基準溫度(298K)、冷流溫度、熱流溫度,K;E-傳熱量,kW;DKH-換熱器的損,kW。

        2 MTO裝置流程和分析

        MTO裝置主要包括反應再生系統(tǒng)和急冷水洗系統(tǒng),以及配套的熱力工程系統(tǒng)。反應再生系統(tǒng)采用循環(huán)流化床和不完全再生工藝;自裝置外來的液體甲醇經(jīng)加熱氣化和過熱后以氣態(tài)進入反應器,反應產(chǎn)物經(jīng)旋風分離器回收夾帶的少量細粉后進入急冷水洗系統(tǒng)。再生系統(tǒng)通過主風機為再生器提供燒焦空氣。

        急冷水洗系統(tǒng)的主要設備包括急冷塔、水洗塔和污水汽提塔。反應產(chǎn)物在急冷塔中脫除過熱,在水洗塔中洗滌出攜帶的催化劑。急冷塔和水洗塔底部排出的洗滌水送至污水汽提塔回收其中的甲醇、二甲醚等有機物。

        熱力工程系統(tǒng)主要包括CO焚燒爐、余熱鍋爐和再生器外取熱器,其作用是用水取出系統(tǒng)的熱量產(chǎn)生蒸汽。

        2.1 原料甲醇氣化流程

        原料甲醇自罐區(qū)至MTO裝置的原料緩沖罐,經(jīng)甲醇泵升壓后,依次與凈化水和凝結水換熱器后,進入甲醇氣化器,由蒸汽作為熱源進行氣化,氣化后的甲醇再次與氣相反應產(chǎn)物換熱后進入反應器,見圖1。

        圖1 原料氣化流程圖

        液體甲醇氣化流程中有3組換熱器。對其進行分析,換熱器E1201AB、E1104AB、E1102AB的對數(shù)平均溫差分別為107℃、32℃、54℃,對應的損費用分別為306¥/h、35¥/h、51¥/h。可見,E1201AB的對數(shù)傳熱溫差明顯高于E1104AB和E1102AB,損費用也同時顯著高于E1104AB、E1102AB,可見,降低損的措施是降低傳熱溫差。措施來自兩個方面,一方面是從熱源側入手降低入口溫度,另一方面從熱阱側入手,提高甲醇在進入甲醇氣化器之前的溫度,見表1。

        表1 原料甲醇預熱流程分析

        表1 原料甲醇預熱流程分析

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        2.2 反應產(chǎn)物換熱過程

        反應產(chǎn)物(125t/h,460℃)的換熱流程是首先與來自甲醇氣化器的氣相甲醇換熱至340℃,然后再進入急冷、水洗塔,洗滌催化劑,脫除過熱,將反應產(chǎn)物水冷凝后,反應氣(40℃)進入烯烴分離裝置。

        2.2.1 熱量分析

        反應產(chǎn)物的熱量按照回收至60℃計算,可以回收的總熱量為209160MJ/h,實際回收的余熱一部分用于與甲醇換熱,換熱量為62748MJ/h;剩余的熱量進入急冷塔和水洗塔,通過急冷水和水洗水作為烯烴分離塔底熱源,換熱量為134197MJ/h,熱量回收率為94%,剩余的熱量由循環(huán)水和空冷器帶出系統(tǒng)。

        表2 反應產(chǎn)物換熱流程

        表2 反應產(chǎn)物換熱流程

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        2.3 凝結水系統(tǒng)的余熱利用情況

        MTO裝置凝結水主要來自原料預熱和污水汽提兩個單元。兩路凝結水同時進入到凝結水閃蒸罐V1205,閃蒸罐頂壓力為0.17 MPa,凝結水中的閃蒸汽變?yōu)榉ζ趴?,排汽量?t/h。罐底的凝結水繼續(xù)通過甲醇-凝結水換熱器E1102AB換熱,以及通過空冷器冷卻至93℃送出裝置,見圖2。

        圖2 凝結水系統(tǒng)工藝流程圖

        凝結水的余熱沒有得到回收。兩路凝結水可回收的余熱16733MJ/h,其中:

        (1)污水汽提塔凝結水:該凝結水由污水汽提塔使用1.0MPa蒸汽產(chǎn)生,流量25t/h,溫度176℃。如果回收余熱至100℃,可回收的余熱7949MJ/h。實際生產(chǎn)中,該路凝結水與物料換熱,溫度從176℃降至116℃,回收的余熱僅為6275MJ/h,余熱回收率為79%。

        (2)甲醇汽化器凝結水:該凝結水由甲醇氣化器使用的0.4MPa蒸汽產(chǎn)生,流量70t/h,溫度130℃。按照凝結水降溫至100℃,可回收余熱8784MJ/h。

        各路凝結水的情況見表3。

        表3 DMTO裝置凝結水基礎數(shù)據(jù)表

        3 優(yōu)化方案和效益分析

        3.1 優(yōu)化方案

        3.1.1 改造立式換熱器

        MHE高效換熱器是一種防結垢換熱器[12],采用了高效換熱管+螺旋折流板,具有防止固體顆粒結垢的能力,同時提高了管程和殼程的流速,顯著提高了換熱效果,因此適合用在含有催化劑顆粒的反應產(chǎn)物的換熱流程中。將目前的立式換熱器更換為MHE高效換熱器,可以強化反應產(chǎn)物和氣相甲醇換熱,充分回收反應產(chǎn)物余熱,降低甲醇氣化蒸汽量。其特點是具有良好的防堵性能,可以有效減少由于反應產(chǎn)物中催化劑的沉積導致的換熱效率下降的問題。改造后,立式換熱器出口氣相甲醇的溫度由144℃提高至180℃,提高了36℃。優(yōu)化后的甲醇氣化流程如圖3所示(圖中虛線框內(nèi)為優(yōu)化后結果)。

        圖3 甲醇氣化優(yōu)化后的流程圖

        3.1.2 回收凝結水余熱

        目前的蒸汽能量回收技術包括低溫熱發(fā)電、蒸汽引射和蒸汽壓縮三種。蒸汽壓縮機技術路線采用蒸汽壓縮機對凝結水閃蒸的乏汽進行加壓[13],回收凝結水的余熱,熱能轉換效率達到80%以上。上?;鄣霉緦υ摷夹g進行了轉化,開發(fā)了SER蒸汽能量回收機組。采用電為動力,對凝結水余熱進行回收和升級利用,機組產(chǎn)生0.3MPa蒸汽6.6t/h可用于原料氣化,回收蒸汽之后的凝結水溫度100~105℃仍然采用原有的流程與甲醇原料換熱之后送出裝置。該技術既回收了凝結水的余熱,又降低空冷器的電耗。

        優(yōu)化后的流程見圖4(圖中虛線框內(nèi)為優(yōu)化后結果)。

        圖4 凝結水優(yōu)化流程圖

        3.2 優(yōu)化后的分析

        3.2.1 原料甲醇氣化流程

        采取增上SER機組的優(yōu)化措施后,E1201AB的熱側入口溫度由210℃降低至190℃,降低了20℃;E1102AB冷側出口溫度由73℃提高至80℃,提高了7℃。換熱過程的損由優(yōu)化前的5606 MJ/h降低至優(yōu)化后的4812 MJ/h,降低了14%。損費用由329萬¥/a降低到283萬¥/a,降低了14%。結果見表4。

        表4 優(yōu)化后甲醇氣化流程分析

        表4 優(yōu)化后甲醇氣化流程分析

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        3.2.2 反應產(chǎn)物換熱流程

        采用MHE高效換熱器對反應產(chǎn)物換熱器E1202AB進行改造,提高了甲醇進反應器的溫度,由優(yōu)化前的144℃提高至180℃,提高36℃。反應產(chǎn)物換熱流程的損由優(yōu)化前的59383 MJ/h降低至優(yōu)化后的57383 MJ/h,降低了3.3%。損費用由3492萬¥/a降低到3373萬¥/a,降低了3.3%。結果如表5所示。

        表5 優(yōu)化后反應產(chǎn)物氣化流程分析

        表5 優(yōu)化后反應產(chǎn)物氣化流程分析

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        3.3 節(jié)能效果

        (1)反應產(chǎn)物換熱流程。采用MHE高效換熱器對反應產(chǎn)物換熱器E1202AB進行改造,提高了甲醇進反應器的溫度,這部分熱量最終轉化為3.5MPa蒸汽2.6t/h,可降低蒸汽消耗4%。

        (2)凝結水余熱回收。增上SER蒸汽能量回收機組可以從凝結水中回收0.3MPa蒸汽6.6t/h(5.5萬t/a),降低蒸汽消耗9%。同時節(jié)約空冷器電功率101kW,需要耗電452kW,節(jié)能量折標煤5227t/a。

        3.4 經(jīng)濟效益

        兩項措施后,按照每噸3.5MPa蒸汽200元、每噸0.3MPa蒸汽120元、1kWh電0.7元計算,總效益1362萬¥/a,當前裝置的乙烯/丙烯產(chǎn)量為30萬t/a,平均降低乙烯/丙烯生產(chǎn)成本45元/t,具有良好的經(jīng)濟效益。

        MTO裝置的規(guī)模越來越大,目前研究的這套裝置建成時間為2014年,建設年代較早。目前國內(nèi)大型的MTO裝置已經(jīng)達到80萬t/a(以產(chǎn)品計)。但各裝置的原料氣化和反應產(chǎn)物余熱回收的流程相似,因此該方法可以推廣應用到其它規(guī)模的MTO裝置,同樣可以產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。

        4 結論

        甲醇制烯烴(MTO)裝置原料氣化流程和反應產(chǎn)物換熱流程存在溫差大,蒸汽耗量大的問題,以及凝結水余熱沒有得到利用的問題。采用分析方法對甲醇回收系統(tǒng)進行分析,可以發(fā)現(xiàn)損較大的換熱設備,確定節(jié)能方向。

        使用兩項專利技術對系統(tǒng)進行改造,一是采用MHE高效防垢換熱器更換反應產(chǎn)物-甲醇氣換熱器,解決反應產(chǎn)物側含有催化劑顆粒容易結垢,以及流速偏低換熱效率低的問題;二是使用SER蒸汽能量回收機組回收凝結水的余熱產(chǎn)生蒸汽,用于替代甲醇氣化器使用的0.4 MPa蒸汽。

        以一套30萬t/a的MTO裝置為例,兩項措施實施后可以提高反應產(chǎn)物的效率3.3%,可以降低甲醇氣化流程的損14%?;厥照羝?.2t/h,降低原料甲醇的氣化用汽13%,總效益1362萬¥/a。每噸烯烴的耗汽量降低0.3t,每噸烯烴的生產(chǎn)成本降低45元。

        不同規(guī)模的MTO裝置換熱流程基本相同,該技術可以推廣到各種規(guī)模的甲醇制烯烴裝置。

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