(山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司,山西 太原 030002)
某市某醫(yī)院急診樓工程基坑平面呈不規(guī)則形狀,基坑支護(hù)采用地下連續(xù)墻與鋼筋混凝土內(nèi)支撐形式,地下連續(xù)墻槽段共計(jì)92幅,其中異形槽段約20幅,施工難度大,鋼筋籠焊接質(zhì)量要求高,異形槽段的地下連續(xù)墻工程均為隱蔽施工,項(xiàng)目部運(yùn)用QC方法確保了施工質(zhì)量,為下一步施工奠定了良好基礎(chǔ)。
該醫(yī)院急診樓總建筑面積為42 379.82 m2,建筑高度為17.6 m。地下三層,地上四層,采用框架剪力墻結(jié)構(gòu);建筑平面呈L形布置,東側(cè)與一期住院樓貼建,為一期住院樓的裙房部分。地下連續(xù)墻鋼筋規(guī)格為HRB400Φ25、HRB400Φ22、HRB400Φ16,主筋采用直螺紋套筒連接,主筋間距為HRB400Φ25@200,籠頂向下2 m處主筋開始加密為HRB400Φ25@200,加密區(qū)長(zhǎng)度為23 m,加密區(qū)下部14.5 m處為非加密區(qū)域且縱向鋼筋變?yōu)镠RB400Φ22,水平筋為HRB400Φ16@200。為提高筋籠的強(qiáng)度及整體性,設(shè)置縱向及橫向桁架,桁架鋼筋為:弦桿同縱向主筋,腹桿為HRB400Φ22?;\頂預(yù)留冠梁錨固筋為0.9 m,籠總長(zhǎng)為40.4 m,籠厚為0.68 m,槽段鋼筋籠約為21 t。內(nèi)側(cè)保護(hù)層為50 mm,外側(cè)保護(hù)層為70 mm。各吊點(diǎn)采用HPB300Φ25圓鋼,焊接采用單面搭接焊,如圖1所示。
地下連續(xù)墻作為基坑支護(hù)兼止水帷幕,深度為40 m,加之異形槽段較多,形式有L形、T形、一字形、鈍角等,其中鈍角處角度在135°左右,施工較其他幅段復(fù)雜性更大,鋼筋籠質(zhì)量不好吊運(yùn)時(shí)容易引起變形,造成鋼筋籠下放困難,產(chǎn)生卡籠現(xiàn)象,甚至?xí)?duì)成墻質(zhì)量造成影響,造成的后果無法估量,因而確保鋼筋籠施工質(zhì)量是工程的重中之重。
圖1 地下連續(xù)墻平面布置形式及鋼筋籠立面圖
此基坑為深基坑,超長(zhǎng)異形槽地下連續(xù)墻鋼筋籠遠(yuǎn)超常規(guī)鋼筋籠。為防止鋼筋籠在吊運(yùn)過程中發(fā)生縱橫方向的塑性變形,尤為困難。
通過分析,問題的癥結(jié)在于:鋼筋籠制作尺寸與成槽尺寸偏差、鋼筋籠吊裝變形。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,采用頭腦風(fēng)暴法,對(duì)鋼筋籠制作尺寸與成槽尺寸偏差、鋼筋籠吊裝變形兩個(gè)問題主要原因進(jìn)行分析,形成關(guān)聯(lián)圖,如圖2所示。
圖2 關(guān)聯(lián)圖
由關(guān)聯(lián)圖找出10條末端因素:成槽機(jī)未檢修和校正、獎(jiǎng)罰制度不明確、焊機(jī)電流不穩(wěn)定、異形槽段鋼筋籠角度不一致、指揮不當(dāng)、惡劣天氣、儀器未經(jīng)檢驗(yàn)、未進(jìn)行崗前培訓(xùn)、工人對(duì)圖紙未熟練掌握、成槽機(jī)械選型不當(dāng)。
根據(jù)末端因素逐一進(jìn)行癥結(jié)分析,確定影響鋼筋籠制作尺寸與成槽尺寸偏差、鋼筋籠吊裝變形的關(guān)鍵因素。
經(jīng)查看成槽機(jī)抓斗在懸空狀態(tài)下自動(dòng)調(diào)平儀十字中心與紅點(diǎn)重合,滿足施工垂直度規(guī)范要求。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
查看質(zhì)量檢查制度,質(zhì)量連續(xù)5次達(dá)到優(yōu)良的班組獎(jiǎng)勵(lì)2 000元,出現(xiàn)一次不合格的班組罰扣1 000元。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
通過現(xiàn)場(chǎng)觀察電焊機(jī)顯示表數(shù)值與規(guī)范要求、操作規(guī)程相符。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
根據(jù)施工圖紙,地下連續(xù)墻有20余幅異形槽段形式分別有L形、T形、鈍角等,且每幅鋼筋籠角度不一,施工難度增大。確認(rèn)為關(guān)鍵因素。
通過對(duì)信號(hào)工上崗資格證件核查及現(xiàn)場(chǎng)考核,證書在有效期內(nèi),考核合格,符合要求。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
通過對(duì)施工期間天氣查看,并安排專人每天對(duì)天氣狀況進(jìn)行記錄,制定了晴雨表。為減小惡劣天氣對(duì)焊接質(zhì)量的影響,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置遮擋措施、焊工棚。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
通過對(duì)測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)證書進(jìn)行核查,均在有效期范圍內(nèi)使用。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
通過對(duì)2名吊車司機(jī)的上崗證及現(xiàn)場(chǎng)操作情況進(jìn)行考核,上崗證均在有效期內(nèi)且都能熟練掌握吊車。確認(rèn)為非關(guān)鍵因素。
通過抽查鋼筋班組10名作業(yè)人員對(duì)施工圖紙技術(shù)交底的掌握情況,發(fā)現(xiàn)工人對(duì)該部位施工不清楚。確認(rèn)為關(guān)鍵因素。
通過SG40A型成槽機(jī)與SG50A型成槽機(jī)現(xiàn)場(chǎng)成槽垂直度進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)SG50A型成槽機(jī)成槽垂直度較好。機(jī)械選型對(duì)成槽尺寸具有很大影響,是造成鋼筋籠尺寸與成槽尺寸安裝偏差的重要原因之一。確認(rèn)為關(guān)鍵因素。
通過對(duì)關(guān)聯(lián)圖中10條末端因素進(jìn)行分析,確定出3條關(guān)鍵因素,分別是異形槽段鋼筋籠角度不一致、工人對(duì)圖紙未熟練掌握、成槽機(jī)械選型不當(dāng)。
針對(duì)3條關(guān)鍵因素制定相應(yīng)的對(duì)策并進(jìn)行實(shí)施,再根據(jù)結(jié)果確認(rèn)是否滿足目標(biāo)要求。
針對(duì)異形槽段鋼筋籠角度不一致所采取對(duì)策及具體措施如下:
(1)運(yùn)用BIM技術(shù)進(jìn)行鋼筋下料,確定異形槽段鋼筋下料角度。
(2)根據(jù)異形槽段成槽尺寸、形狀、角度等做好模型架,現(xiàn)場(chǎng)要求施工人員在鋼筋下料時(shí),依據(jù)規(guī)范,適當(dāng)提高精度,使得鋼筋籠下料尺寸更為準(zhǔn)確,如圖3所示。
圖3 異形槽段鋼筋籠模型架
(3)結(jié)合BIM技術(shù)進(jìn)行交底,圖文并茂,動(dòng)畫演示使鋼筋工更直接地了解交底內(nèi)容。利用BIM技術(shù)建模,動(dòng)畫模擬鋼筋籠加工制作、吊裝,使方案優(yōu)化,更有利于指導(dǎo)施工,保證吊裝安全。異形槽段鋼筋籠制作及吊裝如圖4所示。采取增加一榀縱向桁架,由原設(shè)計(jì)的四榀增加至五榀;桁架主筋采用HRB400E,直徑為25 mm,內(nèi)側(cè)分布筋延伸至外側(cè)主筋連接處,外側(cè)分布筋延伸至內(nèi)側(cè)主筋連接處,并與外側(cè)分布筋焊接可靠。焊接方式為單面焊,焊接長(zhǎng)度按規(guī)范規(guī)定達(dá)到10d;鋼筋籠上部水平筋每隔3 m增加一道HRB400E直徑為25 mm的加強(qiáng)筋。鋼筋籠下部14.5 m范圍內(nèi),橫向桁架加密,改為2 m一道。另外增加了加強(qiáng)筋的長(zhǎng)度及數(shù)量,并使其間距縮短,以保證鋼筋籠的起吊及安裝的安全性。
圖4 異形槽段鋼筋籠防變形示意圖
通過采取以上措施,確保了異形槽段鋼筋籠一次下放成功,提高了鋼筋籠加工質(zhì)量,加快了施工進(jìn)度。
針對(duì)工人對(duì)圖紙未熟練掌握所采取對(duì)策及具體措施如下:
(1)運(yùn)用BIM和VR在模型里進(jìn)行漫游,使施工人員對(duì)圖紙理解的更加深刻。
(2)對(duì)施工人員進(jìn)行要點(diǎn)考核,成績(jī)均合格。
通過對(duì)施工人員的考核,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
通過比較我們選用了SG50A型成槽機(jī),且采取措施以下:
(1)根據(jù)土質(zhì)情況調(diào)整成槽速率。對(duì)礫砂、卵石與粉土、粉砂相結(jié)合的土層要慢速成槽,成槽后通過走槽器將孔壁障礙物清理干凈,保證槽段垂直度。
(2)異形槽段施工時(shí),專門對(duì)駕駛員進(jìn)行培訓(xùn)。使駕駛員熟練掌握異形段成槽要領(lǐng),規(guī)范操作,保證成槽尺寸的準(zhǔn)確性。使鋼筋籠制作尺寸與成槽尺寸一致,確保鋼筋籠一次下放成功。
通過對(duì)兩種型號(hào)成槽機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及機(jī)械參數(shù)對(duì)比見表1,在均能滿足40 m地下連續(xù)墻設(shè)計(jì)要求的條件下,考慮成本及經(jīng)濟(jì)效益,最終選用了SG50A成槽機(jī)。
表1 成槽機(jī)械選型對(duì)比調(diào)查表
經(jīng)鞏固后效果檢查,對(duì)3幅地下連續(xù)墻異形槽段共抽取360個(gè)點(diǎn),合格率達(dá)到97.78%。在完成設(shè)定目標(biāo)之后,對(duì)地下連續(xù)墻工程施工中繼續(xù)嚴(yán)格要求、加強(qiáng)管理。
此次QC方法大幅降低了地下連續(xù)墻異形槽段鋼筋籠施工的不合格率,減少了返工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、混凝土材料費(fèi),降低了造價(jià)的30%左右,提前了工期,避免了成槽重復(fù)返工,以一幅槽段為例,分析如下:
機(jī)械費(fèi)用:150 t履帶吊36 000元/臺(tái)班×30%=10 800元;
人工費(fèi):200元/工日×12×30%=720元;
混凝土材料費(fèi):380元/m3×192 m3×30%=21 888元;
工期提前費(fèi)用:33 408元/d×0.5 d=16 704元;
一幅異形槽段直接經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)為:10 800+720+21 888+16 704=50 112元。
地連墻支護(hù)工程施工完畢后,及時(shí)整理了此次QC方法的有關(guān)原始資料,編制了整體一次吊裝40 m深異形槽地連墻鋼筋籠安裝施工工法,為今后類似支護(hù)工程施工提供了參考。