趙穩(wěn)平, 李 巍, 顧炳軒
(中車唐山機車車輛有限公司 服務(wù)事業(yè)部, 河北唐山 063000)
CRH380B型動車組是在CRH3C型動車組基礎(chǔ)上自主研發(fā)的CRH系列高速動車組,主要在京廣、京滬、哈大、京哈、廣深港等線路運營。動車組在擔當運營交路前整備期間,司機在制動試驗時偶爾反映制動試驗異常,經(jīng)確認車組報人機界面(TD-HMI)和列車制動管理器(TBM)制動力不一致故障(代碼193B)。
通過對車載數(shù)據(jù)分析,TD-HMI上報出193B故障代碼的同時,1902代碼(代碼描述:制動力被改變)隨之復(fù)位。此外,數(shù)據(jù)顯示此時司機剛開始制動試驗。
為了徹底弄清193B故障發(fā)生原因,結(jié)合1902代碼復(fù)位的條件及在線測試數(shù)據(jù)對故障情況進行模擬驗證研究。
為了保證車組制動性能良好,各項控制執(zhí)行無誤,CRH3型動車組制動控制系統(tǒng)分為3級。
第1級為列車制動管理器,其功能集成在頭車的兩個冗余制動控制單元(BCU)中,本務(wù)車頭車內(nèi)兩個BCU中僅有一個執(zhí)行TBM的功能。TBM的主要功能為制動管理、壓縮機管理以及自動和菜單指導(dǎo)的制動試驗管理。
第2級為分段制動管理器(SBM),由每個牽引單元內(nèi)頭車的主BCU實現(xiàn)SBM的功能。SBM向單個制動控制單元發(fā)送TBM的設(shè)定值。此外,SBM將其牽引單元可利用的實際最大制動力疊加(也考慮負荷相關(guān)性)并將此數(shù)據(jù)傳送至TBM。SBM監(jiān)控牽引單元的BCU并向牽引單元的診斷系統(tǒng)報告故障。
第3級為本地制動控制單元(BCU),執(zhí)行SBM的指令并將執(zhí)行情況反饋至SBM。
司機通過TD-TD-HMI開始菜單引導(dǎo)的制動試驗(MBT),根據(jù)TD-TD-HMI 上顯示的說明執(zhí)行MBT。只要按下進入任一制動試驗項目的按鈕(如圖1),TD-HMI 發(fā)送所執(zhí)行試驗項目編號到BCU, BCU 接收到信息后,將制動有效率置零并反饋TD-HMI。司機按下"開始試驗"按鈕進行制動試驗,待試驗結(jié)束后,BCU根據(jù)試驗結(jié)果計算制動有效率。
圖1 制動試驗步驟界面
現(xiàn)以間接制動試驗為例,說明試驗期間TD-HMI 與BCU之間的通訊。
首先進入TD-HMI 制動試驗界面,司機按下“間接制動試驗”按鈕,此時TD-HMI通過MVB發(fā)送執(zhí)行試驗項目編號6與步驟0到BCU;BCU接收到信息后,反饋執(zhí)行項目編號6與步驟1到TD-HMI,同時將制動有效率置零,此時TD-HMI屏顯示“開始試驗”;其次司機按“開始試驗”按鈕,此時TD-HMI發(fā)送步驟2到BCU,BCU將檢查是否具備試驗條件,并將結(jié)果反饋回TD-HMI;最后司機按“制動試驗”按鈕(省略中間過程步驟),此時TD-HMI 通過MVB發(fā)送執(zhí)行試驗項目編號0 與步驟0 到BCU,結(jié)束間接制動試驗(見圖2)。
圖2 間接制動試驗邏輯圖
占用司機室后,車組制動有效率發(fā)生改變,TD-HMI上報出制動力被改變(代碼1902)。切換TD-HMI進入查詢制動力界面,此時TD-HMI向TBM發(fā)送查詢制動力指令,TBM對車組制動力進行計算并反饋至TD-HMI顯示,1902代碼復(fù)位。
TD-HMI顯示的制動力值與TBM的制動力實際計算值不一致,其內(nèi)部邏輯相比較的兩個信號如下:
(1)由TBM發(fā)送至TD-HMI的MVB信號:來自TD-HMI和TBM的制動力的合理性試驗成功進行;來自TD-TD-HMI和TBM的制動力的合理性試驗未成功進行。
(2)由TD-HMI發(fā)送的MVB信號:來自TD-HMI和TBM的制動力的起始合理性試驗;來自TD-TD-HMI的關(guān)于顯示的制動力的反饋。
只有在TD-HMI命令進行制動力的合理性試驗時,TBM才檢查計算的制動力是否與TD-HMI發(fā)送的反饋值F_DIS1_QUIT _BrakePerform相一致。當TD-HMI向司機顯示制動力時,TD-HMI才發(fā)送信號F_DIS1_AnstossPlausi BRH = TRUE。
為了明確故障發(fā)生是否與列車軟件相關(guān),編制制動系統(tǒng)在線測試文件(EMD),對不同車型(CRH3C、CRH380BL、CRH380B)及不同版本軟件的車組上對故障進行模擬測試。
根據(jù)193B故障邏輯,對故障進行模擬的過程中使用EMD文件對信號進行測試。通過測試數(shù)據(jù)曲線發(fā)現(xiàn),對于CRH380B動車組,將某一TD-HMI切換至查詢制動力界面,由TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB信號F_DIS1_BSGM_Steuerwort2[0]始終置為1,退出查詢制動力界面后該信號置為0,見圖3。
圖3 CRH380B動車組TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗信號持續(xù)存在
將某一TD-HMI切換至查詢制動力界面,并在另一TD-HMI開始制動試驗。TD-HMI顯示制動力值反饋MVB信號F_DIS1_QUIT_BrakePerform值為100,而TBM計算的制動力值MVB信號F_ BSGZ_BrakePerform為0。由于此時TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB信號持續(xù)存在,TD-HMI顯示的制動力值和TBM計算的制動力值不一致,見圖4。
圖4 CRH380B動車組制動力不一致對比
通過測試數(shù)據(jù)曲線可以發(fā)現(xiàn),對于任何版本的CRH380B動車組,只要在TD-HMI上進入制動力查詢界面,TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB信號始終置為1,退出該界面后信號為0。制動試驗前將任意TD-HMI切換至查詢制動力界面,在另一TD-HMI進行制動試驗,TD-HMI始終要求制動力合理性試驗,造成TD-HMI顯示的制動力值和TBM計算的制動力值時時進行比較,制動試驗中TBM內(nèi)存儲的制動力值被復(fù)位后,導(dǎo)致TD-HMI顯示的制動力值和TBM計算的制動力值不一致,從而報出193B故障。
按照同樣的方法,將CRH3C動車組某一TD-HMI切換至查詢制動力界面,然后在另一TD-HMI開始制動試驗,使用EMD測試文件對相關(guān)信號進行測試。
測試發(fā)現(xiàn)將TD-HMI切換至查詢制動力界面,由TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB信號F _DIS1_BSGM_Steuerwort2[0]為脈沖信號,見圖5。
圖5 CRH3C動車組TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗為脈沖信號
將某一TD-HMI切換至查詢制動力界面,在右TD-HMI開始試驗,雖然TD-HMI顯示制動力值反饋MVB信號F_DIS1_QUIT_BrakePerform值為100,TBM計算的制動力值MVB信號F_BSGZ_BrakePerform為0。但此時沒有制動力合理性試驗請求,所以未報出193B故障。
對CRH380BL動車組采用同樣的方法進行測試,測試曲線同CRH3C動車組一致,在某一TD-HMI進入查詢制動力界面,在另一TD-HMI進行制動試驗,不會報出193B故障。
通過對車組數(shù)據(jù)進行分析,CRH380B車組故障原因為司機在制動試驗前將某一TD-HMI切換至查詢制動力界面,然后在另一TD-HMI開始制動試驗,導(dǎo)致TBM制動力值與TD-HMI顯示制動力值不一致,TD-HMI中報出列車制動管理器和TD-HMI的制動力不一致(代碼:193B)。
根據(jù)EMD測試數(shù)據(jù)曲線分析,CRH380B動車組將TD-HMI切換至查詢制動力界面,TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB 信號F_DIS1_BSGM_Steuerwort2 [0]始終置為1,TD-HMI顯示制動力反饋值為100,此時開始制動試驗,TBM計算的制動力值會被置為0,從而造成TD-HMI顯示制動力反饋值和TBM計算的制動力值不一致,報出193B故障。
CRH3C及CRH380BL動車組將TD-HMI切換至查詢制動力界面,TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試
驗MVB 信號F_DIS1_BSGM_ Steuerwort2 [0]為脈沖信號。根據(jù)193B故障邏輯,只有在TD-HMI命令進行制動性能值的合理性試驗時,TBM才檢查計算的制動力值是否與由TD-HMI顯示的制動力反饋值F_DIS1_QUIT_BrakePer form相一致,所以開始制動試驗不會檢查TBM計算的制動力值和TD-HMI顯示制動力反饋值是否一致,因此不會報出193B故障。
(1)故障發(fā)生后,檢查非制動試驗TD-HMI是否切換至查詢制動力界面。若是,切換至“制動試驗時間”界面或其他界面,繼續(xù)進行該步驟制動試驗。
(2)完成全套菜單引導(dǎo)的制動試驗后,檢查故障是否消除。若未消除,切換TD-HMI界面查詢制動有效率,然后退出該界面,確認故障是否消除。故障消除,正常行車;若故障未消除,進行第3步操作。
(3)使用筆記本電腦連接占用端主BCU,打開制動系統(tǒng)服務(wù)軟件清除故障數(shù)據(jù)。
(1)明確操作規(guī)程
通過多次對同平臺不同車型測試數(shù)據(jù)分析及現(xiàn)車驗證,進一步對動車組制動試驗流程進行了規(guī)范。在制動試驗前及制動試驗期間禁止將另一TD-HMI切換至查詢制動力界面,待全套制動試驗結(jié)束后方可切換TD-HMI界面查詢制動力。作業(yè)人員熟練掌握操作流程后,該故障得到了有效控制。
(2)軟件優(yōu)化
為了防止因作業(yè)人員疏忽造成該故障發(fā)生,能夠從源頭上徹底解決,對動車組TD-HMI軟件參照CRH3C及CRH380BL動車組進行了優(yōu)化。即查詢車組制動力時,將TD-HMI切換至查詢制動力界面,TD-HMI發(fā)出的制動力合理性試驗MVB 信號F_DIS1_ BSGM_ Steuerwort2 [0]設(shè)置為脈沖信號。 CRH380B動車組已完成優(yōu)化后的軟件升級工作,軟件優(yōu)化后該故障未再發(fā)生。