解海祥
摘? ?要:本文介紹了采用列管冷凝器+油氣分離器+干式過濾器處理生產(chǎn)農(nóng)用水帶擠出廢氣的工程設(shè)計(jì)實(shí)例,并對(duì)該套廢氣處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、調(diào)試、運(yùn)行情況進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:采用該系統(tǒng)處理擠出廢氣是成功的,只要選取合理的設(shè)計(jì)參數(shù),配套定期更換與維護(hù)保養(yǎng),該系統(tǒng)能穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到現(xiàn)行的排放標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)運(yùn)行的同時(shí)還能回收利用,降低生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:擠出廢氣? 列管冷凝? 油氣分離? 干式過濾? 回收
中圖分類號(hào):X701? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1674-098X(2020)01(b)-0042-02
某企業(yè)新建年產(chǎn)1000萬m農(nóng)用水帶建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)環(huán)保要求和自身環(huán)保意識(shí)的提高,要求做好配套廢氣處理。該生產(chǎn)農(nóng)用水帶擠出廢氣主要污染因子為非甲烷總烴,同時(shí)會(huì)有較多石蠟油液滴產(chǎn)生,到處滲漏、積液。我方針對(duì)該廢氣特征,采用列管冷凝器+油氣分離器+干式過濾器。自該項(xiàng)目建成運(yùn)行以來,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放。還能回收利用。
1? 工程概況
1.1 污染源強(qiáng)分析及設(shè)計(jì)風(fēng)量、排放標(biāo)準(zhǔn)
將外購原料 PVC 塑料粒子(環(huán)保等級(jí))、石蠟油、色母按照一定的比例攪拌混合后制成塑料粒子放入塑料擠出機(jī)內(nèi)的高效料斗,棉紗經(jīng)過編織機(jī)編織后形成坯帶,由牽引機(jī)引入塑料擠出機(jī)(注塑溫度為150℃~170℃),將混合好的原料擠出在坯帶表面,形成農(nóng)用水帶。
本項(xiàng)目石蠟油用量為1500t/a,石蠟油由石蠟烴和環(huán)烷烴的飽和成份組成,含有微量的芳烴,無味、無嗅,無色透明粘稠液體,沸點(diǎn)為300℃。本項(xiàng)目造粒和擠出溫度為150℃~170℃,擠出工序產(chǎn)生一定量的石蠟油廢氣(以非甲烷總烴計(jì)),廢氣產(chǎn)生量為原料的0.1‰,則非甲烷總烴產(chǎn)生量為 0.15t/a。
該公司塑料擠出線32條用于生產(chǎn)農(nóng)用水帶。分為2套廢氣處理設(shè)備,每套16條,每條上收集罩尺寸為1.0m×0.5m,設(shè)計(jì)流速為0.5m/s,計(jì)算得出風(fēng)量為900m3/h,設(shè)計(jì)16條合計(jì)風(fēng)量為15000m3/h。2套設(shè)備合計(jì)風(fēng)量為30000m3/h。
該項(xiàng)目非甲烷總烴、顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015)中新建企業(yè)大氣污染物排放限值,15m排氣筒排放濃度非甲烷總烴為100mg/m3,15m排氣筒排放濃度顆粒物為30mg/m3。
1.2 工程設(shè)計(jì)
根據(jù)環(huán)保相關(guān)要求,結(jié)合以往相關(guān)項(xiàng)目處理經(jīng)驗(yàn),如選用水洗噴淋等會(huì)新增廢水污染項(xiàng)目、光氧催化或等離子等與廢氣直接接觸帶電設(shè)備的不安全性,同時(shí)也考慮到該廢氣中所含石蠟油可回收利用[2]。因此設(shè)計(jì)工藝如下。
擠出廢氣→列管冷凝器→油氣分離器→干式過濾器→離心風(fēng)機(jī)→高空排放
工藝流程說明:利用離心風(fēng)機(jī)負(fù)壓將擠出廢氣通過收集罩與支管并入主管,由于該廢氣溫度較高,先進(jìn)入列管冷凝器,通過泵提把循環(huán)水打入列管冷凝器,進(jìn)行熱交換,從而降低廢氣溫度,是廢氣中的石蠟油凝結(jié)成滴,再進(jìn)入油氣分離器,利用離心作用進(jìn)行油氣分離,使油滴順著設(shè)備內(nèi)壁往下流,廢氣順著出口則往上走。最后進(jìn)入干式過濾器,通過過濾層的高密度性對(duì)廢氣中剩余少量油霧,進(jìn)行最后過濾凈化,然后高空排放。
1.3 主體設(shè)備參數(shù)
(1)列管冷凝器:尺寸為1.9m×1.2m×3.2m,設(shè)備材質(zhì)為304;兩頭為進(jìn)出口,使氣體均勻進(jìn)入冷凝管;中間為最主要的冷凝端,內(nèi)部配套64根?110不銹鋼304管道,規(guī)則排列,之間的空隙用于循環(huán)水流通;通過用循環(huán)水泵GW50-18-30把水箱4.0m×1.5m×1.0m里的循環(huán)水泵提入冷凝端下部進(jìn)水口,對(duì)冷凝管中的廢氣進(jìn)行冷卻,再從冷凝端上部出水口流出進(jìn)入冷卻塔30T/H,循環(huán)水冷卻后流入水箱中[3]。
(2)油氣分離器:尺寸為?1.5×2.6,側(cè)上方水平進(jìn)口,沿著設(shè)備內(nèi)壁做離心向下運(yùn)動(dòng),油滴因?yàn)殡x心作用甩到設(shè)備內(nèi)壁順勢繼續(xù)往下流。離心后的廢氣則通過設(shè)備中間的出口直接往上從頂部排出,類似旋風(fēng)除塵結(jié)構(gòu),針對(duì)處理含油廢氣,對(duì)設(shè)備參數(shù)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低錐形高度,提升圓筒高度,出油口采用DN50碳鋼閘閥。閘閥出口底部配套一個(gè)收集桶。
(3)干式過濾器:尺寸為2.0×1.8×2.0,設(shè)備有三道過濾器。過濾材料為高密度蜂窩紙。尺寸大小為880×880×100-5090,木漿紙,木漿纖維,吸油性好,壽命長。一道過濾器為4塊該尺寸高密度蜂窩紙,三道共12塊。更換周期為1月?lián)Q一次。設(shè)計(jì)過濾風(fēng)速為1.3m/s。
(4)離心風(fēng)機(jī):是依靠電機(jī)傳動(dòng)提高空氣壓力并輸送氣體的設(shè)備,系統(tǒng)采用4-72型離心風(fēng)機(jī)來帶動(dòng)氣體。1臺(tái)4-72-6.3c,18.5kW。風(fēng)量為15342~21474m3/h,全壓為2908-2303Pa。
(5)管道:系統(tǒng)管道全部選用碳鋼,全部使用焊接管道,要求滿焊,避免石蠟油跑冒滴漏。
如需法蘭連接時(shí),考慮使用硅膠墊,防止?jié)B漏。管道大小采用?600mm、?400mm、?150mm。
1.4 設(shè)備特點(diǎn)
(1)采用冷凝+分離+過濾的組合工藝,整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了凈化與回收的過程循環(huán)。在運(yùn)行過程中不產(chǎn)生二次污染,設(shè)備投資及運(yùn)行費(fèi)用低,回收物料能回用于生產(chǎn),進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。
(2)設(shè)計(jì)時(shí)考慮避免水跟廢氣直接接觸,從而避免產(chǎn)生廢水。使用水作為冷凝劑,易得,且成本低。可循環(huán)實(shí)用,定期補(bǔ)加即可。
(3)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),避免跑冒滴漏?;厥盏氖炗头浅8蓛簦兌纫草^高,可直接用回生產(chǎn)。
(4)采用集中控制系統(tǒng),運(yùn)行過程安全穩(wěn)定、可靠。
2? 運(yùn)行情況
該項(xiàng)目廢氣處理設(shè)施于2018年8月調(diào)試完成并投入使用,至今運(yùn)行已超一年,處理效率穩(wěn)定、運(yùn)行成本較低,排放廢氣各污染因子達(dá)到了相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2.1 運(yùn)行效果
該廢氣處理設(shè)施運(yùn)行至今,定期對(duì)其進(jìn)、出口進(jìn)行監(jiān)測的結(jié)果表明,各污染物指標(biāo)能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。下列為非甲烷總烴濃度:
2018.08.20? ?進(jìn)口:15mg/m3? ? ? 出口:1.1mg/m3
2019.01.10? ?進(jìn)口:25mg/m3? ? ? 出口:1.5mg/m3
2019.06.04? ?進(jìn)口:18mg/m3? ? ? 出口:1.2mg/m3
2.2 工程經(jīng)濟(jì)分析
工程總投資45萬元,日常運(yùn)行費(fèi)用主要包括更換材料費(fèi)用、電費(fèi)、人工費(fèi)用,電費(fèi)按運(yùn)行負(fù)荷40kW,功率因子0.75,電費(fèi)單價(jià)1.0元/度,更換材料費(fèi)用0.6萬元/年,電費(fèi)1萬/年,合計(jì)為1.6萬/年。
3? 結(jié)語
本文通過對(duì)已建成運(yùn)行的列管冷凝器+油氣分離器+干式過濾器處理生產(chǎn)農(nóng)用水帶擠出廢氣的成功應(yīng)用案例的研究分析,表明:該廢氣處理工藝,設(shè)定合理的控制參數(shù),通過列管冷凝使廢氣中的油霧凝結(jié)成滴,再利用離心使油氣分離,最后通過干式過濾使廢氣得到最終凈化。2套處理設(shè)備處理效率能穩(wěn)定90%以上。通過列管冷凝能回收廢氣中大部分石蠟油回用與生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 王純,張殿印.廢氣處理工程技術(shù)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.
[2] 陳殿英,CHENDianYing.低溫等離子體及其在廢氣處理中的應(yīng)用[J].化工環(huán)保,2001,21(3):136-139.
[3] 潘繼紅,田茂誠.管殼式換熱器的分析與計(jì)算[M].北京:科學(xué)出版社,1996.