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        煙氣制酸裝置凈化工序出口氟含量的優(yōu)化控制

        2020-05-11 03:22:30歐陽坤駱章波尚興洲
        硫酸工業(yè) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:洗滌器水玻璃試劑

        歐陽坤,駱章波,尚興洲,梁 磊

        (涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司,四川涼山 615141)

        涼山礦業(yè)股份有限公司昆鵬公司采用銅冶煉煙氣生產(chǎn)硫酸。冶煉系統(tǒng)原料來源復(fù)雜,包括附近區(qū)域、省外乃至國外的多種混配礦源。原料中氟含量較高,且變化大,混合礦w(F)在0.03%~0.10%。高溫條件下,原料中的氟化物分解為HF,絕大部分HF隨SO2煙氣進(jìn)入硫酸裝置。如果煙氣凈化工序除氟效果不理想,煙氣中HF會進(jìn)入干吸、轉(zhuǎn)化工序,對相關(guān)設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕,直接影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行。

        硫酸裝置生產(chǎn)初期,根據(jù)當(dāng)時(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),凈化工序出口煙氣ρ(F)控制在小于或等于3 mg/m3。在年初檢修時(shí),技術(shù)人員對干吸、轉(zhuǎn)化工序設(shè)備進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)干吸工序除霧器有明顯損壞,轉(zhuǎn)化器內(nèi)催化劑無明顯粉化跡象;運(yùn)行一段時(shí)間后,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)干燥塔絲網(wǎng)除沫器、一吸塔纖維除霧器、二吸塔纖維除霧器出口帶沫量及酸霧明顯升高,轉(zhuǎn)化器催化劑床層阻力迅速上升,換熱器出現(xiàn)腐蝕串氣,SO2轉(zhuǎn)化率下降明顯,尾氣脫硫裝置石灰用量明顯增加。年底裝置檢修時(shí),技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)干燥塔絲網(wǎng)除沫器出現(xiàn)區(qū)域腐蝕、絲網(wǎng)掉落,一吸、二吸塔纖維除霧器整體變薄,一吸塔纖維層厚度不足5 cm。

        生產(chǎn)實(shí)踐證明,控制好風(fēng)機(jī)出口氟含量至關(guān)重要。生產(chǎn)中,凈化工序出口煙氣氟含量過高,會對裝置中含硅不銹鋼及高硅設(shè)備造成嚴(yán)重腐蝕,直接影響生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 氟的危害性分析

        煙氣中HF對含硅材料的腐蝕性較大[1],會發(fā)生以下化學(xué)反應(yīng):

        冶煉煙氣制酸生產(chǎn)中,干吸、轉(zhuǎn)化工序的設(shè)備材質(zhì)含硅較多,如干燥塔金屬絲網(wǎng)除沫器、吸收塔玻璃纖維除霧器、濃酸分酸器、瓷環(huán)填料及轉(zhuǎn)化器內(nèi)的催化劑等。

        高含氟冶煉煙氣進(jìn)入制酸裝置后,在凈化工序進(jìn)行洗滌,除去煙氣中砷、氟、塵等雜質(zhì)。若凈化除雜效果不理想,除氟效率低,大量氟化物進(jìn)入干吸、轉(zhuǎn)化工序,將迅速腐蝕分酸管、除霧器、瓷環(huán)填料等設(shè)備[2],導(dǎo)致分酸器分酸不均勻、除霧器除霧效果差,產(chǎn)生大量酸霧、酸沫;酸沫隨煙氣進(jìn)入煙氣管道及轉(zhuǎn)化換熱設(shè)備,輕則造成管道腐蝕,重則導(dǎo)致風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉等設(shè)備損壞,催化劑粉化失效,各床層阻力迅速上升,系統(tǒng)能耗上升,轉(zhuǎn)化率下降,造成系統(tǒng)停產(chǎn);更會導(dǎo)致設(shè)備、管道腐蝕,換熱器泄漏串氣,尾氣脫硫裝置環(huán)保壓力增大。因此,凈化工序出口氟含量直接影響制酸裝置的連續(xù)生產(chǎn)和設(shè)備使用壽命,影響整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行,必須予以重視。

        2 氟的流向分析

        根據(jù)氟的物化性質(zhì),原料中氟化物在高溫條件下分解為HF。HF隨煙氣進(jìn)入制酸裝置,在凈化工序被動(dòng)力波洗滌器、氣體冷卻塔循環(huán)液洗滌吸收后進(jìn)入循環(huán)液中。HF在水中溶解度極高,在循環(huán)液中大多以游離態(tài)形式存在;HF揮發(fā)性較強(qiáng),當(dāng)循環(huán)液中HF含量達(dá)到一定量后,大量的HF從液相揮發(fā)至氣相中,帶入后續(xù)工序。氟元素以細(xì)小的固體鹽或氣溶膠形式進(jìn)入電除霧器,未被電除霧器捕集的氟進(jìn)入干吸工序,在干燥塔內(nèi)產(chǎn)生HF,然后進(jìn)入轉(zhuǎn)化工序。

        3 凈化工序出口氟含量的優(yōu)化控制

        為減少氟對設(shè)備造成的影響,生產(chǎn)中必須嚴(yán)格控制進(jìn)入后續(xù)工序的氟含量。根據(jù)氟的性質(zhì)進(jìn)行研究分析,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制。

        3.1 源頭控制

        生產(chǎn)中根據(jù)物料含氟情況,合理配料,優(yōu)化指標(biāo),盡可能保證原料的穩(wěn)定性,減少生產(chǎn)原料的大幅變化,為煙氣凈化工序提供穩(wěn)定的煙氣條件,便于凈化工序的操作穩(wěn)定。如煙氣條件出現(xiàn)波動(dòng),氟含量變化較大時(shí),會出現(xiàn)凈化工序操作困難、煙氣洗滌效果差、工藝指標(biāo)控制困難等問題。因此,從源頭控制氟含量指標(biāo)很有必要。

        3.2 凈化循環(huán)液氟含量控制

        HF易揮發(fā)。通過降低循環(huán)液中HF含量,可有效降低循環(huán)液面的氟蒸氣壓,促進(jìn)循環(huán)液對氟的吸收,減少隨煙氣進(jìn)入后續(xù)工序的氟含量,從而減少氟元素對設(shè)備的腐蝕。降低循環(huán)液中氟含量,可通過控制凈化污酸的排放量來實(shí)現(xiàn)。因此,實(shí)際生產(chǎn)中必須關(guān)注循環(huán)液中氟含量的變化。如氟含量高,可根據(jù)實(shí)際情況增大排污量。如果生產(chǎn)中沒有增加除氟試劑,需將一級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度控制在4 g/L以下,二級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度控制在1 g/L以下;如增加了除氟試劑,可將一級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度控制上限提高。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,一級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度控制小于8 g/L,輔助投加除氟試劑;二級動(dòng)力波洗滌器氟質(zhì)量濃度控制小于1 g/L,可實(shí)現(xiàn)干燥塔出口氟質(zhì)量濃度小于1 mg/m3。循環(huán)液中氟含量越高,投加的除氟試劑量越大。若循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度大于8 g/L,投加大量除氟試劑也無法保證干燥塔出口氟質(zhì)量濃度小于1 mg/m3。

        3.3 投加除氟試劑

        3.3.1 投加除氟試劑的必要性

        實(shí)際生產(chǎn)中,為降低原料采購成本,原料中雜質(zhì)含量偏高,從源頭難以控制原料中氟含量[3]。這就導(dǎo)致凈化工序循環(huán)液中氟含量較高,即使通過增大排污量也難以將循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度控制在1 g/L以下。循環(huán)液中氟含量高,凈化工序除氟效率將明顯下降,出口氟含量難以控制。該公司循環(huán)液中氟質(zhì)量濃度基本在4 g/L以上,最高達(dá)到11 g/L,生產(chǎn)中必須投加除氟試劑,才能保證氟指標(biāo)受控。技術(shù)人員在凈化工序循環(huán)液中投加除氟試劑去除循環(huán)液中氟元素。

        3.3.2 除氟試劑原理

        最常見的除氟試劑是鈉水玻璃。鈉水玻璃分子式為Na2O·xSiO2·yH2O,主要除氟的物質(zhì)是含水化形態(tài)的SiO2,具有較高的活性。HF與鈉水玻璃發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)如下[4]:

        在凈化工序循環(huán)液中加入鈉水玻璃,使循環(huán)液中的游離HF生成Na2SiF6,減少循環(huán)液中氟含量,使氟含量達(dá)到工藝控制范圍。

        3.3.3 除氟工藝流程

        根據(jù)凈化工序一級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液、氣體冷卻塔循環(huán)液、二級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液中氟含量,技術(shù)人員在二級動(dòng)力波洗滌器增加了鈉水玻璃投加裝置,由原來的一級除氟改為兩級除氟。為防止氟硅酸鈉對填料塔的堵塞,對串酸方式進(jìn)行了改變,兩級除氟的鈉水玻璃投加比例根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。采用兩級投加鈉水玻璃除氟后,有效防止了冶煉煙氣中氟含量突然大幅升高對凈化工序造成的影響,將一級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液氟質(zhì)量濃度控制小于8 g/L,二級動(dòng)力波洗滌器循環(huán)液氟質(zhì)量濃度控制小于1 g/L,使干燥塔出口氟質(zhì)量濃度小于1 mg/m3。凈化工序除氟工藝流程見圖1。

        圖1 凈化工序除氟工藝流程

        3.3.4 除氟試劑的用量

        由于生產(chǎn)原料的變化,冶煉煙氣中氟含量波動(dòng)較大,且無規(guī)律可循。因此,除氟試劑的加入量很難準(zhǔn)確根據(jù)煙氣條件的變化來調(diào)整。在生產(chǎn)中,技術(shù)人員對冶煉原料中氟含量進(jìn)行檢測分析,通過理論計(jì)算來確定鈉水玻璃的投加量。將規(guī)定投加量的鈉水玻璃倒入攪拌槽中,加入適量水?dāng)嚢杈鶆?;按投加分配比將稀釋好的鈉水玻璃用泵輸送至一級動(dòng)力波洗滌器鈉水玻璃投加槽、二級動(dòng)力波洗滌器鈉水玻璃投加槽;按鈉水玻璃計(jì)量,將投加閥打開,鈉水玻璃溶液均勻加入一級動(dòng)力波洗滌器、二級動(dòng)力波洗滌器中。凈化工序煙氣除氟情況見表1。

        表1 凈化工序煙氣除氟情況

        由表1可見看出:凈化工序出口煙氣氟含量指標(biāo)受控。

        4 結(jié)語

        隨著銅冶煉原料結(jié)構(gòu)變化及成本控制,高雜質(zhì)礦的配入越來越多,銅冶煉煙氣中氟含量也越來越高。如何提高制酸裝置凈化工序的除氟效率,實(shí)現(xiàn)進(jìn)入后段工序氟含量受控,是技術(shù)人員迫切需要解決的問題。昆鵬公司通過在硫酸裝置凈化工序中增加除氟工藝,實(shí)現(xiàn)了對煙氣中氟含量的有效控制,減少了氟元素對后續(xù)生產(chǎn)設(shè)備造成的影響,為硫酸裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

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