張小偉 李明剛 申金金
摘 要:針對往復(fù)式高壓甲銨泵在進口溫度、組分發(fā)生變化后出現(xiàn)的故障進行原因分析,提出解決措施,實現(xiàn)了高壓甲銨泵及尿素裝置的長周期穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:高壓甲銨泵;組合閥;柱塞填料;泄漏
高壓甲銨泵是尿素裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,是在生產(chǎn)中將回收系統(tǒng)回收的一定濃度的甲銨液返回到高壓系統(tǒng),重新參與合成反應(yīng)的主要設(shè)備。河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司原設(shè)計年產(chǎn)30萬噸尿素裝置,采用二氧化碳汽提工藝,將裝置進行了系統(tǒng)擴能改造,尿素產(chǎn)能提高到年產(chǎn)52萬噸尿素,由于擴能后的高壓甲銨泵進料溫度、壓力、組分發(fā)生改變,高壓甲銨泵在運行中頻繁出現(xiàn)故障,嚴重制約著尿素裝置的穩(wěn)定運行,結(jié)合高壓甲銨泵的使用情況,對常見故障原因進行分析,并找到優(yōu)化改進措施,實現(xiàn)了高壓甲銨泵及尿素裝置的長周期穩(wěn)定運行。
1 高壓甲銨泵的結(jié)構(gòu)原理及主要性能參數(shù)
1.1結(jié)構(gòu)原理
高壓甲銨泵型號為3JA-16/16.6-TB,臥式三柱塞容積式往復(fù)泵,該泵由動力端和液力端組成,動力端由電機、減速箱、曲軸箱等組成;液力端由組合閥、填料、缸頭、密封水、安全閥等組成。泵液力端的過流元件采用耐酸不銹鋼制造,泵設(shè)計為連續(xù)運轉(zhuǎn)型,由電動機通過變頻器來實現(xiàn)變頻調(diào)速,帶動齒輪減速器傳動使泵的流量可進行無極調(diào)速。
1.2出廠性能參數(shù)
輸送介質(zhì):甲銨液,介質(zhì)設(shè)計溫度:74-80℃;介質(zhì)特性易結(jié)晶;流量Q:14-16m?/h;電動機功率:110kw;設(shè)計吸入壓力:0.415MPa(G),排除壓力:16.6MPa(G);缸數(shù):3;柱塞直徑:92mm,柱塞行程:160mm;容積系數(shù):≤90%;泵效率:≤83%;泵速:79-90r/min;柱塞采用A4鋼材質(zhì);柱塞填料采用四氟芳綸材質(zhì);組合閥密封墊片采用尼龍材質(zhì)。
2 高壓甲銨泵的應(yīng)用現(xiàn)狀
2.1工藝條件
尿素裝置擴能改造后共有5臺高壓甲銨泵,正常4開1備,輸送介質(zhì)溫度:96-99℃,比設(shè)計溫度升高約20℃;吸入壓力:1.7-1.8MPa(G);
2.2運行狀況
尿素裝置擴能增加中壓系統(tǒng)后,高壓甲銨泵進料的甲銨液溫度、組分、壓力實際運行參數(shù)發(fā)生很大變化,高壓甲銨泵運行頻繁出現(xiàn)故障,運行周期只有15-30天,由于產(chǎn)能提高后甲銨泵需開四備一,運行中甲銨泵頻繁出現(xiàn)故障,給檢修帶來了很大的工作量,連續(xù)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行帶來極大隱患。
3 高壓甲銨泵常見故障及原因分析
高壓甲銨泵運行期間,常見故障有泵不打量、打量小、失壓、柱塞填料泄漏嚴重等,分析其原因如下:
(1)高壓甲銨泵進料甲銨液組分影響。甲銨液的氨碳比低,CO2含量偏高,泵易氣化。
(2)柱塞填料耐高溫性、耐腐蝕性、耐磨性不夠。裝置擴能后高壓甲銨泵進料甲銨液溫度比原設(shè)計升高20℃左右,四氟芳綸填料與甲銨液接觸易老化變硬失去彈性,同時填料在柱塞運動產(chǎn)生的高溫中發(fā)生形變,致使填料失效泄漏。
(3)組合閥晃動。往復(fù)泵的固定壓蓋的螺栓在泵交變應(yīng)力熱膨脹等作用下,經(jīng)常出現(xiàn)微松動,在柱塞運行中,造成填料箱的微串動,組合閥在缸體內(nèi)的微串動,以至于填料磨損泄漏,缸內(nèi)磨損出縱向溝槽,密封圈失效高串低等等。
(4)柱塞抗磨性不夠。柱塞在高頻率往復(fù)運動中,柱塞表面涂層強度不夠、表面出現(xiàn)劃痕,填料縫隙慢慢變大造成填料泄漏,同時有缺陷的柱塞還會加劇對對填料的磨損。
(5)組合閥內(nèi)密封墊片耐高溫性、耐腐蝕性不夠。原廠采用尼龍材質(zhì),在使用中發(fā)現(xiàn)尼龍密封墊片易老化變脆,失去塑性,組合閥與缸體的密封墊密封失效,出現(xiàn)“高竄低”現(xiàn)象,造成高壓甲銨泵打量偏小。
(6)組合閥內(nèi)進入雜物。柱塞填料磨損后,導(dǎo)向套、壓環(huán)出現(xiàn)破損,破損后的碎物進入組合閥后造成高壓甲銨泵不上量。
4 優(yōu)化改進措施
關(guān)小中壓系統(tǒng)加CO2閥,提高回收系統(tǒng)的氨碳比。
填料的材質(zhì)選型進行改進。通過對甲銨液特性和使用時的填料溫度特性分析,填料需要滿足耐腐蝕性、耐高溫性、緊密性和耐磨性才能保證其使用效果,通過和多個廠家溝通配合最后采用由碳纖維內(nèi)部填充石墨粉預(yù)壓成型制成的填料,碳纖維具有好的耐腐蝕性,高溫也不容易變性,填充的石墨材質(zhì)具有良好的密封性和自潤滑性。
(3)柱塞的改進。通過多次試驗找到了一種可以激光熔覆在柱塞表面的陶瓷類材質(zhì),這種材質(zhì)不僅抗磨抗腐蝕性強,還可以牢固的附著在柱塞表面不脫落。滿足生產(chǎn)的需要,柱塞運行300天時間表面仍十分光亮,使用時間大大加長。
(4)對組合閥密封墊片尼龍材質(zhì)的改進。組合閥和填料函的端面密封墊改進為改性四氟,組合閥與高壓缸體間的密封墊片改用為PEEK的墊片,在強度、耐高溫、耐腐蝕性、抗老化性上遠勝尼龍材質(zhì),完全可滿足生產(chǎn)需要。
(5)改變組合閥壓蓋緊固形式。采用由8片專用蝶形彈簧組成的壓蓋形式對組合閥壓緊,既保證了組合閥和填料箱的穩(wěn)固性,還有效保證了組合閥在缸體內(nèi)的穩(wěn)定性,避免了對缸體表面的磨損,大大提高了高壓甲銨泵的運行周期,為系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行提供了保障。
5 結(jié)語
往復(fù)式柱塞泵是化工生產(chǎn)企業(yè)常用的一種設(shè)備,河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司以高壓甲銨泵為例,結(jié)合實際運行情況,指出常見的故障及原因分析,并闡述了優(yōu)化改進措施,高壓往復(fù)泵在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)故障問題得到了有效遏制。
參考文獻:
[1]張紅偉,高壓甲銨泵填料破損原因分析與維護[J].河南化工,2012,(29):37-39.
[2]馬海莉,高壓甲銨泵的穩(wěn)定運行技術(shù)改造[J].江西化工,2013(3):23-25.
作者簡介:
張小偉(1990.04-),男,漢,山西省高平市,大專,助理工程師,河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,研究方向:設(shè)備管理。
(河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454500)