賈 峰,田 野
(神華寶日希勒能源有限公司,內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021025)
露天礦山礦車運輸特點是:重載上坡坡度大、路面坡度不平整,要求運輸效率高,對于百噸級別的礦用翻斗車,要求柴油機道路該柴油機至少需要1000 馬力(735.5kW)以上,露天礦山主流車型北重TR100 礦車,應(yīng)用的是康明斯K38 機械式的大馬力柴油機,康明斯K38 柴油機,動力強、非使用原因的故障率低,零配件供應(yīng)充足,正常大修的使用周期長,柴油機全生命周期使用成本低,因而占據(jù)了中國露天礦山百噸級別礦用翻斗車90%以上的市場,全國保有量在2000 臺以上。但如果設(shè)備使用、管理不好,整機購買價格高,單次柴油機大修費用高。特別是該K38 柴油機是機械控制,對于日常的或者意外瞬時的缺機油、缺冷卻液,對司機操作人員專業(yè)性和反應(yīng)能力要求極高。
冷卻液缺失首先會造成發(fā)動機缸蓋氣門高溫,進排氣門高溫后粘連卡死,在活塞正常運行的情況下,導(dǎo)致發(fā)動機活塞頂?shù)竭M排氣門(俗稱頂缸),嚴重的缺冷卻液缺失問題會造成發(fā)動機粘缸和曲軸抱瓦等嚴重后果。下面是近三年的某大型露天礦山使用TR100 礦車的缺、漏冷卻液的意外故障:
(1)某百噸級礦用翻斗車,K38 柴油機無法啟動故障停機,檢查故障原因時僅放出70 L 冷卻液(正常是160 L 冷卻液),進一步檢查發(fā)現(xiàn)因缸蓋高溫全部12 個活塞頂?shù)綒忾T。柴油機需要重新大修。
(2)某礦用水車,缸蓋內(nèi)部裂紋滲漏,導(dǎo)致冷卻進入缸內(nèi),待司機操作員發(fā)現(xiàn)上報故障,因機油被冷卻液污染,連桿瓦、曲軸主軸瓦、缸套、活塞缺少機油潤滑而發(fā)生了磨損(圖1)。柴油機需要重新進入大修。
(3)某TR100 礦用翻斗車,K38 柴油機自動熄火,維修人員到達現(xiàn)場無法手動盤動曲軸,將卡車拖回車間拆檢發(fā)現(xiàn),冷卻液缺失嚴重,拆卸油底殼發(fā)現(xiàn)活塞、缸套全部高溫變色、拉傷,甚至粘傷,再拆檢發(fā)現(xiàn)因冷卻液缺失導(dǎo)致冷卻液溫度高,進一步導(dǎo)致機油溫度高而機油黏度下降,致使曲軸軸瓦和連桿軸瓦缺失潤滑而失效,熔化的軸瓦金屬粘結(jié)到曲軸軸徑,導(dǎo)致柴油機“抱瓦”而自動熄火,維修人員也無法手動盤動曲軸。柴油除了機需要重新進入大修,還需要購買價格昂貴的曲軸、連桿等非大修必換零件。
圖1 缸套因高溫“拉缸”
機油的長期部分缺失和瞬時的缺失,導(dǎo)致軸瓦因缺油而高溫,導(dǎo)致“化瓦”故障,融化的軸瓦金屬會粘結(jié)到曲軸軸徑,導(dǎo)致“抱瓦”故障,若發(fā)動機持續(xù)運轉(zhuǎn)沒有停機,連桿將會支出缸體,即“踢缸”故障,這些柴油機的災(zāi)難性故障,造成了巨大設(shè)備價值的損失。下面是近三年的某大型露天礦山使用TR100 礦車的缺、漏機油的意外故障。
(1)某TR100 礦用翻斗卡車,更換機油油尺管時標定錯誤,司機操作人員和維修人員無法檢查到,導(dǎo)致柴油機運行時機油液位長期偏低,特別礦用翻斗車上坡時(坡度多在30°以上),機油液面傾斜,導(dǎo)致軸瓦短期處于缺油狀態(tài),軸瓦與軸徑間油膜短期缺失,導(dǎo)致了軸瓦耐磨層的部分損失,長期的累計,沒有到達正常大修周期的一半時間即發(fā)生大多數(shù)連桿瓦磨損漏銅“化瓦”故障,需要進行大修。
(2)某百噸級礦用灑水車,裝配K38 柴油機,臨近中午時保養(yǎng)工人進行機油更換保養(yǎng),排放完機油后午休,待下午加注機油。因現(xiàn)場急需灑水作業(yè),午休沒結(jié)束前司機操作員提前到達該礦用灑水車,見舊機油已經(jīng)排放,啟動車輛,車輛沒有運行10 m 便自動熄火。維修人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),連桿斷裂支出缸體,發(fā)生“踢缸”(圖2),而柴油機中并沒有加注機油,發(fā)動機缸體、曲軸等重要部件均損壞,沒有大修價值,需要重新購買新柴油機總成。
(3)某TR100 礦用翻斗車,裝配K38 發(fā)動機,白天正在運行中,后車司機在“對講機系統(tǒng)”中呼叫該機立刻熄火停機,因為后車觀察到前車正在漏黑的油。維修人員到達現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),渦輪增壓器供油管因長期的干涉磨損而破裂,并噴機油。進一步檢查還發(fā)現(xiàn),機油油底中還剩余一半量的機油,軸瓦沒有發(fā)生磨損。但該故障若發(fā)生在視野不佳的夜間,或者后面沒有車輛運行,將發(fā)動機中的機油大部分噴出后,不僅僅是發(fā)生柴油機“化瓦”“抱瓦”“踢缸”等損失,如果機油濺落到高溫的排煙管或者增壓器排氣蝸殼上,將會導(dǎo)致柴油機自燃,損失的就是整個礦車。
圖2 柴油機“踢缸”故障
上述的3 個案例需要大修的K38 柴油機,需要進行大修,每臺需要50 萬元左右費用,如果有曲軸等高單價配件需要更換,就需要70 萬左右。若購買新柴油機總成,需要100 多萬元。面對如上這些錯誤或者不足的維護操作保養(yǎng)導(dǎo)致的大故障,僅對提高礦車操作人員和維修人員的日常保養(yǎng)和操作意識,已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在“智能”礦山的理念和實際狀況的使用,應(yīng)該更加直觀和便捷地讓礦車的操作者去了解、檢查柴油機的運行狀態(tài),第一時間掌握冷卻液、機油發(fā)生變化的情況,一旦低于正常液位時,司機操作者收到報警信息后,立即熄火停車,可以讓隱患消滅在萌芽狀態(tài),即便發(fā)生故障,也是初期故障初期狀態(tài),避免礦車柴油機在缺機油缺冷卻液狀態(tài)下繼續(xù)進行,將故障進一步擴展,演變成為災(zāi)難性故障,甚至不可修復(fù)的故障。
項目的必要性已經(jīng)確立,項目的可行性方案確立:
(1)直接更換帶有機油液位傳感器和冷卻液液位傳感器的電控發(fā)動機或者電噴柴油機,單臺柴油機價格在200 萬元以上,外加改裝人工費用成本大,該方案的可行性排除。
(2)在原有柴油機基礎(chǔ)上加裝性能可靠的液位傳感器和報警系統(tǒng),相對于方案,研發(fā)成本、配件的生產(chǎn)成本和改裝的人工成本對比方案1,大幅度降低,并可達到項目需要的效果,研究的主要難點如下:
難點1:面對露天礦山作業(yè)環(huán)境溫度最低-40 ℃,機油、冷卻液最高110 ℃的,溫差幅度變化大,采用何種材質(zhì)可以保證液位傳感器的準確性和耐用性?選擇普通電阻二線式的液位傳感器,故障率高、誤報率高,并了解國際知名柴油機生產(chǎn)商在電控或者電噴柴油機應(yīng)用的傳感器,經(jīng)過反復(fù)測試和對比,使用三線式液位傳感器,測量電極不能是金屬材料的,以免因電解、腐蝕等因素造成誤報警,機油液位傳感器及冷卻液位傳感器螺紋部分材質(zhì)要求為CZ128 黃銅,電極部分外部的材質(zhì)為聚四氟乙烯。
難點2:機油、冷卻液液位傳感器的位置設(shè)置在何處,液位傳感器位置設(shè)置過低,報警過晚,機油或者冷卻液已經(jīng)缺失過多,柴油機內(nèi)部需要潤滑或者冷卻的零部件已經(jīng)磨損或者高溫;液位傳感器位置設(shè)置過高,正常情況,報警系統(tǒng)運行正常,運輸作業(yè)期間上坡下坡,機油液面發(fā)生傾斜,頻繁誤報警,必然導(dǎo)致操作人員的反感和對新報警系統(tǒng)的不接受。經(jīng)過反復(fù)驗證,確定了合理的液位傳感器安裝位置。
難點3:使用三線式傳感器后就不能再使用普通直接反饋的報警裝置,需要帶有芯片、能夠接收傳感器發(fā)送的信號,并能處理分析,將液位正常、液位過低,包括線路正常、線路故障的信息通知司機操作人員。
在TR100 礦用卡車生產(chǎn)作業(yè)中,因其設(shè)備運行小時(計)表是機械式的,當發(fā)動機小時計損壞或大修后,無法進行重置,導(dǎo)致小時數(shù)統(tǒng)計不準確。需設(shè)計一套電子車輛小時計表,當車輛或者發(fā)動機大修時,可以將小時數(shù)歸零,計算下一次的大修周期的運行實際小時數(shù)。當小時計表故障損壞時,更換新的電子表后,可以設(shè)置成表故障時的小時數(shù)進行累計,避免大修周期小時丟失的情況而延長了大修周期,導(dǎo)致設(shè)備存在機械高周疲勞的隱患。
小時(計)表項目的必要性和目標已經(jīng)明確,如果能兼容到TR100 油液監(jiān)控系統(tǒng)中,則無需再設(shè)置一套系統(tǒng),可以有效降低研發(fā)、采購、改裝人工成本,同時還可以避免系統(tǒng)過多、占據(jù)駕駛室狹小空間的問題。經(jīng)過多個小時計信號采集點測試,保證設(shè)計的小時(記)表顯示為礦車的運行時間,并開發(fā)了與處理器連接的通信適配器(線),和設(shè)置小時數(shù)的管理軟件(授權(quán)給了維修人員級別可以使用,司機操作人員不可以改動)。
通過24 h 全時智能監(jiān)測柴油機機油、冷卻液的液位變化,讓礦用卡車操作者實時掌握柴油機機油液位和冷卻液液位的狀態(tài),可以有效避免設(shè)備機油和冷卻液無論是長期或者是意外發(fā)生時,導(dǎo)致了柴油機故障而產(chǎn)生的巨額維修費用。通過智能小時(計)表的安裝,可以正確管理設(shè)備運行小時數(shù),為設(shè)備的科學管理和統(tǒng)計,提供準確的數(shù)據(jù)支撐,有效避免了“多統(tǒng)計小時數(shù)”造成提前維護保養(yǎng)大修的資源費用浪費和滯后維修保養(yǎng)大修而設(shè)備機械性高周疲勞損壞。通過以上對實際故障和實際需求進行有效的研究、設(shè)計、測試、開發(fā)、應(yīng)用,讓傳統(tǒng)的機械礦用卡車有了先進的智能的油液監(jiān)控系統(tǒng)和智能小時計管理系統(tǒng),使其露天礦的生產(chǎn)作業(yè)中具有更低的全生命周期使用成本。