劉治軍(惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
中海油惠州石化有限公司(“惠州石化”)3.6Mt/a 煤柴油加氫裂化裝置(“本裝置”)采用中國(guó)石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的中壓加氫改質(zhì)MHUG 技術(shù),雙劑串聯(lián)一次通過(guò)加氫裂化工藝,催化劑采用RN-10B 精制劑和RT-5裂化劑,化學(xué)反應(yīng)包括加氫脫硫、脫氮、脫氧、芳烴飽和等加氫精制反應(yīng)以及烷烴、環(huán)烷烴已部分芳烴裂化或選擇性開環(huán)裂化反應(yīng)。本文主要介紹裝置在Cl-存在的條件下,所帶來(lái)的影響、危害以及應(yīng)對(duì)措施。
加氫裝置普遍都受到Cl-的影響,主要出現(xiàn)反應(yīng)流出物的高壓換熱器結(jié)鹽堵塞,系統(tǒng)壓降上升、換熱器效果下降,被迫采用水洗,進(jìn)而出現(xiàn)設(shè)備腐蝕開裂泄露。裝置后半段所發(fā)生的問(wèn)題,都與Cl-的存在有關(guān)。通過(guò)對(duì)這些腐蝕泄露點(diǎn)的分析以及結(jié)合理論知識(shí)能夠發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致開裂的大致條件:(1)在拉升應(yīng)力、溫度和Cl-水溶液共同作用下;(2)Cl-應(yīng)力腐蝕開裂發(fā)生的溫度大于60℃;(3)裂紋一般穿晶且高度分叉;(4)pH 值的影響。在一定溫度下和pH<10的環(huán)境里,腐蝕隨Cl-濃度的增加而加重,而本裝置的冷低酸性水分析值為9。
加氫原料油中存在S、N、Cl,原料氫氣和注水中部分也含Cl,于是便會(huì)發(fā)生結(jié)晶反應(yīng):
反應(yīng)流出物中含有大量H2S 和NH3,在缺少液態(tài)水的狀態(tài)下,NH4HS 會(huì)直接由氣相經(jīng)過(guò)冷凝變成固態(tài)晶體,從而堵塞管束,而NH4Cl 和NH4HS 的溶液有很強(qiáng)的腐蝕性,采用注水沖洗緩解了堵塞卻導(dǎo)致了腐蝕的環(huán)境。
高壓換熱器和空冷器及流速低的部位結(jié)垢濃縮沉積造成垢下腐蝕,形成蝕坑,最終導(dǎo)致穿孔。由于垢下腐蝕發(fā)生導(dǎo)致強(qiáng)烈的金屬溶解,產(chǎn)生大量的金屬陽(yáng)離子Fe2+,使溶液中的正電荷過(guò)剩,吸引外部的HS-和Cl-,借電泳作用移動(dòng)到發(fā)生腐蝕的部位,造成了HS-和Cl-的富集,使該部位溶液的pH 值下降。同時(shí)金屬表面的FeS 保護(hù)膜由于NH4HS 和HCl 的存在被破壞,使腐蝕進(jìn)一步加劇,生成更多的陽(yáng)離子,吸引更多的陰離子進(jìn)來(lái)。如此循環(huán)往復(fù),形成自催化過(guò)程,并隨時(shí)間推移而加速進(jìn)行下去,最終形成點(diǎn)蝕,集中金屬表面很小范圍并深入到金屬內(nèi)部的一種破壞性和隱患較大的腐蝕形態(tài)。
(1)原料油中夾雜的氯離子。本裝置主要以是一期、二期催化柴油,以及常二線和常三線的混合物原料。原油經(jīng)過(guò)常減壓的處理后,有機(jī)氯化物未能經(jīng)過(guò)電脫鹽脫除,也不會(huì)在常減壓裝置環(huán)境下進(jìn)行分解,而是主要隨側(cè)線進(jìn)入汽油、煤油和柴油餾分。根據(jù)石科院等單位開展的研究,催化、焦化等各類工藝路線均難以圓滿脫除該類有機(jī)氯化物,只有通過(guò)加氫具有良好的轉(zhuǎn)化率進(jìn)而脫除。與此同時(shí),有機(jī)氯在適當(dāng)條件下也會(huì)轉(zhuǎn)化成無(wú)機(jī)氯離子,進(jìn)而影響裝置的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)重整氫中夾雜的氯離子。裝置主要使用的是重整氫氣,在出現(xiàn)過(guò)多次設(shè)備泄露等問(wèn)題后,采取了跟蹤裝置氯離子的工作。在2018年2月E105壓差逐漸升至0.65MPa,并有繼續(xù)上升趨勢(shì),對(duì)107新氫進(jìn)行在線定性分析HCl 含量均達(dá)到6ppm,重整氫中已經(jīng)明顯檢測(cè)出HCl,這對(duì)裝置尤其是E105長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)極為不利,一旦其管程壓降大于0.7MPa 則請(qǐng)求降量處理。
(3)氯平衡的核算。2017年4月對(duì)裝置進(jìn)行了氯平衡進(jìn)行核算,4月18、19、20三天檢測(cè)進(jìn)出料氯含量;酸性水總量無(wú)累積表,以均值計(jì)算得出;液體產(chǎn)品取0.1mg/kg。標(biāo)定情況如下:進(jìn)料含氯約27.187kg,出料含氯均值約127.35kg。進(jìn)料與出料差值:-100.1586kg(均值)、-30.1kg(最小值)、-153.57kg(最大值)。
通過(guò)氯平衡核算,推測(cè)裝置進(jìn)料中氯含量明顯高于化驗(yàn)分析值,甚至可能高于工藝要求上限值,下一步還需做進(jìn)一步分析,并采取針對(duì)性的措施。
2.2.1 E104、E105管程部分結(jié)鹽
熱高分氣自D103出,經(jīng)過(guò)E104、E105換熱至150℃左右,此路存在氯化銨鹽和硫化銨鹽結(jié)晶,2017年10月在更改反應(yīng)注水期間重點(diǎn)監(jiān)控銨鹽濃度。通過(guò)多次監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),改注水4小時(shí)內(nèi)氯離子濃度成倍增長(zhǎng)由170mg/L 上升至950mg/L,為此調(diào)整了改注水時(shí)間,以達(dá)到更好的沖洗效果。在改注水期間,由于沖洗掉E104、E105管程銨鹽,造成酸性水中氯離子大幅上升,而硫化物不明顯,說(shuō)明主要為氯化銨鹽,此部分銨鹽對(duì)換熱器存在腐蝕風(fēng)險(xiǎn),也充分印證了E104腐蝕泄漏是完全有可能再次出現(xiàn)的。
2.2.2 E105殼程結(jié)鹽,導(dǎo)致系統(tǒng)壓降上升
自2017年5月中旬以來(lái),E105殼程壓降增加明顯,主要是因?yàn)橹卣麣渲新群吭黾印T谘b置處理量降低后,壓差值維持在0.5Mpa 以下,回?zé)捁迏^(qū)轉(zhuǎn)輸回高硫柴油后,同時(shí)回?zé)捔瞬糠之a(chǎn)品柴油,反應(yīng)耗氫減少,循環(huán)氫量增加,E105殼程壓差略有增加。需加強(qiáng)監(jiān)控,做好重整氫帶氯的分析工作,避免壓差過(guò)高對(duì)裝置造成影響。
從源頭上嚴(yán)格控制氫氣中的HCl 含量。重整裝置要長(zhǎng)期監(jiān)控氫氣中HCl 含量,一旦氫氣中HCl 含量開始上升或達(dá)到6個(gè)月未檢測(cè)到為更換周期,就要更換脫氯劑。另外可考慮增上脫氯罐或PSA 等脫氯設(shè)施。
(1)在保證反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的前提下,提高二反三床裂化溫度,提高熱高的溫度;(2)開大E104副線,減少低分油的取熱,提高E105溫度;(3)適當(dāng)提高高壓空冷冷后溫度,提高E105溫度;(4)加大注水量,并將注水點(diǎn)位置保持在結(jié)晶點(diǎn)上游。
高壓空冷緩蝕劑能有效粘附在罐壁上的硫氫化氨、氯化銨
(文章題目:煤柴油加氫裂化裝置Cl-存在的影響及對(duì)策)等鹽垢,并阻止新的鹽垢形成,防止垢下腐蝕的發(fā)生,對(duì)H2SNH3-HCl-H2O 型腐蝕同樣具有抑制作用。通過(guò)在金屬表面形成保護(hù)膜減緩高壓空冷腐蝕。裝置原設(shè)計(jì)反應(yīng)無(wú)注水緩蝕劑加注設(shè)施,臨時(shí)將配制分餾緩蝕劑的D206B 改為注水緩蝕劑儲(chǔ)罐,將分餾緩蝕劑計(jì)量泵P216B 改為注水緩蝕劑泵,新增P206B 至反應(yīng)注水罐流程。
從2017年5月8日開始加注高壓注水緩蝕劑,快速成膜期10天,加注濃度控制100ppm 左右;5月17日將加注量降至正常值50ppm,6月3日至6月16日連續(xù)監(jiān)測(cè)6次冷低分酸性水樣,5月8日至6月16日共計(jì)加注高壓注水緩蝕劑約1.2t。
注水緩蝕劑加注效果主要是通過(guò)冷低分油D106酸性水中鐵離子來(lái)判斷,鐵離子含量越低腐蝕越輕,高壓空冷緩蝕劑防腐效果越好。當(dāng)處理量和高壓空冷入口溫度在加注注水緩蝕劑前后基本相當(dāng)時(shí),通過(guò)采樣數(shù)據(jù)分析,加注高壓空冷注水緩蝕劑后,鐵離子有明顯下降,由0.53mg/L 下降0.1mg/L,表明高壓空冷注水緩蝕劑降低了空冷的腐蝕,有利于維持裝置長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。