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        DMAIC方法在降低高壓油泵泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試不良率方面的應(yīng)用

        2020-04-27 06:30:28李卓明
        關(guān)鍵詞:油閥壓閥油泵

        李卓明

        (德?tīng)柛?上海)動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)有限公司,上海 200131)

        某款高壓油泵是第二代高壓油泵產(chǎn)品,相比第一代產(chǎn)品,具有供油壓力高、供油壓力平穩(wěn)[1]、密封性能好等特點(diǎn)。但由于其泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)比第一代油泵高,通常可以達(dá)到350 bar以上,因此該型號(hào)油泵的制造過(guò)程具有一定的復(fù)雜性和不穩(wěn)定性。長(zhǎng)期以來(lái),該款高壓油泵的泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試不良率一直無(wú)法降低,這無(wú)疑大幅增加了生產(chǎn)成本。對(duì)此,本文引入六西格瑪?shù)腄MAIC方法對(duì)該質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)性分析并提出了解決方案。DMAIC是由定義(define)、測(cè)量(measure)、分析(analyze)、改進(jìn)(improve)、控制(control)[2]5個(gè)階段構(gòu)成的過(guò)程改進(jìn)方法,一般用于對(duì)現(xiàn)有流程的改進(jìn),包括制造過(guò)程、服務(wù)過(guò)程以及工作過(guò)程等。

        1 定義階段及測(cè)量階段

        在定義階段,最重要的步驟之一是定義輸入因子X(jué)和輸出因子Y。在該質(zhì)量問(wèn)題中,首先定義輸出因子Y為高壓油泵泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)。該性能參數(shù)是評(píng)判當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)油軌內(nèi)油壓過(guò)高時(shí),油泵能否及時(shí)打開(kāi)泄壓閥以降低系統(tǒng)內(nèi)的壓力,從而保證系統(tǒng)安全[3]。它是利用EOL設(shè)備對(duì)油泵進(jìn)行油壓測(cè)試而得到的。具體測(cè)試原理是,利用EOL設(shè)備在油泵出油口端將測(cè)試油液沖入形成密閉空間,然后增大油壓直至打開(kāi)泄壓閥,同時(shí)記錄該瞬時(shí)油壓的壓強(qiáng)。明確了輸出因子Y后,利用SIPOC圖和魚(yú)骨圖從泄壓閥安裝、出油閥安裝以及泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試的工藝過(guò)程中找到輸入因子X(jué),共計(jì)18個(gè),主要包括泄壓閥壓裝精度不足、泄壓閥彈簧彈性系數(shù)測(cè)量不準(zhǔn)確、出油閥組件壓入力過(guò)大、泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試油溫有波動(dòng)等。

        在測(cè)量階段,首先需要對(duì)輸出因子Y的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)。重復(fù)性和再現(xiàn)性(R&R)報(bào)告顯示,貢獻(xiàn)比、變異比、公差比和明顯分類(lèi)數(shù)均滿(mǎn)足良好測(cè)量系統(tǒng)的要求,表明Y的測(cè)量結(jié)果真實(shí)可信。然后對(duì)現(xiàn)階段的輸出因子Y進(jìn)行過(guò)程能力分析,由概率圖可知,概率值P>0.05,表明Y呈正態(tài)分布,而且統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)圖上顯示目前加工流程也處于穩(wěn)定狀態(tài),但過(guò)程能力指數(shù)(CPK)只有0.61,表明其過(guò)程能力不足。為了探尋導(dǎo)致其過(guò)程能力不足的原因,利用流程變量圖、因果矩陣、潛在失效模式及后果分析(FMEA)篩選全部的輸入因子,最后根據(jù)柏拉圖找出影響Y的兩個(gè)重要輸入因子,即泄壓閥彈簧彈性系數(shù)測(cè)量不準(zhǔn)確(X1)和出油閥組件壓入力過(guò)大(X2),并明確了這兩個(gè)重要輸入因子的潛在原因,見(jiàn)表1。

        表1 重要輸入因子的潛在原因

        2 分析階段

        首先,對(duì)輸入因子X(jué)的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。由于X2的測(cè)量系統(tǒng)是伺服壓力機(jī),已經(jīng)通過(guò)了力/位移的標(biāo)定,因此本文只對(duì)X1的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告中顯示,貢獻(xiàn)比大于1%,變異比和公差比均大于10%,因此該測(cè)量系統(tǒng)的精度偏低,需要進(jìn)一步優(yōu)化。實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)泄壓閥彈簧彈性系數(shù)在測(cè)量過(guò)程中主要存在以下問(wèn)題:探針端面出現(xiàn)小坑、探針會(huì)吸附泄壓閥小球以及零件在工裝中有旋轉(zhuǎn)空間。因此,優(yōu)化方案以解決上述問(wèn)題為主,包括:1)把探針頭部改為錐面結(jié)構(gòu)。這樣不僅可以減小受力,避免長(zhǎng)時(shí)間使用后損壞針頭,其錐面也具有泄壓閥小球的定位功能,可以提高測(cè)試位置精度。2)把探針內(nèi)部做成通孔結(jié)構(gòu),并在設(shè)備上增加氣源,在每次測(cè)量完成后向探針中心孔內(nèi)通氣,避免由于泄壓閥小球吸附在探針端面上而造成測(cè)量不準(zhǔn)確。3)將下工裝中的零件定位彈簧換成彈性更大的彈簧以增加測(cè)量時(shí)泵體位置的穩(wěn)固性。優(yōu)化后再次進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析,結(jié)果顯示其貢獻(xiàn)比、變異比、公差比和明顯分類(lèi)數(shù)均滿(mǎn)足良好測(cè)量系統(tǒng)的要求,表明該測(cè)量系統(tǒng)的測(cè)量結(jié)果真實(shí)可信。圖1為優(yōu)化前后X1測(cè)量系統(tǒng)的R&R報(bào)告。

        在驗(yàn)證了X的測(cè)量系統(tǒng)之后,就需要運(yùn)用多變異分析的手段來(lái)尋找Y的關(guān)鍵輸入因子。多變異分析[4-5]是分析工序過(guò)程質(zhì)量特征值變異規(guī)律的一種重要方法,旨在找出制造過(guò)程中的可控及不可控輸入因子對(duì)Y的影響,為明確關(guān)鍵輸入因子提供統(tǒng)計(jì)學(xué)依據(jù)。其中不可控的噪聲因子[6-7]尤其需要重視,因?yàn)檫@些噪聲因子的變異會(huì)長(zhǎng)期或不定期地影響流程目標(biāo)值和變異的大小,導(dǎo)致整個(gè)流程不穩(wěn)定。

        本文分別從測(cè)試班次、測(cè)試溫度和測(cè)試設(shè)備三方面進(jìn)行噪聲因子分析,逐一排查這三大噪聲因子對(duì)Y的影響。首先分析不同測(cè)試班次對(duì)Y的影響。通過(guò)雙方差F檢驗(yàn)及雙樣本T檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)概率值P>0.05,因此判斷不同測(cè)試班次不會(huì)影響Y。然后分析不同測(cè)試溫度對(duì)Y的影響。通過(guò)雙方差F檢驗(yàn)及雙樣本T檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)概率值P>0.05,因此判斷不同測(cè)試溫度也不會(huì)影響Y。最后分析不同測(cè)試設(shè)備對(duì)Y的影響。通過(guò)等方差檢驗(yàn)及方差分析,發(fā)現(xiàn)概率值P<0.05,因此判斷不同測(cè)試設(shè)備會(huì)影響Y。根據(jù)統(tǒng)計(jì)得到了4臺(tái)設(shè)備的測(cè)試均值分別是:EOL 1-1為403.5 bar;EOL 1-2為402.2 bar;EOL 2-1為407.7 bar;EOL 2-2為403.3 bar。其中最大的測(cè)試均值為407.7 bar,其余3臺(tái)設(shè)備的測(cè)試均值誤差都在1 bar左右,基本相當(dāng)。因此,在EOL 2-1的測(cè)試程序中設(shè)置偏置值為-5bar以解決該噪聲因子對(duì)Y的影響。圖2為三大噪聲因子的假設(shè)檢驗(yàn)分析圖。

        圖1 優(yōu)化前后X1測(cè)量系統(tǒng)的R&R報(bào)告

        圖2 三大噪聲因子的假設(shè)檢驗(yàn)分析圖

        在分析可控輸入因子時(shí),從測(cè)量階段篩選出的兩個(gè)重要輸入因子入手,逐一排查各個(gè)重要輸入因子對(duì)Y的影響。

        首先分析X1對(duì)Y的影響。由于X1中的彈簧彈性系數(shù)只是設(shè)備的一個(gè)過(guò)程輸出參數(shù),而其最終輸出參數(shù)是彈簧力,因此利用回歸分析的方法研究泄壓閥彈簧力和泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間的相關(guān)性。通過(guò)回歸分析發(fā)現(xiàn)決定系數(shù)R2為50.4%,且概率值P<0.05,表明泄壓閥彈簧力和泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間有相關(guān)性,會(huì)影響Y。另外,根據(jù)擬合方程計(jì)算得出,當(dāng)Y=400 bar時(shí)(400 bar是該型號(hào)油泵泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)的工藝規(guī)格中值),彈簧力Fs=50.1 N,而目前實(shí)測(cè)的彈簧力均值為50.3 N,由于彈簧力均值的實(shí)測(cè)值已經(jīng)很接近擬合理論值,因此可以排除由于彈簧力均值過(guò)大或過(guò)小對(duì)打開(kāi)壓強(qiáng)的影響。在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)研究X1對(duì)泄壓閥彈簧力的影響。由于泄壓閥彈簧彈性系數(shù)是利用彈簧力參考值和力/位移測(cè)量曲線計(jì)算得出的,該參考值會(huì)直接影響彈性系數(shù)測(cè)量的準(zhǔn)確性,因此在多變異分析中,可以把彈簧力參考值作為X1的替代因子繼續(xù)分析。通過(guò)等方差檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)概率值P<0.05,因此判斷泄壓閥彈簧力參考值會(huì)影響泄壓閥彈簧力。由于之前已經(jīng)證明泄壓閥彈簧力和泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間有相關(guān)性,因此判斷泄壓閥彈簧力參考值也會(huì)影響Y,即X1也會(huì)影響Y。圖3為X1對(duì)Y的回歸分析及等方差檢驗(yàn)圖。

        圖3 X1對(duì)Y的回歸分析及等方差檢驗(yàn)圖

        然后分析X2對(duì)Y的影響。由于發(fā)現(xiàn)有些泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試不良件的泄漏測(cè)試也不合格,因此通過(guò)卡方檢驗(yàn)的方法研究泄漏值與泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間有否相關(guān)性。通過(guò)卡方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)概率值P<0.05,表明泄漏值與泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間有相關(guān)性,會(huì)影響Y。在此基礎(chǔ)上,繼續(xù)研究X2對(duì)泄漏值的影響。通過(guò)第一次卡方檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)概率值P<0.05,表明壓入力與泄漏值之間有相關(guān)性,再通過(guò)第二和第三次卡方檢驗(yàn),明確了兩者相關(guān)性成立的前提條件是壓入力Fp≥3.5 kN。由于之前已經(jīng)證明泄漏值與泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)之間有相關(guān)性,因此判斷X2也會(huì)影響Y。

        經(jīng)過(guò)分析階段的科學(xué)驗(yàn)證, 排除了噪聲因子的干擾后發(fā)現(xiàn),對(duì)Y有影響的關(guān)鍵輸入因子的確是泄壓閥彈簧彈性系數(shù)測(cè)量不準(zhǔn)確(X1)和出油閥組件壓入力過(guò)大(X2),后續(xù)將對(duì)這兩個(gè)關(guān)鍵輸入因子進(jìn)行改善。

        3 改善階段及控制階段

        在改善階段,首先對(duì)關(guān)鍵輸入因子X(jué)1進(jìn)行改善。將X1分別設(shè)定為5個(gè)不同的水平再次進(jìn)行方差分析,分別為:15 N和20 N、15 N和25 N、10 N和25 N、10 N和30 N、5 N和30 N。通過(guò)觀察各個(gè)水平的標(biāo)準(zhǔn)差大小來(lái)選擇最佳設(shè)置值。最后發(fā)現(xiàn)泄壓閥彈簧力參考值5 N和30 N的標(biāo)準(zhǔn)差為0.298,是5個(gè)水平中最小的,因此將5 N和30 N作為彈簧力參考值的最佳設(shè)置值。

        然后對(duì)關(guān)鍵輸入因子X(jué)2進(jìn)行改善。由于在分析階段中已經(jīng)證明了壓入力與泄漏值之間的相關(guān)性成立的前提條件是壓入力Fp≥3.5 kN,因此為了消除壓入力對(duì)Y的影響,設(shè)定出油閥組件壓入力的控制范圍為1.5 kN≤Fp<3.5 kN。但是,鑒于目前出油閥組件壓入力的過(guò)程能力較低,縮小控制范圍一定會(huì)造成大量不合格品產(chǎn)生,為此計(jì)劃通過(guò)添加出油閥組件表面潤(rùn)滑劑、優(yōu)化壓頭等措施降低出油閥組件壓入力并提高其過(guò)程能力,同時(shí)建立了一個(gè)三因子兩水平的試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)來(lái)尋找這些工藝參數(shù)的最佳設(shè)置值。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),烘干時(shí)間和潤(rùn)滑劑用量是影響壓入力過(guò)程能力指數(shù)的最主要的兩個(gè)因子,且這兩個(gè)因子之間有一定的交互作用,但作用并不明顯。此外,通過(guò)觀察等值線圖和回歸方程得出,當(dāng)潤(rùn)滑劑用量為15 mL/1 000個(gè)組件、烘干時(shí)間為1 h、壓頭內(nèi)徑為6.2 mm時(shí),壓入力的過(guò)程能力指數(shù)最大。因此,該工藝參數(shù)的組合為最佳設(shè)置值。圖4為影響因子的效應(yīng)柏拉圖及等值線圖。

        圖4 影響因子的效應(yīng)柏拉圖及等值線圖

        在控制階段,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法對(duì)以上關(guān)鍵輸入因子所涉及的制造過(guò)程進(jìn)行趨勢(shì)監(jiān)控,即根據(jù)改善后穩(wěn)定期內(nèi)所積累的數(shù)據(jù)計(jì)算出統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制的上下控制線,并通過(guò)每班抽樣記錄形成趨勢(shì)圖予以長(zhǎng)期跟蹤,保持良好的改善效果。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文運(yùn)用六西格瑪?shù)腄MAIC方法研究并解決了某款高壓油泵泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試不良率高的問(wèn)題。實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,改善后泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試的過(guò)程能力指數(shù)提高了85.2%,不良率降低了75.5%。因此,該研究成果不僅在降低第二代高壓油泵泄壓閥打開(kāi)壓強(qiáng)測(cè)試不良率方面積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也為類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題的解決提供了可靠的指導(dǎo)依據(jù),在后續(xù)的工程應(yīng)用中具有良好的推廣價(jià)值。

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