陳曉明
(廣州中電荔新電力實(shí)業(yè)有限公司,廣東 廣州511340)
隨著國家對環(huán)保的日益重視,火力發(fā)電廠作為重要的能源企業(yè),對污染物的排放也越來越嚴(yán)格。根據(jù)國家能源局下發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》,要推進(jìn)燃煤機(jī)組大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值的環(huán)保改造,即在基準(zhǔn)氧含量為6%的條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10 mg/m3、35 mg/m3、50 mg/m3。為此,中國燃煤電廠超低排放改造如火如荼,其中濕式電除塵器是超低排放改造的主流產(chǎn)品之一[1]。濕式電除塵器作為一種高效除塵器,結(jié)合傳統(tǒng)的干式除塵器,它可實(shí)現(xiàn)煙氣粉塵濃度排放在10 mg/m3以下的目標(biāo)。如此一來,濕式電除塵器也在越來越多的電廠得到應(yīng)用。
濕式電除塵器(WESP)是用于脫除濕煙氣中的塵、霧、液滴及氣溶膠、PM2.5等雜質(zhì)的靜電除塵設(shè)備。作為脫硫前端除塵設(shè)備的有效補(bǔ)充,它可以對煙氣脫硫后的含石膏霧滴煙氣進(jìn)一步除塵,從而達(dá)到煙塵排放低于10 mg/m3的目標(biāo)。濕式靜電除塵器除了具有除塵效率高、壓力損失小、操作簡單、能耗小的特點(diǎn),它還具有不受粉塵比電阻影響,無二次揚(yáng)塵等技術(shù)優(yōu)勢,對PM2.5、SO3酸霧等都有較高的脫除效率[2]。它適用于處理含濕煙氣,尤其適用于處理電廠、鋼廠濕法脫硫之后的含塵煙氣。常見的濕式電除塵器主要由陽極板、陰極線、高壓直流電系統(tǒng)及霧化沖洗系統(tǒng)組成。根據(jù)煙氣流向,濕式靜電除塵器可分為橫流式(臥式)和豎流式(立式),橫流式多為板式結(jié)構(gòu),氣體流向?yàn)樗椒较蜻M(jìn)出,結(jié)構(gòu)類似干式電除塵器;豎流式多為管式結(jié)構(gòu),氣體流向?yàn)榇怪狈较蜻M(jìn)出。
某電廠有2 臺330 MW 的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,在2015 年2臺機(jī)組相繼完成了煙氣超低排放改造工程,脫硫塔后增設(shè)了濕式電除塵器(WESP),整個(gè)煙氣處理流程如圖1 所示。
圖1 煙氣流程圖
該廠脫硫工藝采用石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),吸收塔采用傳統(tǒng)的噴淋塔,塔高40.6 m,安裝有5 層噴淋層,噴淋層上部布置有3 級屋脊式除霧器,塔體下部安裝有上下2 層共6 臺攪拌器,上層攪拌器對應(yīng)3 條氧化風(fēng)噴管。煙氣經(jīng)過吸收塔噴淋層后,再連續(xù)流經(jīng)除霧器除去所含漿液霧滴,經(jīng)脫硫處理的煙氣通過喇叭口狀的煙道進(jìn)入濕式電除塵器,兩者之間通過非金屬膨脹節(jié)連接。濕式電除塵器采用水平板式結(jié)構(gòu),獨(dú)立布置在吸收塔出口煙道,采用金屬不銹鋼作為極板極線,上方設(shè)計(jì)有霧化噴嘴,可對收塵極進(jìn)行連續(xù)清洗。整個(gè)濕式除塵器系統(tǒng)由除塵器本體、循環(huán)水系統(tǒng)、配套高壓整流設(shè)備及低壓控制系統(tǒng)等組成。經(jīng)超低排放改造后,該廠的煙氣排放指標(biāo)達(dá)到并超過了超低排放指標(biāo)。
在2018-12,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#1 機(jī)組濕式除塵器頂部電動(dòng)葫蘆架晃動(dòng)大,部分支架焊點(diǎn)有松脫情況。現(xiàn)場除塵器本體均有晃動(dòng),以濕電頂部晃動(dòng)最為明顯。同時(shí)相鄰的吸收塔本體也有晃動(dòng),最高層的噴淋層循環(huán)管晃動(dòng)明顯。
針對濕式電除塵器及脫硫吸收塔晃動(dòng)偏大的情況,首先加固了相關(guān)晃動(dòng)設(shè)備,同時(shí)組織人員進(jìn)行了檢查分析。對濕式電除塵器及吸收塔外圍設(shè)備進(jìn)行了檢測,但未找到明顯的振動(dòng)源。為近一步解決問題,該廠聯(lián)系了設(shè)備廠家及相關(guān)科研單位人員對現(xiàn)場進(jìn)行踏勘、診斷。設(shè)備廠家診斷鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、撓度及受力在可接受范圍,濕式除塵器及脫硫塔區(qū)域地質(zhì)未發(fā)生變化,沒有沉降,可排除外因影響。
為了減少晃動(dòng)因素,對吸收塔漿液循環(huán)泵進(jìn)行切換操作,同時(shí)對吸收塔頂部事故噴淋箱上的事故噴淋管增加軟連接,拆除濕電循環(huán)水管與吸收塔出口煙道測點(diǎn)的連接平臺上的抱箍,確保濕電循環(huán)水管與平臺不接觸,同時(shí)在其他不影響的地方加固循環(huán)管,避免因吸收塔晃動(dòng)而帶動(dòng)濕式電除塵器晃動(dòng)。經(jīng)過一系列處理后,濕式電除塵器晃動(dòng)情況未得到改善。
為近一步查找原因,在2019-01,利用#1 機(jī)組停機(jī)的機(jī)會(huì),對脫硫吸收塔及濕式電除塵器進(jìn)行了內(nèi)部檢查。檢查發(fā)現(xiàn)吸收塔出口與濕式電除塵器連接處的煙氣導(dǎo)流板出現(xiàn)脫落情況,導(dǎo)流板失效,如圖2 所示。吸收塔及濕式電除塵器內(nèi)部其他附屬設(shè)備完好,未出現(xiàn)異常。將導(dǎo)流板修復(fù)正常后,#1 機(jī)組重啟,濕式電除塵器及吸收塔晃動(dòng)大幅度降低,振動(dòng)大問題得到解決。
圖2 吸收塔出口導(dǎo)流板脫落
濕式電除塵器高約45 m,對于該高層建筑來說,需考慮一定的風(fēng)振影響。當(dāng)建筑物受到風(fēng)力作用時(shí),不但順風(fēng)向可能發(fā)生風(fēng)振,而且在一定條件下,也可能發(fā)生橫風(fēng)向的風(fēng)振[3]。該地區(qū)年平均風(fēng)速為1.8 m/s,結(jié)合實(shí)際風(fēng)速情況及與#2 機(jī)組濕式電除塵器對比,風(fēng)振對設(shè)備影響不大。且在無風(fēng)情況下,該濕式電除塵器仍晃動(dòng)。因此濕式電除塵器晃動(dòng)大主因并不是風(fēng)振因素。
當(dāng)煙氣由吸收塔進(jìn)口煙道進(jìn)入塔內(nèi)后,由下到上依次經(jīng)過吸收區(qū)、噴淋層、塔內(nèi)除霧器、出口煙道,吸收塔出口煙道與塔體呈90°布置,煙氣折向后通過喇叭形狀的入口進(jìn)入到濕式電除塵器。由于除霧器橫截面積較大,當(dāng)煙氣通過90°轉(zhuǎn)向后,極易在喇叭口處產(chǎn)生一個(gè)不穩(wěn)定的氣流漩渦,這不僅增大了吸收塔的壓降,而且會(huì)對吸收塔及濕式電除塵器帶來沖擊,進(jìn)而引起設(shè)備強(qiáng)烈的震動(dòng),甚至?xí)斐墒鹿省?/p>
該氣流漩渦產(chǎn)生的主要原因是氣體在轉(zhuǎn)角位會(huì)形成上部流速較高、下部流速較低的現(xiàn)象,導(dǎo)致氣流速度分布不均,在煙道喇叭口位置,便形成了氣流漩渦。一般在脫硫煙道內(nèi)合理加入導(dǎo)流板,可以使氣流變得均勻[4],避免氣流漩渦的生產(chǎn)。而當(dāng)導(dǎo)流板失效后,產(chǎn)生的氣漩渦作用于濕式電除塵器,便會(huì)導(dǎo)致濕式電除塵器振動(dòng)。
事后對導(dǎo)流板進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),由于導(dǎo)流板所處環(huán)境較為惡劣,氣體含濕量較大,腐蝕較嚴(yán)重且煙氣不斷沖刷,同時(shí)導(dǎo)流板焊點(diǎn)質(zhì)量不過關(guān),造成導(dǎo)流板焊點(diǎn)失效,導(dǎo)致導(dǎo)流板固定失效而掉落,造成煙氣擾動(dòng),這是造成濕式電除塵器晃動(dòng)大的主要因素。
由于導(dǎo)流板失效造成煙氣分布不均勻,產(chǎn)生氣流漩渦,這是造成設(shè)備晃動(dòng)大的主要原因。通過修復(fù)加固吸收塔出口煙道的導(dǎo)流板后,后端的濕式電除塵器晃動(dòng)大大減小,恢復(fù)正常。在平時(shí)設(shè)備檢查與維護(hù)的過程中,要加強(qiáng)相關(guān)導(dǎo)流板的檢查,同時(shí)嚴(yán)把材料及安裝質(zhì)量,防止出現(xiàn)類似的不安全事件。