魯飛飛
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710074)
閥后補償負載敏感系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)負載獨立的流量分配,具有較好的抗流量不飽和特性及負載適應(yīng)性,在車載鉆機液壓系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用[1-3]。相關(guān)文獻也對閥后補償負載敏感系統(tǒng)進行了大量的研究[4-5]。然而在煤層氣車載鉆機回轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng)調(diào)試及鉆機能力檢測過程中,發(fā)現(xiàn)動力頭回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速常達不到理論設(shè)計值。為滿足車載鉆機對回轉(zhuǎn)系統(tǒng)速度鋼性要求,以ZMK5530TZJ100F 車載鉆機為研究對象,基于AMESim 專業(yè)仿真軟件建立了系統(tǒng)模型,利用動態(tài)分析及試驗結(jié)合的方法,對車載鉆機回轉(zhuǎn)液壓系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化進行研究。
車載鉆機主回路液壓系統(tǒng)原理如圖1,主回路采用閥后補償負載敏感系統(tǒng),分別控制回轉(zhuǎn)系統(tǒng)及給進系統(tǒng)。
圖1 車載鉆機主回路原理圖Fig.1 Principle diagram of main circuit of vehicular drilling rig
壓力補償器為三通閥,系統(tǒng)最高負載作為負載反饋壓力,同時作用于三通閥一端,節(jié)流閥閥后壓力作用于三通閥芯另一端,閥芯受力平衡方程為:
式中:p1、p2、p3、p4為圖1 各油口出壓力;A 為三通閥芯截面積;FK為彈簧阻力;c 為黏性阻力系數(shù);v為閥芯運動速度。
由于補償閥芯LS 通過梭閥取自兩執(zhí)行機構(gòu)的最高工作壓力,所以p3=p4,當2 個閥芯規(guī)格相同,彈簧力相同時,忽略黏性阻尼,故p3=p4,由于2 個節(jié)流閥的進口壓力相同,因此,2 個節(jié)流閥前后壓差相同,因此,根據(jù)薄壁孔流量公式:
式中:qs為薄壁孔流量;Cq為流量系數(shù);ρ 為油液密度;△p 為薄壁孔前后壓差。
從式(3)可以看出,節(jié)流閥流量只與閥開口面積及節(jié)流閥前后壓差有關(guān),根據(jù)式(1)和式(2)可以看出,車載鉆機給進及回轉(zhuǎn)系統(tǒng)輸出流量只與各聯(lián)多路閥開口有關(guān),系統(tǒng)具有較好負載適應(yīng)性及抗流量飽和特性。
從圖1 可以看出,車載鉆機所采用的閥后補償負載敏感閥,2 片閥都處于中位時,負載反饋回路無法卸荷,因此多路閥設(shè)計中,一般在反饋油路增加阻尼孔1 和阻尼孔2(如圖1)。阻尼孔的主要作用一方面是負載反饋回路卸荷,另一個作用是減小反饋系統(tǒng)沖擊,而在一般系統(tǒng)分析時,常忽略阻尼孔,正是由于阻尼孔的存在,反饋管路中存在泄露及壓降,由于車載鉆機回轉(zhuǎn)系統(tǒng)中,管路相對比較復(fù)雜,在實際使用中出現(xiàn)系統(tǒng)響應(yīng)慢,系統(tǒng)流量達不到設(shè)計要求等問題,降低了系統(tǒng)控制精度及響應(yīng)[6-8]。
通過分析負載敏感系統(tǒng)原理,建立系統(tǒng)AMEsim 模型[9-10],動態(tài)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定如下:①泵排量:520 mL/r;②多路閥通徑:25 mm;③回轉(zhuǎn)馬達總排量:2 660/1 328 mL/r;④動力頭轉(zhuǎn)動慣量:19.2 kg/m2;⑤泵輸入轉(zhuǎn)速:1 800 r/min。
在對比反饋回路中增加孔徑為2 mm 阻尼1 和孔徑為0.8 mm 阻尼2 及不設(shè)阻尼情況下,動態(tài)模擬動力頭回轉(zhuǎn),動力頭負載為8 MPa,動力頭輸出轉(zhuǎn)速對比曲線如圖2,反饋系統(tǒng)壓力對比曲線如圖3。
圖2 動力頭輸出轉(zhuǎn)速對比曲線Fig.2 Output speed contrast curves of power head
圖3 反饋系統(tǒng)壓力對比曲線Fig.3 Pressure contrast curves of feedback system
從圖2 中可以看出,在第2 s 是多路閥換向,從動力頭馬達輸出轉(zhuǎn)速可以看出,在不增加阻尼的情況下,閥全開時,系統(tǒng)流量鋼性較好,但反饋系統(tǒng)壓力波動較大。增加阻尼以后,系統(tǒng)響應(yīng)時間縮短,但是相同閥開口度下,動力頭輸出轉(zhuǎn)速降低,觀察圖3可以看出,增加阻尼以后,反饋回路壓力波動較未增加阻尼明顯減小,且較快速達到穩(wěn)態(tài)。通過模擬可以看出,在反饋回路中增加阻尼,可以提高系統(tǒng)的響應(yīng)時間,同時減小反饋回路的壓力波動,有利于提高系統(tǒng)使用壽命,但是在系統(tǒng)中增加阻尼以后,動力頭回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速有明顯的降低。
調(diào)節(jié)阻尼孔1 及阻尼孔2 的參數(shù),動態(tài)模擬外負載逐漸增大,不同阻尼轉(zhuǎn)速對比曲線如圖4,從圖4 中可以看出,當阻尼孔參數(shù)匹配不合理時,當外負載增大時,動力頭輸出轉(zhuǎn)速有明顯的下降(如圖中紅色曲線),系統(tǒng)負載適應(yīng)性變差。通過調(diào)節(jié)阻尼孔2 及阻尼孔1 參數(shù),當阻尼1 不變,通過減小阻尼2;或者在不改變阻尼2 的情況下,通過增大阻尼1 的大小,均可提高系統(tǒng)負載適應(yīng)性。
圖4 不同阻尼轉(zhuǎn)速對比曲線Fig.4 Different damping speed contrast curves
由于車載鉆機反饋管路較長,在實際模擬和測試中,應(yīng)當考慮管路對系統(tǒng)的影響后,再進一步分析系統(tǒng)的動態(tài)特性。動態(tài)模擬在反饋系統(tǒng)中不設(shè)阻尼,而在反饋回路中增加10 m 的6 mm 通徑膠管,動態(tài)模擬動力頭回轉(zhuǎn),增加管路后動力頭轉(zhuǎn)速對比如圖5。未增加管路時反饋系統(tǒng)壓力曲線如圖6,增加管路后反饋系統(tǒng)壓力曲線如圖7。
圖5 增加管路后動力頭轉(zhuǎn)速對比Fig.5 Speed comparison of power head after adding pipeline
圖6 未增加管路時反饋系統(tǒng)壓力曲線Fig.6 Pressure curve of the feedback system without adding pipeline
圖7 增加管路后反饋系統(tǒng)壓力曲線Fig.7 Pressure curve of feedback system adding pipeline
由圖5~圖7 可以看出,當系統(tǒng)中增加長管路以后,系統(tǒng)響應(yīng)有一定的滯后,從動力頭輸出轉(zhuǎn)速可以看出,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性較沒有管路時有所提高。在系統(tǒng)中增加管路以后,反饋系統(tǒng)壓力波動較沒有增加管路之前有明顯的減小。通過模擬可以得出結(jié)論,當回轉(zhuǎn)回路管路較長時,有利于減小系統(tǒng)沖擊,從而提高系統(tǒng)使用壽命,但是增加管路后,系統(tǒng)響應(yīng)時間滯后。
通過對比模擬結(jié)果可以看出,在反饋系統(tǒng)增加阻尼,可以提高系統(tǒng)響應(yīng)及減小反饋系統(tǒng)壓力沖擊及波動,但是會對動力頭輸出轉(zhuǎn)速剛性有影響,當匹配不合理時,系統(tǒng)負載適應(yīng)性降低。反饋長管路可以提高反饋系統(tǒng)穩(wěn)定性,但是系統(tǒng)響應(yīng)會滯后。
為進一步驗證模型的準確性及模擬結(jié)果,對ZMK5530TZJ100F 車載鉆機回轉(zhuǎn)系統(tǒng)進行試驗研究。在系統(tǒng)中設(shè)置阻尼和未設(shè)置阻尼進行測試,由于多路閥阻尼1 孔徑一般為廠家出廠設(shè)定,無法調(diào)整,因此通過調(diào)整阻尼2 孔徑進行對比試驗。未調(diào)整阻尼及短管路測試結(jié)果如圖8,調(diào)整阻尼及長管路測試結(jié)果如圖9(圖中虛線為反饋系統(tǒng)壓力,實線為動力頭輸出轉(zhuǎn)速,點劃線為控制油源壓力)。
圖8 未調(diào)整阻尼及短管路測試結(jié)果Fig.8 Unadjusted damping and short pipeline test results
圖9 調(diào)整阻尼及長管路測試結(jié)果Fig.9 Adjustment damping and long pipeline test results
從圖中可以看出,在動力頭負載同為8.5 MPa的情況下,未增設(shè)阻尼時,反饋系統(tǒng)壓力有明顯的波動及沖擊,系統(tǒng)峰值壓力為13.2 MPa,但動力頭輸出轉(zhuǎn)速為25 r/min,當系統(tǒng)增加0.8 mm 阻尼及10 m 的6 通徑膠管后,系統(tǒng)壓力沖擊和波動有明顯的好轉(zhuǎn),但是系統(tǒng)響應(yīng)有明顯的滯后,此時動力頭轉(zhuǎn)速為22 r/min。對比2 個測試結(jié)果可以看出,通過增加阻尼和管路可以減小系統(tǒng)沖擊及壓力波動,但是系統(tǒng)響應(yīng)會存在滯后影響,而且,在同等負載下,增加阻尼以后,動力頭轉(zhuǎn)速有所下降。
以ZMK5530TZJ100F 車載鉆機回轉(zhuǎn)系統(tǒng)為研究對象,采用理論分析及動態(tài)模擬的方法,動態(tài)模擬對比了負載反饋回路阻尼及管路對系統(tǒng)響應(yīng)及負載特性的影響,得出在反饋回路中增加阻尼可以提高系統(tǒng)響應(yīng),減小系統(tǒng)沖擊及壓力波動,但是是動力頭輸出轉(zhuǎn)速鋼性會降低。長管路反饋回路可以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,減小系統(tǒng)沖擊,但是會引發(fā)系統(tǒng)響應(yīng)滯后,因此在鉆機液壓系統(tǒng)設(shè)計中,特別是管路較長的情況下,可適當?shù)臏p小阻尼孔2,以提高動力頭負載適應(yīng)性,提高動力頭響應(yīng)。