馬姣陽 任鳳玉 張慶嵩 閆喜明
(1.華北理工大學礦業(yè)工程學院,河北 唐山063210;2.東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽110819;3.雙鴨山建龍礦業(yè)有限公司,黑龍江雙鴨山155126)
采礦方法選用不當、空場法開采后未進行空區(qū)處理、開采過程中受地壓等因素影響,使得礦山在實際生產(chǎn)中極易形成空區(qū)??諈^(qū)長期存在,導致礦山開采條件惡化,引起礦柱變形、相鄰作業(yè)區(qū)采場及巷道維護困難、井下大面積冒落、巖移及地表塌陷等,給礦山生產(chǎn)構成嚴重威脅,并造成環(huán)境惡化、礦產(chǎn)資源嚴重浪費,亟需研究在安全的前提下,消除空區(qū)隱患、回收周邊資源的空區(qū)處理方法。
空區(qū)大小、形狀、空間分布規(guī)律、賦存狀態(tài)不同,空區(qū)處理方法也不同。常用的空區(qū)處理方法分為封閉隔離法、崩落法、充填法、支撐法[1]。單一常規(guī)的空區(qū)處理方法存在一定局限性,為此,各礦山根據(jù)空區(qū)賦存條件及空區(qū)處理目的采取了聯(lián)合治理措施。排山樓金礦采用留礦柱控制冒落與廢石充填技術進行采空區(qū)綜合治理,避免了空區(qū)冒透地表帶來的陷落危害[2]。東升廟鉛鋅礦采用充填較大空區(qū)和崩落頂板圍巖處理較小空區(qū),排除了安全隱患[3]。符山鐵礦通過地表鉆井,下放廢石、尾砂充填尾礦庫下方2 個民采空區(qū),消除了安全隱患[4]。某石膏礦對穩(wěn)定區(qū)域、不穩(wěn)定區(qū)域的采空區(qū)分別采取了封閉、崩落頂板方式,消除了重大安全隱患[5]。沙特阿拉伯某銅鋅礦提出了5種可能性的采空區(qū)治理方案,通過專家打分法進行篩選,明確了采空區(qū)治理意圖與實現(xiàn)途徑[6]。聯(lián)合法克服了常規(guī)方法的局限性,對礦山安全生產(chǎn)起到了很大的作用,但成本較高,且不能通過一種技術將空區(qū)直接內嵌入礦山開采布局中,對其進行有效利用。為降低成本,李俊平等[7]提出了控制爆破局部切槽放頂技術、切頂與礦柱崩落法、V 型切槽上盤閉合法。此外,控制頂板釋放的誘導冒落技術被應用于采空區(qū)處理,取得了顯著效果,如:西石門鐵礦采用階梯狀工作面過新、老空區(qū)交界部位的方法,誘導頂板圍巖自然冒落,保障了回采安全[8-9]。桃沖鐵礦分兩步逐條進路貫通民采空區(qū),達到了處理空區(qū)、安全回采周邊殘留礦量的目的[10]。書記溝鐵礦在預留散體墊層的前提下,崩落兩空區(qū)之間巖柱,達到了不影響生產(chǎn)、空區(qū)大冒落零事故的目的[11]。廣西大廠銅坑礦采取從一端拉槽、削幫,兩側預裂,中部強制崩頂誘導的方案,誘使頂板可控崩落,改善了地下開采的安全環(huán)境[12]。誘導冒落技術在空區(qū)方面的應用表明:空區(qū)逐漸擴大時,頂部圍巖變化存在一定的規(guī)律。為將采空區(qū)作為開采空間進行有效利用,陳慶發(fā)等[13]從協(xié)調資源開采的角度提出了“協(xié)同利用”采空區(qū)處理技術,將中小規(guī)模采空區(qū)作為開采系統(tǒng)中的部分切割工程、自由爆破空間等加以利用,成功處理了空區(qū)隱患,實現(xiàn)了隱患資源的安全開采,降低了空區(qū)處理成本。協(xié)同利用采空區(qū)的治理思想可將采空區(qū)有效地融入采礦工藝中,但該技術僅對空場類采礦法調節(jié)空區(qū)的開采布局進行了介紹,而在近礦體小空區(qū)誘導冒落、協(xié)同利用、采礦環(huán)境再造耦合作用形成的空區(qū)處理技術方面的研究鮮有成果報道。
雙鴨山鐵礦北區(qū)屬急傾斜破碎中厚礦體,實際生產(chǎn)中采用階段礦房法開采,因切割空間不夠,形成了多個形狀各異的小空區(qū),造成大量礦石損失,給回采工作造成了很大的壓力。為此,本研究結合雙鴨山北區(qū)空區(qū)現(xiàn)存情況,基于誘導冒落和協(xié)同作用思想,在分析礦巖可冒性的基礎上,結合采場結構參數(shù),采用“崩、冒”耦合作用效應,再造開采環(huán)境,將近礦體小空區(qū)作為后續(xù)適應礦體條件的進路誘導冒落法回采的補償空間,研究空區(qū)處理新方法。
雙鴨山鐵礦為沉積變質磁鐵礦床,北區(qū)礦體呈層狀產(chǎn)出。礦體為磁鐵石英巖,以條帶狀磁鐵礦為主,含微量的赤鐵礦,平均品位30.79%,礦石密度3.56 t/m3,碎脹系數(shù)為1.75。上盤圍巖主要為石英片巖及片麻巖,下盤圍巖主要為石英片巖及大理巖,巖石密度2.7 t/m3,松散系數(shù)為1.5;上覆巖體平均密度為2.5 t/m3。礦體破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,穩(wěn)定性較差,回采過程中,形成了多個形狀各異的小空區(qū)。隨著時間積累、巖層擾動、地應力作用,采空區(qū)有拓展趨勢,易造成礦石損失。北區(qū)170 m 中段S3號采場就存在這一典型空區(qū),該采場所屬礦體平均厚度約11 m,礦體傾角約75°?,F(xiàn)場調研得出:采場上部220 m 水平已回收完殘礦。采場內開掘采準工程過程中,形成了約15 m 高的冒落空間,停滯一段時間后,由于礦體節(jié)理裂隙發(fā)育,空區(qū)出現(xiàn)了階段性局部冒落:空區(qū)上、下盤側先后發(fā)生過3 次冒落,最終形成了尺寸約10 m×9 m×15 m(長×寬×高)的空區(qū),見圖1。
若直接利用約15 m 高的冒落空間作為切割槽,切割空間不能滿足爆破需要,即爆破高度達不到預定要求,影響后排炮孔的爆破效果,因此,需要考慮小空區(qū)如何改造利用。上盤繞道相比其它現(xiàn)有巷道更靠近空區(qū),相比下盤重新開掘沿脈巷,可減少開掘工程量及降低開采環(huán)境的復雜程度??諈^(qū)上部礦體處于受拉區(qū),賦存礦量較多,有利于炮孔布置與爆破施工,因此,利用上盤繞道作為擴寬空區(qū)的輔助工程較為有利?;诖?,本研究提出了“崩、冒”耦合作用的近礦體小空區(qū)處理方法,即在分析礦巖可冒性的基礎上,結合采場結構參數(shù),利用現(xiàn)有的上盤繞道進行空區(qū)擴寬爆破,通過崩落部分礦體,增加空區(qū)高度,擴展空區(qū)跨度,從而增加有效暴露面積,控制礦體冒落至回采高度,滿足后期開采補償空間要求,從而達到處理和利用小空區(qū)的目的。
北區(qū)礦體有風化現(xiàn)象,部分節(jié)理有少量大理石充填,使其整體呈現(xiàn)軟弱特性,受F5逆斷層及小破碎帶作用,節(jié)理裂隙發(fā)育,不穩(wěn)固巖體所占比例較大。沿礦體走向的地壓顯現(xiàn)形式以冒落拱形式為主,垂直于礦體走向以頂板下沉、片幫為主?,F(xiàn)有的下盤運輸?shù)勒w穩(wěn)定性好,局部巷道受破碎帶影響,直墻擠裂破壞。其地壓顯現(xiàn)位置主要發(fā)生在礦體與近礦圍巖附近,破壞范圍主要受重力場影響,此外,還有上部中段殘礦回采后引起的應力集中、周邊礦塊開采產(chǎn)生的爆破震動的影響。
RMR(Rock Mass Rating)是由南非學者Bieniawski 提出,隨后根據(jù)實踐經(jīng)驗修正、完善的巖體質量評價指標,并在采礦、邊坡穩(wěn)定、隧道等領域得到了廣泛應用。本研究根據(jù)結構面調查及點荷載試驗結果,對各項因素進行打分[14-16],從而計算出礦巖體的RMR 值,結果見表1。由表1可知:礦體屬易崩,且崩落礦塊較破碎,上、下盤圍巖中等可崩,崩落礦塊中等破碎。
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在礦巖體質量評價的基礎上,結合冒落拱原理[17]、Mathews 穩(wěn)定圖法[18]、Laubscher 崩落圖法[19]、Barton 經(jīng)驗公式法[20]、Pakalnis 臨界跨度圖法[21]5 種臨界冒落跨度計算方法進行對比分析。5 種方法計算的礦體與圍巖的冒落跨度見圖2。由該圖可知:礦體的臨界冒落跨度為4.4~6.8 m,持續(xù)冒落跨度為17.9~36.1 m;上盤圍巖的臨界冒落跨度為13~21.5 m;下盤圍巖的臨界冒落跨度為14.1~28.4 m。
結合回采進路開掘過程中的地壓顯現(xiàn)情況,當回采進路為3~4 m(設計值2.8 m)時,由于支護不及時發(fā)生了較大規(guī)模冒落,可得出臨界冒落跨度的實際值接近4 m。圖2得出的礦體臨界冒落跨度理論取值范圍為4.4~6.8 m,根據(jù)冒落拱原理計算的結果更接近實際臨界冒落跨度值,其計算的礦體持續(xù)冒落跨度為24 m,位于持續(xù)冒落跨度范圍(17.9~36.1 m)內,可作為回采過程中冒落規(guī)律分析的參考值,而Mathews 穩(wěn)定圖法的計算值相對保守。此外,Barton、Pakalnis 經(jīng)驗法計算的臨界冒落跨度為5.8~6.5 m,適合此類礦體。由于上、下盤巖體整體呈現(xiàn)中等穩(wěn)定,Barton、Pakalnis 臨界跨度圖法計算的上、下盤臨界冒落跨度值不計入臨界冒落范圍。上、下盤圍巖臨界冒落跨度理論值應大于軟弱特性條件下的冒落跨度值,因此,上盤圍巖臨界冒落跨度為15~20.2 m,下盤圍巖臨界冒落跨度為20.1~28.4 m。通過整體比較,礦體的最大臨界冒落跨度值小于頂板圍巖的最小臨界跨度值,即誘導冒落區(qū)礦石先于圍巖冒落于崩落區(qū)(出礦后形成的空區(qū))。通過上述分析,可知礦體具有良好的可冒性。
為了更適應礦體條件和滿足生產(chǎn)需求,開采方法選擇階段回采的進路誘導冒落法,原理見圖3。為保障誘導冒落的礦石有足夠的空間可以容納,S3采場采用30 m 的崩落高度[22]。上、下盤側炮孔布置需同時滿足臨界冒落跨度、爆破后形成足夠寬度的崩落空間等要求,炮孔深度需要比設計值超深0.8~1 m,從而確保爆破后崩落的有效位置,崩礦步距為2~3.3 m。
開挖方式不同,應力分布狀態(tài)不同,冒落的形式也就不同。由于回采礦體長約200 m,回采方式類同,試驗采場上部已回采結束,由散體巖石替代,為此,可根據(jù)Mitchell 提出的典型失效模式下的極限平衡理論進行分析,即通過式(1)判斷急傾斜破碎中厚礦體頂板破壞方式是否符合冒落失穩(wěn)條件[23],
式中,L 為采場寬度,m;γ 為覆蓋層廢石容重,kN/m3;σt為誘導區(qū)礦體受拉斷裂前的最大拉應力,此時可以近似等于礦體的最大抗拉強度,MPa。
根據(jù)廣義修整的Hoek-Brown 準則進行巖體力學參數(shù)估算:首先,根據(jù)式(2)、式(3)分別估算巖體參數(shù)m 與s;其次,將m、s 代入式(4)計算礦體的抗拉強度σt,其負號表示受拉[24],
式中:mi為巖體的Hoek-Brown 常數(shù);D 為巖體擾動系數(shù);σci為巖石抗壓強度,MPa。
爆破強制崩落區(qū)會導致巖體發(fā)生中等程度破壞,巖體擾動系數(shù)D=0.7;井下礦石屬石英巖,巖體的Hoek-Brown 常數(shù)mi=24,礦石RMR=43.3,巖石抗壓強度σci=96.7MPa,將其分別代入上式(2)、式(3)和式(4),計算得到σt=0.0245。并將該值與γ=2.5 kN/m3、L=11 m 代入式(1),符合冒落失穩(wěn)條件,即遵循拱形冒落形式,從而也說明,在上部殘礦回采后,誘導冒落區(qū)選擇的高度保障了礦體不會發(fā)生彎曲、滑移、旋轉失穩(wěn)。
伴隨回采的進行,誘導區(qū)冒落高度會隨著回采長度的增大發(fā)生變化。根據(jù)以往使用誘導冒落法礦山的冒落情況及監(jiān)測結果,可得出回采進度與冒落高度的關系(式(5))[17],并由此預測、分析冒落情況,及時采取輔助措施,調整回采順序。
式中,Tc為巖體極限抗壓強度,MPa;ρ 為上覆巖層密度,t/m3;Hz為空區(qū)底板到地表的有效高度,即空區(qū)底板至地表的高度與誘導區(qū)頂部埋深之差,m;L為采空區(qū)的實際跨度,m。
將上覆巖層密度ρ=2.5 t/m3(平面問題取2.5 t/m2)、Tc=0.718 3~1.063 7 MPa 代入式(5)得到:沿礦體走向方向,自切割處開始,伴隨回采的進行,已回采長度與冒落高度的關系見圖4。
根據(jù)上述分析,對于誘導冒落區(qū)的礦石冒落過程可進行如下分析[25-27]:①當開采長度小于5 m 時,誘導冒落區(qū)礦體起初是較穩(wěn)固的塊體,沒有明顯的冒落跡象,隨著開采的進行發(fā)生小范圍冒落;②當開采長度大于等于5 m、小于等于冒落跨度值8 m 時開始零星冒落,巖體的冒落線接近于拱型;③伴隨開采長度增大,由圖4 可以看出,冒落高度以一定斜率增長,即開采長度進入持續(xù)冒落階段;④拱面中心部分誘導冒落區(qū)礦體高度越來越小,拱頂塌透,此時,誘導冒落區(qū)礦體形成了類導流放礦條件,有利于上部中段剩余殘留體回收;⑤誘導冒落區(qū)礦體側向崩落并逐漸變小、失穩(wěn),當開挖達到兩橫穿時,誘導冒落的礦體幾乎完全下落。
基于上述冒落分析,在遵循冒落規(guī)律的前提下,結合空區(qū)大小和采場結構參數(shù),通過崩落與冒落的耦合效應處理空區(qū),使其滿足后期回采的補償空間??諈^(qū)有效暴露面積(70.7 m2)大于礦體臨界冒落面積(50.3 m2),空區(qū)暴露面的最小邊長(9 m)也大于礦體理論計算的最大臨界冒落跨度(6.8 m),說明空區(qū)處于不穩(wěn)定狀態(tài)??諈^(qū)頂板巖體隨著時間推移發(fā)生蠕變,加之震動、擾動效應,隨時都會發(fā)生冒落,且冒落有向上盤圍巖發(fā)展的可能,影響礦石回收和安全生產(chǎn)。
空區(qū)高度已達到15 m,而設計的崩落區(qū)高度為30 m,基于崩落、冒落耦合效應處理空區(qū)的理念,即崩落部分礦石,利用礦體易冒的特點,使其“崩、冒”總高度達到約30 m 即可。對于可冒性良好的礦體,空區(qū)尺寸增大,冒落高度將逐漸增大。根據(jù)這一要點,參照擴寬爆破后的空區(qū)實際尺寸,分析其引起的冒落高度值,據(jù)此確定崩礦高度,從而達到“崩、冒”耦合效果,滿足正?;夭伤璧谋缆鋮^(qū)高度。結合圖4 分析得出:開采實際跨度為11 m,開采長度為9.6 m時,冒落高度約為10 m;而實際空區(qū)長×寬=10 m×9 m,擴寬爆破后,空區(qū)的實際尺寸變?yōu)殚L×寬≥11 m×9.6 m,即擴寬爆破后,冒落高度約為10 m。因此,將崩落高度定為20 m,即可滿足進路誘導冒落法崩落的正排炮孔所需的補償空間,進行正常的誘導冒落回采。若實際中仍然懸頂,可從正面用深孔壓頂。
在上盤繞道內進行擴寬空區(qū)的炮孔布置工作,炮孔分布如圖5 所示。鉆鑿4 排炮孔,采用同次微差爆破,起爆順序為Ⅲ→Ⅱ→Ⅳ→Ⅰ排。每排的4個炮孔分兩段爆破,即1#炮孔先爆破(靠近空區(qū)側),其它3 孔(沿著炮排方向)后爆破,共需8 段雷管起爆。崩落炮孔高度約20 m,崩落礦石后形成的總的空區(qū)體積約2 120 m3,落入空區(qū)的崩礦體積約1 960 m3。由于空區(qū)與上盤繞道之間的礦柱被崩落,空區(qū)頂部即誘導冒落區(qū)的礦體處于拉應力區(qū),礦石最大抗拉強度為8.3 MPa,形成的巖體平衡拱受到干擾,發(fā)生冒落,充滿剩余空間。伴隨放礦的進行,冒落的散體支撐上盤巖壁,空區(qū)頂部將再次出現(xiàn)冒落現(xiàn)象,直至第二次拱形成。
本研究方法實施過程中,由于在進行鑿巖作業(yè)之前空區(qū)已存在一定時間,且上盤繞道內礦體較破碎,鑿巖作業(yè)中出現(xiàn)夾鉆現(xiàn)象,造成部分原設計炮孔鉆鑿到空區(qū)內部,影響了鑿巖工作進行,延長了空區(qū)的存在時間,致使空區(qū)內部相繼冒落兩次,說明空區(qū)形成的平衡拱非常不穩(wěn)定。為了保證爆破質量,對部分炮排進行了補孔作業(yè)。為防止炮孔進一步變形破壞影響爆破效果,補孔結束后立即進行裝藥爆破。利用裝藥器進行裝藥作業(yè),部分透孔的孔底先裝填一卷φ80 mm 藥卷,再裝填粉狀藥。炸藥在裝填前先混合柴油,以增加炸藥濕度,降低返粉率。起爆采用孔底加導爆索,孔口加導爆管連接起爆藥包的雙起爆方式。裝藥所用炸藥為巖石膨化硝銨炸藥,炮排炮孔合計深度為141.5 m,實際裝藥深度117.7 m,總裝藥量為500 kg,平均裝藥量為4.248 kg/m,裝藥密度0.668 g/cm3。
空區(qū)爆破后效果如圖6所示。據(jù)現(xiàn)場觀察可知,爆破后礦石堆滿進路口及上盤側繞道,從礦堆看,爆破效果較好,礦石塊度較小。出礦過程中,崩落、冒落的礦石隨底部礦石的運出而流出,堵塞巷道口,看不到內部情況。但根據(jù)前期出礦過程中的礦石流動情況推測,內部礦石較多,礦堆有一定高度。出礦期間,該回采進路頂部右側(圖6(a)右側)發(fā)生冒落現(xiàn)象,冒落形成寬約2 m 的空洞。從現(xiàn)場冒落觀察可知,冒落部位為空區(qū)右上側位置,冒落塊度適中,僅出現(xiàn)一個1.5 m×0.6 m×0.6 m(長×寬×高)的大塊,冒落后礦石幾乎堆滿整個回采進路,說明爆破實施效果較好。
為不影響后續(xù)出礦作業(yè),封堵新冒落洞口,保證出礦作業(yè)安全進行,隨后出礦約403.2 t。根據(jù)端部出礦時的放出高度H 與放出量Q 之間的關系(式(6))[28],可得到“崩、冒”耦合作用形成的補償空間高度。
式中,H 為放出體垂直高度,m;α,β 為沿進路方向散體流動參數(shù);A 為端壁切余系數(shù),為垂直進路方向的散體流動參數(shù);K為壁面影響系數(shù)。
將α=1.673 4,β=0.071 8,α1=1.469 6,β1=0.177 3,K=0.058 1,ω=1.571 5 等參數(shù)[29]代入式(6),可得到崩落與冒落形成的空區(qū)總高度約29 m,即可獲得后期回采需要的補償空間。
為驗證爆破補償空間是否滿足要求,爆破了兩排正排炮孔,前排抵抗線約3 m,后排為1.5 m,總計爆破長度4.5 m。前排實際裝藥量為7.23 kg/m,后排實際裝藥量為6.8 kg/m。對S3采場(S3號穿南側)出礦過程中的最大礦石塊度進行了跟班標定,按每車1.4 t 算,共計出礦量2 633.4 t。S3采場設計崩礦量為4 301.1 t,故至1 881 車時,出礦量為設計崩礦量的61.2%,滿足預留墊層厚度3.5 m 的要求[22]。從出礦情況分析,S3采場出礦過程中,礦石塊度基本較小,大塊率比較低,見圖7。出礦開始至702車時,掌子面粉礦較多,整體塊度很小,從掌子面判斷沒有發(fā)生混巖。當出礦至第974次車時,從掌子面判斷仍然沒有發(fā)生混巖,塊度比之前稍微增大,最大塊長40 cm 左右,20 cm 以下塊度較多。由圖7(a)可以看出上盤側(即巷道左側)受頂部礦石塊阻塞,礦石塊體滯留掌子面,礦石可順利流出,且以粉礦為主。針對粉礦分析有兩種可能,一是推測采場內頂部被大塊礦石阻塞無法流出,從而粉礦流出;二是采場內部流出的礦石仍然處于崩落粉礦區(qū)域,故粉礦較多。將采場內崩落礦石按塊度可分為3個區(qū)域,即粉礦區(qū)、塊石區(qū)、大塊區(qū),結合掌子面左側流出塊石推測,此時采場內已出礦至塊石區(qū)域。隨著出礦的進行,期間放出大塊情況見表2。在出礦過程中礦石受沖擊容易破碎,如第1 225 車次,從頂板流出的較大礦石大塊受沖擊將其分裂成兩塊,最大塊度為1.2 m×0.7 m×0.6 m(長×寬×高),整體崩落塊度良好。S3采場礦石硬度較小,容易破碎,針對較大塊度,使用大錘敲擊即可破碎,二次破碎工作量小,說明空區(qū)處理效果良好,滿足后續(xù)回采補償空間的要求。
本研究采用“崩、冒”耦合方式處理小空區(qū),充分利用了礦巖性質和現(xiàn)有的開采條件,節(jié)省了能耗,回采了大量礦石。取得了以下結論:
(1)通過臨界冒落跨度的5 種理論計算方法,并結合實際冒落情況分析得出:礦體的臨界冒落跨度為4.4~6.8 m,具有良好的可冒性,為“崩、冒”耦合處理近礦體小空區(qū)提供了前提條件。
(2)誘導冒落區(qū)礦體遵循拱形冒落形式,依據(jù)上盤繞道擴寬爆破后的空區(qū)實際尺寸,分析其引起的冒落高度值,確定擴寬爆破時的崩礦高度,可達到“崩、冒”耦合效果。
(3)根據(jù)出礦量估算的“崩、冒”高度總值接近崩礦高度,正排炮孔回采驗證表明塊度均勻,滿足了補償空間的要求,達到了有效處理小空區(qū)的目的。
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