耿宙
(云南曲煤焦化實業(yè)發(fā)展有限公司,云南 曲靖 655331)
5.5m搗固焦爐,配套FRC5541型除塵攔焦車,是咸陽四環(huán)工業(yè)裝備公司研發(fā)的大型煉焦關鍵設備,現(xiàn)已在全國廣泛使用。該設備運行于焦爐出焦側的軌道上,作用是將炭化室內推出的紅焦,通過車上的導焦柵、刮板機完全接運進熄焦車內,實現(xiàn)接焦和消塵的機械化作業(yè)。機車上的爐前刮板機,因接觸高溫易損壞,且難以修復,最終會造成整個尾焦回收刮板機組無法使用。由此帶來人工鏟運勞動強度增加、單爐操作時間延長、頭尾焦回收不徹底、焦粉二次揚塵污染等問題,一直成為困擾著同行的難題。
除塵攔焦車,基本上操作安全便捷,只是頭尾焦收集裝置,作為一個相對獨立的運行單元,自投用后很快就成為檢修的重點。該單元主要由4條刮板輸送機首尾相接組成,起到將摘門和推焦過程中的小粒焦輸送到熄焦車廂內的作用。生產(chǎn)中,由于煉焦生產(chǎn)垮焦現(xiàn)象普遍存在,當爐門摘開后部分灼熱的焦炭塌下,并堆積在爐前刮板機格柵上和前廂體處。操作人員須及時用水沖滅這些紅焦后,才能靠近鏟除,然后繼續(xù)生產(chǎn)。爐前刮板機,在這種工況下,讓原來看似堅固的刮板機格柵蓋板輻條斷裂和大量翹起,大塊紅焦進入機廂內。前廂體也因變形嚴重,使刮條在運行中受阻,導致強行拉斷鏈條或因過載損壞減速機、電機。許多公司曾嘗試加固或更換鑄鐵等材料,為此付出很多人力財力,但最終由于效果不佳,只能頻繁檢修維持,甚至放棄使用。
爐前刮板機,在短時間內,承受溫差大、頻次高:從常溫很快被烘烤到1200℃的高溫,再被冷水沖淋降溫;經(jīng)受著升溫、降溫的驟然變化,金屬熱脹冷縮下產(chǎn)生交變應力,超過了金屬本身及焊接強度,因而很快損壞。掌握變形損壞部位金屬材料在使用溫度下的變化情況,并重新改進受熱部位的結構,滿足金屬材料在不同溫度范圍內的形變規(guī)律,才能盡量避免溫度帶來的變形和應力破壞。同時本著科學合理、低成本的原則,實現(xiàn)惡劣工況下刮板機的長周期穩(wěn)定運行。
原格柵蓋板每塊規(guī)格為600 mm×500mm,由φ25×500mm的圓鋼,間隔40mm焊接在2根600 mm的5號角鋼上,依次鋪蓋在刮板機上部。出焦過程中,每天約產(chǎn)生頭尾焦6t。這些小的焦丁、焦粉、焦油塊等雜物,自然從圓鋼間距中漏下,然后通過各條刮板機轉運至熄焦車內,密封環(huán)保地完成機械化運輸。但格柵一旦因圓鋼受熱變形或脫焊損壞,很多大塊焦也進入刮板機內,堵塞和超出刮板機運輸量后造成無法運行。
圓鋼的實際變化計算:
式中:α為線膨脹系數(shù),1/℃;L為膨脹前長度,mm;t為升高的溫度,℃;ΔL為膨脹量,mm。
從(1)式得知,500 mm長的圓鋼在高溫工況下膨脹量為10mm(被冷水噴灑后收縮量也一樣)。由此產(chǎn)生的應力,在實際使用中,足以拉斷焊縫或拉變形整個格柵。在采用加粗圓鋼和加固焊縫的方法后依然如此。新格柵蓋板結構考慮伸縮量不是很多,可以讓圓鋼自由伸縮,自然消除熱脹冷縮帶來的應力破壞。改進實施中,保持原材料和尺寸不變,蓋板的一端依然是圓鋼與角鋼焊接固定,另一端則增加圓鋼卡。將一截角鋼反扣,與5號角鋼焊接固定,圓鋼另一頭在角鋼卡內被定位,但沒焊接。各根圓鋼在管卡內實現(xiàn)自由伸縮,改造前、后蓋板如圖1所示。
圖1 格柵蓋板改造前后對比圖
原廂體采用10mm厚的Q235鋼板,焊接成一個400×400mm的凹型廂體。在鏈輪的帶動下,刮板從上到下循環(huán)運行。主刮板機總長9.5m,在炭化室出焦時,約有4 m長的廂前板,會被許多紅焦堆積燒烤。
從(1)式得知,廂體在4m長的范圍內,膨脹量達84.5mm。由此產(chǎn)生的應力,頻繁拉斷10 mm厚的鋼板焊縫,或導致前廂板嚴重變形,進而造成刮條在運行中卡阻損壞。無論加固加厚鋼板,或將材料更換為鑄鐵板,都不能解決問題。而且,由于廂體是焊接封閉的,不可能再采用自由伸縮式的結構。新的改進是:從結構上,在前廂體受熱部位增加一個寬80mm的夾層,中間充水形成水夾套。利用水的沸點最高為100℃的特性,確保前廂板從常溫20℃,最高只能升到100℃。此時,在4m廂體的伸縮量僅為5.6mm,產(chǎn)生的應力也很小,不會造成損壞。為避免夾套內水的高溫蒸發(fā),在刮板機旁,設計安裝高度適合的、容量為1t的補水箱。用φ25的鋼管與水夾套連通,利用落差自動補充夾套水,保持水量的恒定。同時,在夾套的最高點,安裝一根排氣管,可及時排出產(chǎn)生的水蒸汽。改造前、后結構如圖2所示。
圖2 刮板機廂改造前后對比圖
3.1.1 尾焦回收率
據(jù)統(tǒng)計,煉焦生產(chǎn)平均每天產(chǎn)生頭尾焦約6t,因人工回收不徹底,每天損失小粒焦在1t以上。刮板機修復后,一年至少多回收365t。按焦產(chǎn)品中最低價格的焦粉850元/t計算,每年可增收365×870=317550元。另外,雖不便計算人工、機車配合耽擱的生產(chǎn)時間,但降低員工的勞動強度和煉焦生產(chǎn)緊張系數(shù)也是明顯的。
3.1.2 改造成本
改造成本詳見表1。
表1 刮板機改造成本一覽表
3.1.3 降低檢修費用
改造后,每年降低的檢修費用詳見表2。
表2 每年節(jié)省的檢修費用
兩臺攔焦車爐前刮板機改進后,大修周期由3個月延長到2年,檢修費用、備件費用大幅降低,為裝置的穩(wěn)定運行提供了可靠的保障,且尾焦回收率100%。因此,本次改造達到了預期的回收目標,徹底解決了原來一周修數(shù)次,一個季度大修一次的情況。在全國同類設備中,率先實現(xiàn)了長周期運行,滿足了生產(chǎn)操作的需要,并且每年增加的經(jīng)濟效益在40萬元以上。
刮板機正常使用后,由于是封閉式的收集運輸,產(chǎn)生的焦丁焦粉全部回收,避免了二次揚塵帶來的環(huán)境污染,減少粉塵對員工的身體危害,降低了員工勞動強度,達到了降本增效、減少環(huán)境污染的目的。
通過改造,將溫度帶來的應力破壞,采用改變結構的方式消除。兩種新的結構,設計科學合理、簡單實用、針對性強,特點是投資小,效果好。生產(chǎn)實踐證明,設備運行完全可靠,運行效率也明顯提高。本次的改進措施,具有在同工況設備上引用推廣的價值。