梁丕昭 錢峻 張宏杰
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 天津 301900
我廠兩臺600MW亞臨界機組采用了盛發(fā)環(huán)保科技有限公司設(shè)計生產(chǎn)的旁路煙道蒸發(fā)結(jié)晶廢水零排放技術(shù),按照設(shè)計方案,在空預(yù)器入口引出旁路煙道,在此旁路上安裝結(jié)晶蒸發(fā)器,結(jié)晶蒸發(fā)器的出口連接到空預(yù)器出口煙道上。如圖1所示,結(jié)晶蒸發(fā)器的位置位于空預(yù)器的入口和出口之間,作為旁路煙道的存在,并在旁路煙道內(nèi)布置結(jié)晶蒸發(fā)器和噴霧裝置。
圖1
脫硫廢水從脫硫區(qū)域的濾液箱通過濾液泵打到脫硫廢水預(yù)處理區(qū)域的廢水緩沖箱內(nèi),然后經(jīng)過雙堿軟化除硬和絮凝除懸浮物,在清水箱中的脫硫廢水最終形成滿足蒸發(fā)結(jié)晶器所霧化蒸發(fā)所用的濃水。 濃水與壓縮空氣在霧化裝置中混合,并通過噴槍打進蒸發(fā)結(jié)晶器中,濃水在噴發(fā)后形成直徑小于 60 μm 的霧滴,然后遇到高溫?zé)煔庋杆僬舭l(fā)結(jié)晶。脫硫廢水霧滴中含有的氯化物在高溫下結(jié)晶轉(zhuǎn)化為結(jié)晶鹽類,隨煙氣中的粉煤灰一起被電除塵器收集,最終進入灰?guī)熘?,隨粉煤灰運輸車運出廠外。在蒸發(fā)結(jié)晶器中蒸發(fā)的水蒸氣則重新進入脫硫系統(tǒng),既實現(xiàn)了脫硫廢水的零排放,又為脫硫塔補充了水。預(yù)處理系統(tǒng)如圖2所示。該系統(tǒng)可實現(xiàn)噴入霧滴壓力、流量的自動調(diào)節(jié)[1]。
脫硫廢水經(jīng)高度霧化后噴入蒸發(fā)結(jié)晶器中,而在蒸發(fā)結(jié)晶器的反應(yīng)區(qū)域與蒸發(fā)結(jié)晶器外壁之間有一定的空間,按照設(shè)計方案,從一次熱風(fēng)引出一路接入蒸發(fā)結(jié)晶器與反應(yīng)區(qū)域筒壁之間,保證蒸發(fā)結(jié)晶器筒壁溫度不低于140℃,從而保證濃水霧滴不會在蒸發(fā)結(jié)晶器表面冷凝,這就避免了蒸發(fā)結(jié)晶器內(nèi)筒壁積灰的情況發(fā)生。在蒸發(fā)結(jié)晶器的底部設(shè)計有一個小型灰倉,灰倉中設(shè)置一臺倉泵,當(dāng)蒸發(fā)結(jié)晶器在底部積灰時,可以通過倉泵打進我廠原有的除灰中間倉,從而解決了蒸發(fā)結(jié)晶器內(nèi)發(fā)生積灰的問題。該脫硫廢水零排放系統(tǒng)采用集中控制,在旁路煙道內(nèi)和蒸發(fā)結(jié)晶器等部位布置了多個傳感器,這些傳感器將機組負荷、煙氣流量和排煙溫度等數(shù)據(jù)傳入數(shù)據(jù)處理及運算單元進行綜合分析,從而獨立控制各廢水霧化裝置的噴霧量,能根據(jù)負荷的變化,最大限度地利用煙氣熱量來蒸發(fā)脫硫廢水。同時,系統(tǒng)中有專門的聯(lián)鎖保護模塊,在機組負荷低于240MW、煙氣流量小和排煙溫度低于140℃等條件下,霧化裝置將會立即停止噴霧,從而確保該系統(tǒng)不會影響機組的正常運行,也保護蒸發(fā)結(jié)晶器不會因濃水未蒸發(fā)完全而導(dǎo)致蒸發(fā)結(jié)晶器結(jié)垢。
圖2 盤山脫硫廢水預(yù)處理流程圖
(1)當(dāng)負荷升高,SCR 脫硝反應(yīng)器出口煙溫高于 200 ℃時,對脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道進行暖管,暖管結(jié)束后先投運霧化壓縮空氣,并打開脫硫廢水至旁路煙道截止閥,控制霧化壓縮空氣壓力和廢水管至噴霧裝置的壓力達到 0.5 MPa 后,方可投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道。通過調(diào)整旁路煙道過煙量和廢水噴霧量,保證空預(yù)器出口煙溫高于 105 ℃且無較大波動。該工況下,脫硫廢水全部在高溫旁路煙道內(nèi)蒸發(fā)處理[2]。
(2)隨著機組負荷的繼續(xù)升高,當(dāng)空預(yù)器出口煙溫高于 140℃時,打開脫硫廢水至主煙道調(diào)節(jié)閥,投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道。通過調(diào)整噴霧量保證空預(yù)器出口煙溫高于 140 ℃。此時,可適當(dāng)調(diào)整主煙道和旁路煙道的廢水噴霧量,使大部分脫硫廢水在主煙道蒸發(fā)。若主煙道無法消納所有脫硫廢水,則同步開大旁路煙道調(diào)節(jié)閥和脫硫廢水至旁煙道調(diào)節(jié)閥,在確保噴霧后空預(yù)器出口煙氣溫度高于 140 ℃且不發(fā)生大擾動的前提下,提高脫硫廢水的處理量。該脫硫廢水零排放系統(tǒng)的設(shè)計廢水噴入量為 3 m3/h。
為了研究脫硫廢水零排放系統(tǒng)對機組主參數(shù)、重要設(shè)備和灰品質(zhì)等的影響,西安熱工研究院有限公司在該機組基建調(diào)試期間進行了滿負荷工況下未投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)和投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道的對比試驗。試驗控制旁路煙道脫硫廢水噴入量為 3 m3/h。
由于脫硫廢水零排放系統(tǒng)利用空預(yù)器前煙氣通過旁路煙道進入蒸發(fā)結(jié)晶器對脫硫廢水進行蒸發(fā)結(jié)晶,所以首先通過試驗研究該系統(tǒng)投運對鍋爐運行參數(shù)的影響,見表1。
本工程外置式煙道噴霧蒸發(fā)結(jié)晶器系統(tǒng)單臺爐最大設(shè)計蒸發(fā)水量為6t/h。
當(dāng)投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道時,由于空預(yù)器后煙道脫硫廢水蒸發(fā)吸熱使得煙溫降低,導(dǎo)致煙氣比體積下降,抵消了部分脫硫廢水蒸發(fā)后的煙氣體積增量,空預(yù)器內(nèi)的煙氣流動未受影響。因此, 投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道及旁路煙道時無需特別加強空預(yù)器的吹灰效果。
表1 脫硫廢水零排放系統(tǒng)對鍋爐運行參數(shù)影響
脫硫廢水零排放系統(tǒng)經(jīng)主煙道或旁路煙道蒸發(fā)后的煙氣首先進入低溫省煤器與凝結(jié)水換熱。表2 為脫硫廢水零排放系統(tǒng)投運對低溫省煤器運行參數(shù)影響情況。溫相應(yīng)降低 4 ℃,低溫省煤器出口煙溫受凝結(jié)水流量自動控制。通過降低低溫省煤器凝結(jié)水流量,使低溫省煤器出口母管凝結(jié)水溫度降低 2 ℃,低溫省煤器出口煙溫則維持 90 ℃不變。與投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道相比,投運旁路煙道對低溫省煤器入口煙溫及其出口母管凝結(jié)水溫度影響較小。
表2 脫硫廢水零排放系統(tǒng)投運對低溫省煤器參數(shù)影響
由于脫硫廢水零排放系統(tǒng)是在機組正常運行時投運,所以需研究該系統(tǒng)投運對機組主參數(shù)的影響情況,結(jié)果見表3。由表3可見:在滿負荷工況下投入脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道后,與未投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)相比,主蒸汽參數(shù)未變化,空預(yù)器出口排煙溫度下降4℃,一級省煤器出口給水溫度下降1℃,總煤量不變;投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道后,主蒸汽參數(shù)未變化,空預(yù)器出口排煙溫度僅下降1℃,但由于從一級省煤器前抽取部分煙氣到旁路煙道蒸發(fā)廢水,使得進入一級省煤器換熱的煙氣量減少,故與投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道前相比,一級省煤器出口給水溫度降低了3℃,總煤量增加 1 t/h,對機組經(jīng)濟性稍有影響。
表3 脫硫廢水零排放系統(tǒng)投運對機組主參數(shù)影響
由于脫硫廢水在煙道內(nèi)蒸發(fā)結(jié)晶,提高了進入電除塵器煙氣的濕度,有利于提高電介質(zhì)強度,降低粉塵比電阻,減小氣體的黏度,同時提高了煙氣中粉塵質(zhì)量濃度,有利于提高除塵效率。
蒸發(fā)后的大部分水蒸氣隨除塵后的煙氣進入脫硫塔,在脫硫塔噴淋冷卻作用下,重新凝結(jié)進入脫硫漿液循環(huán)系統(tǒng),可明顯降低脫硫工藝的耗水量[3]。與此同時,煙氣濕度的增加會導(dǎo)致電除塵器收集的粉煤灰流動性變差,所以需要結(jié)合灰的流動情況對煙道脫硫廢水噴入量進行調(diào)整[8]。當(dāng)輸灰用氣量增多,輸灰壓力增大,輸灰時間延長時,說明灰的流動性降低,則停止增加脫硫廢水噴入量,待輸灰系統(tǒng)通暢后再增加脫硫廢水噴入量。為此,在 1 號鍋爐灰斗內(nèi)壁增加厚度 1~2 mm 的 316L 薄鋼板內(nèi)襯,以增強灰的流動性。
對投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)前后脫硫系統(tǒng)吸收塔氯離子含量、廢水處理量以及粉煤灰總量進行計算。結(jié)果發(fā)現(xiàn):未投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)之前粉煤灰中的氯離子質(zhì)量分數(shù)較少(煤中的氯離子主要以氣態(tài) HCl 形式進入吸收塔),約為 0.004%;在機組滿負荷運行時,投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)后每臺蒸發(fā)結(jié)晶器對脫硫廢水的最大處理量為 3 t/h,粉煤灰中氯離子質(zhì)量分數(shù)增至 0.136%?!锻ㄓ霉杷猁}水泥》(GB 175—2007)中要求, 水泥中氯離子質(zhì)量分數(shù)不大于 0.06%。利用粉煤灰生產(chǎn)硅酸鹽水泥時,粉煤灰添加量占硅酸鹽水泥的20%~40%,則制成的硅酸鹽水泥氯離子質(zhì)量分數(shù)為0.027%~0.054%,不大于0.06%,符合硅酸鹽水泥要求。
(1)脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道需在機組較高負荷(空預(yù)器出口煙溫高于110℃)下投運。主煙道投運后,會降低空預(yù)器出口煙溫和低溫省煤器出口母管凝結(jié)水溫度,對熱一、二次風(fēng)溫及一級省煤器出口給水溫度幾乎無影響,不影響機組主參數(shù)和機組正常運行。
(2)投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)旁路煙道,煙氣溫度高,蒸發(fā)效果好,可實現(xiàn)在機組低負荷工況(SCR 脫硝反應(yīng)器出口煙溫高于 200℃)下脫硫廢水零排放系統(tǒng)安全可靠運行。與投運脫硫廢水零排放系統(tǒng)主煙道相比,投運旁路煙道時空預(yù)器出口煙溫和低溫省煤器出口母管凝結(jié)水溫度降幅較小,但同時降低了熱一、二次風(fēng)溫及一級省煤器出口給水溫度,機組煤耗略有增加,對機組經(jīng)濟性有一定影響。
(3)煙道蒸發(fā)結(jié)晶廢水零排放系統(tǒng)具有自動化程度高、操作方便、運維費用低,可明顯降低脫硫工藝的耗水量,對設(shè)備及粉煤灰品質(zhì)影響較小等優(yōu)點,是一種低耗高效的脫硫廢水零排放技術(shù),具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。
(4)由于該鍋爐空預(yù)器進出口的空間跨度不滿足旁路煙氣完全蒸發(fā)的要求,因此旁路煙道的入口取自一級省煤器入口。這會影響一級省煤器的換熱效果和機組煤耗。建議將旁路煙道入口設(shè)在空預(yù)器入口,盡量減少脫硫廢水煙道旁路蒸發(fā)對機組經(jīng)濟性的影響。
(5)該脫硫廢水零排放系統(tǒng)脫硫廢水采用壓縮空氣霧化,增大了壓縮空氣的消耗量。該系統(tǒng)配有專用壓縮空氣系統(tǒng),建議嘗試采用高質(zhì)量防堵機械霧化噴頭,可節(jié)省壓縮空氣損耗量,減少電耗和設(shè)備占地面積,同時簡化系統(tǒng)工藝流程。